郭文猛, 黨冬紅, 朱澤鑫, 徐明會, 陳 光, 黃 霞
(1.中國石油渤海鉆探工程有限公司第一固井公司,河北任丘 062552;2.中國石化石油工程技術(shù)研究院,北京 100101)
鄂爾多斯盆地伊陜斜坡構(gòu)造氣藏主要受控于近南北向分布的大型河流、三角洲砂體帶,是典型的巖性圈閉氣藏。氣層由多個單砂體橫向復(fù)合疊置而成,屬于典型的低孔、低滲、低產(chǎn)、低豐度大型氣藏[1-2]。石盒子組盒8段和山西組山1段是主要的含氣層系[3],儲層孔隙壓力31.5 MPa,溫度110 ℃左右。上部劉家溝組及石千峰組地層易漏,漏失壓力當(dāng)量密度1.25~1.29 kg/L。盒8段下部平均孔隙度為9.5% ,上部為8.7%,山1段為6.55%;盒8段下部滲透率為1.09 mD,上部為0.881 mD,山1段為 10.22 mD。
對于低孔、低滲、低產(chǎn)的油氣藏,為降低開發(fā)成本,國外常采用單通道鉆井完井技術(shù)進(jìn)行開發(fā)。伊陜斜坡構(gòu)造氣藏對單通道鉆井完井技術(shù)具有較強(qiáng)的適用性[4-5]。由于單通道井不下入生產(chǎn)套管,僅依靠水泥環(huán)密封,所以必須保證水泥環(huán)的封固質(zhì)量。氣井單通道完井水泥漿要求具有更好的防氣竄性能,水泥環(huán)封固質(zhì)量要好,界面膠結(jié)強(qiáng)度要高,同時應(yīng)具有穩(wěn)定的機(jī)械性能。但是,單通道完井固井屬于大環(huán)空小套管固井,與常規(guī)井眼固井相比,存在環(huán)空頂替效果差、施工泵壓高等難點(diǎn);同時,單通道井固井后所能采取的補(bǔ)救措施非常有限,且補(bǔ)救費(fèi)用高昂。為此,筆者針對伊陜斜坡構(gòu)造氣藏的地質(zhì)及工程特點(diǎn),完善單通道完井固井工藝,選用合適的水泥漿和固井工具,提高了單通道井的固井質(zhì)量。
單通道井從井底到地面只有油管一個流動通道,最后對生產(chǎn)油管進(jìn)行封固,水泥環(huán)就像一段很長的生產(chǎn)封隔器,使油管固井作為完井的一個整體部分。國外單通道井的井眼和管串一般為φ311.1 mm+φ215.9 mm+φ155.6 mm井眼和φ244.5 mm +φ177.8 mm +φ73.0 mm管串;有時也采用超小井眼和管串:φ250.8 mm+φ171.5 mm+φ120.7 mm井眼,φ193.7 mm+φ215.9 mm+φ73.0 mm管串[6]。鄂爾多斯盆地伊陜斜坡構(gòu)造單通道井的井身結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 單通道井井身結(jié)構(gòu)Fig.1 Wellbore configuration of mono-bore completion well
1) 封固φ88.9 mm油管時,由于油管內(nèi)徑很小,循環(huán)壓耗較高,泵壓通常超過20 MPa,要正常作業(yè),需要配套大功率的固井泵。
2) 膠塞容易失效,導(dǎo)致水泥漿殘留在油管內(nèi),最后凝固在油管壁上,在油管內(nèi)部形成水泥環(huán),影響后期TAP閥投球分級壓裂。造成膠塞易失效的原因是:膠塞在油管中的運(yùn)行速度比常規(guī)固井操作運(yùn)行速度快3倍,由于摩擦力的影響,會顯著增加膠塞的磨損。在常規(guī)井中可以下入刮泥器或是通過循環(huán)將水泥漿帶出,但是在單通道井中并不適用。為了解決水泥漿頂替不凈的問題,在頂替液中加入緩凝劑,使殘留在油管中的水泥漿可以長時間不凝固。最后下連續(xù)軟管進(jìn)行循環(huán),加大洗井力度,防止加有緩凝劑的洗井液在射孔時污染地層[7]。
3) 由于大環(huán)空小套管固井時的環(huán)空流速低,不能很好地使地層降溫,造成井底循環(huán)溫度高。因此,不能采用常規(guī)方法評估井底循環(huán)溫度。
4) 在大環(huán)空中φ88.9 mm油管難以居中。φ88.9 mm油管是薄壁管,在井下由于重力的影響容易發(fā)生彎曲,更容易靠在井壁底邊發(fā)生壓差卡鉆。為了保證固井質(zhì)量[8],要確保套管平均居中度大于75%,所以在狗腿度嚴(yán)重井段,需要通過模擬油管的彎曲、扶正器的變形、油管的偏心度和靜止流體的啟動壓力,優(yōu)化扶正器的安放位置和間距。
在φ215.9 mm井眼中下入φ88.9 mm油管固井,具有典型的大環(huán)空小套管固井作業(yè)特點(diǎn)。為保證良好的泥餅清洗效果和較高的頂替效率,前置液應(yīng)由性能優(yōu)良的化學(xué)沖洗液和加重隔離液2部分組成,從而改善流體與鉆井液接觸面的性能,提高驅(qū)替效果。在φ88.9 mm油管和φ215.9 mm井眼環(huán)空中施工有幾個影響因素:1)在1.0 m3/min排量下施工,管內(nèi)循環(huán)壓耗及后期管內(nèi)外靜壓差較大,導(dǎo)致替漿期間施工泵壓超過20 MPa;2)泵壓以及地層承壓能力限制了施工排量,大環(huán)空間隙漿體頂替很難達(dá)到紊流,給前置液清洗井眼帶來困難。φ88.9 mm油管和φ215.9 mm井眼的平均單位長度環(huán)空容積約為37 L/m,平均返速只有0.45 m/s,無法達(dá)到紊流頂替(1.0 m/s)。
化學(xué)沖洗液與鉆井液接觸混合后,應(yīng)能降低鉆井液的塑性黏度與動切力。加重隔離液應(yīng)有強(qiáng)水濕、低固相、易紊流流動、相容性好的特性,能有效隔離鉆井液與水泥漿。加重隔離液還應(yīng)具有剪切稀釋性,以便于攜帶沉砂和清除虛泥餅[9]。
固井時,水泥漿在油管中的流動摩阻很大,循環(huán)壓耗較高。同時替漿期間,水泥漿在環(huán)空中動液柱壓力及流動阻力對地層形成的激動壓力大,存在壓漏地層的風(fēng)險。因此,采用密度1.35 kg/L的微珠低密度水泥漿封固非產(chǎn)層,采用密度1.90 kg/L的膠乳水泥漿封固產(chǎn)層[10],既可以減小后期施工壓力,降低漏失風(fēng)險,保護(hù)油氣層,又可以防止水泥漿失重,達(dá)到候凝期間壓穩(wěn)油氣層的目的。膠乳防氣竄水泥漿具有良好的抗高溫、防氣竄性能,所形成水泥石的體積收縮率小,并且有足夠的機(jī)械性能,在后續(xù)試油和進(jìn)行增產(chǎn)措施時能保持完整性。
φ88.9 mm油管固井時,由于管串尺寸小,無法像常規(guī)固井下鉆具鉆水泥塞,如果水泥塞過長,可能導(dǎo)致整井報廢。因此,要求下部水泥塞在確保井筒承壓能力的情況下,盡可能地少留。為保證固井結(jié)束后敞壓無回流,選用耐高溫、耐酸堿性能好、反向承壓能力35 MPa的強(qiáng)制復(fù)位雙凡爾浮箍、浮鞋。為避免水泥塞過長,一般在允許范圍內(nèi)將氣底與碰壓位置的距離延長至50 m以上。完井管串設(shè)計為φ88.9 mm浮鞋×1個+φ88.9 mm油管×3根+φ88.9 mm浮箍×1個+φ88.9 mm油管串+位于儲層上的TAP閥組件+φ44.5 mm管嘴+φ88.9 mm油管串+φ88.9 mm油管懸掛器+φ88.9 mm聯(lián)頂節(jié)×1根。
1) 合理安放扶正器。針對伊陜斜坡構(gòu)造所鉆氣井井斜角較大的情況(最大井斜角達(dá)到35°以上),設(shè)計了專用的φ215.9 mm×φ88.9 mm彈性扶正器,并通過軟件模擬了套管柱受力分布與強(qiáng)度曲線以及套管扶正器安放與居中度對比曲線,確保套管居中度大于75%。
2) 使用校準(zhǔn)膠塞,不但可以校準(zhǔn)替量,還可以在水泥封固油管之前對油管試壓。在注水泥施工之前,放入校準(zhǔn)膠塞,校準(zhǔn)膠塞到TAP閥位置前降低排量,碰壓至10 MPa,逐漸增壓至14 MPa,對油管試壓,穩(wěn)壓15 min,無壓降,繼續(xù)緩慢加壓,校準(zhǔn)膠塞在壓力升至約18.5 MPa時破裂。
3) 采用雙膠塞水泥頭,注水泥前壓下膠塞,注完水泥漿后壓上膠塞,減少水泥漿與隔離液、水泥漿與鉆井液的混合。
4) 為防止上膠塞未刮凈的水泥漿與KCl鹽水替漿液混合,在釋放上膠塞后,注入一定體積清水作為后隔離液,以避免混漿增稠造成的電測儀器遇阻。
5) 利用泵壓、排量、密度指導(dǎo)施工,實(shí)現(xiàn)整個施工過程動態(tài)化管控。適當(dāng)附加領(lǐng)漿量,保證水泥漿返高,并著重確保后期尾漿的密度。在頂替后期及時降低排量,防止施工壓力過高造成劉家溝組地層發(fā)生漏失。
6) 為防止留塞和替空,采用3種方法計量校準(zhǔn)頂替量:一是在頂替開始時用水泥車計量用水量;二是以校準(zhǔn)膠塞碰壓量為標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)水泥車計量儀表計量;三是用干凈的鉆井液罐計量返出量。3種計量方法相互校驗(yàn),以保證替漿量準(zhǔn)確,降低留塞或替空風(fēng)險。
伊陜斜坡構(gòu)造的15口單通道井固井時采取了以上技術(shù)措施,固井合格率100%,優(yōu)質(zhì)率達(dá)到66.7%,優(yōu)良率較常規(guī)完井固井質(zhì)量提高40%。下面筆者以 SN0083-08 井為例,介紹具體的完井固井情況。
SN0083-08 井是鄂爾多斯盆地伊陜斜坡構(gòu)造上的一口定向井,二開φ215.9 mm鉆頭鉆至井深4 114.00 m中完,φ88.9 mm套管下深4 104.00 m,采用一次上返固井工藝。根據(jù)壓力平衡計算結(jié)果,采用密度1.35 kg/L的低密度水泥漿作為領(lǐng)漿,封固647.00~3 600.00 m井段,采用密度1.90 kg/L的膠乳水泥漿作為尾漿,封固3 600.00~4 104.00 m井段。
密度為1.35 kg/L的低密度水泥漿的配方為:嘉華G級水泥+減輕增強(qiáng)劑 BXE-600S +降濾失劑G60S+分散劑USZ+緩凝劑 GH-6+消泡劑G603+井場水;其性能為:流動度21 cm,稠化時間376 min,API濾失量13 mL,析水為0,塑性黏度105 mPa·s,動切力11.24 Pa,48 h抗壓強(qiáng)度10.3 MPa。密度為1.90 kg/L的膠乳水泥漿的配方為:嘉華G級水泥+膠乳 BCT-800L+降濾失劑 BXF-200L+緩凝劑 BXR-200L+分散劑CF40S+消泡劑G603+抑泡劑D50+井場水;其性能為:流動度23 cm,稠化時間250 min,API濾失量5 mL,析水為0,塑性黏度158 mPa·s,動切力13.03 Pa,24 h抗壓強(qiáng)度21.2 MPa。
將完井管串下到位,循環(huán)處理鉆井液,將鉆井液密度調(diào)至1.17 kg/L,黏度調(diào)至44 s;電測校準(zhǔn)TAP閥位置;坐封油管懸掛器;循環(huán)鉆井液,安裝水泥頭及鉆井液沖洗管線,管線試壓31 MPa;壓校準(zhǔn)膠塞,注校準(zhǔn)液17.6 m3;注前置液19 m3(沖洗液9 m3,隔離液10 m3);釋放并壓下膠塞;注水泥漿176.4 m3(其中1.35 kg/L領(lǐng)漿160 m3,1.90 kg/L尾漿16.4 m3);用清水沖洗管線,釋放并壓上膠塞,注入100 mL清水作為后隔離液;注入KCl鹽水頂替水泥漿;碰壓28 MPa,泄壓無倒流,敞壓候凝48 h后電測評價固井質(zhì)量。
電測解釋結(jié)果是氣層封固段優(yōu)質(zhì),非產(chǎn)層封固段良,全井綜合評價為合格。
1) 伊陜斜坡構(gòu)造單通道井完井固井時,采用微珠低密度水泥漿和膠乳水泥漿,不但降低了薄弱地層發(fā)生漏失的風(fēng)險,而且確保了產(chǎn)層水泥環(huán)具有較好的抗高溫及防氣竄性能。
2) 目前單通道鉆井完井技術(shù)在海上邊際油氣田應(yīng)用較多,但在國內(nèi)陸上油田應(yīng)用尚處于起步階段,缺乏配套的固井液體系和固井工具,固井工藝也不完善,需要研制開發(fā)配套的固井液體系和固井工具,完善固井工藝。
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