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(中國石化 中原油田分化司石油化工總廠,河南 濮陽 457165)
?分析與測試?
氣體分餾裝置擴(kuò)能改造
涂聯(lián),李廣慶,祝玉學(xué),司艷霞,王會(huì)芳,葛秀清
(中國石化 中原油田分化司石油化工總廠,河南 濮陽 457165)
針對(duì)8萬t/a氣體分餾裝置產(chǎn)品純度低、收率低、綜合能耗較高、效益流失大以及裝置不能實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)液化氣的全部加工等問題,利用Aspen Plus工藝流程軟件,建立工藝核算模型,找出了現(xiàn)有裝置加工工藝的技術(shù)問題,提出優(yōu)化措施;通過模擬計(jì)算,優(yōu)化8萬t/a氣分裝置擴(kuò)容技術(shù)方案,以最少的投入、最短的改造時(shí)間,提高裝置處理量,實(shí)現(xiàn)上下游裝置加工量相匹配;開發(fā)低溫?zé)崂霉に嚕档脱b置綜合能耗,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
液態(tài)烴;處理量;改造;精餾塔;塔板
中原油田分公司石油化工總廠(以下簡我廠)現(xiàn)有一套氣體分餾裝置,裝置原料液化烴來自催化裂化裝置,設(shè)計(jì)處理能力為8萬t/a,由青島海工英派爾化學(xué)工程公司于2002年完成設(shè)計(jì),并于當(dāng)年建成投產(chǎn)。該裝置為常規(guī)生產(chǎn)工藝,三塔流程,共4座塔,其中丙烯塔由于單塔設(shè)備較高,故采用兩塔串聯(lián)操作。裝置原料為液化烴,產(chǎn)品主要包括丙烯、丙烷、C4組分。2010年,隨著原油加工量及加工工藝的調(diào)整,多產(chǎn)液態(tài)烴是我廠的主要產(chǎn)品方案。2010年MIP工藝在催化裝置應(yīng)用后,液化氣產(chǎn)量達(dá)到12萬t/a,而氣體分餾裝置現(xiàn)有處理能力無法滿足液化氣的全部加工需求,每年有4萬t的液化氣不經(jīng)脫烯烴處理而直接作為產(chǎn)品銷售,1萬多噸丙烯沒有提取出來,效益損失嚴(yán)重;同時(shí),丙烯純度較低,市場小、價(jià)格低。
2011年,我廠在裝置大檢修期間,采用“利舊與新建相結(jié)合”的原則,對(duì)氣體分餾裝置進(jìn)行了擴(kuò)能技術(shù)改造,使裝置加工能力提高到了12萬t/a,該項(xiàng)目建設(shè)投資2 600萬元,投資回收期12.86個(gè)月。改造后,裝置運(yùn)行平穩(wěn),氣體分餾裝置處理能力和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求,實(shí)現(xiàn)了液化氣的全部加工,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2.1技術(shù)方案
本次氣分裝置改造采用先脫丙烷、后脫乙烷、然后進(jìn)行丙烯分離的常用流程,見圖1。
1.脫丙烷塔 2.脫乙烷塔 3.粗丙烯塔 4.精丙烯塔
液化氣經(jīng)換熱后進(jìn)入脫丙烷塔,乙烷、丙烯、丙烷及攜帶的微量C4組分從塔頂流出進(jìn)入脫乙烷塔,碳四和戊烷組分從塔底流出經(jīng)換熱后出裝置作為液化氣產(chǎn)品。進(jìn)入脫乙烷塔的餾分在塔內(nèi)進(jìn)行分離,大量的乙烷及少量丙烯、丙烷從塔頂分離出。脫乙烷塔底的丙烯、丙烷直接進(jìn)入丙—丙系統(tǒng)。粗丙烯塔底分離出丙烷,精丙烯塔頂分離出丙烯。
裝置處理量從8萬t/a提高到為12萬t/a,操作彈性60%~110%。其中,精丙烯純度≥99.25%(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)),滿足工業(yè)用精丙烯的質(zhì)量指標(biāo)(GB7716-87),可作為聚丙烯裝置的優(yōu)質(zhì)原料。丙烷純度≥98%(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)),滿足汽車用液化石油氣技術(shù)要求(SY7548-1998),可作為車用丙烷出廠。重組分(C4、C5組分),可作為液化氣滿足民用液化石油氣性質(zhì)(符合 GB11174-1997 標(biāo)準(zhǔn)),或作為民用液化石油氣出廠。
2.2改造方案
①脫丙烷系統(tǒng)。改造原丙—丙分離系統(tǒng)作為新的脫丙烷系統(tǒng):利舊粗丙烯塔改造為新的脫丙烷塔,更換原粗丙烯塔的塔板;利舊原丙—丙分離系統(tǒng)的重沸器。用催化塔頂循環(huán)油做熱源的脫丙烷塔底重沸器(E-001/1),增加脫丙烷塔底重沸器(E-001/2,用蒸汽輔助作熱源),原丙烯塔頂空冷器和精丙烯塔頂空冷器共6片作為脫丙烷塔頂空冷器,脫丙烷塔頂后冷凝器(E-007)、回流罐(V-002)、重組分外送冷卻器(E-011)利舊。更換丙烷塔回流泵(P-002/1,2)。
②脫乙烷系統(tǒng)。脫乙烷塔更換塔板;脫乙烷塔回流罐(V-003)利舊;脫乙烷系統(tǒng)的重沸器(E-002)利舊;塔頂冷凝器(E-008/1~3)利舊,更換脫乙烷塔頂回流泵(P-003/1、2)。
③丙—丙分離系統(tǒng)。在原丙烯塔西側(cè)布置一套處理量為12萬t/a的丙—丙分離系統(tǒng),主要包括粗丙烯塔(C-003)、精丙烯塔(C-004)、精丙烯塔頂空冷器(EC-002)、精丙烯塔頂后冷凝器(E-010/1~2)、精丙烯塔回流罐(V-004)、粗丙烯塔底泵(P-004/1、2)與精丙烯塔回流泵(P-005/1~3);其中粗丙烯塔、精丙烯塔、精丙烯塔頂空冷器精丙烯塔頂后冷器、回流罐、精丙烯塔頂回流泵為新上,粗丙烯塔底泵利舊。
④丙烯塔重沸器(E-003/1~2)采用低溫?zé)崴鳛闊嵩?,熱水量?40 t/h增加到260 t/h,增加常壓裝置的熱媒水,增加熱水泵(P-1601/3)。
⑤脫乙烷塔重沸器(E-002)采用全廠蒸汽凝結(jié)水作為熱源,富裕熱作為原料加熱器(E-005)熱源。
2.3主要設(shè)備選型改造
①脫丙烷塔利舊原粗丙烯塔,保持塔徑、塔高、降液管、支撐圈不變的情況下,對(duì)塔板和浮閥進(jìn)行更換。(對(duì)比改造前后數(shù)據(jù),塔徑由1 200 mm增加至1 600 mm,塔板數(shù)由47層增加至101層)。②脫乙烷塔利舊脫乙烷塔,保持塔徑、塔高、降液管、支撐圈不變的情況下,對(duì)塔板和浮閥進(jìn)行更換。③新建一套粗丙烯塔、精丙烯塔(對(duì)比改造前后數(shù)據(jù),塔徑由1 600 mm增加2 400 mm)。氣體分餾裝置改造塔計(jì)算匯總表見表1 。
表1 氣體分餾裝置改造塔計(jì)算匯總表
3.1標(biāo)定數(shù)據(jù)
①標(biāo)定期間的物料平衡表見表2。②根據(jù)標(biāo)定采集到的數(shù)據(jù),計(jì)算所用各精餾塔主要操作參數(shù)見表3。
表2 物料平衡表
表3 氣體分餾塔的主要操作技術(shù)條件
3.2標(biāo)定數(shù)據(jù)分析
①物料衡算中產(chǎn)品丙烯收率達(dá)到30.41%,液化氣收率達(dá)到58.29%,與設(shè)計(jì)值接近,表明本裝置操作基本正常,主要產(chǎn)品收率合格。②各塔均能達(dá)到預(yù)期的分離效果,精丙烯產(chǎn)品質(zhì)量較好,丙烯純度達(dá)到99.61%,丙烷純度達(dá)到99.00%,符合產(chǎn)品規(guī)格要求。經(jīng)核算,裝置丙烯拔出率達(dá)到98.79%,因此,丙烯回收充分??傮w看來,塔操作較為理想。③在原料組成變化不大的情況下,如果調(diào)整操作負(fù)荷為目前的80%~120%,塔板均能滿足要求,不會(huì)發(fā)生夾帶、漏液等情況。綜合3個(gè)塔的極限情況,裝置處理范圍可在60%~125%之間調(diào)整。④與設(shè)計(jì)條件不同,標(biāo)定工況下除了使用低溫?zé)嵩?蒸汽凝結(jié)水)和熱水,還使用了0.6 MPa蒸汽作為丙烷塔塔底再沸器的補(bǔ)充熱源,核算結(jié)果表明,裝置能耗為2 087.15 MJ/t液態(tài)烴,高于設(shè)計(jì)值(1 715.2 MJ/t液態(tài)烴),主要原因是蒸汽的使用。裝置標(biāo)定能耗仍低于中國石化及石油天然氣系統(tǒng)平均值。
①氣體分餾裝置擴(kuò)能改造后,裝置的處理能力由8萬t/a提高到12萬t/a,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于改造前,經(jīng)濟(jì)效益顯著。②換熱器核算表明,由于設(shè)計(jì)換熱面積余量較大或者由于熱負(fù)荷低于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致個(gè)別換熱器傳熱系數(shù)低于設(shè)計(jì)值。③標(biāo)定生產(chǎn)時(shí),部分調(diào)節(jié)閥及流量計(jì)選型不合適,需要設(shè)計(jì)更新。④在今后的操作過程中仍要繼續(xù)保證蒸汽凝結(jié)水的低溫?zé)崃坷茫瑴p少再沸器使用蒸汽的用量,從而將系統(tǒng)綜合能耗保持在較低水平。
2013-12-02
涂 聯(lián)(1975-),男,工程師,從事煉油技術(shù)管理工作,電話:13303933563。
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1003-3467(2014)01-0042-03