(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)
中海石油建滔化工有限公司600 kt/a甲醇裝置加氫脫硫單元有2臺(tái)脫硫槽R-01002A/B[容積36.76 m3,直徑2 900 mm,TL-TL(脫硫槽底部最低點(diǎn)到頂部最高點(diǎn)的距離) 5 400 mm;設(shè)計(jì)壓力3.2 MPa(G),設(shè)計(jì)溫度400 ℃],可串聯(lián)或并聯(lián)使用,也可單獨(dú)使用。我公司采用串聯(lián)使用方式,串聯(lián)在后的脫硫槽起“把關(guān)”作用,可有效防止轉(zhuǎn)化催化劑與合成催化劑的硫中毒。當(dāng)1臺(tái)脫硫槽的ZnO脫硫劑化學(xué)吸收硫化物達(dá)到工藝要求上限而更換了新脫硫劑后,需要在不停車(chē)的情況下串入系統(tǒng)起“把關(guān)”作用。在串入系統(tǒng)前,需要對(duì)其進(jìn)行加熱升溫;按傳統(tǒng)操作法,采取放空升溫的加熱方式,即利用熱態(tài)工藝氣通過(guò)待串入脫硫槽排至火炬系統(tǒng)放空。這不僅大大浪費(fèi)了原料氣資源,同時(shí)也增加了對(duì)大氣的CO2排放量。為節(jié)能降耗,減少CO2的排放,我們對(duì)脫硫槽投用的傳統(tǒng)操作法進(jìn)行了優(yōu)化。
新更換脫硫劑的R-01002A已用N2或惰性氣體置換合格后,用一小部分約350 ℃原料天然氣按一定升溫速率對(duì)R-01002A進(jìn)行加熱,加熱尾氣全排至火炬系統(tǒng)放空;大部分原料天然氣用于甲醇生產(chǎn)。當(dāng)R-01002A床層溫度低于120 ℃時(shí),控制升溫速度為30~60 ℃/h;達(dá)到120 ℃時(shí)恒溫1 h后,繼續(xù)升至220 ℃,升溫速率為20~30 ℃/h;達(dá)到220 ℃時(shí)再恒溫1 h。在恒溫操作過(guò)程中,可逐步升壓,每10 min升0.5 MPa,直至所需操作溫度、壓力。當(dāng)R-01002A具備串入條件時(shí),緩慢將其串至R-01002B后起“把關(guān)”作用。
(1)R-01002A用N2置換合格后,用約350 ℃原料天然氣按一定升溫速率對(duì)其進(jìn)行加熱升溫,加熱尾氣全排至火炬系統(tǒng)放空,如圖1所示(注:圖中實(shí)線(xiàn)部分表示熱態(tài)工藝氣在該管道中流動(dòng),以及該閥門(mén)全開(kāi)或有一定開(kāi)度;虛線(xiàn)部分表示該管道中無(wú)工藝介質(zhì)流動(dòng)或該閥門(mén)處于關(guān)閥狀態(tài)。下同)。
圖1 R-01002A加熱升溫流程圖
(2)當(dāng)R-01002A具備串入條件時(shí),緩慢將其串至R-01002B后起“把關(guān)”作用,如圖2所示。
圖2 R-01002A串入系統(tǒng)“把關(guān)”流程圖
自2006年正常開(kāi)車(chē)至今,一共更換了8次脫硫劑,每次新?lián)Q脫硫劑的加熱升溫都耗費(fèi)十幾個(gè)小時(shí)。我們對(duì)更換脫硫劑的日期及脫硫槽加熱放空氣體積進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表1所示。
2.2.1對(duì)環(huán)境的影響
據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年5月對(duì)新更換脫硫劑的脫硫槽采用傳統(tǒng)的放空升溫方式進(jìn)行加熱升溫耗時(shí)15 h,放空至火炬系統(tǒng)的工藝氣約有21 295 m3。這些放空氣(CH459%,CO225%;體積分?jǐn)?shù)。下同)通過(guò)完全燃燒將有大量CO2生成:
表1 更換脫硫劑時(shí)間表
由上述化學(xué)反應(yīng)方程式可知,1 mol CH4完全燃燒就有1 mol CO2生成。以2012年5月為例,放空至火炬系統(tǒng)的21 295 m3天然氣經(jīng)完全燃燒,將有21 295×59%/22.4=560.90 kmol的CO2生成而排向大氣。
同時(shí),天然氣中原含有21 295×25%/22.4=237.67 kmol的CO2也被排向大氣。
則因加熱新脫硫劑而向大氣排放的CO2總量為(560.90+237.67)×22.4=17 888 m3。按更換脫硫劑的平均頻率2次/a計(jì),則一年向大氣排放CO217 888×2=35 776 m3。
2.2.2經(jīng)濟(jì)損失
從企業(yè)經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō)(以2012年5月為例),若放空的21 295 m3天然氣能完全被利用,生產(chǎn)1 t甲醇消耗約1 650 m3天然氣,21 295 m3天然氣可生產(chǎn)21 295/1 650=12.9 t甲醇;1 t甲醇單價(jià)按3 000元計(jì),則12.9 t甲醇價(jià)值約3 000×12.9=38 718元。也就是說(shuō),一次加熱新脫硫劑放空而造成的經(jīng)濟(jì)損失約38 718元。據(jù)我公司的生產(chǎn)狀況,更換脫硫劑的平均頻率為2次/a,若每次都采用傳統(tǒng)的放空升溫方式,則每年因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失約38 718×2=77 436元。
2.2.3能量損失
傳統(tǒng)操作中,有大量的熱態(tài)工藝氣放空,大量的熱量同時(shí)也被排至大氣而損失了。我公司原料天然氣各主要組分含量為CH459%、CO225%、N216%;CH4比熱C1=2.16 kJ/(kg·℃)、CO2比熱C2=0.84 kJ/(kg·℃)、N2比熱C3=1.04 kJ/(kg·℃),則我公司原料天然氣的比熱容Cm=0.59C1+0.25C2+0.16C3=0.59×2.16+0.25×0.84+0.16×1.04=1.65 kJ/(kg·℃)。
我公司原料天然氣的平均分子量Mm=0.59m1+0.25m2+0.16m3=0.59×16+0.25×44+0.16×28=24.9 kg/kmol,則21 295 m3原料天然氣的質(zhì)量M=21 295/22.4×24.9=23 671.6 kg,21 295 m3、350 ℃原料天然氣具有的能量Q1=CmM(t-t0)=1.65×23 671.6×(350-25)=12 693 896 kJ。
ZnO的比熱容C4=0.5 J/(g·℃),脫硫槽可裝14 000 kg ZnO,則脫硫劑加熱升溫至350 ℃時(shí)吸收的熱量Q2=C4mt=0.5×14 000×1 000×(350-25)=2 275 000 kJ;放空至大氣損失的熱量Q損=Q1-Q2=12 693 896-2 275 000=10 418 896 kJ。
天然氣熱值q=21 700 kJ/m3,則提供熱量Q損需要燃燒的天然氣量V=Q損/q=10 418 896/21 700=480.13 m3。
我們都知道,轉(zhuǎn)化反應(yīng)是一個(gè)吸熱反應(yīng),需要燃燒天然氣給轉(zhuǎn)化反應(yīng)提供熱量。傳統(tǒng)操作法放空升溫?fù)p失的熱能(排放21 295 m3天然氣),相當(dāng)于間接損失了480.13 m3的燃料天然氣;更換脫硫劑的平均頻率以2次/a計(jì),則一年間接損失了480.13×2=960.26 m3的燃料天然氣。
基于上述的分析與核算,我公司對(duì)傳統(tǒng)操作法進(jìn)行了優(yōu)化。2013年1月,我們采用了優(yōu)化的操作法,取得了很好的成績(jī),操作過(guò)程中原料氣幾乎達(dá)到了零放空。
新更換脫硫劑的脫硫槽R-01002A已用N2或惰性氣體置換合格后,用R-01002B出來(lái)的一小部分原料天然氣對(duì)R-01002A進(jìn)行加熱升溫。R-01002A的出口氣與R-01002B大部分的出口氣匯合后去后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)。當(dāng)R-01002A具備串入條件時(shí),緩慢將其串至R-01002B后起“把關(guān)”作用。
(1)N2置換合格后,R-01002B出來(lái)的一小部分原料天然氣對(duì)R-01002A進(jìn)行加熱升溫。R-01002A的出口氣與R-01002B大部分的出口氣匯合后去后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng),如圖3所示。
(2)當(dāng)R-01002A具備串入條件時(shí),緩慢將其串至R-01002B后起“把關(guān)”作用。如圖2所示。
圖3 優(yōu)化后的R-01002A加熱升溫流程圖
(1)環(huán)境方面,優(yōu)化后的操作原料氣幾乎達(dá)到了零放空,則此過(guò)程向大氣排放CO2的年排放量由35 776 m3減為0。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制定的減排標(biāo)準(zhǔn)。
(2)經(jīng)濟(jì)方面,我公司天然氣(CH459%)單價(jià)按0.6元/m3計(jì),則傳統(tǒng)加熱放空21 295 m3天然氣損失的價(jià)值為0.6×21 295=12 777元;而優(yōu)化后的操作能充分利用脫硫槽加熱升溫尾氣生產(chǎn)甲醇,與傳統(tǒng)操作法相比一年可增產(chǎn)25.8 t甲醇,為公司創(chuàng)收約77 436元。
(3)能量方面,優(yōu)化后的操作能充分回收利用脫硫槽加熱升溫尾氣的熱量,與傳統(tǒng)操作法相比一年可間接節(jié)省燃料天然氣960.26 m3。
節(jié)能降耗是企業(yè)的生存之本,樹(shù)立一種“點(diǎn)點(diǎn)滴滴降成本,分分秒秒增效益”的節(jié)能意識(shí),要從實(shí)際生產(chǎn)中的點(diǎn)滴做起。保護(hù)環(huán)境,減少CO2等有害氣體的排放,是企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。通過(guò)優(yōu)化傳統(tǒng)操作法,脫硫槽投用操作中原料氣幾乎達(dá)到了零排放,既能為企業(yè)贏(yíng)得一定的經(jīng)濟(jì)效益,又可減少CO2排放。有時(shí)即使是小小的優(yōu)化或改革,也能帶來(lái)大的社會(huì)價(jià)值。
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