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      脫碳高閃氣回收裝置項(xiàng)目總結(jié)

      2014-08-30 08:44:00,,
      化工設(shè)計(jì)通訊 2014年2期
      關(guān)鍵詞:程控床層脫碳

      ,,

      (山西陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)臨猗分公司,山西 臨猗 044100)

      1 背 景

      陽(yáng)煤豐喜臨猗分公司是山西省化肥行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)之一,經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展,形成了年產(chǎn)氨醇750 kt、尿素1 100 kt的規(guī)?!,F(xiàn)有兩個(gè)分廠,共四套尿素生產(chǎn)裝置和一套甲醇生產(chǎn)裝置。與之配套的脫碳裝置共五套,除一分廠2#系統(tǒng)為VPSA-CO2脫碳工藝,其余四套均為濕法脫碳工藝:一分廠1#、3#系統(tǒng)為NHD脫碳,二分廠1#系統(tǒng)為MDEA脫碳,2#系統(tǒng)為低溫甲醇洗脫硫脫碳。

      四套濕法脫碳裝置產(chǎn)生的高閃氣總量約為7 500 m3/h,各自的氣體組成、溫度、流量等參數(shù)如表1所示。

      表1 脫碳高閃氣組成

      由表1看出,四種脫碳高閃氣中有效氣體H2的總量為1 525.6 m3/h。此項(xiàng)目建成之前,脫碳高閃氣大部分放空,不僅造成環(huán)境污染,而且浪費(fèi)了寶貴資源,因此有必要對(duì)脫碳高閃氣作凈化處理,回收其中的有效氣體。

      本項(xiàng)目采用VPSA(真空變壓吸附)裝置,回收四套濕法脫碳裝置高閃氣中的有效氣體。項(xiàng)目總投資約580萬(wàn)元,設(shè)計(jì)處理原料氣量8 000 m3/h,實(shí)際原料氣量5 600 m3/h,產(chǎn)品氣量1 536 m3/h。

      經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的緊張施工,于2012年8月20日試運(yùn)行。項(xiàng)目設(shè)計(jì)由杭州普菲科空分設(shè)備有限公司承擔(dān),并提供裝置內(nèi)的吸附劑、程控閥以及儀器儀表等;土建工作主要包括羅茨風(fēng)機(jī)、分離器、緩沖罐、7臺(tái)吸附塔等基礎(chǔ)的施工;安裝防腐由陽(yáng)煤豐喜建安公司完成,主要工作是原球罐及其管線的拆除、管線的預(yù)制、吸附塔安裝、羅茨風(fēng)機(jī)就位安裝等。

      2 設(shè)計(jì)方案

      2.1 設(shè)計(jì)工藝指標(biāo)

      (1)凈化氣

      凈化氣體中含CO2≤10.0%

      凈化氣中含H2S ≤5.0×10-6

      凈化氣壓力 0.4 MPa(表)

      產(chǎn)品氣溫度 常溫

      H2回收率 ≥90.0%

      CO收率 ≥90%

      (2)解吸氣

      解吸氣 CO2≥98%

      解吸氣壓力 ≥0.025 MPa(表)

      2.2 工藝流程

      脫碳高閃氣經(jīng)過(guò)變壓吸附裝置處理之后,得到凈化氣和解吸氣兩種氣體,如圖1。

      圖1

      脫碳高閃氣(以下稱原料氣)以壓力0.5 MPa、溫度35 ℃進(jìn)入界區(qū)內(nèi)分離緩沖罐,經(jīng)計(jì)量后入變壓吸附單元。

      采用7-2-3 VPSA抽真空流程,即裝置由7個(gè)吸附塔組成,其中2個(gè)吸附塔始終處于同時(shí)進(jìn)料吸附狀態(tài)。其工藝過(guò)程由吸附、3次均壓降壓、順?lè)拧⒛娣?、抽真空?次均壓升壓和產(chǎn)品氣最終升壓等步驟組成。

      以吸附塔A為例說(shuō)明其工藝過(guò)程。

      (1)吸附過(guò)程

      經(jīng)洗滌后的原料氣以壓力0.5 MPa,溫度34 ℃進(jìn)入吸附塔A,自下而上經(jīng)過(guò)吸附床層,氣體中的水分、二氧化碳等雜質(zhì)被塔內(nèi)吸附劑吸附,氫氮?dú)獾冉M分從吸附塔頂部連續(xù)排出送壓縮單元。

      當(dāng)被吸附雜質(zhì)的傳質(zhì)區(qū)前沿(稱為吸附前沿)到達(dá)床層出口預(yù)留段某一位置時(shí),關(guān)掉A塔的原料氣進(jìn)料閥和產(chǎn)品氣出口閥,停止吸附,轉(zhuǎn)入再生過(guò)程。

      (2)均壓降壓過(guò)程

      吸附過(guò)程結(jié)束后,順著吸附方向?qū)⑺?nèi)較高壓力的氫氮?dú)夥湃肫渌淹瓿稍偕妮^低壓力吸附塔。這一過(guò)程不僅是降過(guò)壓程,更是回收床層死空間氫氣的過(guò)程,本流程共包括了3次連續(xù)均壓降壓過(guò)程,以保證氫氣的充分回收。

      (3)順?lè)胚^(guò)程

      均壓降壓過(guò)程結(jié)束后,塔內(nèi)還有一定壓力,此時(shí)順著吸附方向?qū)⑺?nèi)的壓力進(jìn)一步降低,順?lè)艢怏w直接放空,同時(shí)可提高解吸氣體中二氧化碳濃度。

      (4)逆放過(guò)程

      在均壓結(jié)束、吸附前沿達(dá)到床層出口后,逆著吸附方向?qū)⑽剿毫抵两咏?,此時(shí)被吸附的雜質(zhì)開(kāi)始從吸附劑中大量解吸出來(lái),低濃度的解吸氣直接放空,逆放后期的氣體送CO2工段。

      (5)真空過(guò)程

      逆放過(guò)程結(jié)束后,逆著吸附方向?qū)ξ剿檎婵?,進(jìn)一步降低壓力,使被吸附的雜質(zhì)完全解吸出來(lái),抽空CO2氣外送。

      (6)均壓升壓過(guò)程

      在真空再生過(guò)程完成后,用來(lái)自其他吸附塔的較高壓力氫氮?dú)鈱?duì)該吸附塔進(jìn)行升壓。這一過(guò)程與均壓降壓過(guò)程相對(duì)應(yīng),不僅是升壓過(guò)程,而且更是回收其他塔床層死空間氫氣的過(guò)程。

      (7)產(chǎn)品氣升壓過(guò)程

      在均壓升壓過(guò)程完成后,為了使吸附塔平穩(wěn)地切換至下一次吸附并保證產(chǎn)品純度在這一過(guò)程中不發(fā)生波動(dòng),需要通過(guò)升壓調(diào)節(jié)閥緩慢而平穩(wěn)地用排放氣將吸附塔升至吸附壓力,保證產(chǎn)品升壓過(guò)程的充分和減少吸附壓力波動(dòng)的影響。

      經(jīng)這一過(guò)程后吸附塔便完成了一個(gè)完整的“吸附-再生”循環(huán),并為下一次吸附做好了準(zhǔn)備。

      這樣,A塔就完成了一個(gè)完整的循環(huán)過(guò)程,又可以進(jìn)入下一次吸附循環(huán)。

      7臺(tái)吸附塔交替進(jìn)行以上的吸附、再生操作(始終有2臺(tái)吸附塔處于吸附狀態(tài),同時(shí)有1臺(tái)吸附塔處于抽空再生),即可實(shí)現(xiàn)氣體的連續(xù)分離與提純。

      2.3 工藝技術(shù)特點(diǎn)

      (1)裝置采用一段法VPSA流程,確保一氧化碳與氫氣回收率指標(biāo)。

      (2)本裝置的吸附劑采用密相裝填技術(shù),可進(jìn)一步減小床層死空間,提高有效組分回收率。

      (3)采用專用吸附劑,選擇性高,吸附劑用量少,配比合理,投資更省,運(yùn)行費(fèi)用更低,指標(biāo)更先進(jìn)。

      (4)裝置配置了性能可靠、功能齊備的PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)裝置的自動(dòng)控制和調(diào)節(jié);自控系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、流量以及程控閥閥位等主要操作參數(shù)的數(shù)據(jù)采集、過(guò)程監(jiān)視,并能對(duì)裝置運(yùn)行工況進(jìn)行自動(dòng)跟蹤監(jiān)測(cè),對(duì)故障進(jìn)行自動(dòng)診斷。

      (5)采用多塔運(yùn)行,若與某一吸附塔有關(guān)的程控閥(或控制部件)出現(xiàn)故障,PSA專家診斷切換系統(tǒng)可以進(jìn)行自適應(yīng)無(wú)擾動(dòng)切換,以保證裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和便于維修。

      (6)本裝置配備切塔軟件系統(tǒng),當(dāng)某臺(tái)吸附塔出現(xiàn)故障時(shí)可切除故障塔運(yùn)行,保證裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

      (7)本裝置采用先進(jìn)、可靠的氣動(dòng)系統(tǒng)作為程控閥的驅(qū)動(dòng)源,具有運(yùn)行穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、程控閥動(dòng)作快、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。

      2.4 主要設(shè)備(表2)

      表2 主要設(shè)備一覽表

      3 試運(yùn)行數(shù)據(jù)及效益分析

      本裝置運(yùn)行狀況良好,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。試運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

      表3 試運(yùn)行數(shù)據(jù)一覽表

      取6天運(yùn)行數(shù)據(jù)的平均值計(jì)算,H2回收率為1 536×70%/(5 607×20.7%)=92.6%

      由于本套裝置投運(yùn)前,一分廠3#脫碳產(chǎn)生的高閃氣回到壓縮工段循環(huán)使用,因此不考慮此部分H2回收產(chǎn)生的效益。此部分高閃氣經(jīng)過(guò)變壓吸附裝置處理后回收的H2量為:

      1 900×26.2%×92%=458 m3/h

      根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)表可知,回收的H2年可產(chǎn)尿素:

      (1 536×70%-458)/2 000/0.595×8 000

      =4 149 t

      尿素售價(jià)按1 993元/t計(jì)算,年增加銷售收入:

      4 149×1 993=826萬(wàn)元

      4 結(jié) 語(yǔ)

      截止目前,本套脫碳高閃氣回收裝置已投運(yùn)一年零三個(gè)月,期間原料氣處理量約6 000 m3/h(H2含量21%),產(chǎn)品凈化氣約1 620 m3/h(H2含量69.5%,CO2含量9.5%),H2回收率為約 92.5%。脫碳高閃氣經(jīng)本套裝置處理之后,回收了大量有效氣體H2,降低了合成氨消耗,減少了生產(chǎn)成本。

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