(南京敦先化工科技有限公司,江蘇 南京 210048)
安鄉(xiāng)晉煤金?;び邢薰竞铣砂毖b置生產(chǎn)能力為50 kt/a,原變換工段為0.8 MPa中串低(中中低低)工藝流程。該工藝存在的問題較為突出,系統(tǒng)蒸汽添加量大,中變進(jìn)出口溫度高,由于低變一段催化劑基本上已經(jīng)失去活性,而中變未反應(yīng)的CO要在低變爐中進(jìn)行反應(yīng),造成低變爐催化劑床層溫度高,出低變爐變換氣溫度也高。而且,系統(tǒng)過剩蒸汽帶出的熱量,通過循環(huán)熱水帶入飽和塔,造成飽和塔熱量過剩,出飽和塔循環(huán)熱水溫度高;由于進(jìn)入熱水塔的水溫高,出熱水塔的變換氣溫度也高,且夾帶的蒸汽量大,變換系統(tǒng)過剩的熱量又要從熱水塔中帶出,造成系統(tǒng)冷卻水耗高、蒸汽消耗量大、阻力大,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。
2012年5月,金牛公司決定對變換系統(tǒng)進(jìn)行改造。本次改造由南京敦先化工科技有限公司承擔(dān),在原中變二段出口與低變一段進(jìn)口之間,新增1臺水移熱等溫變換爐(φ2 400 mm。敦先制造)及附屬設(shè)備(φ1 000 mm汽包1臺。敦先制造)。水移熱等溫變換爐(以下簡稱等溫變換爐),即在變換催化劑床層設(shè)置換熱管,CO的反應(yīng)熱不斷通過換熱管內(nèi)的水移走,使催化劑床層溫度可控。等溫變換爐由耐壓外殼與換熱內(nèi)件組成,正常操作時,氣體由上封頭中心管進(jìn)入,通過內(nèi)外筒之間的環(huán)隙,徑向進(jìn)入催化劑床層反應(yīng),反應(yīng)后的氣體由中心管匯集并從下封頭出口處流出;移熱的水由下封頭進(jìn)水口經(jīng)環(huán)管進(jìn)入換熱管內(nèi),換熱后經(jīng)上封頭出水管進(jìn)入汽包。床層溫度由汽包壓力控制,移熱的水在汽包中分離蒸汽后循環(huán)使用,汽包補(bǔ)水為鍋爐除氧水。
改造后,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,變換系統(tǒng)蒸汽消耗及阻力明顯下降,汽包副產(chǎn)蒸汽不僅滿足銅液再生用汽,副余蒸汽還可外供造氣工序使用,同時,鍋爐工段甩掉1臺產(chǎn)汽量為4 t/h的燃煤鍋爐,節(jié)能改造達(dá)到了預(yù)期的效果。
中變二段出口至調(diào)溫水加熱器(Ⅰ)進(jìn)口增設(shè)調(diào)溫副線,便于調(diào)節(jié)等溫變換爐進(jìn)口溫度;原低變一段進(jìn)口管線調(diào)整為等溫變換爐進(jìn)出口副線,便于調(diào)節(jié)變換系統(tǒng)出口CO含量,以滿足銅洗工藝條件,確保銅比不失調(diào)。
等溫變換爐投入運(yùn)行后,原低變一段、低變爐僅作為氣體通道使用,為確保原低變催化劑不受損害,進(jìn)入低變一段、低變爐變換氣溫度高于露點(diǎn)30 ℃,完全可滿足對低變催化劑的保護(hù)。
本次改造對生產(chǎn)系統(tǒng)沒有太大的影響,等溫變換爐及其附屬設(shè)備的安裝,不需要停車進(jìn)行;新增設(shè)備在安裝前,系統(tǒng)進(jìn)出口接管已經(jīng)預(yù)留,催化劑升溫硫化結(jié)束后,抽出盲板即可導(dǎo)氣生產(chǎn)。
本次采用衡陽市化工研究所有限公司生產(chǎn)的HB303Q型耐硫變換催化劑,硫化方法采用冷卻分水后的變換氣一次通過法。等溫變換爐催化劑裝填量為18.75 m3,床層布置三組測溫電偶,共計12個測溫點(diǎn);其中,f1、f3為徑向床層進(jìn)口溫度,f2為徑向床層出口溫度。
2012年12月3日14:16推電升溫。升溫初期等溫變換爐溫升比較緩慢,出電加熱器后的變換氣,經(jīng)內(nèi)外筒之間的環(huán)隙徑向進(jìn)入催化劑床層,床層溫升由外向內(nèi)逐漸推進(jìn),氣體流通面積大、路線短、阻力小。由于催化劑本體含水量大(15%~20%),升溫態(tài)勢又為徑向床整體升溫,因此升溫初期耗用時間較長;當(dāng)電加熱器功率及空速一定時,床層催化劑排水量大,放空氣中水汽濃度較高。床層溫度由14 ℃升到202 ℃時,共耗用21 h。
12月4日10:40進(jìn)入硫化初期。硫化初期起始溫度為202 ℃,CS2加入量為30 L/h,6 h后逐漸增加至60 L/h,升溫速率10~15 ℃;當(dāng)日中班22:00硫化初期還未結(jié)束,床層出口H2S含量僅為0.83 g/m3,沒能達(dá)到初期硫化指標(biāo)(1.5 g/m3以上),其原因?yàn)镃S2加入量偏小。隨后逐漸增加CS2的加入量,2 h后床層出口H2S含量達(dá)標(biāo)。床層熱點(diǎn)溫度由225 ℃升至320 ℃時,電爐功率加滿,經(jīng)過20 h床層溫度上升不明顯;經(jīng)廠方同意,升溫氣源由變換氣改為半水煤氣,因變換氣中CO2含量高、熱容大、且不含O2,所以升溫較慢,此后等溫變換爐升溫趨于正常,硫化初期結(jié)束時,床層熱點(diǎn)溫度為345 ℃。硫化初期共耗用24 h。
12月5日11:00進(jìn)入硫化主期。床層熱點(diǎn)溫度為345 ℃,CS2加入量增加至100 L/h,溫度達(dá)到425 ℃時,恒溫6 h;12月6日4:10硫化主期結(jié)束。硫化主期及末期共耗用19 h。
12月6日6:10降溫排硫。9:00降溫排硫結(jié)束,等溫變換爐進(jìn)出口抽盲板,連接上升管法蘭;當(dāng)床層溫度降至270 ℃時,汽包水路通入蒸汽并緩慢補(bǔ)水。降溫排硫約4 h。
本次升溫硫化共耗用68 h,而催化劑廠家提供的方案耗時為38 h(見表1)。多耗用的時間主要為硫化初期沒有能夠及時改變升溫氣源,其次為硫化主期停爐補(bǔ)充CS2所致。
表1 催化劑升溫硫化方案(催化劑廠家提供)
12月6日9:55等溫變換爐并入系統(tǒng)。輕負(fù)荷生產(chǎn)期間,等溫變換爐進(jìn)出口副線關(guān)死,在進(jìn)口CO含量不變的情況下(6.6%~7.4%),等溫變換爐出口CO僅為0.2%。由于金牛公司為銅洗凈化工序,為滿足銅洗凈化工藝要求,等溫變換爐副線沒能完全關(guān)閉;變換出口CO必須保證在0.6%~1.2%之間,否則銅液再生崗位銅比易失調(diào)。等溫變換爐進(jìn)口溫度為210 ℃時,床層熱點(diǎn)溫度在245~250 ℃之間。
12月9日上午,對調(diào)溫水加熱器(Ⅰ)進(jìn)行調(diào)試,因調(diào)溫水加熱器泄漏而停止。2013年5月利用停車檢修機(jī)會更換調(diào)溫水加熱器,將等溫變換爐進(jìn)口溫度降至195 ℃,等溫變換爐熱點(diǎn)溫度總體下降約20 ℃,實(shí)際運(yùn)行溫度為230 ℃;滿負(fù)荷生產(chǎn)期間,變換系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。
在本次變換系統(tǒng)節(jié)能改造中,由于等溫變換爐的串入,變換系統(tǒng)操作條件發(fā)生了較大的變化,一是進(jìn)入中變爐半水煤氣中的蒸汽量(即汽氣比)大幅下降;二是中變出口氣體中的CO含量也由于汽氣比的大幅下降而提高到8.4%,出變換系統(tǒng)的CO可控制在0.2%~1.2%之間,不僅變換系統(tǒng)操作彈性大大提高,而且操作控制極為方便,同時也大幅度降低了系統(tǒng)能耗。改造前后變換系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2、表3。
表2 改造前變換系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù) ℃
表3 改造后變換系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù) ℃
改造后,變換系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,噸氨副產(chǎn)蒸汽236 kg,蒸汽消耗下降135 kg,變換冷卻水耗下降20 m3,系統(tǒng)阻力下降0.05 MPa,熱水塔出口變換氣溫度下降16 ℃。等溫變換爐阻力幾乎為零,操作方便。本次改造完全達(dá)到了預(yù)期效果。
由于安鄉(xiāng)晉煤金?;び邢薰驹诮荒陜?nèi)要整體搬遷(前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)有一年),本次改造僅是解決變換系統(tǒng)短期運(yùn)行中存在的問題,未能從根本上解決流程優(yōu)化及系統(tǒng)工藝方面的問題。再者,由于飽和熱水塔變換工藝設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,熱交換器、調(diào)溫水加熱器等易出現(xiàn)泄漏,極易造成低變催化劑中毒失活,要從根本上解決問題,就要對系統(tǒng)工藝進(jìn)行徹底改造。當(dāng)然了,這是下一步整體搬遷要做的事情。
由南京敦先化工科技有限公司開發(fā)的水移熱等溫變換爐,在湖南安鄉(xiāng)晉煤金?;び邢薰卷樌度脒\(yùn)行,經(jīng)過近一年的實(shí)際運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果?!八茻岬葴刈儞Q技術(shù)”的應(yīng)用,對現(xiàn)有中、小型合成氨裝置變換系統(tǒng)的節(jié)能改造,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。