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    G20CrNi2MoA滲碳軸承鋼單支臂生產(chǎn)工藝實踐

    2014-08-23 02:01:05黃宇彬
    大型鑄鍛件 2014年4期
    關鍵詞:電渣支臂電耗

    黃宇彬

    (北滿特殊鋼有限責任公司,黑龍江161041)

    G20CrNi2MoA滲碳軸承鋼單支臂生產(chǎn)工藝實踐

    黃宇彬

    (北滿特殊鋼有限責任公司,黑龍江161041)

    通過設計專用結晶器,優(yōu)化重熔工藝,成功實現(xiàn)G20CrNi2MoA電渣錠單支臂生產(chǎn)。

    G20CrNi2MoA;電渣錠;單支臂

    G20CrNi2MoA是鐵路滲碳軸承用鋼,質量要求嚴格。2010年國內某軸承廠在G20CrNi2MoA滲碳軸承鋼技術協(xié)議里要求:電渣重熔過程禁止更換電極棒,即每只冶煉鋼錠重熔一只電渣錠,防止更換電極棒導致的冶金缺陷。我公司現(xiàn)有電渣爐暫不具備單支臂生產(chǎn)能力,如何根據(jù)現(xiàn)有爐臺現(xiàn)狀,進行工藝改進,實現(xiàn)G20CrNi2MoA滲碳軸承鋼單支臂生產(chǎn)工藝,是目前迫切需要解決的問題。

    1 現(xiàn)狀分析

    1.1 G20CrNi2MoA電渣重熔工藝現(xiàn)狀

    目前使用?420 mm鑄坯自耗電極,采取交換電極棒生產(chǎn)3 t電渣錠。具體參數(shù)見表1。

    表1 G20CrNi2MoA工藝參數(shù)Table 1 G20CrNi2MoA process parameters

    1.2 電極坯料問題

    目前可用于G20CrNi2MoA重熔的坯料規(guī)格有?330 mm、?420 mm鑄造電極棒,單支重量分別為1.550 t、2.400 t,現(xiàn)有鑄造坯料不能滿足單支電極棒生產(chǎn)3 t電渣錠的要求。

    為解決電極坯料問題,將坯料由鑄坯改為□250 mm×280 mm連鑄坯,單支連鑄坯長度5 650 mm,重量3.100 t。

    1.3 坯料改為連鑄坯后存在的問題

    1.3.1 天車起吊高度受限

    坯料長度5 650 mm,假電極長度1 500 mm,假電極吊環(huán)長度400 mm、小鉤長度860 mm,總長在8 410 mm,而天車起吊高度為7 500 mm,無法起吊。

    1.3.2 支臂行程受限

    現(xiàn)有爐臺支臂最高極限行程離地面4 700 mm~6 600 mm,支臂最低行程至小車最高行程距離為3 100 mm,支臂最高極限至小車最低位置距離為8 800 mm,鋼錠高度為1 670 mm。存在的問題:一是電極坯料化不盡;二是電極坯料無法掛在支臂上。

    2 工藝設想及實施效果

    2.1 工藝設想

    在不進行設備改造的前提下,以天車高度為限控制假電極、吊鉤長度尺寸,實現(xiàn)單支臂生產(chǎn)3 t錠型G20CrNi2MoA電渣錠。

    將假電極由1 500 mm縮短為800 mm。自制專用吊鉤,小鉤尺寸由860 mm縮短為430 mm。這樣坯料起吊高度為:坯料+假電極+吊環(huán)+小鉤=7 430 mm<7 500 mm起吊高度。

    在保證電極坯料起吊高度的情況下,控制假電極尺寸為800 mm。為保證電極坯料化盡,必須縮短小車最高行程與支臂最低行程間的距離。解決辦法:制作一個500 mm 高的底墊,將結底水箱墊高500 mm。

    圖1 交換電極電渣錠表面Figure1 The surface of ESR ingot produced by exchanging electrode

    圖2 單支臂電渣錠表面Figure2 The surface of ESR ingot produced by single supporting arm

    2.2 工藝實施

    按照前期策劃及準備,先在2#電渣爐實驗,并取得成功。

    在2#爐單支臂生產(chǎn)G20CrNi2MoA取得成功的基礎上,相繼在0#、3#、18#爐單支臂生產(chǎn)G20CrNi2MoA取得成功。

    2.3 實施效果

    2.3.1 電渣錠表面

    從試驗結果看,采用單支臂生產(chǎn)的電渣錠表面明顯好于交換電極生產(chǎn)的電渣錠。跟蹤0#爐、2#爐生產(chǎn)的28支電渣錠,其中:交換電極生產(chǎn)6支,單支臂生產(chǎn)22支。

    交換電極生產(chǎn)的6支,表面出現(xiàn)渣溝2支(0#爐、2#爐各一支),見圖1。

    表2 交換電極與單支臂冶煉電耗指標和冶煉時間Table 2 Smelting power consumption indicator andsmelting time of exchanging electrode and single supporting arm

    表3 □250 mm×280 mm連鑄坯與?420 mm鑄坯冶煉時間及電耗對比Table 3 Comparison between the smelting time and power consumption of □250 mm ×280 mm continuous casting billet and ? 420 mm billet

    表4 新設計專用結晶器尺寸Table 4 Size of newly designed special crystallizer

    單支臂生產(chǎn)的22支,未出現(xiàn)渣溝,見圖2。

    2.3.2 理化指標

    化學成分、力學性能、低倍組織、宏觀夾雜物、非金屬夾雜物、晶粒度、顯微組織、表面質量、超聲檢測均合格。

    2.3.3 冶煉時間和冶煉電耗

    冶煉時間及冶煉電耗見表2。

    3 工藝改進

    (1)雖然通過使用□250 mm×280 mm連鑄坯代替?420 mm鑄坯實現(xiàn)了單支臂生產(chǎn)3 t G20CrNi2MoA電渣錠,且在使用同樣坯料的前提下,單支臂生產(chǎn)在電耗、冶煉時間等方面都優(yōu)于交換電極生產(chǎn),但由于采用250 mm×280 mm連鑄坯代替?420 mm鑄坯后填充比變化大,導致冶煉時間及電耗增加,見表3。

    (2)重新設計制作結晶器,專用于3 t G20CrNi2MoA電渣錠的生產(chǎn),結晶器尺寸見表4。

    (3)專用結晶器優(yōu)點

    填充比達0.36,比現(xiàn)有的□500/560 mm×2 000 mm坯料提高近0.12,對提高表面質量、降低電耗及提高生產(chǎn)效率均有好處。

    采用新制作的?480/520 mm×2 300 mm鑄坯生產(chǎn)3 t電渣錠,電渣錠高度為2 090 mm,比用□500/560 mm坯料生產(chǎn)的3 t錠型高度增加了

    表5 新設計專用結晶器與原結晶器使用對比Table 5 Comparison between newly designed special crystallization and original crystallization

    420 mm,提高成材率近3%。

    (4)專用結晶器使用效果?480/520 mm新結晶器投入使用后,共跟蹤694支電渣錠的生產(chǎn),并與采用□500/560 mm結晶器進行對比,見表5。

    由表5可見,在冶煉時間縮短不大的情況下,電耗下降了335.31 kWh/t。

    4 結束語

    (1)生產(chǎn)實踐表明,用250 mm×280 mm坯料代替?420 mm鑄坯實現(xiàn)單支臂生產(chǎn)3 t G20CrNi2MoA電渣錠是可行的。

    (2)通過重新設計制作?480/520 mm專用結晶器,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,在提高生產(chǎn)效率及降低能耗方面效果明顯。

    (3)在不對現(xiàn)有設備進行改造、只需通過對輔助工具進行優(yōu)化的情況下,實現(xiàn)0#、2#、3#、18#爐具備單支臂生產(chǎn)G20CrNi2MoA電渣錠1 000t/月的能力。

    編輯 杜青泉

    1Carburized Bearing Steel

    HuangYubin

    Through the design of special crystallizer and optimization of remelting process, the production of G20CrNi2MoA ESR ingot by single supporting arm has been realized.

    G20CrNi2MoA; ESR ingot; single supporting arm

    2013—08—01

    黃宇彬(1973—),男,冶煉工程師,從事電渣冶煉工藝研究。

    TF142

    B

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