○ 文/鐘大海 白宇辰
通過精心管控、借鑒經(jīng)驗、創(chuàng)造條件,茂名石化煤制氫裝置實現(xiàn)一次開車成功。
1月23日,茂名石化煤制氫裝置一次開車成功。該裝置是該公司油品質(zhì)量升級工程的配套工程,是煉油改擴建項目的重點建設(shè)裝置。裝置投產(chǎn)后對于公司優(yōu)化資源、調(diào)整結(jié)構(gòu)、降本增效有重要作用。
煤制氫裝置在茂名石化沒有同類裝置的操作經(jīng)驗可借鑒,車間60%的職工是近三年剛剛參加工作的“新兵”,基層生產(chǎn)操作經(jīng)驗較少。那么,為什么裝置能夠一次開車成功?
“關(guān)鍵是我們手中有精細管理這一利器?!泵褐茪滠囬g主任羅志榮一語道出個中秘訣。
茂名石化本著“早介入、早發(fā)現(xiàn)、早控制”的原則,精心組織,采取多項措施,對裝置建設(shè)中各項工作進行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。
煤制氫車間要求職工對裝置管道的清潔度進行檢查確認(rèn),并將檢查合格的管線號登記在“管道施工質(zhì)量監(jiān)督登記表”上,確保不遺漏一條管線的清潔度確認(rèn)。對于氧氣、涉氧氮氣管線,因其具有忌油、銹的特殊性質(zhì),車間職工嚴(yán)格控制管線酸洗、堿洗、脫脂、吹掃及組對安裝的每一道工序,最大限度地消除由于涉氧管線施工質(zhì)量不達標(biāo)造成的安全隱患。
為了確保裝置安全優(yōu)質(zhì)建成,徹底地消除設(shè)計、施工等各類問題,煤制氫車間要求職工查找現(xiàn)場設(shè)置不合理的工藝流程、影響生產(chǎn)操作的因素及存在安全隱患的部位。
另外,由于裝置易燃易爆、有毒有害介質(zhì)較多,職工裝置中交后,立即著手氣密工作,不放過一個漏點。車間要求氣密過的密封點需在流程圖上做醒目標(biāo)識,僅凈化裝置變換單元就查出泄漏的高壓法蘭120余處。對于氧氣、合成氣、氫氣及甲醇等重點管線實行“專項承包”,做到了“零泄漏”的目標(biāo)。
“煤化工技術(shù)發(fā)展尚不完全成熟,某些方面缺乏有效的操作經(jīng)驗,某些問題沒有固定的解決方法。我們要多借鑒兄弟單位的操作經(jīng)驗,將好經(jīng)驗、好做法合理轉(zhuǎn)化,少走彎路,減少開工后裝置改造投入的人力、物力?!绷_志榮說。
早在裝置籌建初期,茂名石化就開始了“取經(jīng)之路”。 茂名石化技術(shù)人員通過對系統(tǒng)內(nèi)幾套同類裝置的研究學(xué)習(xí),找出了造成裝置生產(chǎn)波動的技術(shù)瓶頸,并根據(jù)裝置自身特點提出了一系列生產(chǎn)運行優(yōu)化方案。在設(shè)計審查階段,茂名石化技術(shù)人員提出了設(shè)計優(yōu)化意見900多條,其中已有700多項在設(shè)計圖紙上得到落實。
進入開車準(zhǔn)備階段后,兄弟單位的專家陸續(xù)來調(diào)研。茂名石化十分重視專家提出的各類建議,安排技術(shù)人員與專家交流探討、學(xué)習(xí)經(jīng)驗,以更好地“取人之長”。如茂名石化聽取建議進行了氧氣濕試試驗,掌握了在運氣化爐突然跳車時氧氣總管壓力、流量的波動情況,為維持氣化爐穩(wěn)定運行積累了寶貴經(jīng)驗。他們還在專家建議下進行了煤漿流量計標(biāo)定,通過試驗校準(zhǔn)了流量計讀數(shù),為開車投料、正常生產(chǎn)調(diào)整氧煤比提供了可靠依據(jù)……
一套裝置要實現(xiàn)安全平穩(wěn)開車,必須擁有一支技術(shù)過硬、專業(yè)水平高的開車團隊。面對緊張的工期,如何在有限的時間內(nèi)提高整個團隊的技術(shù)技能,是一個現(xiàn)實的難題。
“要搶抓機遇開展崗位練兵,努力提高每個職工的單兵作戰(zhàn)能力,對于關(guān)鍵的機組、設(shè)備,必須做到人人懂結(jié)構(gòu)、人人會操作。”煤制氫車間黨支部書記張文偉深知提升操作人員技術(shù)水平的重要性。
從裝置建設(shè)初期,茂名石化就有計劃地讓職工通過參與現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)的工作來學(xué)習(xí)知識、增長技能。車間技術(shù)人員利用現(xiàn)場工作時間指導(dǎo)職工學(xué)習(xí)工作中涉及的相關(guān)專業(yè)知識及操作技能。
對于磨煤機、冰機等影響到裝置平穩(wěn)運行的關(guān)鍵設(shè)備,煤制氫車間聯(lián)系有關(guān)專家以“技術(shù)培訓(xùn)”的形式為操作人員“充電”,并安排車間的“操作能手”在交接班會上分享心得經(jīng)驗。對于氣化爐烘爐、催化劑硫化升溫及建立甲醇循環(huán)等步驟多、難度大的系列操作,車間技術(shù)人員均定制了具體的操作方案并下發(fā)至各班組,方案及手冊中包含詳細的工藝指標(biāo)、設(shè)備運行參數(shù),不僅規(guī)范了操作人員的操作行為,而且有助于提升操作技能。
“實際工作中暴露出了許多問題,我們要下功夫找出解決困難、掃除障礙的方法,以持續(xù)優(yōu)化開車投料條件?!绷_志榮對全體職工提出了要求。
為了及早發(fā)現(xiàn)問題、暴露問題,煤制氫車間開展了全面、細致的系統(tǒng)水聯(lián)運,為使工作更見成效,車間要求班組不僅要控制工藝參數(shù)與工藝卡片一致,而且要對水聯(lián)運中涉及的所有設(shè)備進行定期開停、記錄其運行參數(shù)。對于生產(chǎn)涉及到的工藝、設(shè)備聯(lián)鎖必須逐一測試并投用。水聯(lián)運期間,僅氣化裝置就發(fā)現(xiàn)儀表問題190余項。
為了進一步優(yōu)化開車條件,煤制氫車間模擬開車投料前的各個環(huán)節(jié)。車間組織檢修隊伍對預(yù)熱燒嘴切換至工藝燒嘴的整個過程進行了多次模擬演練,成功將切換時間控制在40分鐘以內(nèi),大大減少了燒嘴吊裝時氣化爐爐膛的熱量損失。在磨煤制漿、建立煤漿循環(huán)過程中發(fā)現(xiàn)用于收集廢渣的渣池容積過小,存在煤漿溢流滋生環(huán)保事故的風(fēng)險,進而增設(shè)了黑水抽濾排放流程,提升了生產(chǎn)操作時的靈活性。
為確保裝置開車順利進行,車間還組織專人將裝置內(nèi)所有閥門進行了現(xiàn)場開關(guān)操作,單氣化一套裝置就查出開關(guān)困難、不方便操作的閥門60余處,這些問題在裝置開工前均得到了有效整改。