摘 要:錦州采油廠所屬油區(qū)已進(jìn)入油田開發(fā)中后期階段,油井出砂日益嚴(yán)重,因出砂而導(dǎo)致修井不斷增加,修井成本不斷升高,采用動筒式出砂井生產(chǎn)管柱可解決油井出砂嚴(yán)重,砂卡頻繁造成油井多次檢泵的問題,并能保證大部分出砂油井不經(jīng)任何防砂措施就能正常生產(chǎn),極大地減少砂卡井?dāng)?shù),節(jié)省作業(yè)費用,降低采油成本。
關(guān)鍵詞:錦州采油廠;出砂井生產(chǎn)管柱;動筒防砂泵;激光割縫篩管;現(xiàn)場應(yīng)用分析;結(jié)論
前言
錦州油田油井開井?dāng)?shù)在1400口左右,出砂井占70%以上,而每年所有防砂措施井?dāng)?shù)在140井次左右,遠(yuǎn)不能滿足油田生產(chǎn)的需要;同時對于地層能量較低、 出砂粒徑較小的油井,防砂后極易造成供液不足乃至停產(chǎn),這給油田的防砂治砂工作帶來了新的難題。油田每年發(fā)生砂卡井在400井次左右,嚴(yán)重影響了油田的正常生產(chǎn)。如何保證大部分油井不采取防砂措施就能正常生產(chǎn),是我們一直以來研究的課題。
1 管柱結(jié)構(gòu)工藝原理及技術(shù)特點
1.1 管柱結(jié)構(gòu)
出砂油井抽油管柱由動筒式防砂泵、激光割縫篩管、中心管、釋放管、釋放接頭、泄油器、脫接器、扶正體、連接體構(gòu)成。
1.2 工藝原理
按設(shè)計方案下入出砂油井抽油管柱,抽油時含砂液體首先通過割縫篩管,大于割縫篩管割縫寬度的砂粒被擋在泵外,沉入沉砂口袋,小于割縫寬度的砂粒經(jīng)割縫篩管進(jìn)入泵內(nèi)。進(jìn)入泵腔內(nèi)的砂粒在特殊結(jié)構(gòu)的柱塞作用下不會在泵腔沉積,隨液流經(jīng)游動凡爾排出泵外進(jìn)入油管,在流動液體的作用下,部分砂粒排出油管,粒徑較大的砂粒沉積下來經(jīng)泵筒與外管的環(huán)形空間沉入沉砂管,這樣保證了油井即使在停抽的情況下也不會發(fā)生卡泵現(xiàn)象,保證了油井在出砂比較嚴(yán)重的情況下也能正常生產(chǎn),大大延長檢泵周期,極大減少卡泵次數(shù)。
1.3 技術(shù)特點
管柱集管外防砂和管內(nèi)沉砂于一體,具有很強的抗砂卡能力;改變割縫篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂,具有很強的適用性;對地層無傷害,尤其對低壓出砂油井的防砂治理更具優(yōu)勢;管柱具有泄油裝置,可實現(xiàn)無污染作業(yè)。
2 主要配套工具
2.1 動筒式防砂泵
動筒式防砂泵主要由1、接頭; 2、外管; 3、出油接頭; 4、排出閥; 5、上扶正器; 6、保護接頭; 7、上刮砂結(jié)構(gòu); 8、柱塞; 9、泵筒; 10、吸入閥; 11、下刮砂結(jié)構(gòu); 12、補償管; 13、下扶正器; 14、交叉流道總成構(gòu)成。
其主要特點為:徹底堵死了泵上沉砂進(jìn)入泵腔的通道,解決了泵上沉砂而造成的卡泵問題;柱塞兩端設(shè)計具有等徑刮砂杯結(jié)構(gòu),保證了泵筒與柱塞在“無砂”條件下運動,改善了泵的工作環(huán)境,提高泵的使用壽命;系統(tǒng)采用大流道、流線型設(shè)計,并采用硬質(zhì)合金球和球座,提高了凡爾系統(tǒng)的耐磨性,有利于提高整個管柱的使用壽命。
2.2 激光割縫篩管
激光割縫篩管起擋砂作用,將大于割縫寬度的砂粒擋在篩管外,減少進(jìn)泵的砂量;同時液體經(jīng)過篩管進(jìn)入泵內(nèi)。
3現(xiàn)場試驗效果分析
井例:千12-75-451,井段1088.3 m -1190.6 m。措施前為長柱塞沉砂泵,開井4小時就卡,2011年4月10 日下入該管柱,泵掛1143m(在油層中下部),沉砂管2根,未下割縫篩管,生產(chǎn)19天于4月30日卡。2011年5月8日檢泵,上提負(fù)荷48噸將管柱提出,泵下2根沉砂管及泵環(huán)空均被砂填滿,檢泵下入浮環(huán)式防砂泵,生產(chǎn)9天卡。該井下入的3種防砂泵都發(fā)生了砂卡現(xiàn)象,而出砂油井抽油管柱是在管柱部分被埋、2根沉砂管滿的情況下發(fā)生的。從該井3次檢泵周期和檢泵時的沖砂情況對比看出,砂油井抽油管柱的防砂卡能力最強。
試驗情況表明:出砂井抽油管柱具有很強的抗砂卡能力,能適應(yīng)該油田出砂油井生產(chǎn)的需要。
4 經(jīng)濟效益
現(xiàn)場試驗19井次,共投入60.8萬元,措施前平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,周期對比增油3803噸,節(jié)省檢泵次數(shù)65井次。原油價格按3000元/噸,生產(chǎn)成本800元/噸計算:
檢泵費用按1.5萬元/井次計算:
經(jīng)濟效益=產(chǎn)出+節(jié)省檢泵費用-投入=3403噸×(3000-800)元/噸+65井次×15000元/井次-684000元=777.76(萬元)
投入產(chǎn)出比=68.4:777.76=1:11.37
5 結(jié)束語
出砂井抽油管柱配套工具結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,尤其是動筒式防砂泵結(jié)構(gòu)獨特、新穎;出砂井抽油管柱成功地將防砂篩管用于具有沉砂結(jié)構(gòu)的防砂泵上,屬國內(nèi)首創(chuàng);出砂井抽油管柱解決了砂卡的問題,大大提高了防砂生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力;改變割逢篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂粒;同時獨特的設(shè)計和采用高性能的材質(zhì),進(jìn)一步提高了管柱的抗砂卡能力,提高了管柱的使用壽命,具有廣泛的應(yīng)用前景。2010年-2012年現(xiàn)場試驗38井次,,措施前的平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,減少檢泵次數(shù)56井次,節(jié)省檢泵費用97.5萬元,創(chuàng)經(jīng)濟效益777.76萬元,投入產(chǎn)出比1:11.37。現(xiàn)場試驗表明:該生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力優(yōu)于目前十余種防砂泵的抗砂卡能力,消除了卡泵的現(xiàn)象,是出砂油井最理想的生產(chǎn)管柱。
作者簡介: 孫立軍(1968-),男,漢族,工程師,1991年畢業(yè)于遼油職工大學(xué),采油工程專業(yè),2004年1月畢業(yè)于華東石油大學(xué)。已從事油田井下工具的研究與應(yīng)用21年,現(xiàn)錦州采油廠,工藝研究所采油室,主要從事井下工具和油井舉升的研究與應(yīng)用。endprint
摘 要:錦州采油廠所屬油區(qū)已進(jìn)入油田開發(fā)中后期階段,油井出砂日益嚴(yán)重,因出砂而導(dǎo)致修井不斷增加,修井成本不斷升高,采用動筒式出砂井生產(chǎn)管柱可解決油井出砂嚴(yán)重,砂卡頻繁造成油井多次檢泵的問題,并能保證大部分出砂油井不經(jīng)任何防砂措施就能正常生產(chǎn),極大地減少砂卡井?dāng)?shù),節(jié)省作業(yè)費用,降低采油成本。
關(guān)鍵詞:錦州采油廠;出砂井生產(chǎn)管柱;動筒防砂泵;激光割縫篩管;現(xiàn)場應(yīng)用分析;結(jié)論
前言
錦州油田油井開井?dāng)?shù)在1400口左右,出砂井占70%以上,而每年所有防砂措施井?dāng)?shù)在140井次左右,遠(yuǎn)不能滿足油田生產(chǎn)的需要;同時對于地層能量較低、 出砂粒徑較小的油井,防砂后極易造成供液不足乃至停產(chǎn),這給油田的防砂治砂工作帶來了新的難題。油田每年發(fā)生砂卡井在400井次左右,嚴(yán)重影響了油田的正常生產(chǎn)。如何保證大部分油井不采取防砂措施就能正常生產(chǎn),是我們一直以來研究的課題。
1 管柱結(jié)構(gòu)工藝原理及技術(shù)特點
1.1 管柱結(jié)構(gòu)
出砂油井抽油管柱由動筒式防砂泵、激光割縫篩管、中心管、釋放管、釋放接頭、泄油器、脫接器、扶正體、連接體構(gòu)成。
1.2 工藝原理
按設(shè)計方案下入出砂油井抽油管柱,抽油時含砂液體首先通過割縫篩管,大于割縫篩管割縫寬度的砂粒被擋在泵外,沉入沉砂口袋,小于割縫寬度的砂粒經(jīng)割縫篩管進(jìn)入泵內(nèi)。進(jìn)入泵腔內(nèi)的砂粒在特殊結(jié)構(gòu)的柱塞作用下不會在泵腔沉積,隨液流經(jīng)游動凡爾排出泵外進(jìn)入油管,在流動液體的作用下,部分砂粒排出油管,粒徑較大的砂粒沉積下來經(jīng)泵筒與外管的環(huán)形空間沉入沉砂管,這樣保證了油井即使在停抽的情況下也不會發(fā)生卡泵現(xiàn)象,保證了油井在出砂比較嚴(yán)重的情況下也能正常生產(chǎn),大大延長檢泵周期,極大減少卡泵次數(shù)。
1.3 技術(shù)特點
管柱集管外防砂和管內(nèi)沉砂于一體,具有很強的抗砂卡能力;改變割縫篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂,具有很強的適用性;對地層無傷害,尤其對低壓出砂油井的防砂治理更具優(yōu)勢;管柱具有泄油裝置,可實現(xiàn)無污染作業(yè)。
2 主要配套工具
2.1 動筒式防砂泵
動筒式防砂泵主要由1、接頭; 2、外管; 3、出油接頭; 4、排出閥; 5、上扶正器; 6、保護接頭; 7、上刮砂結(jié)構(gòu); 8、柱塞; 9、泵筒; 10、吸入閥; 11、下刮砂結(jié)構(gòu); 12、補償管; 13、下扶正器; 14、交叉流道總成構(gòu)成。
其主要特點為:徹底堵死了泵上沉砂進(jìn)入泵腔的通道,解決了泵上沉砂而造成的卡泵問題;柱塞兩端設(shè)計具有等徑刮砂杯結(jié)構(gòu),保證了泵筒與柱塞在“無砂”條件下運動,改善了泵的工作環(huán)境,提高泵的使用壽命;系統(tǒng)采用大流道、流線型設(shè)計,并采用硬質(zhì)合金球和球座,提高了凡爾系統(tǒng)的耐磨性,有利于提高整個管柱的使用壽命。
2.2 激光割縫篩管
激光割縫篩管起擋砂作用,將大于割縫寬度的砂粒擋在篩管外,減少進(jìn)泵的砂量;同時液體經(jīng)過篩管進(jìn)入泵內(nèi)。
3現(xiàn)場試驗效果分析
井例:千12-75-451,井段1088.3 m -1190.6 m。措施前為長柱塞沉砂泵,開井4小時就卡,2011年4月10 日下入該管柱,泵掛1143m(在油層中下部),沉砂管2根,未下割縫篩管,生產(chǎn)19天于4月30日卡。2011年5月8日檢泵,上提負(fù)荷48噸將管柱提出,泵下2根沉砂管及泵環(huán)空均被砂填滿,檢泵下入浮環(huán)式防砂泵,生產(chǎn)9天卡。該井下入的3種防砂泵都發(fā)生了砂卡現(xiàn)象,而出砂油井抽油管柱是在管柱部分被埋、2根沉砂管滿的情況下發(fā)生的。從該井3次檢泵周期和檢泵時的沖砂情況對比看出,砂油井抽油管柱的防砂卡能力最強。
試驗情況表明:出砂井抽油管柱具有很強的抗砂卡能力,能適應(yīng)該油田出砂油井生產(chǎn)的需要。
4 經(jīng)濟效益
現(xiàn)場試驗19井次,共投入60.8萬元,措施前平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,周期對比增油3803噸,節(jié)省檢泵次數(shù)65井次。原油價格按3000元/噸,生產(chǎn)成本800元/噸計算:
檢泵費用按1.5萬元/井次計算:
經(jīng)濟效益=產(chǎn)出+節(jié)省檢泵費用-投入=3403噸×(3000-800)元/噸+65井次×15000元/井次-684000元=777.76(萬元)
投入產(chǎn)出比=68.4:777.76=1:11.37
5 結(jié)束語
出砂井抽油管柱配套工具結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,尤其是動筒式防砂泵結(jié)構(gòu)獨特、新穎;出砂井抽油管柱成功地將防砂篩管用于具有沉砂結(jié)構(gòu)的防砂泵上,屬國內(nèi)首創(chuàng);出砂井抽油管柱解決了砂卡的問題,大大提高了防砂生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力;改變割逢篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂粒;同時獨特的設(shè)計和采用高性能的材質(zhì),進(jìn)一步提高了管柱的抗砂卡能力,提高了管柱的使用壽命,具有廣泛的應(yīng)用前景。2010年-2012年現(xiàn)場試驗38井次,,措施前的平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,減少檢泵次數(shù)56井次,節(jié)省檢泵費用97.5萬元,創(chuàng)經(jīng)濟效益777.76萬元,投入產(chǎn)出比1:11.37?,F(xiàn)場試驗表明:該生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力優(yōu)于目前十余種防砂泵的抗砂卡能力,消除了卡泵的現(xiàn)象,是出砂油井最理想的生產(chǎn)管柱。
作者簡介: 孫立軍(1968-),男,漢族,工程師,1991年畢業(yè)于遼油職工大學(xué),采油工程專業(yè),2004年1月畢業(yè)于華東石油大學(xué)。已從事油田井下工具的研究與應(yīng)用21年,現(xiàn)錦州采油廠,工藝研究所采油室,主要從事井下工具和油井舉升的研究與應(yīng)用。endprint
摘 要:錦州采油廠所屬油區(qū)已進(jìn)入油田開發(fā)中后期階段,油井出砂日益嚴(yán)重,因出砂而導(dǎo)致修井不斷增加,修井成本不斷升高,采用動筒式出砂井生產(chǎn)管柱可解決油井出砂嚴(yán)重,砂卡頻繁造成油井多次檢泵的問題,并能保證大部分出砂油井不經(jīng)任何防砂措施就能正常生產(chǎn),極大地減少砂卡井?dāng)?shù),節(jié)省作業(yè)費用,降低采油成本。
關(guān)鍵詞:錦州采油廠;出砂井生產(chǎn)管柱;動筒防砂泵;激光割縫篩管;現(xiàn)場應(yīng)用分析;結(jié)論
前言
錦州油田油井開井?dāng)?shù)在1400口左右,出砂井占70%以上,而每年所有防砂措施井?dāng)?shù)在140井次左右,遠(yuǎn)不能滿足油田生產(chǎn)的需要;同時對于地層能量較低、 出砂粒徑較小的油井,防砂后極易造成供液不足乃至停產(chǎn),這給油田的防砂治砂工作帶來了新的難題。油田每年發(fā)生砂卡井在400井次左右,嚴(yán)重影響了油田的正常生產(chǎn)。如何保證大部分油井不采取防砂措施就能正常生產(chǎn),是我們一直以來研究的課題。
1 管柱結(jié)構(gòu)工藝原理及技術(shù)特點
1.1 管柱結(jié)構(gòu)
出砂油井抽油管柱由動筒式防砂泵、激光割縫篩管、中心管、釋放管、釋放接頭、泄油器、脫接器、扶正體、連接體構(gòu)成。
1.2 工藝原理
按設(shè)計方案下入出砂油井抽油管柱,抽油時含砂液體首先通過割縫篩管,大于割縫篩管割縫寬度的砂粒被擋在泵外,沉入沉砂口袋,小于割縫寬度的砂粒經(jīng)割縫篩管進(jìn)入泵內(nèi)。進(jìn)入泵腔內(nèi)的砂粒在特殊結(jié)構(gòu)的柱塞作用下不會在泵腔沉積,隨液流經(jīng)游動凡爾排出泵外進(jìn)入油管,在流動液體的作用下,部分砂粒排出油管,粒徑較大的砂粒沉積下來經(jīng)泵筒與外管的環(huán)形空間沉入沉砂管,這樣保證了油井即使在停抽的情況下也不會發(fā)生卡泵現(xiàn)象,保證了油井在出砂比較嚴(yán)重的情況下也能正常生產(chǎn),大大延長檢泵周期,極大減少卡泵次數(shù)。
1.3 技術(shù)特點
管柱集管外防砂和管內(nèi)沉砂于一體,具有很強的抗砂卡能力;改變割縫篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂,具有很強的適用性;對地層無傷害,尤其對低壓出砂油井的防砂治理更具優(yōu)勢;管柱具有泄油裝置,可實現(xiàn)無污染作業(yè)。
2 主要配套工具
2.1 動筒式防砂泵
動筒式防砂泵主要由1、接頭; 2、外管; 3、出油接頭; 4、排出閥; 5、上扶正器; 6、保護接頭; 7、上刮砂結(jié)構(gòu); 8、柱塞; 9、泵筒; 10、吸入閥; 11、下刮砂結(jié)構(gòu); 12、補償管; 13、下扶正器; 14、交叉流道總成構(gòu)成。
其主要特點為:徹底堵死了泵上沉砂進(jìn)入泵腔的通道,解決了泵上沉砂而造成的卡泵問題;柱塞兩端設(shè)計具有等徑刮砂杯結(jié)構(gòu),保證了泵筒與柱塞在“無砂”條件下運動,改善了泵的工作環(huán)境,提高泵的使用壽命;系統(tǒng)采用大流道、流線型設(shè)計,并采用硬質(zhì)合金球和球座,提高了凡爾系統(tǒng)的耐磨性,有利于提高整個管柱的使用壽命。
2.2 激光割縫篩管
激光割縫篩管起擋砂作用,將大于割縫寬度的砂粒擋在篩管外,減少進(jìn)泵的砂量;同時液體經(jīng)過篩管進(jìn)入泵內(nèi)。
3現(xiàn)場試驗效果分析
井例:千12-75-451,井段1088.3 m -1190.6 m。措施前為長柱塞沉砂泵,開井4小時就卡,2011年4月10 日下入該管柱,泵掛1143m(在油層中下部),沉砂管2根,未下割縫篩管,生產(chǎn)19天于4月30日卡。2011年5月8日檢泵,上提負(fù)荷48噸將管柱提出,泵下2根沉砂管及泵環(huán)空均被砂填滿,檢泵下入浮環(huán)式防砂泵,生產(chǎn)9天卡。該井下入的3種防砂泵都發(fā)生了砂卡現(xiàn)象,而出砂油井抽油管柱是在管柱部分被埋、2根沉砂管滿的情況下發(fā)生的。從該井3次檢泵周期和檢泵時的沖砂情況對比看出,砂油井抽油管柱的防砂卡能力最強。
試驗情況表明:出砂井抽油管柱具有很強的抗砂卡能力,能適應(yīng)該油田出砂油井生產(chǎn)的需要。
4 經(jīng)濟效益
現(xiàn)場試驗19井次,共投入60.8萬元,措施前平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,周期對比增油3803噸,節(jié)省檢泵次數(shù)65井次。原油價格按3000元/噸,生產(chǎn)成本800元/噸計算:
檢泵費用按1.5萬元/井次計算:
經(jīng)濟效益=產(chǎn)出+節(jié)省檢泵費用-投入=3403噸×(3000-800)元/噸+65井次×15000元/井次-684000元=777.76(萬元)
投入產(chǎn)出比=68.4:777.76=1:11.37
5 結(jié)束語
出砂井抽油管柱配套工具結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,尤其是動筒式防砂泵結(jié)構(gòu)獨特、新穎;出砂井抽油管柱成功地將防砂篩管用于具有沉砂結(jié)構(gòu)的防砂泵上,屬國內(nèi)首創(chuàng);出砂井抽油管柱解決了砂卡的問題,大大提高了防砂生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力;改變割逢篩管的割縫寬度,可擋住不同粒徑的砂粒;同時獨特的設(shè)計和采用高性能的材質(zhì),進(jìn)一步提高了管柱的抗砂卡能力,提高了管柱的使用壽命,具有廣泛的應(yīng)用前景。2010年-2012年現(xiàn)場試驗38井次,,措施前的平均檢泵周期35天,措施后平均檢泵周期77天,減少檢泵次數(shù)56井次,節(jié)省檢泵費用97.5萬元,創(chuàng)經(jīng)濟效益777.76萬元,投入產(chǎn)出比1:11.37?,F(xiàn)場試驗表明:該生產(chǎn)管柱的抗砂卡能力優(yōu)于目前十余種防砂泵的抗砂卡能力,消除了卡泵的現(xiàn)象,是出砂油井最理想的生產(chǎn)管柱。
作者簡介: 孫立軍(1968-),男,漢族,工程師,1991年畢業(yè)于遼油職工大學(xué),采油工程專業(yè),2004年1月畢業(yè)于華東石油大學(xué)。已從事油田井下工具的研究與應(yīng)用21年,現(xiàn)錦州采油廠,工藝研究所采油室,主要從事井下工具和油井舉升的研究與應(yīng)用。endprint