邵 瑋
(大慶油田第三采油廠,黑龍江 大慶 163000)
在油田開發(fā)的過程中,為了保證開采的生產(chǎn)效率,油藏的不斷開采,造成了壓力的降低,需向油藏注入一定量的水,以此來保證油藏有足夠的驅(qū)動力,提高油藏的開采效率。但是在注水井運行的過程中,由于受到油層本身存在的客觀原因以及注水井使用設(shè)備的影響,會造成注水井欠注的現(xiàn)象,從而影響到開采效率。為了改善這一狀況,需要在洗井工藝方面有所改善,制定完善的管理體系,加強監(jiān)督管理,嚴格控制洗井排量,切實提高注水質(zhì)量,提高開采效率。
對某隊注水井進行統(tǒng)計分析,得出注水量變化的原因主要有地層動態(tài)變化、測試影響、泵壓影響、吸水剖面影響、作業(yè)影響等幾方面因素。
1.1.1 測試影響
為保證注水井能夠達到規(guī)定的要求,滿足注水合格率,需要對其進行測試。在測試的過程中,需要嚴格控制測試的時間,時間的長短直接影響到測試合格率,并且對注水合格率有很大的影響。在正常情況下,測試時間一般為10天以上,為了保證測試的效率,提高測試合格率,需要加強對測試人員的專業(yè)技能培訓,嚴格控制規(guī)范程序操作,盡量縮短測試時間,提高注水合格率。
1.1.2 測吸水剖面影響
在對吸水剖面測試的過程中,需要進行同位素測試,而在測試儀器起落的過程中,會攜帶油泥中的雜質(zhì),導致水嘴的孔徑變小,注水量下降。分層測試后接下來測同位素,至使測試工作重復(fù)進行。
注水井在長期運行的過程中,因為各種因素的影響會導致設(shè)備出現(xiàn)故障,由此需要加強維修作業(yè)。在維修時,由于保護措施不到位,在反復(fù)開關(guān)井的過程中,容易將臟污帶入注水井,從而造成偏心配水器內(nèi)水嘴的堵塞,引起吸水量下降。
在對注水井改地面流程的焊接作業(yè)中,由于焊接作業(yè)不規(guī)范或者保護措施不到位,會導致焊渣沿管線流入注水井,堵塞偏心配水器的水嘴,注水量下降。在檢查時發(fā)現(xiàn)水嘴堵塞,疏通后注水恢復(fù)正常。
所以為了防止上述現(xiàn)象的出現(xiàn),在維修和焊接作業(yè)的過程中,要嚴格按照規(guī)范程序操作,并且做好防護措施,防止污染物和焊渣等流入注水井,保證偏心配水器的正常運行,提高注水效率。
在水質(zhì)較差的情況下,長期的注水會對管柱造成腐蝕,從而在內(nèi)壁結(jié)垢。在測試作業(yè)中,測試儀器往往會遇阻、遇卡,嚴重影響到測試的準確性。所以對于這種現(xiàn)象應(yīng)該對管柱的使用年限進行規(guī)定,超出作業(yè)年限時及時更換,保證測試工作的順利進行。此外,針對水質(zhì)差的問題,可以在井排以端點井安裝水質(zhì)過濾器,凈化水質(zhì),并且做好定期清洗工作,提高水質(zhì),減少對管柱造成的腐蝕。
酸化影響著注水井的注水合格率。2013年某隊酸化20口井,其中酸化有效11口,占酸化井數(shù)的55%.酸化無效井9口,占總酸化井數(shù)的45%。酸化前與酸化后相比水量上升70m3/d.
酸化無效9口井,酸化前日實際注442m3/d,酸化后日實際注369 m3/d,日注量下降73 m3/d。其中土酸占無效井的44.4%,復(fù)合酸占無效井的22.3%,表活劑占無效井的33.3%。
酸化有效11口井,酸化前日實際注924m3/d,酸化后日實際注1067 m3/d,日增注143m3/d。其中土酸占有效井的45.4%,復(fù)合酸占有效井的45.4%,表活劑占有效井的9.2%。
酸化初期效果可以,有效期在1-5個月,平均有效期為2個半月。有效期一個月的占36.3%,有效期兩個月的占18.2%,有效期三個月的占18.2%,有效期四個月的占9%,有效期五個月的占18.3%。
壓裂對注水井合格率有一定的影響。某井為多裂縫壓裂,壓裂后水量上升較多,壓裂效果顯著。該井上覆巖壓12.0MPa配注170 m3/d測試前油壓12.0 MPa日注入量 65m3/d。從 2012年 12月—2013年 7月油壓一直在12.0左右,日注入量穩(wěn)定在60左右。壓裂后測試油壓12 .0MPa日注入量170 m3/d,日注水量上升105m3/d。
偏Ⅱ水嘴刺大可以造成注水異常。例如某井上覆巖壓11.9MPa,配注70m3/d,日注水量50 m3/d,日注量從2013年6月6日注水量上升到80 m3/d左右,日實注上升了30 m3/d,于2013年7月3日測試發(fā)現(xiàn)偏Ⅱ水嘴刺大,將偏Ⅱ水嘴更換成正常水嘴后水量恢復(fù)正常測試日注量70m3/d。
為提高洗井質(zhì)量,要建立完善的管理體系,制定嚴格的規(guī)章制度,在洗井的過程中,嚴格按照規(guī)范程序執(zhí)行,禁止隨意操作。保證洗井程序的平穩(wěn)性,嚴格控制水量的升降,直到洗凈為止。對于進出口的排量要嚴格控制,對于進出水口的水質(zhì)進行目測觀察,一致后方可停止洗井,恢復(fù)注水工作。
目前的洗井方式主要是利用罐車,但是由于罐車無法進行連續(xù)作業(yè),所以在排量上達不到規(guī)定的要求,效果不明顯。這種洗井方式不僅影響注水,并且這種頻繁的次數(shù)不利于套管保護。為了提高洗井效率,建議每個洗井現(xiàn)場配備至少兩臺罐車,進行連續(xù)洗井,并且保證排量的正常,提高洗井質(zhì)量。
4.1 在地面注水系統(tǒng)允許的條件下,最大限度提高來水壓力,盡量平穩(wěn)供水,減少壓力變化幅度,避免造成較大的地層壓力波動。
4.2 注水井酸化、作業(yè)、分層測試、測同位素吸水剖面計劃不要時間過于集中,過于集中會造成小隊注水井現(xiàn)場資料全準率下降及注水合格率的降低。合理的安排盡可能的減少重復(fù)測試工作,杜絕分層測試資料使用周期短,復(fù)測工作量的增加。
4.3 在日常管理中要加強測試及洗井的跟蹤力度。從現(xiàn)場的基礎(chǔ)工作抓起,確保注水合格率的提高。
[1]金毓蓀,巢華慶,趙世遠,等.采油地質(zhì)工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.