王征兵+喬利軍+院文瑞+王銅
摘 要 公司污水處理場于2010年連續(xù)發(fā)生“4·19”常減壓MTBE裝置甲醇沖擊事故、“5·6”罐中罐超標(biāo)污水沖擊污水場事故、“6·1”催化裂化車間酸性水汽提裝置高濃度氨水沖擊事故,文章主要就揮發(fā)酚沖擊事故進行預(yù)想,防微杜漸,建立事故應(yīng)急長效機制,對污水場長周期平穩(wěn)運行,有積極的意義。
關(guān)鍵詞 污水處理;沖擊;長周期平穩(wěn)運行
中圖分類號:X703 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)13-0186-01
公司污水處理場負(fù)責(zé)公司廠區(qū)系統(tǒng)的污水綜合處理及排放的任務(wù),工藝流程圖如下(圖1),由于設(shè)計負(fù)荷等問題,當(dāng)上游大量排放超標(biāo)物時,污水場生化處理單元受沖擊后超標(biāo)污水無處可排,就會造成全廠非計劃停工,引發(fā)嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,本文主要就甲醇沖擊事故為例探討與研究分析。
圖1 公司污水處理場工藝流程圖
1 事故背景
1.1 污水處理場工藝環(huán)境
公司新建污水場于9月1號中交,并于9月15日完成新、舊污水場的并網(wǎng),新污水場的試運行一個月,舊系統(tǒng)部分處理單元仍未拆除。公司由于500萬開工過程中各裝置運行不平穩(wěn),污水場剛剛經(jīng)歷了含油超標(biāo)污水沖擊,現(xiàn)正逐步通過事故泵打回事故罐,與除油調(diào)節(jié)罐出水混合進入流程處理,約有5000 m3的含油污水存放在事故池。
1.2 事故經(jīng)過
2012年10月X日上午11時左右,污水處理場當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)早上八點采樣數(shù)據(jù)中總?cè)霌]發(fā)酚達到115 mg/L,并通知車間技術(shù)人員,通過與化驗聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)一聯(lián)合污水提升裝置處揮發(fā)酚達到145 mg/L,車間要求加強巡檢,并注意觀察下午14:00采樣數(shù)據(jù),下午16:00數(shù)據(jù)出來后,發(fā)現(xiàn)揮發(fā)酚已達到175 mg/L,立即通知生產(chǎn)處,并聯(lián)系化驗要求17:00加樣,晚上18:30化驗結(jié)果出來后,總?cè)霌]發(fā)酚已達到198 mg/L,活性污泥系統(tǒng)已經(jīng)受到?jīng)_擊,COD、氨氮、硫化物等指標(biāo)都相應(yīng)上升,同時回用水單元UF段膜壓差升高,已發(fā)生堵塞現(xiàn)象,并且通過生產(chǎn)處確認(rèn),在一段時間內(nèi)總?cè)霌]發(fā)酚將為120 mg/L左右。
1.3 事故原因
后經(jīng)過查明原因,由于上游原油開采過程中添加大量添加劑,造成整個煉制過程中排放污水中酚類含量超標(biāo),處于下游的污水處理系統(tǒng)受到嚴(yán)重沖擊,酚類的高負(fù)荷造成活性污泥大量死亡,若不及時處理,大量超標(biāo)污水無處可排,會造成全廠非計劃停工。
1.4 事故預(yù)想說明
近兩年,部分石化企業(yè)多次發(fā)生由于上游原油油質(zhì)不合格造成的污水場沖擊事故,該類事故具有不可抗拒性和持久性,污水場必須做好長期面臨某些污染物(文中揮發(fā)酚僅為假想污染物,事故處置方式與過程具有較為廣泛的適用性)超標(biāo)運行的準(zhǔn)備,本事故預(yù)想是較為極端狀況,即連續(xù)的污油超標(biāo)+有機物超標(biāo)沖擊事故,對污水場的事故應(yīng)急處置有一定指導(dǎo)意義。
2 事故處置過程
1)更改流程,立即停運污水回用裝置,并徹底對超濾和反滲透反應(yīng)器進行化學(xué)清洗,聯(lián)系廠家將超濾膜和反滲透膜浸泡在保護液中,防止揮發(fā)酚超標(biāo)對膜件造成沖擊,一循補水改為新鮮水。
2)明確高濃度污水來源,聯(lián)系生產(chǎn)運行處,要求一聯(lián)合排放裝置立即降低排放揮發(fā)酚超標(biāo)污水水量,其他廠區(qū)各單位減少排水量,停生活區(qū)生活污水。
3)切換工藝流程,所有污水先進事故罐,事故罐溢流至事故池。
4)若來水量持續(xù)較大,事故池?zé)o有效容積時,可通過利舊除油調(diào)節(jié)罐出口加設(shè)臨時線,將超標(biāo)污水引致未拆除均質(zhì)、浮選、曝氣池。
5)由于活性污泥在適當(dāng)條件下,可以馴化至對揮發(fā)酚具有適應(yīng)性,調(diào)節(jié)除油調(diào)節(jié)罐出口氣動閥開度,系統(tǒng)少量走水,曝氣A系統(tǒng)加大鼓風(fēng)量,加大曝氣池污泥回流量,少量進水,B系統(tǒng)改為悶曝,投加解毒劑、促生劑,并做好投加菌種準(zhǔn)備,盡快恢復(fù)生物活性,24小時后A系統(tǒng)悶曝,B系統(tǒng)處理,A、B系統(tǒng)切換運行是為了防止系統(tǒng)同時遭受嚴(yán)重沖擊而造成污水場徹底癱瘓,抓緊時間做好菌種馴化。
6)停止監(jiān)測池出水外排,關(guān)閉出水閥門,將出水溢流至總液位,通過利舊提升泵打回至除油調(diào)節(jié)罐。
7)聯(lián)系化驗室,連續(xù)加樣,實時監(jiān)控出水水質(zhì)。
8)盡量騰空雨水池空間,做好高濃度污水直接進入雨水池準(zhǔn)備。
3 事故處置結(jié)果預(yù)想
經(jīng)過連續(xù)的菌種馴化,活性污泥可適應(yīng)含揮發(fā)酚較高濃度污水,氣浮濾池出水池?fù)]發(fā)酚恢復(fù)至0.5 mg/L以下,逐步提高污水場處理量,污水場恢復(fù)正常運行。
參考文獻
[1]夏取勝.污油沖擊污水場事故分析.2007.
[2]金熙.工業(yè)水處理問答及常用數(shù)據(jù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2000.endprint
摘 要 公司污水處理場于2010年連續(xù)發(fā)生“4·19”常減壓MTBE裝置甲醇沖擊事故、“5·6”罐中罐超標(biāo)污水沖擊污水場事故、“6·1”催化裂化車間酸性水汽提裝置高濃度氨水沖擊事故,文章主要就揮發(fā)酚沖擊事故進行預(yù)想,防微杜漸,建立事故應(yīng)急長效機制,對污水場長周期平穩(wěn)運行,有積極的意義。
關(guān)鍵詞 污水處理;沖擊;長周期平穩(wěn)運行
中圖分類號:X703 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)13-0186-01
公司污水處理場負(fù)責(zé)公司廠區(qū)系統(tǒng)的污水綜合處理及排放的任務(wù),工藝流程圖如下(圖1),由于設(shè)計負(fù)荷等問題,當(dāng)上游大量排放超標(biāo)物時,污水場生化處理單元受沖擊后超標(biāo)污水無處可排,就會造成全廠非計劃停工,引發(fā)嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,本文主要就甲醇沖擊事故為例探討與研究分析。
圖1 公司污水處理場工藝流程圖
1 事故背景
1.1 污水處理場工藝環(huán)境
公司新建污水場于9月1號中交,并于9月15日完成新、舊污水場的并網(wǎng),新污水場的試運行一個月,舊系統(tǒng)部分處理單元仍未拆除。公司由于500萬開工過程中各裝置運行不平穩(wěn),污水場剛剛經(jīng)歷了含油超標(biāo)污水沖擊,現(xiàn)正逐步通過事故泵打回事故罐,與除油調(diào)節(jié)罐出水混合進入流程處理,約有5000 m3的含油污水存放在事故池。
1.2 事故經(jīng)過
2012年10月X日上午11時左右,污水處理場當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)早上八點采樣數(shù)據(jù)中總?cè)霌]發(fā)酚達到115 mg/L,并通知車間技術(shù)人員,通過與化驗聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)一聯(lián)合污水提升裝置處揮發(fā)酚達到145 mg/L,車間要求加強巡檢,并注意觀察下午14:00采樣數(shù)據(jù),下午16:00數(shù)據(jù)出來后,發(fā)現(xiàn)揮發(fā)酚已達到175 mg/L,立即通知生產(chǎn)處,并聯(lián)系化驗要求17:00加樣,晚上18:30化驗結(jié)果出來后,總?cè)霌]發(fā)酚已達到198 mg/L,活性污泥系統(tǒng)已經(jīng)受到?jīng)_擊,COD、氨氮、硫化物等指標(biāo)都相應(yīng)上升,同時回用水單元UF段膜壓差升高,已發(fā)生堵塞現(xiàn)象,并且通過生產(chǎn)處確認(rèn),在一段時間內(nèi)總?cè)霌]發(fā)酚將為120 mg/L左右。
1.3 事故原因
后經(jīng)過查明原因,由于上游原油開采過程中添加大量添加劑,造成整個煉制過程中排放污水中酚類含量超標(biāo),處于下游的污水處理系統(tǒng)受到嚴(yán)重沖擊,酚類的高負(fù)荷造成活性污泥大量死亡,若不及時處理,大量超標(biāo)污水無處可排,會造成全廠非計劃停工。
1.4 事故預(yù)想說明
近兩年,部分石化企業(yè)多次發(fā)生由于上游原油油質(zhì)不合格造成的污水場沖擊事故,該類事故具有不可抗拒性和持久性,污水場必須做好長期面臨某些污染物(文中揮發(fā)酚僅為假想污染物,事故處置方式與過程具有較為廣泛的適用性)超標(biāo)運行的準(zhǔn)備,本事故預(yù)想是較為極端狀況,即連續(xù)的污油超標(biāo)+有機物超標(biāo)沖擊事故,對污水場的事故應(yīng)急處置有一定指導(dǎo)意義。
2 事故處置過程
1)更改流程,立即停運污水回用裝置,并徹底對超濾和反滲透反應(yīng)器進行化學(xué)清洗,聯(lián)系廠家將超濾膜和反滲透膜浸泡在保護液中,防止揮發(fā)酚超標(biāo)對膜件造成沖擊,一循補水改為新鮮水。
2)明確高濃度污水來源,聯(lián)系生產(chǎn)運行處,要求一聯(lián)合排放裝置立即降低排放揮發(fā)酚超標(biāo)污水水量,其他廠區(qū)各單位減少排水量,停生活區(qū)生活污水。
3)切換工藝流程,所有污水先進事故罐,事故罐溢流至事故池。
4)若來水量持續(xù)較大,事故池?zé)o有效容積時,可通過利舊除油調(diào)節(jié)罐出口加設(shè)臨時線,將超標(biāo)污水引致未拆除均質(zhì)、浮選、曝氣池。
5)由于活性污泥在適當(dāng)條件下,可以馴化至對揮發(fā)酚具有適應(yīng)性,調(diào)節(jié)除油調(diào)節(jié)罐出口氣動閥開度,系統(tǒng)少量走水,曝氣A系統(tǒng)加大鼓風(fēng)量,加大曝氣池污泥回流量,少量進水,B系統(tǒng)改為悶曝,投加解毒劑、促生劑,并做好投加菌種準(zhǔn)備,盡快恢復(fù)生物活性,24小時后A系統(tǒng)悶曝,B系統(tǒng)處理,A、B系統(tǒng)切換運行是為了防止系統(tǒng)同時遭受嚴(yán)重沖擊而造成污水場徹底癱瘓,抓緊時間做好菌種馴化。
6)停止監(jiān)測池出水外排,關(guān)閉出水閥門,將出水溢流至總液位,通過利舊提升泵打回至除油調(diào)節(jié)罐。
7)聯(lián)系化驗室,連續(xù)加樣,實時監(jiān)控出水水質(zhì)。
8)盡量騰空雨水池空間,做好高濃度污水直接進入雨水池準(zhǔn)備。
3 事故處置結(jié)果預(yù)想
經(jīng)過連續(xù)的菌種馴化,活性污泥可適應(yīng)含揮發(fā)酚較高濃度污水,氣浮濾池出水池?fù)]發(fā)酚恢復(fù)至0.5 mg/L以下,逐步提高污水場處理量,污水場恢復(fù)正常運行。
參考文獻
[1]夏取勝.污油沖擊污水場事故分析.2007.
[2]金熙.工業(yè)水處理問答及常用數(shù)據(jù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2000.endprint
摘 要 公司污水處理場于2010年連續(xù)發(fā)生“4·19”常減壓MTBE裝置甲醇沖擊事故、“5·6”罐中罐超標(biāo)污水沖擊污水場事故、“6·1”催化裂化車間酸性水汽提裝置高濃度氨水沖擊事故,文章主要就揮發(fā)酚沖擊事故進行預(yù)想,防微杜漸,建立事故應(yīng)急長效機制,對污水場長周期平穩(wěn)運行,有積極的意義。
關(guān)鍵詞 污水處理;沖擊;長周期平穩(wěn)運行
中圖分類號:X703 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)13-0186-01
公司污水處理場負(fù)責(zé)公司廠區(qū)系統(tǒng)的污水綜合處理及排放的任務(wù),工藝流程圖如下(圖1),由于設(shè)計負(fù)荷等問題,當(dāng)上游大量排放超標(biāo)物時,污水場生化處理單元受沖擊后超標(biāo)污水無處可排,就會造成全廠非計劃停工,引發(fā)嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,本文主要就甲醇沖擊事故為例探討與研究分析。
圖1 公司污水處理場工藝流程圖
1 事故背景
1.1 污水處理場工藝環(huán)境
公司新建污水場于9月1號中交,并于9月15日完成新、舊污水場的并網(wǎng),新污水場的試運行一個月,舊系統(tǒng)部分處理單元仍未拆除。公司由于500萬開工過程中各裝置運行不平穩(wěn),污水場剛剛經(jīng)歷了含油超標(biāo)污水沖擊,現(xiàn)正逐步通過事故泵打回事故罐,與除油調(diào)節(jié)罐出水混合進入流程處理,約有5000 m3的含油污水存放在事故池。
1.2 事故經(jīng)過
2012年10月X日上午11時左右,污水處理場當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)早上八點采樣數(shù)據(jù)中總?cè)霌]發(fā)酚達到115 mg/L,并通知車間技術(shù)人員,通過與化驗聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)一聯(lián)合污水提升裝置處揮發(fā)酚達到145 mg/L,車間要求加強巡檢,并注意觀察下午14:00采樣數(shù)據(jù),下午16:00數(shù)據(jù)出來后,發(fā)現(xiàn)揮發(fā)酚已達到175 mg/L,立即通知生產(chǎn)處,并聯(lián)系化驗要求17:00加樣,晚上18:30化驗結(jié)果出來后,總?cè)霌]發(fā)酚已達到198 mg/L,活性污泥系統(tǒng)已經(jīng)受到?jīng)_擊,COD、氨氮、硫化物等指標(biāo)都相應(yīng)上升,同時回用水單元UF段膜壓差升高,已發(fā)生堵塞現(xiàn)象,并且通過生產(chǎn)處確認(rèn),在一段時間內(nèi)總?cè)霌]發(fā)酚將為120 mg/L左右。
1.3 事故原因
后經(jīng)過查明原因,由于上游原油開采過程中添加大量添加劑,造成整個煉制過程中排放污水中酚類含量超標(biāo),處于下游的污水處理系統(tǒng)受到嚴(yán)重沖擊,酚類的高負(fù)荷造成活性污泥大量死亡,若不及時處理,大量超標(biāo)污水無處可排,會造成全廠非計劃停工。
1.4 事故預(yù)想說明
近兩年,部分石化企業(yè)多次發(fā)生由于上游原油油質(zhì)不合格造成的污水場沖擊事故,該類事故具有不可抗拒性和持久性,污水場必須做好長期面臨某些污染物(文中揮發(fā)酚僅為假想污染物,事故處置方式與過程具有較為廣泛的適用性)超標(biāo)運行的準(zhǔn)備,本事故預(yù)想是較為極端狀況,即連續(xù)的污油超標(biāo)+有機物超標(biāo)沖擊事故,對污水場的事故應(yīng)急處置有一定指導(dǎo)意義。
2 事故處置過程
1)更改流程,立即停運污水回用裝置,并徹底對超濾和反滲透反應(yīng)器進行化學(xué)清洗,聯(lián)系廠家將超濾膜和反滲透膜浸泡在保護液中,防止揮發(fā)酚超標(biāo)對膜件造成沖擊,一循補水改為新鮮水。
2)明確高濃度污水來源,聯(lián)系生產(chǎn)運行處,要求一聯(lián)合排放裝置立即降低排放揮發(fā)酚超標(biāo)污水水量,其他廠區(qū)各單位減少排水量,停生活區(qū)生活污水。
3)切換工藝流程,所有污水先進事故罐,事故罐溢流至事故池。
4)若來水量持續(xù)較大,事故池?zé)o有效容積時,可通過利舊除油調(diào)節(jié)罐出口加設(shè)臨時線,將超標(biāo)污水引致未拆除均質(zhì)、浮選、曝氣池。
5)由于活性污泥在適當(dāng)條件下,可以馴化至對揮發(fā)酚具有適應(yīng)性,調(diào)節(jié)除油調(diào)節(jié)罐出口氣動閥開度,系統(tǒng)少量走水,曝氣A系統(tǒng)加大鼓風(fēng)量,加大曝氣池污泥回流量,少量進水,B系統(tǒng)改為悶曝,投加解毒劑、促生劑,并做好投加菌種準(zhǔn)備,盡快恢復(fù)生物活性,24小時后A系統(tǒng)悶曝,B系統(tǒng)處理,A、B系統(tǒng)切換運行是為了防止系統(tǒng)同時遭受嚴(yán)重沖擊而造成污水場徹底癱瘓,抓緊時間做好菌種馴化。
6)停止監(jiān)測池出水外排,關(guān)閉出水閥門,將出水溢流至總液位,通過利舊提升泵打回至除油調(diào)節(jié)罐。
7)聯(lián)系化驗室,連續(xù)加樣,實時監(jiān)控出水水質(zhì)。
8)盡量騰空雨水池空間,做好高濃度污水直接進入雨水池準(zhǔn)備。
3 事故處置結(jié)果預(yù)想
經(jīng)過連續(xù)的菌種馴化,活性污泥可適應(yīng)含揮發(fā)酚較高濃度污水,氣浮濾池出水池?fù)]發(fā)酚恢復(fù)至0.5 mg/L以下,逐步提高污水場處理量,污水場恢復(fù)正常運行。
參考文獻
[1]夏取勝.污油沖擊污水場事故分析.2007.
[2]金熙.工業(yè)水處理問答及常用數(shù)據(jù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2000.endprint