劉仙萍
(西山煤電股份公司太原選煤廠,山西 太原 030023)
太原選煤廠是50多年的中央型選煤廠,經(jīng)過多次大型改擴(kuò)建,年入洗能力達(dá)到600萬t/年,并根據(jù)入洗原煤的變化,2003年開始對生產(chǎn)工藝進(jìn)行了大規(guī)模的改造,形成了現(xiàn)在重介+跳汰+浮選的聯(lián)合工藝,采用了靈活先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和洗選設(shè)備,通過快裝、快卸系統(tǒng)的改造,實(shí)現(xiàn)了原煤配洗和精煤的合理配裝,所生產(chǎn)的瘦十一級精煤,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,市場信譽(yù)良好。
太原選煤廠入洗西山煤電集團(tuán)西銘礦、杜兒坪礦的瘦原煤。由于近年來,原煤結(jié)構(gòu)的變化和該廠入洗結(jié)構(gòu)的調(diào)整,原煤中的末煤量增加,而細(xì)粒物料的分選和脫水一直是洗煤生產(chǎn)中的難題。2012年,該廠瘦十一級精煤產(chǎn)品的合格率達(dá)到了100%,產(chǎn)品灰分、硫分都保持在指標(biāo)范圍內(nèi),既滿足了用戶的需求,又創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。但由于該廠脫水設(shè)備陳舊老化,脫水系統(tǒng)的工藝管理存在不完善,因此,2012年該廠精煤產(chǎn)品的水分指標(biāo)普遍偏高,雖然沒有超過用戶要求的上限,但是個別批次精煤的水分指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到臨界值12.50%,尤其是在冬季裝車過程中,人為添加了防凍液。產(chǎn)品水分指標(biāo)較高,不但影響該廠口碑,而且過高的精煤水分還占用有效的車皮運(yùn)力,增加額外的運(yùn)輸費(fèi)用。尾礦煤泥的水分偏高,既不好運(yùn)輸又直接影響產(chǎn)品市場和產(chǎn)品價格,所以,產(chǎn)品水分指標(biāo)的合格與否直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,由于煤炭市場的變化,用戶對產(chǎn)品水分的要求越來越嚴(yán)格,降低產(chǎn)品水分也是市場的要求。
太原選煤廠的產(chǎn)品有精煤、混煤、矸石和尾礦煤泥。精煤產(chǎn)品由3部分組成,塊精煤+粗精煤+浮精。塊精煤是由主洗設(shè)備重介旋流器和跳汰機(jī)直接產(chǎn)生,通過振動篩和離心機(jī)兩次脫水后,水分為7%~8%,遠(yuǎn)低于合同水分指標(biāo)。粗精煤習(xí)慣稱為粗煤泥,粒度為0.5~6 mm,是由主洗系統(tǒng)的精煤脫水篩篩下水和離心機(jī)的離心液,先用角錐池、煤泥分級旋流器濃縮后,經(jīng)煤泥脫水篩和煤泥離心機(jī)兩次脫水后,成為最終精煤產(chǎn)品的一部分,約占精煤總量的18%~20%,產(chǎn)品水分為14% ~16%。還有一部分是-0.5 mm的煤泥水,經(jīng)過浮選后得到的浮精產(chǎn)品,采用2臺GPJ-120型加壓過濾機(jī)和6臺PG116型盤式真空過濾機(jī)脫水,約占精煤總量的14% ~15%,其產(chǎn)品水分為22% ~24%。由此可見,精煤水分偏高主要是粗煤泥和浮精的水分超高造成的。
尾礦煤泥由3部分組成,浮選尾礦、跳汰中矸篩下水和重介中矸磁選機(jī)的尾礦,均進(jìn)入深錐濃縮機(jī),深錐濃縮機(jī)的溢流去45 m濃縮機(jī),由板框壓濾機(jī)回收;產(chǎn)品水分在20%以下,濾液清澈,符合產(chǎn)品和工藝要求。深錐濃縮機(jī)的底流,由高頻脫水篩直接回收,產(chǎn)品水分在33% ~35%,有時還會成糊狀,極難處理,是要解決的主要問題。
1)粗煤泥系統(tǒng)脫水環(huán)節(jié)的問題:給料不均。
粗煤泥系統(tǒng)脫水環(huán)節(jié)是采用4組煤泥旋流器對應(yīng)5臺煤泥篩和4臺煤泥離心機(jī)。通過觀察和試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)脫水篩、離心機(jī)均存在入料分料不均勻的問題,導(dǎo)致有的脫水篩處理能力超過額定負(fù)荷,而有的脫水篩上物料層過薄,影響脫水篩的脫水效果。離心機(jī)也只有在給料適當(dāng)?shù)臅r候,才能最大程度脫水,給料太少或過多都影響脫水效果。同時,旋流器的工藝效果也不理想。
2)浮精脫水環(huán)節(jié)的問題:設(shè)備老化,處理能力不足,效率低。
浮精脫水采用的真空過濾機(jī)及配套設(shè)備,附屬設(shè)備多,操作繁瑣,能耗高,處理量小,產(chǎn)品水分在23%~25%,是需要淘汰的設(shè)備。由于脫水效果不好,濾液渾濁,濾液又回到浮選機(jī),細(xì)粒煤泥反復(fù)循環(huán),使加壓過濾機(jī)的工況也受到影響,效果不好。
3)尾礦煤泥脫水環(huán)節(jié)的主要問題:高頻篩入料濃度低。
生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的尾礦,經(jīng)深錐濃縮后,其濃度不穩(wěn)定,多數(shù)達(dá)不到高頻篩的入料濃度要求,脫水效果差,產(chǎn)品水分高,還經(jīng)常有跑、冒事故發(fā)生。
1)針對粗煤泥脫水環(huán)節(jié)存在的問題,進(jìn)行了改造。
a)將4組原來該廠自制的旋流器,更換為由威海旋流器廠生產(chǎn)的水力旋流器。該廠自制的旋流器,使用材料為粗鐵板,耐磨性差,易磨損,且做工粗糙,達(dá)不到旋流器的精度要求,直接影響旋流器的性能和效果。使用威海旋流器廠生產(chǎn)的旋流器后,通過單機(jī)工藝效果檢查試驗(yàn),其濃縮效率達(dá)到40.74%,分級效率達(dá)到57.62%,較改造前都有了較大的提高,也為下一工序煤泥脫水提供了合格的入料。
b)在煤泥脫水篩前加裝1個集料管,這樣物料就可以均勻的給入5臺煤泥篩上,避免了脫水篩上物料過薄或過厚的現(xiàn)象,提高了脫水效果。
c)調(diào)整以往的操作方式,使粗精煤全部通過386離心機(jī)二次脫水,從而保證粗精煤水分均衡。另外,對粗煤泥離心機(jī)進(jìn)行維護(hù)檢修,保證在生產(chǎn)過程中,粗煤泥系統(tǒng)有3臺離心機(jī)運(yùn)行。
2)浮精脫水系統(tǒng)改造。經(jīng)過調(diào)研分析,決定使用3臺大型快開式隔膜壓濾機(jī)代替原有的6臺圓盤真空過濾機(jī),解決浮精脫水系統(tǒng)的弊端。快開式隔膜壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)了全過程自動控制,具有以下優(yōu)點(diǎn):
a)自動化程度高,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視和操作。
b)從進(jìn)料、壓緊、脫水、卸料全過程自動循環(huán)。同時具有反吹、補(bǔ)壓、二次壓榨脫水功能。
c)隔膜濾板分為主體和膜片,可充氣壓榨脫水,維護(hù)更換方便。
在快開壓濾機(jī)的使用中,要求3臺壓濾機(jī)錯時進(jìn)料和排料,避免煤泥堆積,在最終精煤中比例過大,導(dǎo)致精煤水分高。
3)尾礦煤泥的脫水系統(tǒng)中,為減少尾礦煤泥水的內(nèi)部循環(huán)量,提高高頻篩的入料濃度,在1臺高頻篩前加了1組d500 mm旋流器進(jìn)行試驗(yàn),效果較好。經(jīng)過旋流器分級濃縮后,高頻篩入料濃度大大提高,而且給料穩(wěn)定,保證了高頻篩的脫水效果。因此,在另外兩臺高頻篩前也加裝了同樣的旋流器,產(chǎn)品水分降低了10% ~12%,達(dá)到了工藝要求。
1)改造效果。
煤泥脫水環(huán)節(jié)改造后工藝效果明顯。根據(jù)實(shí)際情況,對粗煤泥和尾礦煤泥脫水環(huán)節(jié)進(jìn)行了針對性的改革,效果非常好。對浮精脫水系統(tǒng)進(jìn)行了大的改造,用自動化程度高的快開式隔膜壓濾機(jī)代替了老式的圓盤過濾機(jī)。使整個煤泥脫水工藝改進(jìn),產(chǎn)品水分管理更有效。煤泥脫水環(huán)節(jié)改造前后產(chǎn)品水分對比,見表1。
表1 煤泥脫水環(huán)節(jié)改造前后產(chǎn)品水分對比表 /%
從表1中可以看出,通過改造,最終精煤水分平均降低了1%,尾礦煤泥水分平均降低了12%。
2)經(jīng)濟(jì)效益。
a)精煤水分降低1%,年生產(chǎn)精煤228萬t/年,運(yùn)費(fèi)按0.10元/t·km,運(yùn)距1000 m計,可節(jié)約運(yùn)費(fèi):228×1% ×100=228萬元。
b)浮精系統(tǒng)用低能耗的高效設(shè)備代替了高能耗的圓盤過濾機(jī),年可節(jié)約電費(fèi):[(950+912)-492]×0.8×16×330 ×0.63=364.57 萬元(電費(fèi)按0.63元/kWh),同時還可節(jié)約材料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用。
c)尾礦煤泥水分的降低,更便于回收和運(yùn)輸,拓寬了用戶市場,同時,煤泥水分的降低,提高了煤泥發(fā)熱量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。