王合龍
(蘭花集團 口前煤業(yè)公司,山西 朔州 036000)
鄭煤集團老君堂煤礦開采二疊系山西組二1煤層,煤層平均傾角35°,由于區(qū)域構造運動發(fā)育的影響,煤系地層位于全區(qū)滑動構造、滑動構造之下的斷層與褶曲構造體中,屬華北板塊嵩箕構造區(qū)。井田內的蘆F1滑動構造位于穎陽-蘆店向斜東段,西起玉皇廟斷層,經東瓦店斷層東延至新密煤田,南北兩側滑動面翹出地表。由于受其影響,井田內二1煤層頂板山西組地層多被滑動構造鏟失,多為二疊系土門組、三疊系圈門組地層,砂巖所占比例較高,單層厚度較大,在50~100 m左右,在井田中北部反傾伏于煤層之上。
由于區(qū)三疊系地層廣泛出露,補給面積大,所以,井田內動態(tài)和靜態(tài)水儲量都非常大,煤系地層上部砂巖含水層富水性較強,是礦井頂板涌水的主要來源。
受蘆F1滑動構造的影響,礦井煤層底板隔水層產生了次級滑動構造,造成局部區(qū)域隔水層變薄,隔水強度降低,突水危險性增大。同時,由于斷裂構造較發(fā)育,破壞了煤系地層的整體性和連續(xù)性,使無水力聯系的含水層互相對接而發(fā)生水力聯系,兩種情況都極易引起底板高水頭巖溶水底鼓突水。
21081下巷為留窄小煤柱沿空掘巷,右側2 m外為采空區(qū),巷道開挖后破碎圈較大,圍巖冒落嚴重。當巷道掘進至275 m處時,迎頭后方1~3 m巷道左幫發(fā)生突水,最大突水量為220 m3/h,經水質化驗并結合礦井水文地質條件,對突水原因進行分析,認為21081下巷存在1條隱伏斷裂構造,導致底板完整性遭到破壞。隨著礦井21101工作面的回采和21081下巷的掘進,底板斷面經歷采空區(qū)周邊剪切破壞,造成底板裂隙增多,并進一步活化原采動裂隙,使之與新生裂隙導通,導致底板L1-4灰?guī)r溶裂隙溝通下部灰?guī)r含水層突水,并伴有少量頂板砂巖水。
利用斯列沙夫公式計算二1煤層底板安全隔水層厚度。計算公式:
式中:
t—安全隔水厚度,m;
l—采掘工作面底板最大寬度,m,取70;
r—隔水層巖石容重,t/m3,根據礦井地質報告,取 2.62;
kp—隔水層巖石抗張強度,t/m2,取107;H—隔水層底板承受的水頭壓力,t/m2。
21081工作面二1煤層開采標高深度范圍為-150~+50 m,O2灰?guī)r長觀孔靜止水位標高為+132 m,附近15001孔L1-4灰距二1煤底板的平均距離28.25 m。當開采深度到-150 m水平時,公式中的 H=132+28.25+150=310.25 m。根據式(1),計算出21081工作面二1煤層底板的安全隔水厚度為59.47 m。
由于受蘆F1滑動構造的影響,發(fā)育有底板次級滑動構造,21081工作面二1煤層底板距L1-4灰隔水厚度平均僅為28.25 m,厚度遠小于計算出的安全隔水厚度,極易發(fā)生突水。
在注漿堵水過程中,由于隔水層厚度不夠,如果采取動態(tài)高壓注漿,容易導致在突水點附近誘發(fā)新的次級出水點,甚至把出水點逼至巷道右側采空區(qū),分散水量,給堵水帶來更大的困難。所以,經分析采取動靜結合,變動為靜的方法進行堵水。用水泥進行澆灌,增加出水點附近隔水層厚度。然后采取從上部無縫鋼管內注漿,利用注漿泵的壓力使出水點以下到L1-4灰頂部以上的隔水層裂隙用水泥充分充填,使該段隔水層成為一個整體。
1)為防止突水點向右側采空區(qū)轉移,在掘進工作面后方17 m處,向左側施工1條長度10 m的水平輔助巷道,然后向右側轉90°,與21081工作面下巷平行向前掘進,最終施工層位為L7-8灰?guī)r。掘進12 m后,找出突水通道,用1根外端安裝配套高壓閘閥的d203.2 mm無縫鋼管插入突水孔洞,深度約1.5 m,上部用水泥砌實,轉彎時導水管根據情況進行加配彎管。將所有突水全部從導水管導出,導水管外端所安設的配套高壓閘閥保持常開狀態(tài),將水引至導水巷口8 m以外。把出水點的水從引水管全部引出后,把輔助巷道和下巷迎頭外23 m全部用料石充填實,并進行注漿充填,保證兩巷沒有空隙。具體位置見圖1。
圖1 導水管平面圖
2)在21081下巷停掘位置向下33 m上幫開口做一個在二1煤層及底板L8灰?guī)r中鉆場(見圖2),在下巷鉆場內先打1號放水孔,孔深70 m,最大涌水量達到120 m3/h,經疏放后穩(wěn)定在100 m3/h左右;隨后打3號放水孔,孔深63.8 m,最大涌水量達到30 m3/h,隨后穩(wěn)定在10 m3/h左右,2個鉆孔終孔層位均在出水點下方L1-4灰內,使上部出水點的水壓全部釋放出來,并把上部出水點水量大部分從鉆孔引出,達到了注漿條件。
圖2 鉆孔平面布置圖
3)注漿堵水。
a)采取從上部d203 mm無縫鋼管內注漿的方法,利用注漿泵的壓力使出水點以下到L1-4灰段巖層裂隙用水泥充分充填,共計注進水泥46 t,壓力達到4.5 MPa,此時,基本上把出水點以上及頂板充實。
b)在21081下副巷鉆場設計4個底板注漿堵水鉆孔。鉆場內鉆孔呈扇形布置,施工順序為:先注1號放水孔和3號放水孔,再施工驗證鉆孔1~4號孔。由于本區(qū)二1煤層頂板受蘆F1滑動構造影響,二1煤層直接頂底板巖石破碎,節(jié)理、裂隙發(fā)育,稍觸即碎,給鉆探施工帶來了一定的困難。21081下副巷水壓約2.3 MPa,水壓相對較大,因此,要求套管必須按要求下到位。采取下入多級套管的方法,先下入d146 mm套管護住孔口不塌孔,然后再下入d108 mm套管15 m,保證套管的承壓能力。在下入一級套管時采取跟管鉆進的方法。在下d108套管期間,采取人工和機械轉動相結合的方法,順利下入d108套管15 m,保證了正常鉆進。此次注漿堵水共施工底板孔7個,打鉆進尺309 m,透孔8次,注水泥914 t,黃土15 t。
本次注漿堵水施工過程中,保證了下入套管的長度及封孔質量,并嚴格按照耐壓試驗標準對套管進行耐壓試驗,保證了工程的質量。注漿終止壓力不低于水壓的2.5倍,達到最大注漿量,最大范圍內擴散,最大限度的充填巖溶裂隙通道,保證鉆孔的注漿質量。
對L1-4灰注漿加固,切斷了局部承壓含水層的補給,阻斷L1-4灰含水層與O2含水層的水力聯系通道,降低深部承壓水的威脅;對L1-4灰注漿改造,減弱了斷層前局部L1-4灰含水層的富水性。結合物探資料分析,迎頭前方60 m范圍內無低阻異常區(qū),注漿加固效果良好,使下副巷恢復掘進。
通過本次堵水注漿加固工程,使21081下副巷出水點底板水完全堵住,礦井總涌水量下降30%,緩解了礦井排水壓力,為該礦安全生產創(chuàng)造了條件。
通過采取巷掘集水引出,打孔放壓,自上往下注漿,變動為靜的注漿方法,不僅解決了底板隔水層較薄,煤層頂底板強度低、破碎度較大、存在裂隙較多等不利條件下注漿堵水困難的問題,而且有效控制了動水條件下注漿大量跑漿的現象,節(jié)約了注漿成本。該方法在鄭煤集團尚屬先例,對豫西煤田的“三軟”煤層井下水害防治具有一定的指導意義。