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      600 MW機(jī)組給水泵電機(jī)絕緣故障預(yù)防措施

      2014-07-30 03:13:08李思國盧愛國
      山西焦煤科技 2014年6期
      關(guān)鍵詞:槽口電磁力給水泵

      李思國,盧愛國

      (山西興能發(fā)電有限公司,山西 太原 030206)

      近幾年,大部分電廠投運(yùn)的600 MW機(jī)組無論是3×50%的3臺電動給水泵配置方式,還是3×35%的3臺電動給水泵配置方式,為了節(jié)約用電經(jīng)常對給水泵電機(jī)進(jìn)行啟停操作,啟停的頻率達(dá)到每天一臺次以上。如此操作造成給水泵電機(jī)絕緣降低,甚至損壞,本文以實際案例對給水泵電機(jī)故障進(jìn)行分析和探討。

      給水泵電機(jī)參數(shù):型號YKS1000-4、額定頻率50 Hz、額定功率11 000 kW、功率因數(shù)0.89、定子10 000 V、電流739 A、接線方式Y(jié)、額定轉(zhuǎn)速1 494 r/min、絕緣等級F級、海拔1 000 m、防護(hù)等級IP44、冷卻方式IC81W、環(huán)境溫度40℃、標(biāo)準(zhǔn)編號:Q/DBEB2006-2005、質(zhì)量36 000 kg。

      1 故障情況及現(xiàn)象

      對參與調(diào)峰的600 MW機(jī)組,給水泵電機(jī)在機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行初期,一般不會出現(xiàn)異常,但在運(yùn)行3年以后,問題陸續(xù)出現(xiàn),主要表現(xiàn)為電機(jī)絕緣降低,在運(yùn)行中出現(xiàn)故障跳閘或檢修時通不過預(yù)防性試驗,即絕緣耐壓時擊穿。

      下面列舉近來發(fā)生的幾個案例:

      1) 案例1。興能公司2013年9月7日19:26,4#機(jī)3#給水泵啟動時跳閘。繼保檢修人員檢查電源開關(guān)保護(hù)裝置,發(fā)現(xiàn)面板顯示接地保護(hù)動作,隨后對該裝置進(jìn)行校驗,無異常。

      電氣檢修人員同時檢查4#機(jī)3#給水泵電動機(jī)絕緣和直阻,檢查結(jié)果為:

      測電機(jī)絕緣均為200 MΩ以上,測單相直阻數(shù)值:Ra=0.032 78 Ω、Rb=0.032 8 Ω、Rc=0.043 3 Ω,直阻互差32%,大于標(biāo)準(zhǔn)2%。

      電氣檢修人員就地解體檢查電動機(jī),打開接線盒及中性點(diǎn)箱,未見異常。打開電動機(jī)側(cè)面的加熱器擋板,有煙霧冒出并伴有煙味,然后打開電機(jī)兩側(cè)擋板,發(fā)現(xiàn)電機(jī)引出線側(cè)(給水泵前置泵側(cè)部)線圈時鐘6~7點(diǎn)位置線圈端部過橋引線處多根由于煙熏變黑,繼續(xù)檢查,發(fā)現(xiàn)C相線圈大橋根部崩斷(見圖1)。

      圖1 線圈大橋故障(崩斷)示意圖

      經(jīng)過全面檢查,診斷出引起故障原因為電機(jī)C相線圈大橋連接處焊接不良,經(jīng)過處理后,再做電氣耐壓試驗,A、C相電氣絕緣良好,2.5Un直流耐壓試驗合格,而B相繞組在直流電壓升到1.8Un時突然發(fā)生閃爍擊穿,查找后發(fā)現(xiàn)發(fā)生絕緣擊穿位置位于電機(jī)非引出線側(cè)B相5點(diǎn)位置,線圈出槽口發(fā)生絕緣擊穿現(xiàn)象。

      2) 案例2。興能公司2014年2月13日14點(diǎn)40分4#機(jī)2#給水泵電機(jī)接地保護(hù)動作,裝置顯示故障電流為:Ia=0.49 A,Ib=0.50 A,Ic=0.66 A,Iog=9.97 A,繼保人員校核保護(hù)裝置無異常。

      電氣檢修人員檢查電機(jī),測量電機(jī)阻值三相為:Ra=0.072 85,Rb=0.072 68,Rc=0.072 55互差為0.4%,合格。電機(jī)絕緣測試A相、B相均為1 000 MΩ,C相絕緣為20 MΩ。電機(jī)C相絕緣明顯偏低。進(jìn)行直流耐壓試驗時,A、B相DC15 000 V試驗通過(絕緣及泄露電流正常,當(dāng)時考慮到絕緣可能降低,故降低試驗標(biāo)準(zhǔn)做簡單判斷,待1.5Un合格后再做標(biāo)準(zhǔn)電壓試驗),C相做直流耐壓實驗時,升不起壓。拆開電機(jī)端蓋,打開風(fēng)擋板,直流升壓查找故障,故障點(diǎn)在電機(jī)非引線側(cè)(給水泵主泵側(cè))4點(diǎn)方位,距槽口大約2 cm位置處,線棒對鐵芯放電。

      3) 其他情況(預(yù)防性試驗未能通過現(xiàn)象)。

      a) 2014年3月5日,山西興能發(fā)電有限公司4#機(jī)1#給水泵電機(jī)預(yù)防性試驗時電壓升到1.3萬V時發(fā)生C相非引出線側(cè)絕緣擊穿故障,檢查發(fā)現(xiàn)擊穿位置也是在約5點(diǎn)位置,距槽口3~4 cm處。

      b) 同煤軒崗電廠2013年3月600 MW機(jī)組1#機(jī)1#給水泵電機(jī)試驗時絕緣擊穿,經(jīng)過修理更換電機(jī)線圈,運(yùn)行一年后于2014年3月預(yù)防性試驗時再次擊穿。

      c) 山西漳山電廠600 MW機(jī)組給水泵電機(jī)在2#機(jī)組檢修期間,在2013年7月31日和2013年8月3日2臺給水泵電機(jī)做預(yù)防性試驗時發(fā)生電機(jī)絕緣擊穿的現(xiàn)象。而后檢查第3臺電機(jī)時發(fā)現(xiàn)端部線圈磨損程度比前2臺嚴(yán)重,電氣試驗也不合格。

      2 原因分析

      1) 電機(jī)設(shè)計制造的缺陷是造成上述事故的主要原因。發(fā)生上述故障現(xiàn)象的電機(jī)分別由不同電機(jī)制造廠家生產(chǎn),說明電機(jī)廠大型給水泵電機(jī)制造經(jīng)驗不足,主要表現(xiàn)在制造電機(jī)時,對電機(jī)線圈的絕緣在槽口及端部線圈的綁扎沒有做強(qiáng)化處理,使這些部位絕緣的耐熱及抗震能力低。

      2) 由于電機(jī)頻繁啟動,啟動時的沖擊電磁力是造成電機(jī)損傷的重要原因。根據(jù)案例分析,發(fā)生故障的給水泵電機(jī)大都是參與調(diào)峰的機(jī)組,由于參與調(diào)峰給水泵電機(jī)每天有1臺次的啟停操作,如此頻繁的操作是造成電機(jī)損壞的直接原因。大容量電機(jī)啟動時產(chǎn)生5~7倍額定電流,對于給水泵電機(jī),啟動電流將達(dá)到5 000 A,根據(jù)電磁力公式F=BIL,將產(chǎn)生很大的電磁力,對電機(jī)定子線圈、轉(zhuǎn)子鼠籠條產(chǎn)生很大的沖擊破壞作用。另外,電機(jī)啟停操作還承受著除電磁力外的熱應(yīng)力和機(jī)械力的作用。頻繁啟動會使線圈、鐵芯等承受彎曲、沖擊、冷熱的變化,銅、絕緣、鐵熱膨脹系數(shù)不同也會引起絕緣的損傷。

      3) 頻繁啟停操作過電壓會造成電機(jī)定子線圈絕緣的損傷。定子線圈類似電感線圈,頻繁啟停中高壓開關(guān)通斷時會在電機(jī)定子繞組上產(chǎn)生操作過電壓,這種電壓有時會達(dá)到外加電壓的5倍以上,這樣高的過電壓會對電機(jī)絕緣造成極大傷害。

      4) 大容量電機(jī)運(yùn)行時,由電磁感應(yīng)產(chǎn)生較大的電磁力會對定子線圈絕緣產(chǎn)生不利影響。電磁感應(yīng)產(chǎn)生的電磁力在定轉(zhuǎn)子之間相互作用,電磁力作用下將產(chǎn)生相應(yīng)的振動,由于制造工藝及實際運(yùn)行等多種因素的影響,這種電磁振動會造成電機(jī)端部繞組絕緣磨損和疲勞斷裂破壞。這些破壞表現(xiàn)為線圈相互摩擦,線圈與鐵芯之間相互摩擦,線棒出槽口振動損傷,線圈大、小橋引線振動磨損,嚴(yán)重影響電機(jī)正常運(yùn)行,造成電動機(jī)故障。

      5) 電機(jī)運(yùn)行時各部件的損耗導(dǎo)致該部件發(fā)熱,銅耗鐵耗會使線圈鐵芯發(fā)熱,高溫下會使導(dǎo)線外絕緣損傷,使絕緣加速老化、壽命降低。案例中電機(jī)的故障點(diǎn)大都發(fā)生在線圈直線段與端部彎曲部分的過渡位置及線圈連接線的根部(線圈端部),電機(jī)啟動及正常運(yùn)行時這些部位受到的各種應(yīng)力損害最厲害,頻繁的啟動加上長期的電磁力疲勞損傷,這些位置處絕緣最薄弱,損傷最嚴(yán)重,絕緣降低的最厲害,發(fā)生接地故障的幾率也增加。

      3 故障部位的處理措施

      對于發(fā)生上述槽口絕緣擊穿或線圈及線圈組連接線(大小橋)故障的情況,如果故障損壞程度較輕,同時檢修時間不寬裕,為了滿足盡快發(fā)電帶負(fù)荷等要求時,該公司做出如下處理:

      1) 故障部位的清理。

      對于類似大小橋燒斷的故障情況,首先清理故障部位碳化絕緣及其他雜物,剝開故障部位兩端的銅線,長度約150 mm左右;其次割斷去除相鄰線圈的綁線,留出足夠的空間,方便下一步工作。

      對于槽口部位線圈絕緣擊穿的故障情況,要逐層剝?nèi)ス收喜课坏慕^緣,清理去除絕緣損壞碳化部位,找到故障點(diǎn),觀察并確定故障時沒有引起匝間的短路,僅是靠近槽口部位線圈對地絕緣的損壞。

      2) 故障部位的處理。

      對于大小橋燒損的處理,首先需要尺寸合適的扁銅線,根據(jù)大(小)橋與線圈引出線的空間位置彎曲選好扁銅線;再選取焊接用的輔材,如焊絲選用銀焊條B-Ag45CuZn,HYAg45 d4×450 及匹配焊藥(焊粉),然后進(jìn)行焊接。焊好冷卻,待電氣試驗合格后進(jìn)行絕緣包扎及恢復(fù),材料采用F級5440-1桐馬酸酐粉云母帶并隔層刷環(huán)氧樹脂漆,直到絕緣厚度稍微高出相鄰部位絕緣時為止,包扎不少于7~8層。

      對于出槽口線圈絕緣擊穿的故障相對處理比較簡單,找到故障點(diǎn)后,清理挖去損壞碳化的絕緣層,測試電機(jī)的直阻,確定沒有匝間短路,然后補(bǔ)填故障部位絕緣,對地的絕緣墊好合適尺寸的云母片或云母帶,并涂刷環(huán)氧樹脂漆,進(jìn)而根據(jù)線圈的形狀補(bǔ)填F級5440-1桐馬酸酐粉云母帶1~2層,再涂刷1層環(huán)氧樹脂,如此反復(fù)直到補(bǔ)填的絕緣厚度達(dá)到稍微高出臨近絕緣為止。

      上述兩種故障情況的不同處理方法都需要在絕緣干燥(環(huán)氧樹脂一般干燥周期不少于24 h)后做電氣試驗,合格后方可投入使用。

      4 絕緣損壞故障的預(yù)防

      1) 電機(jī)制造廠把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

      2) 對給水泵進(jìn)行技術(shù)改造,避免頻繁啟動。

      a) 增容改造。把3×35%的3臺給水泵改造成3×50%給水泵運(yùn)行方式,這樣平常運(yùn)轉(zhuǎn)2臺給水泵,通過調(diào)節(jié)給水泵液力偶合器改變給水泵出力達(dá)到調(diào)峰的目的,給水泵電機(jī)的啟停只是正常的設(shè)備輪換操作,可以設(shè)置為15~30天進(jìn)行備用切換的啟停操作,降低啟停次數(shù)。

      b) 變頻改造。變頻改造是最理想的方法,目前也有成功的案例。如同煤軒崗電廠,此前在600 MW機(jī)組參與調(diào)峰時對給水泵電機(jī)啟停操作,雖然能達(dá)到節(jié)電效果,但是頻繁啟停給水泵,電機(jī)絕緣損壞,可靠性下降。2013年,該廠對2#機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,將3×35%的3臺工頻給水泵改造成2×50%變頻運(yùn)行+1×35%工頻運(yùn)行的給水泵運(yùn)行方式。35%工頻運(yùn)行的給水泵只在機(jī)組啟動使用或事故備用,正常時2臺變頻電機(jī)運(yùn)行,這種方式節(jié)能效果明顯,2013年同煤軒崗電廠2#機(jī)給水泵變頻改造后廠用電下降了1%,改造避免了啟動沖擊電磁力的作用和操作過電壓的傷害,能有效保護(hù)電機(jī)的絕緣,延長其使用壽命。

      3) 改進(jìn)電機(jī)絕緣,提高承受頻繁啟停的能力。

      鑒于給水泵電機(jī)頻繁啟動帶來絕緣降低的可能,對于上述兩種情況的臨時處理方法,條件允許下可以再對電機(jī)定子進(jìn)行整體浸漬、烘焙處理,以進(jìn)一步提高絕緣水平。

      為了解決絕緣降低的隱患問題,處理發(fā)生絕緣擊穿的類似故障最好的辦法是對電機(jī)進(jìn)行全部線圈的更換,在線圈的選材及制作工藝上要在原基礎(chǔ)上加強(qiáng)改進(jìn)并把好質(zhì)量關(guān),從根本上改善電機(jī)的絕緣性能,增強(qiáng)電機(jī)抗頻繁啟動的能力。

      5 結(jié) 語

      通過對以上電機(jī)絕緣故障案例的分析探討,指出在制造、修理電機(jī)時選用先進(jìn)的絕緣材料或改進(jìn)絕緣工藝,如增加絕緣包裹層數(shù)等,從根本上提高電機(jī)的絕緣水平,增加電機(jī)使用壽命。另外,電廠對給水泵電機(jī)的變頻改造除了能延長電機(jī)使用壽命外,還能達(dá)到節(jié)電目的。

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