王君
摘要:介紹了一種新型閥門在供水企業(yè)的心臟——加壓泵房中
的應(yīng)用,并對自控閥的安全性、可靠性、穩(wěn)定性、自動化等性能在供水系統(tǒng)中發(fā)揮的作用進(jìn)行了論述。
關(guān)鍵詞:供水系統(tǒng) 智能 自控
0 引言
同煤集團(tuán)供水分公司現(xiàn)擁有22座加壓站,擔(dān)負(fù)著整個集團(tuán)公司生產(chǎn)、生活用水,由于供水分公司大部分加壓站閘閥、止回閥已超過使用年限,導(dǎo)致閥門關(guān)閉不嚴(yán),且損壞率極高,這種狀況嚴(yán)重影響著公司供水設(shè)備的安全,以及供水的穩(wěn)定性。為此供水分公司選用先進(jìn)的自控閥,對超過使用年限的閘閥、止回閥進(jìn)行更新改造。
1 自控閥的原理和技術(shù)特點(diǎn)
自控閥分為三個部分:主閥體、膜片控制室及旁通管,以膜片為界,膜片以上為上腔,與排水管道相連通,膜片以下為下腔,與閥門進(jìn)水口管道相連接,小閥板固定在閥桿上,大閥板在閥桿上上下滑動。
當(dāng)電機(jī)啟動后,閥門進(jìn)口處壓力逐漸增加,壓力水:
①產(chǎn)生推動大閥板向上的力,此時閥門不能立即打開(因為膜片控制上腔有背壓)。②壓力通過旁通管進(jìn)入膜片控制腔下腔。隨著下腔進(jìn)水量增加,當(dāng)下腔的壓力大于上腔的壓力時,下腔壓力水推動膜片往上移動,這時小閥板沒有對大閥板施加壓力。③大閥板有一種力推動其往上移動,在這兩個力的作用下,閥門逐漸打開,從而達(dá)到啟泵時輕載、閉閘、緩開的目的。當(dāng)突然停電或事故停泵或正常停泵時,閥門進(jìn)水口處壓力水流速降低,大閥板也隨之下降,當(dāng)其流速為零時(即進(jìn)水口處流速為零時),大閥板由于自身重力而迅速關(guān)閉(時間3s~5s),可防止大部分水倒流,此時閥門前后形成一種水壓差,壓力水一方面通過小閥板底部的三條泄壓槽進(jìn)行泄壓。④壓力水從旁通管進(jìn)入膜片控制室上腔(此過程為吸壓腔,能有效吸收一部分水能量),當(dāng)上腔壓力水大于下腔時,壓力水推動膜片往下移動,當(dāng)下腔壓力水全部被擠出來時,小閥板緩緩下降,恢復(fù)到待機(jī)狀態(tài),此過程中緩閉時間可調(diào)節(jié)(3s~150s),屆時閥板已全部關(guān)閉,滴水不漏。
技術(shù)特點(diǎn):①安全性能好:通過智能緩開器的動作來控制閥門在絕對預(yù)設(shè)壓力值下閉閘開啟。②自動化程度高:不用人工,不用電力,完全自動。③結(jié)構(gòu)簡單:易損件少,安裝維護(hù)方便,基本無需調(diào)試便可達(dá)到滿意效果。④可靠性能高:關(guān)鍵部位均采用特殊材質(zhì),閥門的啟閉動作靈活可靠,關(guān)閉嚴(yán)密不泄露。⑤技術(shù)先進(jìn):該設(shè)備采用國際最新的正雙偏心技術(shù)(可自動)、嵌入式密封環(huán)技術(shù)、橡膠擠壓密封技術(shù)、可調(diào)式閉閘控制技術(shù)。
技術(shù)參數(shù):
公稱壓力:1.0Mpa~1.6Mpa 壓力損失:<0.03Mpa
緩開時間:1~50秒 緩閉時間:3~150 秒
水錘峰值:≤1.5倍工作壓力
膜片疲勞次數(shù):200萬次以上
正因為其停機(jī)時具有速閉、線性泄壓、吸壓腔及緩閉等四種水錘消除功能,故停機(jī)時無一點(diǎn)響聲產(chǎn)生,效果很好。
2 應(yīng)用情況及效益
通過改造后的運(yùn)行情況表明,自控閥可以代替多個閥門,即只安一閥便可完全替代閘閥、微阻緩閉止回閥及水錘消除器的全部功能,其功效完全符合供水要求。2011年底供水分公司已在白家灣站、狼兒溝站、北山站和時莊水廠四個站點(diǎn)安裝了12臺自控閥,其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著。
2.1 自2004年北山站第一臺自控閥更新改造后至今,未進(jìn)行過任何維修,真正達(dá)到了零維護(hù),而傳統(tǒng)的閘閥和止回閥每年至少需固定維護(hù)保養(yǎng)四次,每次的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用都在2000元左右,其中維修率按30%計算,每次維修用配件成本約500元,故通過改造每年可節(jié)約維護(hù)保養(yǎng)、維修及人工等費(fèi)用約5.2萬元。
2.2 經(jīng)過改造后,消除了水錘,爆管事故的發(fā)生明顯降低,減少了因搶修管道、更換閥門造成的停水時間。改造的四個站的平均出水量約為600m3/h,每次從發(fā)現(xiàn)爆管事故到搶修完成恢復(fù)供水的停水時間約為24h,一年可減少事故按4次計算,平均每年增加供水量5.76萬噸,故僅此一項,經(jīng)此次技術(shù)改造后每年就可挽回?fù)p失40.03萬元。
2.3 搶修管道所需的材料、配件成本、挖掘機(jī)等車輛產(chǎn)生的費(fèi)用及占地費(fèi)用平均每次約為3萬元,改造后每年可節(jié)約費(fèi)用12萬元。
2.4 此項技術(shù)改造帶來的社會效益也是十分顯著的。
①使用傳統(tǒng)的閘閥和止回閥,每次啟閉閥都需司泵工下泵房操作,受噪聲危害較大,經(jīng)改造后,司泵工只需在操作間進(jìn)行觀察和操作即可,大大降低了勞動強(qiáng)度和噪聲污染導(dǎo)致的職業(yè)病危害。②由于搶修管道的次數(shù)減少,降低了因搶修占地、封路等帶來的社會影響。③使用自控閥能夠最大限度的保障供水的安全和穩(wěn)定,在2012年8月份大斗溝站給四老溝站送水管線上發(fā)生的一起爆管事故,就是由于突然停電引發(fā)了水錘事故導(dǎo)致管道的承插口破裂,使得四老溝礦及以上各礦的生產(chǎn)、生活用水受到影響。經(jīng)過改造后,完全可以避免此類事故的發(fā)生,從而保障整個同煤集團(tuán)正常的生產(chǎn)、生活用水及冬季的供暖需求。
3 應(yīng)用前景
供水分公司目前還有大部分超過使用年限的閘閥和止回閥,將根據(jù)具體情況,逐步對其進(jìn)行改造,同時供水分公司正逐步向調(diào)度遠(yuǎn)程實時監(jiān)控的方向發(fā)展,選用的增壓泵自控閥能夠通過加裝GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控裝置,進(jìn)行遠(yuǎn)距離的實時監(jiān)控,為下一步實現(xiàn)遠(yuǎn)程大規(guī)模精確流量集中控制提供條件。
4 結(jié)語
自控閥可完全替代閘閥、止回閥及水錘消除器的全部功能,并能有效的消除水錘,降低事故發(fā)生率,使供水系統(tǒng)安全、平穩(wěn)運(yùn)行。隨著同煤集團(tuán)的做大做強(qiáng),供水分公司將面臨更多復(fù)雜地形、復(fù)雜環(huán)境的供水任務(wù),自控閥的應(yīng)用將具有更加廣闊的前景。
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