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      應(yīng)用DCS優(yōu)化技術(shù)實現(xiàn)新氫機提升負(fù)荷自動化

      2014-07-14 02:33:16陳憶紅
      中國科技縱橫 2014年6期
      關(guān)鍵詞:一鍵手動啟動

      陳憶紅

      【摘 要】 新氫壓縮機是加氫裂化裝置中的重要設(shè)備,其控制回路多而控制方案復(fù)雜。在開車中,負(fù)荷提升過程需要人工頻繁的手自動、串接切換。期間涉及到的負(fù)荷信號和PID塊輸出之間的匹配與控制閥狀態(tài)有較大差異,操作風(fēng)險大;而且操作過程要求人員注意力高度集中,勞動強度大。

      【關(guān)鍵詞】 DCS 優(yōu)化技術(shù) 新氫機 提升負(fù)荷由此我們利用DCS的強大控制功能,模擬工藝手動操作過程編制應(yīng)用程序,使在新氫機開車時只需一鍵啟動負(fù)荷自動提升控制系統(tǒng),壓縮機就能自動達(dá)到正常控制階段,從而減輕操作人員的勞動強度,同時徹底消除人為操作擾動及誤操作風(fēng)險。

      1 新氫壓縮機C302A工藝流程

      新氫機C302A帶控制點流程圖如圖1所示,氣量的調(diào)節(jié)方式有逐級回流調(diào)節(jié)和HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)兩種控制模式,通過開關(guān)FL7001~7003實現(xiàn)兩種模式的切換。

      2 新氫機C302A開機負(fù)荷提升過程手動操作步驟

      (1)觀察DCS畫面上的CIU信號為綠色(正常),確定現(xiàn)場液壓油泵運行狀態(tài),等待油壓大于10MPa。(CIU為 HydroCOM系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的中間接口單元)。(2)逐級回流控制模式:①HIC3117A和HIC3118A手動置OP值為100%,使一回一、二回二調(diào)節(jié)閥全開。②HIC3113A手動置OP值為0%,使三回三調(diào)節(jié)閥全關(guān)。③HIC7003手動置OP值為0%,使第三級為空負(fù)荷狀態(tài)。④PIC3117A/PIC3118A手動置100%,為無擾動切換至無級調(diào)量模式作準(zhǔn)備。(3)逐級切換到HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)過程:①將一二級切換開關(guān)FL7001/FL7002拔至無級調(diào)量控制方式,PIC3117A/ HIC7001、PIC3118A/HIC7002串級,一二級為空負(fù)荷狀態(tài)。②通知外操啟動C302A壓縮機電機,內(nèi)操等待CIU啟動,由于HydroCOM系統(tǒng)一二三級狀態(tài)為負(fù)荷0%,因此壓縮機在空負(fù)荷狀態(tài)下啟動。③將PIC3117A和PIC3118A置自動狀態(tài),然后逐漸提高其SP壓力設(shè)定值,一二級負(fù)荷開始增加。④待三級入口壓力PIC3118A上升至6MPa左右,手動提高三級手操器HIC7003負(fù)荷,視新氫機出口流量和系統(tǒng)壓力進(jìn)行緩慢提升。⑤待各級間壓力以及系統(tǒng)壓力達(dá)到正常值,并趨于平穩(wěn),將PIC3113的OP值設(shè)定與三級負(fù)荷手操器HIC7003的OP值進(jìn)行對應(yīng)。⑥將第三級切換開關(guān)FL7003無擾動切至HydroCOM系統(tǒng),PIC3113與HIC7003置串級。至此,三級負(fù)荷提升過程手動操作結(jié)束。

      3 編制自動提升負(fù)荷系統(tǒng)程序

      鎮(zhèn)海煉化加氫裂化裝置DCS系統(tǒng)采用的是美國HONEYWELL公司的TPS系統(tǒng),其控制功能齊全,控制運算功能強大。針對特定的工藝和操作方式,我們運用DCS各種邏輯功能塊和CL程序的組合編制程序,同時再結(jié)合流程圖腳本編寫,設(shè)計出一套DCS控制方案,實現(xiàn)一鍵自動提升負(fù)荷的控制要求。

      自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)由3個邏輯程序和2個CL語言程序組成。

      3.1 LGC302A1邏輯塊(見圖2)

      各位號含義:(1)PB_C302A:工藝的一鍵按紐,啟動為ON。(2)PT7113:液壓油油壓信號,要求大于10MPa。(3)PB7114:CIU聯(lián)鎖狀態(tài),正常為ON。

      在這個邏輯塊中完成工作:一回一、二回二閥全開;三回三閥全關(guān);第三級負(fù)荷置空負(fù)荷狀態(tài);一二級無擾動切換做準(zhǔn)備,確保無級調(diào)量系統(tǒng)處于空負(fù)荷才啟動。

      3.2 LGC302A2邏輯塊(圖3)

      位號CIU_USE為無級調(diào)量系統(tǒng)的CIU啟動信號,ON為啟動。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC3117A、PIC3118A投串級,置外給定SP值分別為0.9MPa;一二級無擾動切至無級調(diào)量控制;判斷一鍵啟動后的90秒內(nèi)“允許CIU啟動信號”是否到達(dá),超過90秒為異常,則程序自動退出。(退出執(zhí)行在LGC302A3邏輯塊中)

      3.3 LGC302A3邏輯塊(圖4)

      (1)各位號含義,CL1_FL1:PIC3117A的SP值達(dá)到目標(biāo)(3MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(2)CL1_FL2:PIC3118A的SP值達(dá)到預(yù)想的(6.9MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(3)STOP_FL:用于程序異常退出時發(fā)出聲光報警提示。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC317A和PIC3118A自動升壓過程要求在12分鐘內(nèi)完成,超過12分鐘,則作為異常,程序退出;CIU未在90秒內(nèi)啟動的異常下程序退出;異常下程序自動退出后,將PIC3117A和PIC3118A的控制模式置手動;判斷PIC3118A的測量值是否達(dá)到6.9MPa,作為提升第三級負(fù)荷的條件。

      3.4 CL程序1

      要實現(xiàn)第一、二級負(fù)荷提升的自動控制,DCS提供的標(biāo)準(zhǔn)控制模塊是無法滿足要求,這里就要應(yīng)用DCS所具有的計算機CL控制語言,用編程方式來完成。

      CL程序1就是完成第一、二級負(fù)荷的自動提升,整個過程要求在12分鐘內(nèi)完成,控制過程為:(1)PIC3117A的SP值每次增幅為0.3MPa,目標(biāo)SP值為2.7MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL1標(biāo)志點狀態(tài)為ON。(2)PIC3118A的SP值每次增幅為0.5MPa,目標(biāo)SP值為6.9MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL2標(biāo)志點狀態(tài)為ON。

      3.5 CL程序語言2

      在這個CL程序中,完成第三級負(fù)荷的提升。(1)HIC7003控制第三級負(fù)荷,每6秒鐘提升5%,直到為50%。(2)PIC313、HIC3113A置手動,PIC3113的輸出置50%。(3)第三級切換開關(guān)FL7003至無級調(diào)量,實現(xiàn)無擾動切換。(4)整個負(fù)荷提升過程正常結(jié)束,END_FL發(fā)出聲光報警提示。(5)PB_C302A按鍵置OFF,自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)停止運行。

      4 工藝流程圖操作畫面的變更

      (1)工藝流程圖中增加一鍵按紐PB_C302A、程序正常運行RUN狀態(tài)燈、程序異常退出的STOP報警燈和程序正常結(jié)束時END聲光提示燈。(2)新增二次確認(rèn)框:按一鍵按紐PB_C302A可彈出二次確認(rèn)框圖,只有在此框圖中點擊START后,自動提升負(fù)荷程序才啟動,實現(xiàn)了兩次確認(rèn)功能。在自動提升負(fù)荷控制程序運行中,可以通過點擊確認(rèn)框中的STOP鍵手動中止程序,以用于突發(fā)狀況下,緊急停止新氫機C302A負(fù)荷的提升。(3)鍵PB_C302A增加鎖定/解鎖功能:在新氫機C302A正常運行狀態(tài)下,為防止誤啟動自動提升負(fù)荷控制程序,對PB_C302A鍵增加了鎖定/解鎖功能。

      5 自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)功能驗證

      在第一次調(diào)試投用前,制定詳細(xì)的開機投用方案,明確了重要監(jiān)控點及指標(biāo)要求。調(diào)試過程中,儀表部門與工藝操作部門相互配合,內(nèi)外操人員密切溝通,加強盯表與現(xiàn)場巡檢,確保調(diào)試投用過程中新氫量與系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。當(dāng)工藝一鍵開機投用后,C302A啟動10分鐘后就轉(zhuǎn)入正??刂齐A段。此后近1年時間里,新氫機C302A共開機11次,自動開機系統(tǒng)開機全部一次成功。該系統(tǒng)的準(zhǔn)確性、可靠性得到了生產(chǎn)實踐的驗證。endprint

      【摘 要】 新氫壓縮機是加氫裂化裝置中的重要設(shè)備,其控制回路多而控制方案復(fù)雜。在開車中,負(fù)荷提升過程需要人工頻繁的手自動、串接切換。期間涉及到的負(fù)荷信號和PID塊輸出之間的匹配與控制閥狀態(tài)有較大差異,操作風(fēng)險大;而且操作過程要求人員注意力高度集中,勞動強度大。

      【關(guān)鍵詞】 DCS 優(yōu)化技術(shù) 新氫機 提升負(fù)荷由此我們利用DCS的強大控制功能,模擬工藝手動操作過程編制應(yīng)用程序,使在新氫機開車時只需一鍵啟動負(fù)荷自動提升控制系統(tǒng),壓縮機就能自動達(dá)到正??刂齐A段,從而減輕操作人員的勞動強度,同時徹底消除人為操作擾動及誤操作風(fēng)險。

      1 新氫壓縮機C302A工藝流程

      新氫機C302A帶控制點流程圖如圖1所示,氣量的調(diào)節(jié)方式有逐級回流調(diào)節(jié)和HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)兩種控制模式,通過開關(guān)FL7001~7003實現(xiàn)兩種模式的切換。

      2 新氫機C302A開機負(fù)荷提升過程手動操作步驟

      (1)觀察DCS畫面上的CIU信號為綠色(正常),確定現(xiàn)場液壓油泵運行狀態(tài),等待油壓大于10MPa。(CIU為 HydroCOM系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的中間接口單元)。(2)逐級回流控制模式:①HIC3117A和HIC3118A手動置OP值為100%,使一回一、二回二調(diào)節(jié)閥全開。②HIC3113A手動置OP值為0%,使三回三調(diào)節(jié)閥全關(guān)。③HIC7003手動置OP值為0%,使第三級為空負(fù)荷狀態(tài)。④PIC3117A/PIC3118A手動置100%,為無擾動切換至無級調(diào)量模式作準(zhǔn)備。(3)逐級切換到HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)過程:①將一二級切換開關(guān)FL7001/FL7002拔至無級調(diào)量控制方式,PIC3117A/ HIC7001、PIC3118A/HIC7002串級,一二級為空負(fù)荷狀態(tài)。②通知外操啟動C302A壓縮機電機,內(nèi)操等待CIU啟動,由于HydroCOM系統(tǒng)一二三級狀態(tài)為負(fù)荷0%,因此壓縮機在空負(fù)荷狀態(tài)下啟動。③將PIC3117A和PIC3118A置自動狀態(tài),然后逐漸提高其SP壓力設(shè)定值,一二級負(fù)荷開始增加。④待三級入口壓力PIC3118A上升至6MPa左右,手動提高三級手操器HIC7003負(fù)荷,視新氫機出口流量和系統(tǒng)壓力進(jìn)行緩慢提升。⑤待各級間壓力以及系統(tǒng)壓力達(dá)到正常值,并趨于平穩(wěn),將PIC3113的OP值設(shè)定與三級負(fù)荷手操器HIC7003的OP值進(jìn)行對應(yīng)。⑥將第三級切換開關(guān)FL7003無擾動切至HydroCOM系統(tǒng),PIC3113與HIC7003置串級。至此,三級負(fù)荷提升過程手動操作結(jié)束。

      3 編制自動提升負(fù)荷系統(tǒng)程序

      鎮(zhèn)海煉化加氫裂化裝置DCS系統(tǒng)采用的是美國HONEYWELL公司的TPS系統(tǒng),其控制功能齊全,控制運算功能強大。針對特定的工藝和操作方式,我們運用DCS各種邏輯功能塊和CL程序的組合編制程序,同時再結(jié)合流程圖腳本編寫,設(shè)計出一套DCS控制方案,實現(xiàn)一鍵自動提升負(fù)荷的控制要求。

      自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)由3個邏輯程序和2個CL語言程序組成。

      3.1 LGC302A1邏輯塊(見圖2)

      各位號含義:(1)PB_C302A:工藝的一鍵按紐,啟動為ON。(2)PT7113:液壓油油壓信號,要求大于10MPa。(3)PB7114:CIU聯(lián)鎖狀態(tài),正常為ON。

      在這個邏輯塊中完成工作:一回一、二回二閥全開;三回三閥全關(guān);第三級負(fù)荷置空負(fù)荷狀態(tài);一二級無擾動切換做準(zhǔn)備,確保無級調(diào)量系統(tǒng)處于空負(fù)荷才啟動。

      3.2 LGC302A2邏輯塊(圖3)

      位號CIU_USE為無級調(diào)量系統(tǒng)的CIU啟動信號,ON為啟動。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC3117A、PIC3118A投串級,置外給定SP值分別為0.9MPa;一二級無擾動切至無級調(diào)量控制;判斷一鍵啟動后的90秒內(nèi)“允許CIU啟動信號”是否到達(dá),超過90秒為異常,則程序自動退出。(退出執(zhí)行在LGC302A3邏輯塊中)

      3.3 LGC302A3邏輯塊(圖4)

      (1)各位號含義,CL1_FL1:PIC3117A的SP值達(dá)到目標(biāo)(3MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(2)CL1_FL2:PIC3118A的SP值達(dá)到預(yù)想的(6.9MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(3)STOP_FL:用于程序異常退出時發(fā)出聲光報警提示。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC317A和PIC3118A自動升壓過程要求在12分鐘內(nèi)完成,超過12分鐘,則作為異常,程序退出;CIU未在90秒內(nèi)啟動的異常下程序退出;異常下程序自動退出后,將PIC3117A和PIC3118A的控制模式置手動;判斷PIC3118A的測量值是否達(dá)到6.9MPa,作為提升第三級負(fù)荷的條件。

      3.4 CL程序1

      要實現(xiàn)第一、二級負(fù)荷提升的自動控制,DCS提供的標(biāo)準(zhǔn)控制模塊是無法滿足要求,這里就要應(yīng)用DCS所具有的計算機CL控制語言,用編程方式來完成。

      CL程序1就是完成第一、二級負(fù)荷的自動提升,整個過程要求在12分鐘內(nèi)完成,控制過程為:(1)PIC3117A的SP值每次增幅為0.3MPa,目標(biāo)SP值為2.7MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL1標(biāo)志點狀態(tài)為ON。(2)PIC3118A的SP值每次增幅為0.5MPa,目標(biāo)SP值為6.9MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL2標(biāo)志點狀態(tài)為ON。

      3.5 CL程序語言2

      在這個CL程序中,完成第三級負(fù)荷的提升。(1)HIC7003控制第三級負(fù)荷,每6秒鐘提升5%,直到為50%。(2)PIC313、HIC3113A置手動,PIC3113的輸出置50%。(3)第三級切換開關(guān)FL7003至無級調(diào)量,實現(xiàn)無擾動切換。(4)整個負(fù)荷提升過程正常結(jié)束,END_FL發(fā)出聲光報警提示。(5)PB_C302A按鍵置OFF,自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)停止運行。

      4 工藝流程圖操作畫面的變更

      (1)工藝流程圖中增加一鍵按紐PB_C302A、程序正常運行RUN狀態(tài)燈、程序異常退出的STOP報警燈和程序正常結(jié)束時END聲光提示燈。(2)新增二次確認(rèn)框:按一鍵按紐PB_C302A可彈出二次確認(rèn)框圖,只有在此框圖中點擊START后,自動提升負(fù)荷程序才啟動,實現(xiàn)了兩次確認(rèn)功能。在自動提升負(fù)荷控制程序運行中,可以通過點擊確認(rèn)框中的STOP鍵手動中止程序,以用于突發(fā)狀況下,緊急停止新氫機C302A負(fù)荷的提升。(3)鍵PB_C302A增加鎖定/解鎖功能:在新氫機C302A正常運行狀態(tài)下,為防止誤啟動自動提升負(fù)荷控制程序,對PB_C302A鍵增加了鎖定/解鎖功能。

      5 自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)功能驗證

      在第一次調(diào)試投用前,制定詳細(xì)的開機投用方案,明確了重要監(jiān)控點及指標(biāo)要求。調(diào)試過程中,儀表部門與工藝操作部門相互配合,內(nèi)外操人員密切溝通,加強盯表與現(xiàn)場巡檢,確保調(diào)試投用過程中新氫量與系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。當(dāng)工藝一鍵開機投用后,C302A啟動10分鐘后就轉(zhuǎn)入正??刂齐A段。此后近1年時間里,新氫機C302A共開機11次,自動開機系統(tǒng)開機全部一次成功。該系統(tǒng)的準(zhǔn)確性、可靠性得到了生產(chǎn)實踐的驗證。endprint

      【摘 要】 新氫壓縮機是加氫裂化裝置中的重要設(shè)備,其控制回路多而控制方案復(fù)雜。在開車中,負(fù)荷提升過程需要人工頻繁的手自動、串接切換。期間涉及到的負(fù)荷信號和PID塊輸出之間的匹配與控制閥狀態(tài)有較大差異,操作風(fēng)險大;而且操作過程要求人員注意力高度集中,勞動強度大。

      【關(guān)鍵詞】 DCS 優(yōu)化技術(shù) 新氫機 提升負(fù)荷由此我們利用DCS的強大控制功能,模擬工藝手動操作過程編制應(yīng)用程序,使在新氫機開車時只需一鍵啟動負(fù)荷自動提升控制系統(tǒng),壓縮機就能自動達(dá)到正??刂齐A段,從而減輕操作人員的勞動強度,同時徹底消除人為操作擾動及誤操作風(fēng)險。

      1 新氫壓縮機C302A工藝流程

      新氫機C302A帶控制點流程圖如圖1所示,氣量的調(diào)節(jié)方式有逐級回流調(diào)節(jié)和HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)兩種控制模式,通過開關(guān)FL7001~7003實現(xiàn)兩種模式的切換。

      2 新氫機C302A開機負(fù)荷提升過程手動操作步驟

      (1)觀察DCS畫面上的CIU信號為綠色(正常),確定現(xiàn)場液壓油泵運行狀態(tài),等待油壓大于10MPa。(CIU為 HydroCOM系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的中間接口單元)。(2)逐級回流控制模式:①HIC3117A和HIC3118A手動置OP值為100%,使一回一、二回二調(diào)節(jié)閥全開。②HIC3113A手動置OP值為0%,使三回三調(diào)節(jié)閥全關(guān)。③HIC7003手動置OP值為0%,使第三級為空負(fù)荷狀態(tài)。④PIC3117A/PIC3118A手動置100%,為無擾動切換至無級調(diào)量模式作準(zhǔn)備。(3)逐級切換到HydroCOM無級調(diào)量系統(tǒng)過程:①將一二級切換開關(guān)FL7001/FL7002拔至無級調(diào)量控制方式,PIC3117A/ HIC7001、PIC3118A/HIC7002串級,一二級為空負(fù)荷狀態(tài)。②通知外操啟動C302A壓縮機電機,內(nèi)操等待CIU啟動,由于HydroCOM系統(tǒng)一二三級狀態(tài)為負(fù)荷0%,因此壓縮機在空負(fù)荷狀態(tài)下啟動。③將PIC3117A和PIC3118A置自動狀態(tài),然后逐漸提高其SP壓力設(shè)定值,一二級負(fù)荷開始增加。④待三級入口壓力PIC3118A上升至6MPa左右,手動提高三級手操器HIC7003負(fù)荷,視新氫機出口流量和系統(tǒng)壓力進(jìn)行緩慢提升。⑤待各級間壓力以及系統(tǒng)壓力達(dá)到正常值,并趨于平穩(wěn),將PIC3113的OP值設(shè)定與三級負(fù)荷手操器HIC7003的OP值進(jìn)行對應(yīng)。⑥將第三級切換開關(guān)FL7003無擾動切至HydroCOM系統(tǒng),PIC3113與HIC7003置串級。至此,三級負(fù)荷提升過程手動操作結(jié)束。

      3 編制自動提升負(fù)荷系統(tǒng)程序

      鎮(zhèn)海煉化加氫裂化裝置DCS系統(tǒng)采用的是美國HONEYWELL公司的TPS系統(tǒng),其控制功能齊全,控制運算功能強大。針對特定的工藝和操作方式,我們運用DCS各種邏輯功能塊和CL程序的組合編制程序,同時再結(jié)合流程圖腳本編寫,設(shè)計出一套DCS控制方案,實現(xiàn)一鍵自動提升負(fù)荷的控制要求。

      自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)由3個邏輯程序和2個CL語言程序組成。

      3.1 LGC302A1邏輯塊(見圖2)

      各位號含義:(1)PB_C302A:工藝的一鍵按紐,啟動為ON。(2)PT7113:液壓油油壓信號,要求大于10MPa。(3)PB7114:CIU聯(lián)鎖狀態(tài),正常為ON。

      在這個邏輯塊中完成工作:一回一、二回二閥全開;三回三閥全關(guān);第三級負(fù)荷置空負(fù)荷狀態(tài);一二級無擾動切換做準(zhǔn)備,確保無級調(diào)量系統(tǒng)處于空負(fù)荷才啟動。

      3.2 LGC302A2邏輯塊(圖3)

      位號CIU_USE為無級調(diào)量系統(tǒng)的CIU啟動信號,ON為啟動。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC3117A、PIC3118A投串級,置外給定SP值分別為0.9MPa;一二級無擾動切至無級調(diào)量控制;判斷一鍵啟動后的90秒內(nèi)“允許CIU啟動信號”是否到達(dá),超過90秒為異常,則程序自動退出。(退出執(zhí)行在LGC302A3邏輯塊中)

      3.3 LGC302A3邏輯塊(圖4)

      (1)各位號含義,CL1_FL1:PIC3117A的SP值達(dá)到目標(biāo)(3MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(2)CL1_FL2:PIC3118A的SP值達(dá)到預(yù)想的(6.9MPa)時為ON,信號來自CL程序1的輸出。(3)STOP_FL:用于程序異常退出時發(fā)出聲光報警提示。

      在這個邏輯塊中完成的工作:PIC317A和PIC3118A自動升壓過程要求在12分鐘內(nèi)完成,超過12分鐘,則作為異常,程序退出;CIU未在90秒內(nèi)啟動的異常下程序退出;異常下程序自動退出后,將PIC3117A和PIC3118A的控制模式置手動;判斷PIC3118A的測量值是否達(dá)到6.9MPa,作為提升第三級負(fù)荷的條件。

      3.4 CL程序1

      要實現(xiàn)第一、二級負(fù)荷提升的自動控制,DCS提供的標(biāo)準(zhǔn)控制模塊是無法滿足要求,這里就要應(yīng)用DCS所具有的計算機CL控制語言,用編程方式來完成。

      CL程序1就是完成第一、二級負(fù)荷的自動提升,整個過程要求在12分鐘內(nèi)完成,控制過程為:(1)PIC3117A的SP值每次增幅為0.3MPa,目標(biāo)SP值為2.7MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL1標(biāo)志點狀態(tài)為ON。(2)PIC3118A的SP值每次增幅為0.5MPa,目標(biāo)SP值為6.9MPa,達(dá)到目標(biāo)值后CL_FL2標(biāo)志點狀態(tài)為ON。

      3.5 CL程序語言2

      在這個CL程序中,完成第三級負(fù)荷的提升。(1)HIC7003控制第三級負(fù)荷,每6秒鐘提升5%,直到為50%。(2)PIC313、HIC3113A置手動,PIC3113的輸出置50%。(3)第三級切換開關(guān)FL7003至無級調(diào)量,實現(xiàn)無擾動切換。(4)整個負(fù)荷提升過程正常結(jié)束,END_FL發(fā)出聲光報警提示。(5)PB_C302A按鍵置OFF,自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)停止運行。

      4 工藝流程圖操作畫面的變更

      (1)工藝流程圖中增加一鍵按紐PB_C302A、程序正常運行RUN狀態(tài)燈、程序異常退出的STOP報警燈和程序正常結(jié)束時END聲光提示燈。(2)新增二次確認(rèn)框:按一鍵按紐PB_C302A可彈出二次確認(rèn)框圖,只有在此框圖中點擊START后,自動提升負(fù)荷程序才啟動,實現(xiàn)了兩次確認(rèn)功能。在自動提升負(fù)荷控制程序運行中,可以通過點擊確認(rèn)框中的STOP鍵手動中止程序,以用于突發(fā)狀況下,緊急停止新氫機C302A負(fù)荷的提升。(3)鍵PB_C302A增加鎖定/解鎖功能:在新氫機C302A正常運行狀態(tài)下,為防止誤啟動自動提升負(fù)荷控制程序,對PB_C302A鍵增加了鎖定/解鎖功能。

      5 自動提升負(fù)荷控制系統(tǒng)功能驗證

      在第一次調(diào)試投用前,制定詳細(xì)的開機投用方案,明確了重要監(jiān)控點及指標(biāo)要求。調(diào)試過程中,儀表部門與工藝操作部門相互配合,內(nèi)外操人員密切溝通,加強盯表與現(xiàn)場巡檢,確保調(diào)試投用過程中新氫量與系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。當(dāng)工藝一鍵開機投用后,C302A啟動10分鐘后就轉(zhuǎn)入正常控制階段。此后近1年時間里,新氫機C302A共開機11次,自動開機系統(tǒng)開機全部一次成功。該系統(tǒng)的準(zhǔn)確性、可靠性得到了生產(chǎn)實踐的驗證。endprint

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