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      氨醇優(yōu)化合成系統(tǒng)改造運行小結(jié)

      2014-07-11 06:12:08王海霞太原理工大學山西太原030000
      氮肥與合成氣 2014年12期
      關鍵詞:合成塔分廠合成氨

      王海霞(太原理工大學 山西太原030000)

      1 改造前工藝狀況

      1.1 合成氨一分廠

      山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司合成氨一分廠有1#,2#和3#系統(tǒng),造氣系統(tǒng)共有27臺固定層間歇造氣爐,造氣原料采用陽泉塊煤和煤棒。

      1#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能由150 kt/a擴至200 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、2.0 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和NHD脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用雙甲合成工藝。合成系統(tǒng)由湖南安淳高新技術(shù)有限公司承建,工作壓力為23.2 MPa,氨合成塔采用三軸兩徑結(jié)構(gòu)的IIIJD型Φ1 400 mm合成塔及矮胖形Φ1 000 mm合成塔,醇化裝置采用三軸兩徑結(jié)構(gòu)的IIIJD型Φ1 400 mm醇化塔,烷化裝置采用二軸一徑Φ1 200 mm烷化塔。

      2#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能為80 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、0.8 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和變壓吸附(PSA)脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用26.5 MPa雙甲合成工藝(Φ800 mm烷化塔及醇化塔,Φ1 000 mm和Φ600 mm氨合成塔)。

      3#系統(tǒng)合成氨產(chǎn)能150 kt/a,半水煤氣脫硫、半水煤氣變換、變換氣脫硫、變換氣脫碳系統(tǒng)分別采用栲膠脫硫、0.8 MPa耐硫全低變、DDS脫硫和NHD脫碳工藝,合成系統(tǒng)采用銅洗聯(lián)產(chǎn)甲醇工藝(Φ1 000 mm甲醇合成塔),有25.5 MPa三軸一徑結(jié)構(gòu)Φ1 200 mm合成系統(tǒng)和25.5 MPa矮胖形單管并流結(jié)構(gòu)Φ1 000 mm合成系統(tǒng)各1套。

      1.2 合成氨二分廠

      山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司合成氨二分廠氣化系統(tǒng)采用豐喜集團臨猗分公司與清華大學合作共同研發(fā)的氣化壓力為4.0 MPa的清華爐(3臺為耐火磚爐,1臺為水冷壁爐),單爐投煤量約700 t/d,所用煤種大部分為神木煤。合成氨二分廠有2套各100 kt/a 單醇裝置和1套240 kt/a合成氨裝置。

      200 kt/a甲醇裝置采用高水氣比耐硫低溫變換工藝、位阻胺變換氣脫硫工藝、自主研發(fā)的低溫低濃度選擇氧化硫回收技術(shù)、MDEA變換氣脫碳技術(shù)以及5.0 MPa低壓甲醇合成工藝。240 kt/a合成氨裝置采用高水氣比耐硫低溫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳、低溫低濃度選擇氧化硫回收技術(shù)以及由湖南安淳高新技術(shù)有限公司提供的醇烴化合成技術(shù),氨合成壓力為16.5 MPa,合成塔直徑為Φ2 500 mm。

      2 改造后工藝狀況

      合成氨二分廠于2014年3月初開始建設,2008年因甲醇市場不景氣而停建的三期100 kt/a甲醇合成裝置在2014年4月中旬投入運行。該項目由河北正元化工工程設計有限公司進行設計,豐喜化工設備有限公司安裝分公司施工。

      三期甲醇合成裝置投運后,將合成氨二分廠水煤漿氣化爐(3開1備)制得的原料氣經(jīng)過耐硫低溫變換、位阻胺脫硫、MDEA脫碳后,送往3套5.0 MPa低壓甲醇合成裝置,甲醇產(chǎn)量達350 kt/a; 合成氨二分廠氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置采用由合成氨一分廠2#和3#系統(tǒng)壓縮機六段出口分別提供25 500 m3/h(標態(tài))和40 500 m3/h(標態(tài))的氫氮氣。這2股氫氮氣混合后經(jīng)過1根Φ219 mm×32 mm、長540 m總管送至氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置,氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置合成系統(tǒng)的醇化循環(huán)機、烴化電爐、氫壓機、氮壓機等停運。原合成氨一分廠2#系統(tǒng)Φ1 000 mm合成裝置(代替原 1#系統(tǒng)矮胖形Φ1 000 mm合成裝置)和1#系統(tǒng)原有的Φ1 400 mm合成裝置組成1#系統(tǒng),原 1#系統(tǒng)矮胖形Φ1 000 mm合成裝置及3#系統(tǒng)Φ1 200 mm和Φ1 000 mm合成裝置停運。

      合成氨一分廠2#和3#合成氨裝置合成系統(tǒng)現(xiàn)運行壓力23.0~24.0 MPa,氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置合成氨系統(tǒng)合成設計壓力20.0 MPa、工作壓力16.5 MPa。經(jīng)過改造后,合成氨一分廠2#和3#合成系統(tǒng)氨合成塔壓力下降,氫氮氣壓縮功也隨之大幅度降低,壓縮機使用周期也得以延長,噸氨電耗費用降低。

      將合成氨一分廠2#和3#系統(tǒng)合成精煉氣送至氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置Φ2 500 mm合成塔內(nèi),Φ2 500 mm合成系統(tǒng)正??山邮站珶挌?20 000 m3/h(標態(tài)),合成壓力由24.0 MPa降至16.5 MPa,合成氨產(chǎn)量達到200 kt/a。

      3 改造效果

      (1)合成系統(tǒng)改造共投資188萬元,其中:管材81萬元,閥門、法蘭、管件為20萬元,土建10萬元,安裝47萬元,防腐5萬元,其他費用25萬元。

      (2) 改造前,2#系統(tǒng)合成裝置壓力為26.5 MPa,3#系統(tǒng)合成裝置壓力25.5 MPa;氨醇優(yōu)化240 kt/a合成氨裝置(Φ2 500 mm合成裝置)系統(tǒng)壓力為16.5 MPa。改造后,2#和3#系統(tǒng)合成裝置壓力降低了9.0~10.0 MPa。

      (3)改造前,1#系統(tǒng)精煉氣送至Φ1 400 mm和矮胖形Φ1 000 mm合成裝置;改造后,精煉氣送至Φ1 400 mm 合成裝置和Φ1 000 mm合成裝置,1#合成系統(tǒng)壓力由原來的23.2 MPa降至22.0 MPa左右。

      改造前、后2#,3#和1#系統(tǒng)壓縮、合成對比如表1所示。

      表1改造前、后2#,3#和1#系統(tǒng)壓縮、合成對比

      從表1中可看出:2#和3#系統(tǒng)壓縮機六段出口壓力下降后,壓縮工段噸氨節(jié)電68.5 kW·h,合成工段噸氨節(jié)電64.21 kW·h ;1#系統(tǒng)壓縮機壓力下降后,壓縮工段噸氨節(jié)電33.9 kW·h,合成工段噸氨節(jié)電18.40 kW·h;按電價0.387元/(kW·h )、日產(chǎn)氨1 225 t、月生產(chǎn)天數(shù)30 d計,改造后,各系統(tǒng)的合成工段平均噸氨節(jié)電約43.50 kW·h,月節(jié)電費用約為61.87萬元。

      從經(jīng)濟效益分析看,該項目總投資188萬元,則3個多月即可收回全部投資,投資少,見效快,經(jīng)濟效益顯著,達到了預期效果。

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