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      基于西門(mén)子PLC的彈簧腿總成裝配臺(tái)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

      2014-07-11 08:55:56韓艷長(zhǎng)春一汽藍(lán)迪自動(dòng)化工程有限公司吉林長(zhǎng)春130000
      自動(dòng)化博覽 2014年12期
      關(guān)鍵詞:扳手伺服電機(jī)手動(dòng)

      韓艷(長(zhǎng)春一汽藍(lán)迪自動(dòng)化工程有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130000)

      孫杰(博世汽車(chē)部件(長(zhǎng)春)有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130000)

      現(xiàn)有的彈簧腿總成裝配臺(tái)大多數(shù)為使用一臺(tái)伺服電機(jī)[1],使得其只能對(duì)長(zhǎng)度相同或變化不大的彈簧進(jìn)行壓縮裝配,生產(chǎn)類(lèi)型單一,難以滿(mǎn)足目前工廠(chǎng)對(duì)多樣性的要求。本文通過(guò)增加一臺(tái)伺服電機(jī)控制在不同位置對(duì)彈簧的固定,只需簡(jiǎn)單調(diào)試記錄其相應(yīng)的行程,即可完成完整的壓縮裝配過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了不同長(zhǎng)度彈簧在同一個(gè)裝配臺(tái)的混合生產(chǎn)。

      1 總體方案及流程

      1.1 彈簧腿總成裝配臺(tái)的整體布局

      彈簧腿總成裝配臺(tái)每次可同時(shí)生產(chǎn)一對(duì)彈簧腿總成,涉及人工參與的為放置減震器,放置彈簧以及放置隔振塊,其余過(guò)程全部自動(dòng)完成。該設(shè)備共設(shè)16個(gè)氣缸,每個(gè)氣缸上裝有2個(gè)磁性開(kāi)關(guān),用于反映氣缸動(dòng)作狀態(tài),是處于上位還是下位;正常情況下,氣缸動(dòng)作后,必定有一個(gè)磁性開(kāi)關(guān)發(fā)號(hào),以反映氣缸動(dòng)作正常到位。本系統(tǒng)中其中一個(gè)擋塊氣缸由伺服電機(jī)控制其高度,如圖1中①所示,根據(jù)不同的彈簧腿總成種類(lèi),擋塊氣缸設(shè)置為不同的高度。

      圖1 彈簧腿總成裝配臺(tái)布局圖

      1.2 彈簧腿總成裝配臺(tái)的邏輯流程

      彈簧腿總成裝配臺(tái)是一種動(dòng)作復(fù)雜的裝配臺(tái),其工作邏輯流程如圖2所示。首先確定所有氣缸處于初始位置,然后通過(guò)上位機(jī)下載所要生產(chǎn)的彈簧腿總成類(lèi)型。放入減震器并掃描二維碼,裝配臺(tái)檢測(cè)到減震器正確并占位后自動(dòng)夾緊。然后放入彈簧,按下雙手按鈕后裝配臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)彈簧的扶正、夾緊、壓縮以及通過(guò)影像識(shí)別對(duì)彈簧種類(lèi)進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程。當(dāng)壓縮完成后,放入隔振塊、螺母,再次按下雙手按鈕后電動(dòng)扳手自動(dòng)下降擰緊。當(dāng)所有過(guò)程結(jié)束時(shí),裝配臺(tái)自動(dòng)將組裝合格的彈簧腿總成放置到初始位置,則完成了整個(gè)裝配的過(guò)程。在此過(guò)程中,一旦中途出現(xiàn)不合格情況,系統(tǒng)自動(dòng)返回到上一步進(jìn)行糾正,考慮到螺母的螺紋耐力性,當(dāng)電動(dòng)扳手?jǐn)Q緊不合格時(shí),即認(rèn)為該螺母失效,需要進(jìn)行更換,更換3次仍然不合格時(shí),認(rèn)為該彈簧腿總成安裝失敗,需要將隔振塊人工取走,取走后按雙手按鈕,裝配臺(tái)完成自動(dòng)下降拆卸。

      圖2 彈簧腿總成裝配臺(tái)邏輯流程圖

      2 電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2.1 硬件設(shè)計(jì)

      該系統(tǒng)主控制器采用西門(mén)子公司的300系列PLC[2]。設(shè)備上的傳感器、按鈕、電磁閥、信號(hào)燈等開(kāi)關(guān)信號(hào)連接到PLC的I/O模塊上,電動(dòng)扳手等設(shè)備都通過(guò)PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)傳輸信號(hào)和數(shù)據(jù)到主控制器,從而保證了數(shù)據(jù)通訊的準(zhǔn)確性、可靠性和實(shí)時(shí)性。為了做到更好的人機(jī)交互,配備了西門(mén)子公司的人機(jī)界面,顯示工件的實(shí)時(shí)信息,方便操作人員和管理人員實(shí)時(shí)查看裝配臺(tái)的壓裝信息。同時(shí)PLC上有工業(yè)以太網(wǎng)接口,與上位機(jī)通訊,在上位工控機(jī)上可以監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。采用研華公司的工控機(jī)作為上位監(jiān)控系統(tǒng),組態(tài)王與主控制器PLC交換數(shù)據(jù),將裝配臺(tái)的一些加工狀態(tài)數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)里??紤]到裝配臺(tái)能夠進(jìn)行不同配方生產(chǎn),在人機(jī)界面中做了生產(chǎn)品種的選擇項(xiàng),使得裝配臺(tái)能柔性的滿(mǎn)足各種產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。

      2.2 軟件設(shè)計(jì)

      該系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于將二維碼條碼槍及LENZE伺服控制器與西門(mén)子PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。

      該系統(tǒng)采用的二維碼條碼槍為串口通訊模式,為了將其與西門(mén)子PLC相連接,需要在機(jī)架上增加CP340模塊[3],然后使用STEP 7庫(kù)文件中發(fā)送功能塊及接收功能塊:Libraries→CP PtP→CP340→FB3 P_SENT、Libraries→CP PtP→CP340→FB2 P_RCV。調(diào)用功能塊后得到的為16進(jìn)制數(shù),為了使程序簡(jiǎn)單,采用模塊化編程,將16進(jìn)制數(shù)依次轉(zhuǎn)換為字符格式,最終再將字符組合成字符串在程序中進(jìn)行對(duì)比,同時(shí)在HMI上顯示。

      LENZE伺服電機(jī)控制器有其專(zhuān)用的編程軟件Engineer HighLevel,本系統(tǒng)使用其2.17.0.0版本。在其Application Parameters中將使用的伺服電機(jī)進(jìn)行硬件及通訊配置,以便與電腦及PLC進(jìn)行連接。設(shè)置結(jié)束后可通過(guò)FB Editor對(duì)伺服控制器進(jìn)行編程,如圖3所示,列出的為對(duì)伺服電機(jī)位置和速度的編程方式。最后在All parameters中找到控制器運(yùn)行參數(shù)的word,將其與PLC中的控制字和狀態(tài)字依次對(duì)應(yīng),即可實(shí)現(xiàn)LENZE伺服控制器與西門(mén)子PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。由此可見(jiàn),當(dāng)需要修改伺服電機(jī)速度等參數(shù)時(shí),不必依賴(lài)于PLC,通過(guò)LENZE伺服電機(jī)控制器的專(zhuān)用編程軟件即可修改,并且簡(jiǎn)單易懂,極大的減少了編程的工作量和繁瑣程度,提高了編程人員的工作效率。

      圖3 Engineer HighLevel 編程界面

      2.3 軟件實(shí)現(xiàn)

      在伺服電機(jī)控制器中,首先需要對(duì)伺服電機(jī)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。本系統(tǒng)中的伺服電機(jī)配置的為絕對(duì)值編碼器,絕對(duì)值編碼器具有位置唯一,無(wú)需記憶,無(wú)需尋找參考點(diǎn)等特點(diǎn),因此具有穩(wěn)定的抗干擾特性和數(shù)據(jù)可靠性, 通過(guò)Engineer HighLevel設(shè)置零點(diǎn)后,編碼器位置即可固定,進(jìn)而通過(guò)PLC進(jìn)行控制。

      該裝配臺(tái)共三種控制方式:自動(dòng)方式、手動(dòng)方式、維修方式。在正常生產(chǎn)時(shí),使用自動(dòng)方式,對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的傳送與記錄,顯示各工位的生產(chǎn)狀態(tài)。啟動(dòng)工位電動(dòng)扳手,左右設(shè)備同時(shí)滿(mǎn)足上一步條件后才能進(jìn)行下一步動(dòng)作。手動(dòng)方式適用于裝配未調(diào)試配方,即新的彈簧腿總成類(lèi)型,對(duì)不合格件的拆除。相關(guān)的按鈕在人機(jī)界面手動(dòng)操作畫(huà)面上,如圖4所示。手動(dòng)操作共有12組畫(huà)面組成,分別表示不同元件的動(dòng)作。該畫(huà)面用于手動(dòng)的操作及指導(dǎo),點(diǎn)擊相應(yīng)按鈕進(jìn)入對(duì)應(yīng)氣缸或伺服電機(jī)的操作畫(huà)面,如圖5所示,然后通過(guò)右下角的上一步下一步進(jìn)行操作選擇。當(dāng)生產(chǎn)出彈簧腿不滿(mǎn)足工藝要求時(shí),需要手動(dòng)進(jìn)行拆除。點(diǎn)擊子頁(yè)面的返回按鈕即回到手動(dòng)操作的主頁(yè)面。維修方式用于對(duì)設(shè)備的維修。

      圖4 彈簧腿總成裝配臺(tái)手動(dòng)總界面

      圖5 彈簧腿總成裝配臺(tái)手動(dòng)詳細(xì)界面

      人機(jī)界面編程軟件使用的是西門(mén)子的WinCC Flexible,位于裝配臺(tái)懸臂上,共有22組畫(huà)面,用于指導(dǎo)生產(chǎn)裝配與故障維修,各組畫(huà)面可進(jìn)行隨意的切換,根據(jù)生產(chǎn)的需要找到其相應(yīng)畫(huà)面進(jìn)行查看,如圖6-7所示。當(dāng)需要下載配方、清除扳手?jǐn)?shù)據(jù)等操作時(shí),設(shè)置了相應(yīng)的密碼,從而避免操作人員的誤操作,使得系統(tǒng)更加的穩(wěn)定可靠。

      圖6 彈簧腿總成裝配臺(tái)主界面

      圖7 彈簧腿總成裝配臺(tái)條碼界面

      3 結(jié)語(yǔ)

      本系統(tǒng)通過(guò)增加一套伺服電機(jī)與PLC的結(jié)合,達(dá)到了在同一個(gè)裝配臺(tái)上生產(chǎn)不同品種彈簧腿總成產(chǎn)品,提高了不同產(chǎn)品的混合生產(chǎn)率,降低了機(jī)器及人工成本。由于全系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn),提高了產(chǎn)品的合格率和生產(chǎn)穩(wěn)定性。利用伺服控制器編程減少了PLC編程的繁瑣程度,在以后對(duì)生產(chǎn)精度要求嚴(yán)格的系統(tǒng)中,可充分利用該方法。

      [1] 嘉男. 伺服電機(jī)應(yīng)用技術(shù)[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2010.

      [2] 孫海維. SIMATIC可編程序控制器及應(yīng)用[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2013.

      [3] 鄧雁妮, 孫勇, 謝磊. 基于CP340的PLC與RKC溫控儀表通訊的實(shí)現(xiàn)[J]. 電氣自動(dòng)化, 2006, (06).

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