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      甲醇分離器改造運(yùn)行小結(jié)

      2014-07-10 04:35:58曾慶顏葉響鈴
      氮肥與合成氣 2014年5期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)件合成塔長(zhǎng)慶

      曾慶顏 葉響鈴

      (福建省長(zhǎng)慶化工有限公司 福建漳州363902)

      福建省長(zhǎng)慶化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)慶公司)30 kt/a甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)(單醇生產(chǎn)裝置)配置Φ1 400 mm甲醇分離器,采用機(jī)械式分離,分離效率較低,氣體中帶出甲醇液霧,在循環(huán)機(jī)進(jìn)口管排污閥有甲醇液滴出現(xiàn)。為改善實(shí)際生產(chǎn)中循環(huán)機(jī)帶液、裝置生產(chǎn)能力低、產(chǎn)品流失、副反應(yīng)多等現(xiàn)象,經(jīng)反復(fù)研討,決定采用高效分離技術(shù)改造甲醇分離器,利用原設(shè)備外殼,采用高效分離內(nèi)件,根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際狀況,結(jié)合擬改設(shè)備的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行改造。

      1 主要工藝參數(shù)及工藝流程

      主要工藝參數(shù):循環(huán)氣量96 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),工作壓力5.2 MPa,出甲醇分離器溫度≤40 ℃,進(jìn)、出塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)分別為1%左右和5%左右。甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程見圖1。

      圖1 甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程

      2 問題討論分析

      長(zhǎng)慶公司甲醇生產(chǎn)工藝屬于典型的魯奇工藝,甲醇單程轉(zhuǎn)化率較低、循環(huán)量較大,故對(duì)甲醇分離器的分離效率有更苛刻的要求。由于傳統(tǒng)機(jī)械式分離結(jié)構(gòu)分離效率低,導(dǎo)致大量未被分離的甲醇在系統(tǒng)中進(jìn)行循環(huán),對(duì)甲醇生產(chǎn)造成以下負(fù)面影響。

      (1)系統(tǒng)甲醇分離是在1臺(tái)甲醇分離器內(nèi)完成,如果分離效果不好,會(huì)使甲醇收率下降,產(chǎn)量降低。

      (2)分離甲醇后的氣體進(jìn)行循環(huán),未被分離出的甲醇即在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行循環(huán),加大了系統(tǒng)的循環(huán)量,使系統(tǒng)能耗上升。

      (3)合成塔進(jìn)口氣體中甲醇含量升高,表現(xiàn)最明顯的是最上層催化劑床層溫度迅速下降,液態(tài)甲醇被汽化,合成反應(yīng)惡化,塔內(nèi)壓力上升,甚至超壓被迫放空,甲醇合成率下降。

      (4)部分未被分離出的甲醇帶入循環(huán)機(jī),造成循環(huán)機(jī)氣閥易損壞;嚴(yán)重時(shí),產(chǎn)生“液擊”現(xiàn)象,進(jìn)而損壞氣缸和活塞,影響系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。

      綜上所述,甲醇分離效果的好壞對(duì)合成反應(yīng)有很大影響。該單醇生產(chǎn)裝置采用低壓工藝,使用均溫型合成塔內(nèi)件和機(jī)械式分離內(nèi)件,進(jìn)塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)在1 %左右,出塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)在5%,即系統(tǒng)存在20%的甲醇進(jìn)行循環(huán),影響了甲醇的產(chǎn)量和能耗。為了徹底解決上述問題,決定采用高效分離內(nèi)件改造原甲醇分離器。

      3 高效甲醇分離器內(nèi)件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

      (1)高效甲醇分離器采用四級(jí)分離:第1級(jí)分離是內(nèi)件外筒的螺旋羽片進(jìn)行機(jī)械分離,第2級(jí)采用旋流板結(jié)構(gòu)進(jìn)行分離,第3級(jí)采用絲網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分離,第4級(jí)采用膜分離。

      (2)設(shè)有防結(jié)蠟裝置。集成膜甲醇分離器內(nèi)件在應(yīng)用的過程中,會(huì)出現(xiàn)少量的蠟掛在微濾元件表面,引起分離器阻力上升、分離效果下降,在高效甲醇分離器內(nèi)件中采用防結(jié)蠟裝置,可避免生產(chǎn)中由于結(jié)蠟阻塞內(nèi)件影響生產(chǎn)的現(xiàn)象,保持系統(tǒng)高效安全運(yùn)行。

      (3)高壓設(shè)備不需開孔。各級(jí)分離結(jié)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián),采用統(tǒng)一的底部排液,避免了高壓設(shè)備的開孔,減輕了設(shè)備的安裝、清洗和檢修負(fù)擔(dān)。

      4 改造方案及技術(shù)指標(biāo)

      改造于2011年12月大修期間進(jìn)行,2012年3月投運(yùn)。在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不變的情況下,保持中壓設(shè)備外殼不更換,僅將Φ1 400 mm甲醇分離器內(nèi)件改造為高效甲醇分離器內(nèi)件,投資約30萬元。

      高效甲醇分離器內(nèi)件技術(shù)指標(biāo):ZH-2型內(nèi)件,過濾精度0.01 μm,殘余含液質(zhì)量濃度≤0.01 mg/m3,初始?jí)毫怠?.015 MPa,濾芯正常使用壽命≥20 000 h。

      5 效益分析

      改造前,進(jìn)、出塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)分別為1.10%和5.20%;改造后,進(jìn)、出塔氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)分別為0.48%和5.40%。高效甲醇分離器投用后,甲醇分離器后氣體中甲醇體積分?jǐn)?shù)由原先的1.0%左右降至0.5%左右,由此醇凈值(甲醇合成塔出口甲醇含量與進(jìn)口甲醇含量的差)將提高10%~15%;在不改變?cè)蠚饨M分、不增加原料氣量的情況下,甲醇收率可提高8%左右,即甲醇產(chǎn)量提高5%;以年產(chǎn)30 kt甲醇規(guī)模計(jì),則年增產(chǎn)甲醇1 500 t;甲醇若按市場(chǎng)價(jià)2 800元/t計(jì),則年新增利潤(rùn)420萬元左右,即1個(gè)月就能收回全部投資。

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