方和敏
(江西眾一礦業(yè)集團(tuán)有限公司,江西 南昌330046)
礦井提升機(jī)是煤礦主要機(jī)電設(shè)備之一,主要用于提升煤炭和矸石、升降人員、設(shè)備、材料等,是井下與地面的主要運(yùn)輸工具。近些年來,國家煤監(jiān)局十分重視煤礦安全,不斷提出要求,更新不符合或達(dá)不到安全性能的提升機(jī),而正在使用中的提升機(jī)有相當(dāng)數(shù)量主要是電控和制動(dòng)系統(tǒng)不符合要求,必須技術(shù)改造。筆者近幾年制定改造方案,主持并指導(dǎo)對10多部提升機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,現(xiàn)就江西鳴山礦業(yè)公司(原樂平礦務(wù)局鳴山礦)地面立副井提升機(jī)技術(shù)改造進(jìn)行闡述。
改造前狀況:江西鳴山礦業(yè)公司地面立副井提升機(jī)型號(hào)為2BM-2500/1220,于1966年安裝,屬仿蘇產(chǎn)品,主軸裝置已改為厚板無支環(huán)結(jié)構(gòu),內(nèi)置蝸輪蝸桿機(jī)械離合器,減速器為平行軸,電控為KKX型,該電控故障率高、維護(hù)量大且困難、系統(tǒng)功能不完備、安全可靠性差、能耗高、效率低、噪聲大。制動(dòng)系統(tǒng)為雙套角移式單線傳動(dòng)油壓塊閘制動(dòng),雙回路制動(dòng)不同步,制動(dòng)系統(tǒng)組成部件復(fù)雜,可靠性差,因此對電控和制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
提升機(jī)電控采用礦用一般型“PLC”提升機(jī)電控系統(tǒng),主回路采用高壓真空接觸器換向,轉(zhuǎn)子回路采用8級(jí)可控硅串電阻起動(dòng),具備動(dòng)力制動(dòng)功能,可編程邏輯控制,控制原則符合提升機(jī)電控工藝要求,并具備《煤礦安全規(guī)程》中有關(guān)九大保護(hù)的要求,實(shí)現(xiàn)各主要保護(hù)雙線制。
(1)高壓真空開關(guān)柜。主回路用雙回路隔離開關(guān)進(jìn)線,用真空斷路器進(jìn)行分?jǐn)啵O(shè)電壓、電流及指示燈顯示,裝YH2414電動(dòng)機(jī)保護(hù)測控裝置,設(shè)機(jī)械、電氣聯(lián)鎖及閉鎖。
(2)高壓真空換向柜。正反換向器采用真空接觸器,之間除了有電氣閉鎖外還有機(jī)械閉鎖,確保不誤動(dòng)作,設(shè)快速高壓熔斷器,保護(hù)真空管漏氣造成的相間短路及電機(jī)過流現(xiàn)象。
(3)主令控制柜。主令控制柜核心控制器件選擇西門子S7-200可編程控制器,功能強(qiáng)大、性能可靠,由CPU主控制模塊和I/O數(shù)字量模塊組成,通過輸入端口采集各種控制狀態(tài)及反饋信號(hào),經(jīng)運(yùn)算處理后通過輸出端口驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件完成各項(xiàng)提升工藝控制。
(4)可控硅轉(zhuǎn)子柜。采用可控硅來切除電阻,具有無噪音、無振動(dòng)、維護(hù)量小等優(yōu)點(diǎn)。
(5)動(dòng)力制動(dòng)柜。采用可控硅交流380V兩相供電,裝KTDL-A動(dòng)力制動(dòng)限速模塊,CFB模塊,全橋半控觸發(fā),能實(shí)現(xiàn)動(dòng)力制動(dòng)開環(huán)、閉環(huán)兩種控制方式,配UPS不間斷電源,實(shí)現(xiàn)供電斷電情況下的提升機(jī)二級(jí)安全制動(dòng)電路短時(shí)間供電。
(6)司機(jī)操作臺(tái)。司機(jī)操作臺(tái)為一體結(jié)構(gòu),臺(tái)面由指示儀表、指示燈、觸摸屏、按鈕開關(guān),主令手柄、制動(dòng)手柄等顯示及主令元件組成,內(nèi)裝KTPJ型可調(diào)閘模塊、S7-200可騙程控制器等,是電控系統(tǒng)的顯示、操作平臺(tái)。
(7)軸編碼器。安裝2個(gè)軸編碼器,主要通過脈沖數(shù)顯示容器位置,安全保護(hù)功能的軟件監(jiān)控,不同型號(hào)的提升機(jī)安裝位置不同(見圖1、圖2),可根據(jù)現(xiàn)場情況及提升機(jī)具體結(jié)構(gòu)安裝。
圖1 軸編碼器1安裝
圖2 軸編碼器2安裝
(1)系統(tǒng)核心采用“PLC”控制(西門子S7-200可編程控制器),根據(jù)各項(xiàng)操作指令及反饋信號(hào)完成各項(xiàng)工藝控制,準(zhǔn)確監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
(2)制動(dòng)系統(tǒng)油壓由KTPJ型可調(diào)閘模塊代替原有的CF1環(huán)節(jié)(磁放大器),完成KT線圈的控制和測速機(jī)、角機(jī)等信號(hào)采集。
(3)采用KTDL-A動(dòng)力制動(dòng)限速模塊代替CF3環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力制動(dòng)限速段的閉環(huán)控制。
(4)采用CFB模塊,替代原有分離模擬控制電路,完成動(dòng)力制動(dòng)電源柜內(nèi)的晶閘管觸發(fā)控制。
(5)安全回路保護(hù)由繼電器硬回路和“PLC”軟回路組成,重要保護(hù)采用雙回路冗余結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)、軟硬同時(shí)監(jiān)測方式,確保系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。
1)該提升機(jī)雖為雙滾筒結(jié)構(gòu),但滾筒調(diào)繩裝置為內(nèi)置蝸輪蝸桿機(jī)械離合器,因此采用TE131B-D型比例閥液壓站完全滿足系統(tǒng)需求。
TE131B-D液壓站是高性能型提升機(jī)制動(dòng)控制液壓站,是為大型提升機(jī)制動(dòng)控制設(shè)計(jì)和制造的,是國內(nèi)提升機(jī)主機(jī)廠所配套的所有高、中壓液壓站,可實(shí)現(xiàn)二級(jí)制動(dòng),滿足《煤礦安全規(guī)程》要求。
2)根據(jù)主軸結(jié)構(gòu)制動(dòng)器選液壓徑向彈簧閘(TK-135型),制動(dòng)系統(tǒng)的施工安裝不作詳細(xì)介紹。
1)選擇了“PLC”電控,各項(xiàng)參數(shù)標(biāo)定準(zhǔn)確,安全性能可靠。
2)電控故障率大大降低,減少了維護(hù)量。
3)轉(zhuǎn)子回路采用了可控硅觸發(fā)控制,無噪聲。
4)安全保險(xiǎn)裝置過卷、過速、限速和減速功能因采用“PLC”控制和軸編碼器,已形成了雙線型式。
5)在制動(dòng)和松閘過程中,油壓和電流跟隨性好,基本呈線性,控制電壓為零時(shí),殘壓P0≤0.5MPa。
6)該提升機(jī)經(jīng)技術(shù)改造后,經(jīng)專家評(píng)定可繼續(xù)使用(2013年12月1日由樂平礦務(wù)局組織省內(nèi)外專家6人,江西煤礦安全監(jiān)察局、江西省煤炭集團(tuán)公司、相關(guān)煤礦參加在景德鎮(zhèn)評(píng)審)。