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      提高通3 8區(qū)塊固井質(zhì)量技術措施優(yōu)化

      2014-07-09 20:08:59黃艷梅
      科技視界 2014年3期
      關鍵詞:采油廠固井水泥漿

      黃艷梅

      (勝利石油管理局 黃河鉆井四公司,山東 東營257064)

      通38-10區(qū)塊是中石化2013年先導試驗項目,是勝利油田開發(fā)的重點區(qū)塊之一,是今年開端以來純梁采油廠重點部署開發(fā)的首要區(qū)塊,總井數(shù)30多口。為做好采油廠提出的“鉆井完井是關鍵”這項重要工作,抓好完井工程,確保固井質(zhì)量。為貫徹油田對通38塊的開發(fā)部署,一套井網(wǎng),整體部署,滾動實施。

      本區(qū)塊的基本情況是:構造帶通38-10塊位于濟陽坳陷東營凹陷南斜坡金家—柳橋緩坡。目前開發(fā)的儲層沙一段四砂組砂體已相對落實,完鉆層位是沙二段,油頂大致在750米(沙一段頂部),儲層敏感性主要是強水敏,要求使用MEG鉆井液體系,7吋、TP110H套管、熱采套管頭,采用抗高溫水泥漿體系固井,水泥上返至井口,注蒸氣開采。必須進一步提高二界面固井質(zhì)量,才能滿足開發(fā)需要。

      1 影響固井二界面質(zhì)量原因分析

      1)因地層原因:強水敏地層,井徑擴大率不好控制;

      2)測聲幅時間由原來的36小時改為24小時測聲幅,對固井質(zhì)量評價有影響;

      3)鉆井施工太快,存在虛泥餅現(xiàn)象;

      4)固井施工中,操作人員熟練程度和重視程度的影響;

      5)油水層離得近易水竄。

      2 解決問題方案

      通38區(qū)塊在開發(fā)的初期,實施常規(guī)水泥完井作業(yè)。這與后期的熱采工藝并不匹配。溫度超過100℃時,普通油井水泥的水泥石強度將發(fā)生變化。水泥石將發(fā)生崩潰,造成了水泥石高溫下強度急劇衰退下降。導致了通38區(qū)塊固井質(zhì)量較差,管外竄槽現(xiàn)象嚴重,影響到了該區(qū)塊的開發(fā)。因此,為了解決上述問題,提高施工質(zhì)量我們從以下幾個方面著手:

      (1)井眼準備

      (2)管串結構設計

      (3)前置液設計

      (4)優(yōu)選水泥漿體系

      (5)控制固井施工參數(shù),提高頂替效率

      2.1 方案實施與運行情況

      井眼準備:

      1)設計井400米以內(nèi)采油廠作業(yè)、投產(chǎn)施工需要注蒸氣施工的井,要及時與采油廠鉆井辦協(xié)調(diào)停產(chǎn)、停注。固井水泥漿侯凝24小時候后,恢復注水(采油)生產(chǎn),為水泥漿凝固提供一個相對穩(wěn)定的環(huán)境。

      2)通38為強水敏地層,鉆井工程設計使用MEG鉆井液體系。全井泥漿材料由鉆井四公司組織,采油廠不做要求,鉆井辦會對供井的MEG材料進行檢驗。MEG加量3-5%,施工中采取合理參數(shù)(如低失水、適當高粘度、合理排量等),有效控制儲層井徑擴大率。

      3)打開油層前50米(700米左右),調(diào)整施工節(jié)奏,確保泥漿性能達到要求,MEG材料全部加入,經(jīng)采油廠允許后才能進行下步施工,油氣層打開后,要加快施工節(jié)奏,減少泥漿對油氣層的浸泡時間。

      4)鉆進過程調(diào)整好泥漿性能,保持井壁穩(wěn)定,防止出現(xiàn)井徑擴大率超標和“糖葫蘆”井眼。

      5)本區(qū)塊地層壓力系數(shù)1.03,結合目前設備狀況和油層鉆井液密度附加值,實鉆泥漿密度控制在1.09g/cm3,不能超過1.10g/cm3。

      6)保證完井電測資料取全取準。

      7)井深滿足工程、地質(zhì)設計要求。

      8)下套管前必須通井,具體要求:

      (1)凡井徑小于鉆頭尺寸、起下鉆遇阻遇卡井段,必須認真劃眼,確保井眼暢通;

      (2)下鉆到底,調(diào)整好泥漿性能,大排量洗井兩周以上,清除井壁虛泥餅,做到井內(nèi)凈化徹底,井壁穩(wěn)定;

      (3)在保證井下安全的條件下,盡力降粘降切,改善鉆井液流變性能,提高水泥漿的頂替效率,保證二界面的固井質(zhì)量。

      9)對漏失井必須先堵漏,正常后方可下套管。

      10)叢式井組整拖距離要不低于5米。

      2.2 管串結構設計

      1)管串結構為:引鞋+旋流+浮箍+短套管1根+浮箍+套管串+聯(lián)頂節(jié)。

      2)扶正器安放位置:700米——井底每根加一只彈性扶正器,其余井段每2-3根加1只,保證套管居中。

      3)鉆井工程設計里面的多向扶正器,井斜超過28度時使用,設計中的熱力補償器不下。

      4)每口井的井口高度要絕對符合標準,套管頭最后一道扣是長圓扣,方便作業(yè)接井施工。

      2.3 前置液設計

      以生物驅(qū)油劑為基礎的化學沖洗液,設計8-10m3,用來稀釋和分散鉆井液,并有效沖刷黏在井壁和套管壁的油膜、油污或虛泥餅,提高水泥與一、二界面的膠結。

      2.4 優(yōu)選水泥漿體系

      1)領漿采用抗高溫加砂體系,密度控制在1.73-1.78g/cm3。

      2)尾漿體系采用增韌微膨脹水泥漿體系,密度控制在1.90 g/cm3左右。

      抗高溫水泥是根據(jù)緊密堆積理論、顆粒級配原理,由低溫活性材料、抗高溫增強材料復配而成。該體系低溫下具有流變性好、API失水小、稠化時間可調(diào)等特點,水泥石在經(jīng)過高溫養(yǎng)護4輪次后,水泥石強度衰減緩慢,仍能保持在30MPa以上,具有良好的抗高溫強度衰退性能,保證后期高溫注蒸汽或高溫吞吐過程中水泥環(huán)的封隔效果,同時,該水泥漿體系在固化過程中還具有一定的微膨脹性,經(jīng)過鉆井院在模擬注蒸汽條件下,經(jīng)過3輪次高溫實驗性能測試后,具有良好的界面膠結能力,保證了水泥環(huán)環(huán)空封隔效果,有利于提高固井質(zhì)量。

      2.5 控制固井施工參數(shù),提高頂替效率

      在保證井下安全的前提下,盡可能提高替漿時的頂替排量,提高替漿效率;適當加大水泥漿附加量,延長接觸時間,提高不規(guī)則井眼及斜井段頂替效率,從而保證固井質(zhì)量。

      3 實施效果

      2013年上半年,我公司在通38區(qū)塊施工7口井,固井質(zhì)量一界面優(yōu)質(zhì)率100%,二界面優(yōu)質(zhì)僅1口,僅占14.29%。下半年通過實施以上措施,所鉆15口井固井質(zhì)量一界面100%,二界面優(yōu)質(zhì)10口井,占66.67%,固井二界面優(yōu)質(zhì)率大幅提升,為今后提高固井質(zhì)量二界面提供了有力的技術支撐。

      [1]顧軍,高德利,石鳳歧,等.論固井二界面封固系統(tǒng)及其重要性[J].鉆井液與完井液,2005,22(2):7-10.

      [2]馬文英,張輝,田軍,等.提高第二界面固井質(zhì)量的鉆井液與前置液研究[J].鉆井液與完井液,2003,20(04):27-30.

      [3]楊振杰,李家芬,蘇長明,等.使用優(yōu)質(zhì)鉆井液提高固井二界面膠結質(zhì)量[J].鉆井液與完井液,2006,20(2):70-75.

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