• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    解決內(nèi)盤管泄露的10立方氯化銨搪瓷反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)改進(jìn)*

    2014-07-04 08:54:28
    機(jī)械研究與應(yīng)用 2014年2期
    關(guān)鍵詞:搪瓷反應(yīng)釜盤管

    陸 惠

    (江蘇富淼科技股份有限公司,江蘇張家港 215613)

    0 引言

    用于氯化工藝的反應(yīng)釜按照其制造結(jié)構(gòu)可分為開式平蓋式反應(yīng)釜、開式對焊法蘭式反應(yīng)釜和閉式反應(yīng)釜三大類。反應(yīng)釜按材質(zhì)及用途可分為不銹鋼[1]反應(yīng)釜,搪瓷反應(yīng)釜。每一種結(jié)構(gòu)都有它的適用范圍和優(yōu)缺點。搪瓷反應(yīng)釜(反應(yīng)罐)因其罐體是鋼制可以確保具有較大的承壓能力,罐內(nèi)涂搪的玻璃襯里又使其具有可靠的耐腐蝕性能,這種耐腐蝕性和高承壓能力結(jié)合于一體的獨特性能極大地擴(kuò)展了設(shè)備的適用范圍,被應(yīng)用于化工、石油化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、冶金、食品等各個部門。

    考慮到搪瓷反應(yīng)釜優(yōu)良的耐腐蝕性能,江蘇飛翔化工股份有限公司在2012年建成了10立方氯化銨生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)能力為5 000 t/年,主要用于DADMAC-60和DADMAC-65等產(chǎn)品。生產(chǎn)的主要原料之一是氯丙烯,氯丙烯具有極高的腐蝕性,而且屬于國家安監(jiān)局重點控制的15種危險工藝之一。因此在保證正常生產(chǎn)的同時,安全問題也是重中之重,要警鐘長鳴。

    1 搪瓷反應(yīng)釜的特點

    搪瓷反應(yīng)釜是將含高二氧化硅的玻璃,襯在鋼制容器的內(nèi)表面,經(jīng)高溫灼燒而牢固地密著于金屬表面上成為復(fù)合材料制品。因此搪瓷反應(yīng)釜具有玻璃的穩(wěn)定性和金屬強(qiáng)度的雙重優(yōu)點,是一種優(yōu)良的耐腐蝕設(shè)備。

    10立方搪瓷反應(yīng)釜的技術(shù)規(guī)范如下:

    (1) 使用壓力:0.2 ~0.8 MPa。

    (2)耐酸性:對各種有機(jī)酸、無機(jī)酸、有機(jī)溶劑均有較好的抗蝕性。

    (3)耐堿性:搪玻璃對堿性溶液抗蝕性較酸溶液差。但將我廠搪玻璃試樣置于1N氫氧化鈉溶液腐蝕,試驗溫度80℃,時間48 h。

    (4)操作溫度:搪玻璃設(shè)備加熱和冷卻時,應(yīng)緩慢進(jìn)行。使用溫度為-20~200℃,耐溫急變性≥200℃。

    (5)瓷層厚度:玻璃設(shè)備的瓷層厚度0.8~2.3 mm,搪玻璃設(shè)備附件的瓷層厚度0.6~1.8 mm。

    (6)耐壓電:搪玻璃具有良好的絕緣性,當(dāng)搪玻璃在規(guī)定厚度內(nèi)用20 kV高頻電火花檢查瓷層時,高頻電火花不能擊穿瓷層。

    (7)耐沖擊性:玻璃層的內(nèi)應(yīng)力越小,彈性越好,硬度越大,抗彎抗壓強(qiáng)度越高,則耐沖擊就越好。

    主要適用于下列介質(zhì)或物料:①任何濃度和溫度的氫氟酸及含有氟離子的介質(zhì)或物料;②濃度大于30%,溫度高于180℃的磷酸介質(zhì)或物料;③PH值大于12且溫度高于80℃的堿性介質(zhì)或物料;④酸堿物料交替進(jìn)行的反應(yīng)過程。

    2 存在的問題及原因分析

    2.1 存在的問題

    2012年,該企業(yè)10立方反應(yīng)釜建立,為搪玻璃設(shè)備,初期設(shè)備內(nèi)盤管的接口設(shè)計成在釜內(nèi)法蘭連接,冷凍鹽水的進(jìn)出管由釜蓋進(jìn)入釜內(nèi),并與內(nèi)盤管通過法蘭連接。冷凍鹽水的進(jìn)出口在釜蓋上成對稱分布(如圖1)。這樣的設(shè)計分布在間接上也起到固定內(nèi)盤管的作用。

    搪瓷反應(yīng)釜的搪瓷用的金屬材料主要有:鑄鐵、鋁材、鋼材、銅材和不銹鋼[2]。搪瓷用鋼材(主要是鋼板)一般是指低碳鋼鋼板,即含碳量較低的鋼板(一般≤0.08%),這也是用于容積式熱水器內(nèi)膽的主要材料。

    在經(jīng)過1年多時間的使用后,發(fā)現(xiàn)有冷凍液在成品中存在,影響到了成品的質(zhì)量和品質(zhì)?,F(xiàn)場排查原因認(rèn)為初步認(rèn)定是內(nèi)盤管破損泄露造成,決定進(jìn)釜檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)內(nèi)盤管完好無損。接下來排查盤管的水壓,發(fā)現(xiàn)泄露點位于內(nèi)盤管與冷凍鹽水管連接的法蘭處(圖1中A、B處)。

    圖1 10立方反應(yīng)釜冷凍水管進(jìn)出口

    2.2 原因分析

    (1)考慮設(shè)備結(jié)構(gòu)本身的緣故。搪瓷反應(yīng)釜中的搪瓷材料是化學(xué)組成成分,其表面狀況、力學(xué)性能及內(nèi)部微觀組織結(jié)構(gòu)(金相結(jié)構(gòu))對搪瓷的質(zhì)量起著重要的作用[3]。

    (2)考慮反應(yīng)工藝過程和參數(shù)控制。氯化反應(yīng)是一個放熱過程,尤其在較高溫度下進(jìn)行氯化,反應(yīng)更為劇烈,速度快,放熱量較大;生成的氯化氫氣體遇水后腐蝕性強(qiáng);常用的氯化劑氯氣本身為劇毒化學(xué)品,氧化性強(qiáng),儲存壓力較高,這些都對管道造成極大的壓力,尤其隨著時間的推移,管壁腐蝕越來越厲害,壁厚越來越薄,氯氣中的雜質(zhì),如水、氫氣、氧氣、三氯化氮等,在使用中易發(fā)生危險,特別是三氯化氮積累后,容易引發(fā)爆炸危險;氯化反應(yīng)尾氣可能形成爆炸性混合物。

    (3)考慮最終的產(chǎn)品。在生產(chǎn)特種工程塑料時,搪瓷反應(yīng)釜價格較高,目前常采用的方法為先制備低聚物,用改進(jìn)技術(shù)將低聚物固相增粘,但高溫尼龍和液晶等在將低聚物制成合適尺寸進(jìn)行固相增粘時會產(chǎn)生大量的小尺寸的粉粒,由于通常轉(zhuǎn)鼓采用抽真空增粘,因而這些小尺寸的粉粒加入到轉(zhuǎn)鼓中固相增粘時常常會和生成的低分子一起被高真空抽出,含雜著低聚物的小尺寸的粉粒會沉積在抽真空管的管道中,造成管道阻塞,無法進(jìn)一步增粘,同時會造成物料顏色變黃。

    綜合考慮,認(rèn)為從設(shè)備結(jié)構(gòu)改進(jìn)最合理。考慮到內(nèi)盤管的材質(zhì)為TA2,質(zhì)量較輕,強(qiáng)度和剛度不高。在結(jié)構(gòu)設(shè)計時,為了增加剛度,建議對兩個進(jìn)出法蘭接口進(jìn)行受力分析,克服其不利因素,讓其起到固定作用。在實際生產(chǎn)使用過程中,內(nèi)盤管內(nèi)充滿了流動的冷凍液,其自身的重力和流動壓力給整個內(nèi)盤管產(chǎn)生了一個很大的壓力。這個壓力一部分轉(zhuǎn)移到了法蘭連接處,形成了一個較大的拉伸應(yīng)力。法蘭的連接螺栓經(jīng)過長時間受力,和內(nèi)部化學(xué)反應(yīng),尤其氯化反應(yīng)的高腐蝕性,溫度冷熱交替施壓,導(dǎo)致螺栓與螺母之間有了一定松動。再加上在攪拌裝置工作的過程中,流動的物料也對內(nèi)盤管產(chǎn)生一定的旋轉(zhuǎn)力,這個力比較復(fù)雜,呈現(xiàn)周期性和交變性,可以分解為沿著法蘭的軸向和切向的分力,這三個力的合成力不斷傳遞到兩個法蘭的結(jié)合連接處,使螺栓斷裂,從而連接處出現(xiàn)開裂,導(dǎo)致冷凍液從法蘭連接處泄露出來,進(jìn)入到產(chǎn)品當(dāng)中去,污染了產(chǎn)品,從而直接影響最終成品的質(zhì)量和品質(zhì)。

    3 內(nèi)盤管結(jié)構(gòu)改進(jìn)措施及工藝控制

    在實際的生產(chǎn)中,搪玻璃設(shè)備的這種缺陷是難以避免的,在今年的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)時,提出改進(jìn)措施如下:反應(yīng)釜采用復(fù)合鈦材質(zhì),冷凍鹽水的進(jìn)口可以從反應(yīng)釜的筒體偏上方進(jìn)入釜內(nèi),法蘭連接處設(shè)置在釜體外部,盤管的進(jìn)口管路與釜壁固定。因為金屬材質(zhì)可以焊接,所以,在釜內(nèi)又可做固定裝置。而且,為了防止內(nèi)盤管產(chǎn)生較大的撓性和塑性變形,由原來的整體結(jié)構(gòu)改為12組等換熱面積的盤管組(如圖2)。改動后,單根盤管的剛性大大增加,在物料運(yùn)行過程中,不易變形、松動、脫離,克服了原來結(jié)構(gòu)作為一個整體帶來的缺陷。

    圖2 改進(jìn)后的10立方反應(yīng)釜盤管內(nèi)部結(jié)構(gòu)

    配合更改后的結(jié)構(gòu)設(shè)計,需要從工藝參數(shù)上進(jìn)行加強(qiáng)和控制,為保證安全生產(chǎn),響應(yīng)國家安監(jiān)局的號召,實際生產(chǎn)中要重點監(jiān)控工藝參數(shù)如下:氯化反應(yīng)釜溫度和壓力;氯化反應(yīng)釜攪拌速率;反應(yīng)物料的配比;氯化劑進(jìn)料流量;冷卻系統(tǒng)中冷卻介質(zhì)的溫度、壓力、流量等;氯氣雜質(zhì)含量(水、氫氣、氧氣、三氯化氮等);氯化反應(yīng)尾氣組成等。

    安全控制的基本要求有:反應(yīng)釜溫度和壓力的報警和聯(lián)鎖;反應(yīng)物料的比例控制和聯(lián)鎖;攪拌的穩(wěn)定控制;進(jìn)料緩沖器;緊急進(jìn)料切斷系統(tǒng);緊急冷卻系統(tǒng);安全泄放系統(tǒng);事故狀態(tài)下氯氣吸收中和系統(tǒng);可燃和有毒氣體檢測報警裝置等。

    宜采用的控制方式有:將氯化反應(yīng)釜內(nèi)溫度、壓力與釜內(nèi)攪拌、氯化劑流量、氯化反應(yīng)釜夾套冷卻水進(jìn)水閥形成聯(lián)鎖關(guān)系,設(shè)立緊急停車系統(tǒng)。安全設(shè)施,包括安全閥、高壓閥、緊急放空閥、液位計、單向閥及緊急切斷裝置等。

    4 結(jié)語

    通過這次結(jié)構(gòu)上的改造和加強(qiáng)工藝參數(shù)的控制,徹底解決了冷凍鹽水泄露到成品中的難題,改進(jìn)結(jié)構(gòu)后實施到現(xiàn)在,10立方反應(yīng)釜設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),極大地提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì);同時,整體內(nèi)盤管改成等同換熱面積的內(nèi)盤管組,成組小盤管的剛性遠(yuǎn)大于整體內(nèi)盤管,該措施大大降低了內(nèi)盤管法蘭破損的風(fēng)險,提高了設(shè)備的使用壽命。

    [1] 章 海,陳 勝.船用高壓不銹鋼卡套低溫硫碳氮共滲研究[J].機(jī)械研究與應(yīng)用,2011(5):109-110+112.

    [2] 趙小月,張德海,劉慧靜.某冰箱門體端部翹曲的有限元分析及改進(jìn)設(shè)計[J].機(jī)械研究與應(yīng)用,2011(5):78-79+82.

    [3] 張德海,崔國英,白代萍,等.用于先進(jìn)材料的先進(jìn)檢測技術(shù)研究[J].鍛壓技術(shù),2013,38(5):1-7.

    猜你喜歡
    搪瓷反應(yīng)釜盤管
    中央空調(diào)機(jī)組預(yù)熱盤管防凍控制方法
    發(fā)酵罐不銹鋼換熱盤管泄漏失效分析
    貴溪冶煉廠臥式反應(yīng)釜自動控制方法的研究
    E- GAS氣化焦過濾器伴熱盤管泄漏分析
    化工管理(2020年17期)2020-07-17 12:10:50
    小型潔凈室干盤管及其冷凝水管道施工優(yōu)化
    改進(jìn)PID在反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)中的應(yīng)用研究
    老乞丐
    詩潮(2018年10期)2018-10-17 06:50:36
    對于反應(yīng)釜機(jī)械密封失效與改造的分析
    漸漸——搪瓷碗燈具設(shè)計
    燈與照明(2016年4期)2016-06-05 09:01:45
    消逝的懷舊物品:搪瓷杯
    老同志之友(2016年5期)2016-05-14 06:32:49
    黔东| 蓬溪县| 景谷| 玉龙| 措美县| 惠安县| 富顺县| 婺源县| 民丰县| 仙桃市| 赞皇县| 油尖旺区| 东城区| 金平| 西充县| 吉隆县| 绍兴市| 登封市| 长兴县| 凤庆县| 石狮市| 久治县| 华坪县| 普兰店市| 泗洪县| 麻阳| 息烽县| 台州市| 东乡| 米林县| 阜新市| 阿尔山市| 沙雅县| 石景山区| 香港 | 马龙县| 阜南县| 静海县| 霍林郭勒市| 右玉县| 张家港市|