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    重介質(zhì)選煤的操作與調(diào)整對旋流器分選效果的影響

    2014-07-02 12:24:45張恒
    中國高新技術企業(yè) 2014年10期

    摘要:重介質(zhì)選煤是目前效率最高的選煤方法。重介質(zhì)旋流器是當前重介質(zhì)選煤中廣泛應用的分選設備。重介選煤具有分選效率高、分選精度高、密度調(diào)節(jié)范圍寬、分選粒度大、生產(chǎn)過程極易實現(xiàn)生產(chǎn)自動化的特點,適于難選煤和極難選煤而得到廣泛應用。

    關鍵詞:重介旋流器;磁鐵礦粉;分選效果

    中圖分類號:TM92 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)15-0116-02

    重介質(zhì)旋流器選煤原理:重介質(zhì)旋流器是一種結(jié)構(gòu)簡單,分選效率高的選煤設備。由于旋流器本身無運動部件,因而其分選過程完全是靠自身的結(jié)構(gòu)參數(shù)與外部操作參數(shù)的靈活配合來實現(xiàn)最佳分選精度,這是旋流器選煤與其他選煤方法截然不同的突出特征。在重介質(zhì)旋流器分選過程中,物料和懸浮液以一定壓力沿切線方向給入旋流器,形成強有力的旋渦流;液流從入料口開始沿旋流器內(nèi)壁形成一個下降的外螺旋流;在旋流器軸心附近形成一股上升的內(nèi)螺旋流;由于內(nèi)螺旋流具有負壓而吸入空氣,在旋流器軸心形成空氣柱;入料中的精煤隨內(nèi)螺旋流向上,從溢流口排出,矸石隨外螺旋流向下,從底流口排出。

    1 日常操作對重介旋流器分選效果的影響

    正確的開機停機,是保證重介質(zhì)旋流器分選正常生產(chǎn)和取得良好分選效果的關鍵。

    1.1 開機前的檢查

    (1)檢查全部入料管道,關閉檢查孔和放料

    閘門。

    (2)檢查各設備部件油量是否充足,開機試運行檢查有沒有異常聲音。

    (3)檢查各振動篩、脫介篩系統(tǒng)的磨損情況。查看各介質(zhì)桶液位及桶上篩板是否正常。

    (4)按照交接班有關項目,及時與調(diào)度室和檢修人員聯(lián)系有關檢修項目和時間。

    1.2 開停機順序

    當各崗位設備檢查和檢修結(jié)束后,應及時報告調(diào)度室,接到調(diào)度室開機通知后才可以開機。開機要以分選機操作室為主,各崗位司機要與分選機及時聯(lián)系,做到按順序開車。以煤氣化公司晉陽選煤廠為例:開機之前,先由介質(zhì)泵司機將稀介桶中的多余的清水通過溢流管排出,然后電話聯(lián)系空壓機崗位司機啟動壓風機,待風壓達到0.4~0.6MPa后開始鼓風,對介質(zhì)桶進行空氣攪拌,一般約為5min。但介質(zhì)泵機司機在開機時一定要達到鼓風快、開泵快的要求,并且要檢查風管是否暢通,風管暢通后要首先鼓高密度1.8g/cm的介質(zhì)泵,然后分別鼓低密度1.4g/cm的介質(zhì)桶,最后鼓稀介質(zhì)

    1.1g/cm介質(zhì)桶,待介質(zhì)桶內(nèi)物料被攪拌均勻后,停止鼓風機鼓風并電話通知分選機司機。調(diào)度室接到通知后分別開動旋流器、脫介篩、磁選機、運輸系統(tǒng)。待介質(zhì)泵上料正常后,打開1.4g/cm介質(zhì)桶上的溢流口。開動稀介質(zhì)泵之前,分選機要報告調(diào)度室供水,分選機司機檢查校對密度測定裝置、按分選要求進行密度調(diào)節(jié)。密度調(diào)好后報告調(diào)度室,待各設備開動正常后,即通知配煤系統(tǒng)給煤入洗。

    2 重介旋流器各項工藝參數(shù)的調(diào)整對其分選效果的影響

    2.1 入料壓力、入洗原煤數(shù)、質(zhì)量變化

    重介質(zhì)旋流器原理是利用介質(zhì)作為平衡物,根據(jù)離心力來進行分級、濃縮、分選的設備。物料的入料壓力,是旋流器內(nèi)產(chǎn)生離心力的動力,是使物料得到有效分選的重要因素。增大入料壓力,懸浮液進入旋流器的切線速度增大,離心力增高。因此在一定程度上,增大入料壓力可以加快分選過程,提高旋流器的處理量和分選效果。但入料壓力過高,懸浮液本身的濃縮作用過強,一方面使懸浮的密度在旋流器中分布更加不均勻;另一方面等于增大了物料的實際分選密度,從而降低了分選效果。晉陽選煤廠在2005年技改時,工藝系統(tǒng)由有壓旋流器技改成了無壓三產(chǎn)品旋流器,懸流器的給料方式由定壓給料變成無壓給料,懸浮液用泵以切線方向給入圓筒旋流器下部,而煤靠自重,從圓筒頂部給入。剛開始調(diào)試時,由于受入料泵功率限制,入料壓力無法達到工藝平衡而導致旋流器分選效果差,后通過技術人員對入料泵的葉輪間隙進行調(diào)整從而提高了入料壓力后分選效果變好。

    重介分選機的分選效果與給煤量的多少、煤質(zhì)均勻及煤質(zhì)變化也有關系,如給煤量過大,煤在旋流器內(nèi)得不到充分松散,造成物料堆積,來不及分選就排出機外,致使精煤灰分增高;給煤量過少,即影響分選機的處理量,也使精煤灰分超過規(guī)定的指標。這是由于進入分選機中的煤泥量隨著給煤量的減少而減少,從而降低了懸浮液的穩(wěn)定性,使懸浮液產(chǎn)生嚴重分層而影響分選效果。因此給煤量不能時斷時續(xù)、時大時小,而應力求均勻穩(wěn)定。原煤質(zhì)量的變化,也會使產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生波動。為了控制和掌握原煤數(shù)、質(zhì)量的變化,質(zhì)量司機在操作過程中,要注意煤質(zhì)波動情況,參考原煤及產(chǎn)品快速浮沉結(jié)果,適當調(diào)整旋流器懸浮液密度或循環(huán)量。比如晉陽選煤廠近期入洗的原煤是爐、嘉兩礦的原煤,爐礦的原煤是8#煤,原煤的灰分約為25%左右;嘉礦的煤是8#煤9#煤的混合,而9#煤灰分約為36%左右。質(zhì)量司機首先要掌握入爐、嘉兩礦原煤的性質(zhì),更要經(jīng)常觀察兩礦原煤三級浮沉,因兩礦原煤灰分差別很大,所以能單洗的盡量不要混合入洗;更要注意入洗原煤量,比如原煤量增多,精煤灰分超過指標,而精煤損失小,這說明原煤煤質(zhì)變差。此時,就要減少給煤量,適當減少懸浮液的循環(huán)量,或降低懸浮液密度。

    2.2 調(diào)整入料固液比對旋流器的影響

    入料固液比直接影響旋流器的處理量和分選效果,是操作過程中經(jīng)常調(diào)整的一個因素。當入料的固液比增大時,旋流器的處理量將增加,但物料分層阻力增大,輕、重礦物彼此混雜的可性增加,分選效果變差。

    2.3 調(diào)整介質(zhì)(磁鐵礦粉)的粒度與懸浮液中煤泥含量對旋流器的分選的影響

    重介質(zhì)旋流器懸浮液粒度的穩(wěn)定性,是影響分選效果的重要因素。由于加重質(zhì)粒度越粗,旋流器內(nèi)懸浮液的濃縮作用越顯著,過高的濃縮對分選是極為不利的。因此,對介質(zhì)(磁鐵礦粉)的粒度組成要求比較嚴格。尤其是在低密度的分行條件下,要求介質(zhì)的粒度更細。比如晉陽選煤廠在沒有技改以前,使用的粒度為250網(wǎng)目的磁針礦粉,技改后的無壓三產(chǎn)品旋器使用250網(wǎng)目的介質(zhì)時分選時介質(zhì)消耗量多,而且懸浮液系統(tǒng)極不穩(wěn)定,導致旋流器分選效果極差,后把介質(zhì)改為粒度為300網(wǎng)目的磁鐵礦后提高了旋流器分選效果,結(jié)果表明,提高介質(zhì)的細粒級含量,可改善重介質(zhì)旋流器的分選效果。

    2.4 調(diào)節(jié)懸浮液密度對旋流器分選效果的影響

    懸浮液密度大小,要根據(jù)原煤性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量來確定,通常入料中,懸浮液的密度可比分選密度低0.2~0.4cm。要求的分選密度越高,這種差別就越大。在生產(chǎn)中,這個差值,除改變懸浮液容積濃度外,還可以通過旋流器的入料壓力與底流口大小來調(diào)節(jié)。比如在晉陽洗煤廠的實際生產(chǎn)中,調(diào)節(jié)懸浮液密度很重要,因其有產(chǎn)品精煤灰分的指標在考核,嚴禁產(chǎn)生高灰“事故”或低灰“事故”,所謂的“事故”就是連續(xù)出現(xiàn)三個以上的高灰或三個以上低灰都稱為“事故”,如在操作中出現(xiàn)高灰時,這時候的懸浮液密度也肯定比平時的密度要高出一個點左右,這樣就勢必要降低其分選密度才能夠降低精煤的灰分,這就要通過打“分流”或加水來實現(xiàn),所謂的打“分流”就是將合格懸浮液桶內(nèi)的介質(zhì)分一部分給稀介質(zhì)桶內(nèi),以此來降低懸浮液密度;加水是往合格懸浮液桶內(nèi)加水,使懸浮液系統(tǒng)中的介質(zhì)密度降低。如在操作中出現(xiàn)低灰時,這就要提高懸浮液密度,分選司機就要采用補充新介質(zhì)來提高懸浮液的密度。通過對懸浮液密度的調(diào)節(jié),使懸浮液系統(tǒng)循環(huán)穩(wěn)定后旋流器分選效果才能夠變好。

    3 結(jié)語

    通過對重介旋流器的正確操作和調(diào)整其參數(shù)達到最佳工藝平衡,極大地提高了重介旋流器洗選效果,節(jié)約了介質(zhì)消耗,減少了生產(chǎn)或機械故障臺時,正確掌握了重介質(zhì)選煤的生產(chǎn)規(guī)律,更好地為洗煤生產(chǎn)服務。

    作者簡介:張恒(1976—),男,山西大同人,太原煤氣化公司質(zhì)量環(huán)保部助理工程師,研究方向:煤炭質(zhì)量管理。

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