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(中海石油天野化工股份有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010070)
天野化工股份有限公司200 kt/a甲醇裝置,由中國五環(huán)工程有限公司設(shè)計,中化二建公司承建;除壓縮機(jī)為進(jìn)口外,其余設(shè)備均為國產(chǎn)。裝置于2005年11月建成投產(chǎn),設(shè)計日產(chǎn)甲醇667 t,日耗天然氣608 500 m3。裝置的主要單元包括天然氣轉(zhuǎn)化、甲醇合成、甲醇精餾、CO2回收等(見圖1);其中,CO2回收單元采用的是南京化工科技研究院的低分壓CO2回收技術(shù),吸收轉(zhuǎn)化爐煙道中的CO2氣體,為甲醇裝置和尿素裝置提供CO2氣體。
CO2回收單元,主要回收甲烷轉(zhuǎn)化單元煙道氣(總氣量約100 km3/h)中的CO2(CO2含量為10%),以滿足甲醇、尿素裝置對CO2的需求。其流程(圖2)為,轉(zhuǎn)化爐煙道氣進(jìn)入煙氣冷卻塔,經(jīng)洗滌冷卻、去除灰塵后,由煙氣風(fēng)機(jī)加壓送至CO2吸收塔,同自上而下的脫碳溶液在塔內(nèi)填料層進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,CO2被脫碳溶液吸收,形成富液;未被吸收的剩余氣體經(jīng)洗滌液洗滌,除沫后由塔頂放空(直接排入大氣)。富液通過富液泵加壓后,送至CO2再生塔上部,與自塔底逆流而上的再生氣在填料層進(jìn)行傳質(zhì)傳熱,溶液中CO2被再生出來,解吸后的溶液稱為貧液,通過貧液泵加壓,返回吸收塔完成一次循環(huán)。夾帶大量水蒸氣的CO2氣由塔頂引出,先后進(jìn)入CO2冷卻器、CO2分離器、脫硫槽,進(jìn)行降溫、分離水汽和脫除硫化物,產(chǎn)出合格的CO2。
圖1 甲醇裝置流程簡圖
圖2 CO2回收工藝流程簡圖
CO2回收裝置使用的脫碳溶液主要活化成分為醇胺[NH2(CH2)nOH],沸點(diǎn)64 ℃(10 mmHg),熔點(diǎn)10.5 ℃,蒸氣壓0.4 mmHg,密度1.0179 t/m3,溶液濃度12%~20%,外觀為無色液體。該物質(zhì)同時含有羥基和胺基,通常認(rèn)為羥基可降低化合物蒸氣壓,并增加其在水溶液中的溶解度,而胺基則在水溶液中提供了所需的堿度,促使酸性氣體的吸收。
2012年2月,CO2回收單元所使用的脫碳溶液突然發(fā)生降解,其現(xiàn)象為,溶液從淺黃色變?yōu)榧t色。雖然采取了開啟溶液再生加熱器和加大置換量的方法,但仍然沒有抑制住溶液的降解速度,導(dǎo)致CO2產(chǎn)量由5 500 m3/h降到4 800 m3/h。2012年3月,聯(lián)系廠家親臨現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),但溶液的劣化速度反而加劇,產(chǎn)量由4 800 m3/h降到4 300 m3/h,溶液從紅色變?yōu)獒u油色,且在CO2增壓機(jī)GB401入口發(fā)現(xiàn)有大量脫碳溶液結(jié)晶物,造成GB401打量下降,嚴(yán)重影響了尿素裝置、甲醇裝置的負(fù)荷。
脫碳溶液出現(xiàn)降解后,2012年3月公司成立了技術(shù)攻關(guān)小組,著重對脫碳溶液的吸附機(jī)理和降解原因進(jìn)行研究。
脫碳的主要吸收成分是一乙醇胺(HOCH2CH2NH2),其吸收CO2的主要反應(yīng)如下:
(HOCH2CH2NH)2CO+H2O (1)
2HOCH2CH2NHCHO+H2O (2)
HOCH2CH2NHCONHCH2CH2OH+H2O (3)
脫碳溶液在生產(chǎn)中主要存在熱降解、氧化降解和化學(xué)降解,發(fā)生的降解反應(yīng)如下:
(4)
(5)
(6)
由降解反應(yīng)(4)式可知,一乙醇胺在150 ℃高溫下,分解成甲醇等副產(chǎn)物,使脫碳溶液有效濃度下降,影響其吸收效果;由降解反應(yīng)(5)式可知,回收煙道氣中的CO2時,脫碳溶液易被煙道氣中的O2氧化生成α-氨基乙酸(NH2CH2CHO)、氨基乙酸(NH2CH2COOH)、乙醇酸(HOCH2COOH)、乙醛酸(CHOCOOH)、草酸(HOOCCOOH)、蟻酸(HCOOH)等多種副產(chǎn)物;由降解反應(yīng)(6)式可知,隨著系統(tǒng)中的熱穩(wěn)定鹽(HSS-)含量的增加,設(shè)備表面的保護(hù)層(FeS)將被破壞(形成絡(luò)合物FeHSS-及S2-),致使設(shè)備腐蝕速度加快,加劇了溶液的降解。這些副反應(yīng),不僅造成胺的大量損耗,生成的副產(chǎn)物又加劇了設(shè)備的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物再進(jìn)一步促進(jìn)胺的降解,由此形成惡性循環(huán),嚴(yán)重影響了CO2回收系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
為提高甲醇產(chǎn)量,2012年1月,經(jīng)部門研究評估后,決定采用如下方案來增產(chǎn)。其一,采取了轉(zhuǎn)化爐提溫的方案,使轉(zhuǎn)化氣量和煙道氣量都有了顯著增加,但提溫后,煙道氣中的氧含量也上漲了1%(從2%增長至3%),O2過多進(jìn)入CO2回收工序與溶液接觸后,溶液降解速度明顯增加。其二,采取了溶液提濃度的方案,將溶液中的總胺濃度從15%提高至17%,CO2產(chǎn)量由5 300 m3/h提高至5 500 m3/h,但提高濃度后,發(fā)現(xiàn)溶液的降解速度更快了,導(dǎo)致再生加熱器的開啟頻率由原來的每周一次改為連續(xù)運(yùn)行,溶液顏色很難維持到正常顏色。
在溶液出現(xiàn)輕微降解后,雖然及時采取開啟溶液再生加熱器的方法進(jìn)行溶液再生,但由于再生加熱器設(shè)計能力偏小,且頂部除沫器損壞,以及操作存在不合理性等方面的原因,致使再生出的溶液攜帶部分降解成分重新返回再生塔,沒有充分發(fā)揮出再生設(shè)備的最大工作效率,導(dǎo)致溶液質(zhì)量進(jìn)一步劣化,最終溶液顏色由紅色變?yōu)獒u油色,出現(xiàn)嚴(yán)重降解,CO2產(chǎn)量急劇下降。
針對上述問題,咨詢同類型廠家脫碳溶液的使用情況,得知也存在降解,并已經(jīng)更換了脫碳溶液配方;進(jìn)一步了解得知,新溶液的成分由多種醇胺鹽組成,具有降解速度慢、吸收效率高、CO2產(chǎn)能高等優(yōu)點(diǎn)。2012年4月,我們改變了原溶液的組分,并對再生設(shè)備進(jìn)行局部改造及對CO2回收系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,使溶液逐漸恢復(fù)至正常顏色,并徹底解決了CO2產(chǎn)能不足的問題。具體措施如下。
新舊兩種溶液對比實驗?zāi)M結(jié)果表明,在目前工藝操作參數(shù)改變和溶液濃度提高的情況下,新溶液的降解速度慢并且比較穩(wěn)定,吸收效率高(見表1);并實施了改變?nèi)芤号浞降姆桨?,順利完成了溶液的在線置換,使溶液的降解速度得到遏制。同時,公司技術(shù)人員通過對脫碳溶液在不同濃度下的降解速度進(jìn)行反復(fù)的試驗(見表2),最終確定了最佳溶液濃度(16%~17%),大幅度提高了CO2的回收率。
表1 新舊脫碳溶液對比實驗情況
注:煙道氣流量100 m3/h、氧含量2.5%,脫碳溶液濃度17%。
再生加熱器的設(shè)置是為了去除溶液中的降解產(chǎn)物,再生利用有效成分,減少溶液的消耗。由于該設(shè)備設(shè)計能力偏小,新增加并改造了1臺化肥裝置閑置的換熱器,并對原再生加熱器進(jìn)行機(jī)械清洗和除沫器修復(fù),徹底解決了再生加熱器能力不足和帶液二次污染的問題。而且,在2臺再生加熱器底部增加了測溫點(diǎn),釜底溫度上升至140 ℃后排液,既保證了溶液較好地回收利用,又減少了廢液排污次數(shù),使降解溶液逐漸恢復(fù)至正常顏色。目前,2臺再生加熱器一用一備,由于溶液的性能比較穩(wěn)定,降解速度緩慢,即使在溶液出現(xiàn)降解后,只需開啟1臺再生加熱器就可以滿足溶液的再生需求。
表2 新脫碳溶液不同濃度下的試驗情況
注:新溶液廠家提供的適用脫碳溶液濃度為10%~20%;煙道氣流量均為10 km3/h。
原再生加熱器的進(jìn)料管線在貧富液換熱器出口,換熱后的貧液由于溫度低,再生慢,而且蒸汽消耗較大。將進(jìn)料管線改到貧富液換熱器貧液入口管線上后,使再生加熱器進(jìn)口溫度上升了40 ℃左右,大大提高了降解溶液的恢復(fù)速度。具體流程見圖3。
圖3 再生加熱器進(jìn)液管線改造流程簡圖
由于貧富液換熱器入口貧液濾網(wǎng)在運(yùn)行期間經(jīng)常堵塞,無法保證系統(tǒng)溶液循環(huán)量,而且貧液泵機(jī)封損壞率較高,通過提高再生塔液位,使貧液濾網(wǎng)處的靜壓能增加,提高貧液泵入口壓力,保證循環(huán)量,增加CO2產(chǎn)量近100 m3/h。
通過以上改造,2012年6月,CO2產(chǎn)量在原5 500 m3/h的基礎(chǔ)上增加約450 m3/h(見表3),滿足了尿素裝置、甲醇裝置的用碳平衡。
表3 改造后CO2回收單元運(yùn)行情況
注:① 煙道氣流量均為100 km3/h;② 改造前溶液循環(huán)量300 m3/h,再生塔液位70%,CO2產(chǎn)量4 300 m3/h。
提高CO2產(chǎn)量后,尿素裝置多產(chǎn)尿素40 t/d,甲醇裝置多產(chǎn)甲醇10 t/d,每年可創(chuàng)利約335萬元。
由于新溶液在使用過程中性能比較穩(wěn)定,具有消耗低、降解速度較慢的優(yōu)勢,溶液消耗較舊溶液明顯降低,每年可節(jié)約成本約56萬元。
改造后,消除了GB401入口結(jié)晶物,減少了GB401停車檢修次數(shù),使尿素產(chǎn)量保持穩(wěn)定,每年減少設(shè)備維修費(fèi)用約100萬元。
上述三項合計,每年產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益約為491萬元。
目前,CO2回收裝置運(yùn)行穩(wěn)定。通過一年多的觀察,新溶液性能穩(wěn)定,沒有異常降解的情況,能夠滿足CO2的吸收和再生需求。
通過理論分析,找準(zhǔn)了CO2回收單元問題的癥結(jié)所在;有效處理后,增加了CO2產(chǎn)量,徹底解決了甲醇裝置和尿素裝置CO2不足的問題,使甲醇、尿素產(chǎn)量明顯增加,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
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