穆國寶 席忠民 何凱欣 馬澤賢
(廣州汽車集團乘用車有限公司)
隨著汽車的日益普及,對汽車舒適性的要求日益提高。汽車噪聲、振動和舒適性等性能參數(shù)的高低,直接影響汽車企業(yè)的生存與發(fā)展。在怠速、加速、勻速及減速等工況評價中,轟鳴聲是經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象之一,文章結(jié)合實例,對如何優(yōu)化汽車內(nèi)轟鳴聲進行了闡述。
汽車在封閉狀態(tài)下,車內(nèi)空氣會形成許多振動模態(tài)或聲腔模態(tài),當(dāng)發(fā)動機激勵或路面激勵時,車身某些鈑金的振動頻率與密閉空氣的固有模態(tài)頻率一致,將會產(chǎn)生很強的耦合作用,空氣就會產(chǎn)生體積變化,在車內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力脈動,引起人耳不適,甚至出現(xiàn)頭暈及惡心等癥狀。轟鳴聲屬于低頻噪聲,通常在25~200 Hz范圍內(nèi),普遍存在于汽車的怠速、勻速和加速過程中,發(fā)動機、傳動系、排氣系統(tǒng)及不平路面激勵等因素都可能成為轟鳴聲產(chǎn)生的源頭。
汽車乘員艙的壁板是由多塊薄鈑金沖壓焊接而成,厚度一般為0.7~1.0 mm,具有一定的彈性,當(dāng)發(fā)動機或路面的激勵傳遞到車身壁板時,會引起薄鋼板的振動,從而輻射出噪聲。當(dāng)輻射出的聲波入射到達蔽障時,會與其反射的聲波相互疊加而形成合成聲場。圖1示出平面波反射示意圖。
從圖1 可以看出,當(dāng)入射聲波到達蔽障時恰好位于波峰位置,其反射聲波在蔽障處與其方向相反,相位相同,在位置1 處即1/4 波長位置相位相反,相互消減后,聲壓振幅為0;而在位置2 處和蔽障處相位相同,聲壓振幅最大[2],也就是汽車乘員艙產(chǎn)生轟鳴聲的位置。
對于封閉在長方體的空氣所形成的聲腔,其聲學(xué)模態(tài)振型可以用x,y,z 向或者不同方向的組合來描述[3],比如縱向第1 階表示聲壓主要沿x 向分布,沿其他方向聲壓沒有變化;在縱向截面內(nèi)出現(xiàn)1 個聲壓波截面,兩端的截面為聲壓波腹面。聲腔模態(tài)頻率計算公式為:
式中:Lx,Ly,Lz——x,y,z 向的聲腔尺寸,m;
c——聲速,343 m/s;
i(0,1,2,…),j(0,1,2,…),k(0,1,2,…)——x,y,z 方向上模態(tài)的階次。
由于不同類型的乘用車,乘員艙的形狀不同,座椅及儀表板等內(nèi)飾對聲波的反射也不同,因此聲腔模態(tài)的頻率與振型也不同。
建立有限元模型進行聲學(xué)流固耦合分析,分析激勵位置和激勵方向?qū)噧?nèi)轟鳴聲的影響。汽車構(gòu)造中,發(fā)動機、變速箱、懸架及進排氣等激勵源與車身連接點數(shù)量眾多,詳細建模效率低下且不利于分析。文中建立簡化的有限元模型,研究激勵源、車身壁板與聲腔模態(tài)的關(guān)系。圖2 示出簡化的乘員艙模型圖。
圖2 中,x,y,z 向尺寸分別為3.7,1.6,1.2 m。簡化模型中每塊板可以表示風(fēng)擋玻璃、防火墻鈑金、地板及頂棚鈑金等。車身上不同區(qū)域的鈑金并非直接相連,如風(fēng)擋與頂棚、防火墻與地板都是由橫梁進行連接。在①,②,③號板上分別施加了沿x,y,z 向的強迫振動信號,通過CAE 軟件進行流固耦合分析,計算聲學(xué)靈敏度,輸出車內(nèi)前,中,后3 個位置的聲壓值。圖3 示出用軟件計算的前5 階聲腔模態(tài)頻率及振型圖。
圖4 示出在①號板上垂直施加的強迫振動信號,計算出的車內(nèi)不同位置的聲學(xué)靈敏度響應(yīng)。
分析圖4 可得:
1)在47 Hz 附近,前排和后排聲壓達到77 dB(A),而中排位置僅為60 dB(A),與其激勵起來的第1 階縱向聲腔模態(tài)頻率一致,即車廂縱向的長度恰好為此頻率時1/2 個聲波的長度,前排和后排位于聲壓波腹位置,相互疊加聲壓增大,產(chǎn)生轟鳴聲;中排位置位于聲壓波節(jié)位置,聲壓較低。
2)95 Hz 時車內(nèi)的聲壓峰值,3 個位置都在70 dB(A)左右,都會產(chǎn)生轟鳴聲,與車廂2 階縱向聲腔模態(tài)頻率一致。
3)在1 階聲腔模態(tài)頻率47 Hz 之前,出現(xiàn)了21 Hz的聲壓峰值,前排和中排聲壓值為82 dB(A),后排為72 dB(A),為了辨識21 Hz 處聲壓峰值是由聲腔模態(tài)還是由板的聲輻射引起,通常在有限元模型中設(shè)定不同聲音的傳播速度來確定。
故將聲速由343 m/s 提高為600 m/s,修改后的1 階縱向聲腔模態(tài)頻率由47 Hz 升至為81 Hz,圖5 示出改變聲速后引起的聲學(xué)靈敏度變化。
由圖5 可以看出,改變聲速后,81 Hz 處前排聲壓值達到極大。在21 Hz 處,峰值頻率沒有變化,聲壓值明顯提高,可以判斷21 Hz 處轟鳴聲是由板的聲輻射引起。與簡化車身的模態(tài)結(jié)果對比分析可知,①號板21 Hz 時有局部模態(tài),模態(tài)能量高,其輻射噪聲足以產(chǎn)生轟鳴聲[4]。
依照上述方法,可對②,③號板開展類似分析。
某車型在加速至2 500 r/min 時,產(chǎn)生轟鳴聲,繼而工程人員結(jié)合主觀評價的描述,采用LMS Test.Lab 測試工具,設(shè)定相應(yīng)的測試工況,3 擋全油門,發(fā)動機轉(zhuǎn)速從1 500 r/min 加速至5 000 r/min 開展車內(nèi)噪聲測試,測試結(jié)果,如圖6 所示。
由圖6 可知,當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2 500 r/min 時,車內(nèi)噪聲達到72 dB(A),與主觀感受相匹配。
由圖6 中提取的階次噪聲比較可知,2 階噪聲與轟鳴聲有較強的相關(guān)性。經(jīng)過噪聲階次分析、傳遞路徑分析及相關(guān)性分析逐步排除了進/排氣系統(tǒng)、發(fā)動機及發(fā)動機懸置系統(tǒng)的影響,初步確認由副車架2 階振動引起。圖7 和圖8 分別示出采用CAE 技術(shù)對副車架及聲腔模態(tài)進行計算的結(jié)果。
從圖7,8 得知:副車架和車內(nèi)聲腔在84 Hz 具有相應(yīng)的模態(tài),產(chǎn)生耦合。當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2 500 r/min時,副車架的模態(tài)被發(fā)動機的激勵激起,副車架的模態(tài)振動進一步激發(fā)了車內(nèi)聲腔模態(tài),產(chǎn)生了轟鳴聲,造成駕乘人員的不適感。
通過優(yōu)化副車架及車內(nèi)聲腔的結(jié)構(gòu)可以達到解決轟鳴聲的目的,但在新車項目實際的開發(fā)過程中,當(dāng)樣車制作以后再進行主要結(jié)構(gòu)件的變更,會面臨巨大的時間及費用成本。文章結(jié)合項目經(jīng)驗及工程實際,采用行業(yè)內(nèi)常見的方法:增加動力吸振器[5]。通過多輪次和實車確認優(yōu)化吸振器的質(zhì)量、阻尼及剛度等參數(shù)。
該動力吸振器的質(zhì)量為1.5 kg,固有頻率為84 Hz,與副車架z 向振動(發(fā)動機轉(zhuǎn)速2 500 r/min)時振動頻率基本一致。減振器安裝于副車架上(如圖9 所示),再次進行了試驗,測試路面為普通水泥路面,測試工況為3 擋全油門加速。圖10 示出增加動力吸振器后加速轟鳴聲改善效果。
從圖10 可以看出:1)增加動力減振器后,駕駛員右耳2 階噪聲降低了6 dB(A);2)整車降噪4 dB(A),改善效果明顯。
加速轟鳴聲在開發(fā)過程中往往發(fā)現(xiàn)于車型樣車階段,此階段結(jié)構(gòu)基本凍結(jié),難于制定方案。文章利用CAE 技術(shù)找出產(chǎn)生轟鳴聲的原因,并采用在副車架上安裝動力吸振器的方法,使整車降噪4 dB(A),達到了降噪的目的,提高了駕乘人員的舒適性。