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      階次分析在汽車轟鳴問題控制中的應(yīng)用

      2014-06-22 02:44:40李靜波王暉
      汽車工程師 2014年6期
      關(guān)鍵詞:階次壓縮機峰值

      李靜波 王暉

      (華晨汽車工程研究院)

      汽車NVH 是影響汽車舒適性的重要因素。NVH問題中的轟鳴會引起人耳不適,甚至出現(xiàn)頭暈和惡心等癥狀[1]。在汽車概念設(shè)計階段,找到激勵源并降低激勵力是解決汽車轟鳴問題的正確方法,為此研究人員做了很多工作來降低汽車轟鳴噪聲[2-4]。文章對某車型的轟鳴問題進行了噪聲源識別與分析,采用階次分析技術(shù),確定了轟鳴問題的主要階次,并鎖定轟鳴的問題頻率,借助CAE 手段提出了優(yōu)化方案。

      1 階次噪聲

      在旋轉(zhuǎn)和往復(fù)式機械運動中,零部件的結(jié)構(gòu)特性、載荷的變動和運動部件的缺陷會引起振動,并相應(yīng)地輻射噪聲。

      階次(O)的數(shù)學(xué)定義是旋轉(zhuǎn)機械部件的工作頻率(f/Hz)(如齒輪的嚙合頻率)與轉(zhuǎn)速(n/(r/s))的比值。對齒輪類零件,齒數(shù)(Z)就是它的階次,即:

      對發(fā)動機來說,通常定義曲軸旋轉(zhuǎn)對應(yīng)的頻率為基頻,即1 階,基頻的m 倍的噪聲被稱為m 階噪聲。

      2 轟鳴問題的分析及優(yōu)化

      2.1 問題描述

      對某車型進行主觀評價發(fā)現(xiàn),在2 擋全油門加速工況下,車內(nèi)在3 600 r/min 左右存在明顯轟鳴聲,對該車進行了噪聲測試,分析結(jié)果,如圖1所示。

      分析圖1 可發(fā)現(xiàn),車內(nèi)在240 Hz 左右存在明顯共振,是導(dǎo)致4 階在3 600 r/min 能量偏大的原因。此外,240 Hz 共振還會導(dǎo)致很多階次被放大,由于噪聲的全階是由噪聲的各個階次綜合作用的結(jié)果,如果對240 Hz的共振問題進行優(yōu)化,車內(nèi)的很多階次噪聲會得到降低,從而,車內(nèi)很多轉(zhuǎn)速下的噪聲會得到優(yōu)化,表1 示出240 Hz 與車內(nèi)各階次的轉(zhuǎn)速對應(yīng)表。

      表1 240 Hz 與車內(nèi)各階次的轉(zhuǎn)速對應(yīng)表

      圖2 示出2 擋加速車內(nèi)噪聲及階次,是圖1 的階次切片圖。

      分析圖2 可知,車內(nèi)噪聲的全階在3 600 r/min左右的峰值主要與4 階噪聲相關(guān)。車內(nèi)噪聲全階在2 400 r/min 左右的小峰值與噪聲6 階相關(guān);車內(nèi)噪聲全階在1 800 r/min 左右的峰值主要與噪聲8 階和噪聲4 階相關(guān);車內(nèi)噪聲全階在1 440 r/min 左右的峰值主要與噪聲10 階相關(guān)。前述分析結(jié)論的問題轉(zhuǎn)速與表1提到的轉(zhuǎn)速基本對應(yīng)。

      2.2 問題原因分析

      基于前述分析,結(jié)合整車模態(tài)分布表,初步鎖定壓縮機支架模態(tài)頻率與問題模態(tài)頻率比較接近。圖3 示出壓縮機支架頻響測試結(jié)果。圖3 的測試結(jié)果顯示,壓縮機支架的頻響測試頻率約為240 Hz。

      2.3 整改驗證分析

      結(jié)合工藝可行性,將壓縮機的安裝點個數(shù)由原來的3 個優(yōu)化為4 個,如圖4所示。

      采用CAE 手段對優(yōu)化后壓縮機進行支架模態(tài)頻率分析,分析結(jié)果顯示,模態(tài)頻率提高了約21 Hz。

      將優(yōu)化后樣件裝車測試,并與原狀態(tài)下車內(nèi)噪聲的測試結(jié)果對比,如圖5~圖9所示。

      分析圖5 可知,壓縮機模態(tài)頻率提高后,車內(nèi)噪聲在很多轉(zhuǎn)速都有降低,而噪聲降低的轉(zhuǎn)速區(qū)間與表1中提到的轉(zhuǎn)速區(qū)間對應(yīng)。在車內(nèi)噪聲有改善的每個轉(zhuǎn)速區(qū)間,車內(nèi)噪聲降低的幅值不同。

      分析圖6~圖9 可知,車內(nèi)各階次噪聲在與240 Hz對應(yīng)轉(zhuǎn)速下(如表1所示),都有不同程度的降低,其中:噪聲4 階在3 600 r/min 降低了約 12 dB;噪聲6 階在2 400 r/min 降低了約11 dB;噪聲8 階在1 800 r/min降低了約9 dB;噪聲10 階在1 440 r/min 降低了約9 dB。

      對比圖5 與圖6~圖9 可知,壓縮機支架模態(tài)頻率提高后,單一階次在改進前240 Hz 對應(yīng)轉(zhuǎn)速的噪聲降低量明顯大于全階在該轉(zhuǎn)速的噪聲降低量,這主要與階次噪聲對噪聲全階在相應(yīng)轉(zhuǎn)速的貢獻率相關(guān)。

      3 結(jié)論

      在產(chǎn)品概念設(shè)計階段,可廣泛使用CAE 分析方法,避免后期重復(fù)開發(fā)設(shè)計導(dǎo)致的各種成本浪費。階次分析方法是汽車NVH 分析與優(yōu)化的有效工具。單一頻率的共振問題會導(dǎo)致車內(nèi)很多噪聲峰值變大,通過優(yōu)化共振問題來解決車內(nèi)單一噪聲峰值問題,會降低車內(nèi)噪聲的很多峰值。在某一轉(zhuǎn)速,單一階次噪聲降低量明顯大于全階在該轉(zhuǎn)速的噪聲降低量,這主要與階次噪聲對噪聲全階的貢獻率相關(guān)。

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