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    攪拌箱液位檢測(cè)與自動(dòng)控制

    2014-06-05 06:42:40袁昌博
    新疆有色金屬 2014年1期
    關(guān)鍵詞:組態(tài)液位超聲波

    袁昌博

    (新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)

    攪拌箱液位檢測(cè)與自動(dòng)控制

    袁昌博

    (新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊 830013)

    加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本的節(jié)約是提升企業(yè)競(jìng)爭力的途徑之一,近年來,企業(yè)對(duì)生產(chǎn)成本控制的要求也在不斷提高,隨著科技的不斷進(jìn)步,很多設(shè)備都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,將生產(chǎn)過程中的信號(hào)檢測(cè)、反饋控制交給設(shè)備自動(dòng)完成,節(jié)約大量的勞動(dòng)成本,提高生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行效率。本文立足企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況,利用相關(guān)技術(shù)彌補(bǔ)設(shè)備控制缺陷,尋找解決生產(chǎn)物資浪費(fèi)的方法,提高設(shè)備自動(dòng)化水平和生產(chǎn)過程可控性。

    液位檢測(cè) PLC 超聲波傳感器

    1 前言

    板式過濾機(jī)攪拌箱是保證鋁卷生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備,在設(shè)備的原設(shè)計(jì)中,軋制油的添加是完全通過手動(dòng)方式進(jìn)行的,所以在日常操作過程中,會(huì)經(jīng)常發(fā)生由于人員操作失誤引起的軋制油溢出箱體事故,不但污染油體,還造成產(chǎn)品質(zhì)量影響和成本增加。因此對(duì)于攪拌箱實(shí)現(xiàn)液位檢測(cè)和控制是非常重要的。

    2 攪拌箱控制系統(tǒng)的基本工作原理

    2.1 攪拌箱檢測(cè)裝置的工作原理和基本構(gòu)成

    該檢測(cè)裝置采用超聲波傳感器對(duì)攪拌箱內(nèi)部液位變化進(jìn)行無接觸測(cè)量,該傳感器可以廣泛用于各種工業(yè)環(huán)境內(nèi),利用超聲波的反射特性可以精確測(cè)量距離。

    超聲波傳感器檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)在于可以忍受特別惡劣的工作環(huán)境和穩(wěn)定的信號(hào)反饋,該裝置的檢測(cè)對(duì)象包括固體、液體和小顆粒物質(zhì),其工作原理是利用固定反射裝置將超生波束發(fā)射到被測(cè)物體上,在感應(yīng)范圍內(nèi),超生波束接觸到被測(cè)物體表面后會(huì)產(chǎn)生反射波束,并由接收器感應(yīng),通過回波時(shí)間來計(jì)算出傳感器與被測(cè)物體之間的距離。

    超聲波的聲錐存在±5°的發(fā)散角,該發(fā)散角決定了聲錐的空間大小,那么根據(jù)以上特性,如果存在一個(gè)離傳感器距離S處的物體,那么聲錐的直徑D可以由以下公式計(jì)算出來:

    公式中的S可以被看成被測(cè)物體的擺放范圍,當(dāng)然應(yīng)該注意被測(cè)物體的反射面要與傳感器的反射面保持水平,否則會(huì)導(dǎo)致聲波反射偏離,那么傳感器的輸出信號(hào)就會(huì)存在誤差或者沒有信號(hào)。

    圖1 檢測(cè)裝置基本組成

    如圖1所示,該檢測(cè)裝置基本組成主要由超聲波傳感器和屏蔽電纜組成,超聲波傳感器會(huì)將反射信號(hào)轉(zhuǎn)換成與距離成正比的模擬量電流輸出信號(hào)4~20mA,然后電流信號(hào)通過屏蔽電纜傳輸?shù)絇LC的模擬量輸入模塊中。

    2.2 PLC輸入設(shè)備的選型及接口設(shè)置

    考慮到輸入信號(hào)為模擬量電流信號(hào),此設(shè)計(jì)中采用的模擬量輸入模塊型號(hào)為6ES7134-4GB11-0ABO,將超聲波傳感器BN、BK、BU端分別與PLC的L、輸入、M端連接,見圖2。

    圖2 接線原理圖

    2.3 攪拌箱程序編輯的邏輯原理

    PLC輸入的數(shù)據(jù)類型為整數(shù),因?yàn)橛酶↑c(diǎn)數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,所以要把整數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù),然后再根據(jù)輸入數(shù)據(jù)的線性特點(diǎn),將浮點(diǎn)數(shù)乘以一個(gè)特定的系數(shù),即計(jì)算出傳感器與液面的實(shí)際測(cè)量距離,見圖3。

    圖3 計(jì)算程序段

    要得出攪拌箱的液位實(shí)際高度,就要把攪拌箱的箱體高度測(cè)量出來,用箱體高度減去實(shí)際測(cè)量距離的結(jié)果就是液位實(shí)際高度,這些公式都可以被寫入程序中。

    3 WINCC人機(jī)控制系統(tǒng)畫面組態(tài)

    3.1 WINCC系統(tǒng)概述

    Wincc是進(jìn)行快速組態(tài)的HMI系統(tǒng),是基于Microsoft的32位操作系統(tǒng),從其他方面看,它是一種可以無限延伸的系統(tǒng)平臺(tái),并且wincc可以模塊性和靈活性地完成自動(dòng)化任務(wù),為過程數(shù)據(jù)的報(bào)表、采集和歸檔以及為用戶自由定義的應(yīng)用程序的協(xié)調(diào)集成提供了系統(tǒng)模塊。

    本文采用的wincc版本為6.0,該wincc對(duì)用戶所添加的任何形式的擴(kuò)充接口是開放的,并且接口的開放是建立在wincc的模塊結(jié)構(gòu)及其強(qiáng)大的編程接口上的,可以利用wincc的ActiveX控件與程序塊之間建立數(shù)據(jù)連接,實(shí)現(xiàn)攪拌箱的人機(jī)交互功能。

    3.2 變量組態(tài)

    針對(duì)攪拌箱控制系統(tǒng)的變量,首先要做好1#和2#攪拌箱的液位設(shè)置值和實(shí)際值的變量的組態(tài),wincc系統(tǒng)通常是無過程驅(qū)動(dòng)程序連接的內(nèi)部變量、具有過程驅(qū)動(dòng)程序連接的wincc變量以及在編制的C動(dòng)作、項(xiàng)目函數(shù)等中的C變量。

    為了實(shí)現(xiàn)攪拌箱設(shè)定值的更改,使用兩個(gè)Windows對(duì)象按鈕,這樣就可以通過事件驅(qū)動(dòng)的按鈕來更改設(shè)定值。當(dāng)用鼠標(biāo)按下按鈕時(shí),內(nèi)部變量會(huì)有一個(gè)增量,增量是預(yù)先指定的,運(yùn)行期間不可改變。設(shè)定值的更改可以通過一個(gè)項(xiàng)目函數(shù)來實(shí)現(xiàn),并且I/O域的輸出值與內(nèi)部變量相連。

    3.3 畫面組態(tài)

    3.3.1 建立文本輸入的對(duì)話框

    (1)在變量管理器中,創(chuàng)建兩個(gè)16位字符集類型的文本變量,組態(tài)執(zhí)行文本輸入的畫面,對(duì)智能對(duì)象中的I/O域進(jìn)行組態(tài)。

    (2)在其畫面的組態(tài)對(duì)話框中,選擇一個(gè)變量,并將屬性的輸出/輸入數(shù)據(jù)格式設(shè)置為字符串。

    (3)建立變量之間的直接鏈接,在畫面屬性中調(diào)整畫面窗口的大小,使其與剛才創(chuàng)建的畫面的大小相匹配。

    3.3.2 建立棒圖顯示

    在對(duì)象選項(xiàng)中分別選擇兩個(gè)棒圖插入到畫面中,利用棒圖屬性的幾何結(jié)構(gòu)來設(shè)置合適的大小,建立棒圖顯示和變量之間的鏈接,考慮到攪拌箱的高度為1.2m,所以要顯示的最大值為1.6m。

    打開棒圖組態(tài)對(duì)話框,輸入期望變量的名稱或者打開變量的路徑進(jìn)行選擇,棒圖的顯示數(shù)值可以通過嵌入變量動(dòng)態(tài)顯示。

    棒圖對(duì)象可以通過顯示標(biāo)尺標(biāo)注,標(biāo)尺的布局和分度以及標(biāo)簽的大小和格式可以通過按需改變相關(guān)屬性來組態(tài)。

    4 結(jié)束語

    以上是攪拌箱檢測(cè)和控制裝置的工作原理,以及和人機(jī)界面建立的控制聯(lián)絡(luò),通過將以上裝置添加到設(shè)備運(yùn)行過程中,極大地降低生產(chǎn)原材料的浪費(fèi),節(jié)約公司勞動(dòng)力成本,提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。

    [1] 陳海霞.西門子S7-300/400PLC編程技術(shù)及工程應(yīng)用機(jī)械工業(yè)出版社,2011.

    [2]深入淺出西門子winccv6.北京航空航天大學(xué)出版社.

    收稿:2013-12-16

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