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      堿液系統(tǒng)液泛原因探討及處理措施

      2014-05-25 00:29:32靳文芳趙萬杰
      化工設(shè)計(jì)通訊 2014年1期
      關(guān)鍵詞:儲槽投用濾袋

      靳文芳,趙萬杰,王 勇

      (河南能源化工集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽 457004)

      堿液系統(tǒng)液泛原因探討及處理措施

      靳文芳,趙萬杰,王 勇

      (河南能源化工集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽 457004)

      分析堿液臟起泡液泛的原因,提出了解決方法并實(shí)施,解決了問題,為堿液系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

      堿液;起泡;過濾;濾袋;措施

      我公司合成氨廠是80年代我國采用UNDEAWV技術(shù)的國內(nèi)唯一大型氨廠。它以天然氣為原料日產(chǎn)合成氨1 000 t,其生產(chǎn)流程仍然采用高、低溫變換串甲烷化的流程,二氧化碳脫除采用的是改良苯菲爾法,主流程為兩段吸收、帶四級噴射器及蒸汽壓縮機(jī)的一段再生,主吸收劑為K2CO3溶液,并通過向系統(tǒng)中添加V2O5在碳鋼表面形成鈍化膜進(jìn)行防腐。

      1 堿液系統(tǒng)液泛過程

      2013年4月17日,操作人員發(fā)現(xiàn)吸收塔出口CO+CO2從0.1%逐漸上升到0.25%,吸收塔壓差從0.02 MPa快速上升到0.044 MPa。吸收塔出口分離器導(dǎo)淋排出大量的堿液且甲烷化爐床層溫度從320℃迅速下降到260℃。為保證甲烷化爐及后系統(tǒng)的安全,采取了緊急停車處理措施。

      開車正常后發(fā)現(xiàn)甲烷化系統(tǒng)的壓差從0.07 MPa上升到0.2 MPa,說明堿液帶入了甲烷化系統(tǒng)。從這次事故分析來看是吸收塔液泛引起的,而堿液臟起泡是其主要原因。

      2 堿液臟原因分析

      (1)堿液設(shè)備系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物引起發(fā)泡。從2012年以來脫碳溶液運(yùn)行質(zhì)量愈趨惡化,堿液中鐵離子含量分析遠(yuǎn)超過100 mg/L。從過濾出來的雜質(zhì)組分分析來看,含有Ni、Cr、Fe、Cu、單質(zhì)C,F(xiàn)e占有45%。這不僅說明了整個(gè)堿液系統(tǒng)的腐蝕比較嚴(yán)重,也說明前工段工藝氣帶來的催化劑粉塵是污染堿液的另一個(gè)因素。

      (2)在新加弛放氣換熱器內(nèi)析炭形成的炭微粒,隨著氣體進(jìn)入堿液系統(tǒng),增加了堿液中有機(jī)物的含量,從分析的數(shù)據(jù)(表1)印證了這一判斷。

      表1 過濾雜質(zhì)分析統(tǒng)計(jì)表

      (3)由于堿液臟,為了提高堿液再生度,被迫提高工藝氣溫度,這樣就造成了帶入吸收塔的工藝?yán)淠涸黾樱?jīng)過計(jì)算約有2 t/h。工藝?yán)淠褐泻写罅康募状肌⒓姿岬扔袡C(jī)物,這也一定程度污染了堿液。

      (4)隨著前系統(tǒng)工藝氣進(jìn)入的烴類、醇類、油類等。

      (5)堿液系統(tǒng)加入的活化劑二乙醇胺(DEA)在一定條件下會發(fā)生氧化降解和高溫降解,DEA與CO2在一定溫度下可以反應(yīng)生成唑烷酮類和羥乙基哌嗪類化合物。這些降解物質(zhì)都是以油類形式存在,大修停車期間堿液貯槽上層漂浮一層油類物質(zhì)也證明了這一點(diǎn)。

      (6)在系統(tǒng)引甲醇弛放氣期間,工藝氣甲醇含量增加。工藝?yán)淠褐屑状己繌恼5?50 ×10-6上升到4 000×10-6,說明有大量氣體甲醇在堿液吸收過程中溶入到堿液中。

      3 采取的措施

      為了維持整個(gè)堿液系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們采取了以下措施。

      3.1 日常維護(hù)

      (1)為提高堿液中雜質(zhì)在地下儲槽的沉降效果,定期清理地下儲槽。

      (2)定期對過濾器中的活性炭反沖或者更換,提高過濾效果。

      (3)退液6 t左右到大儲槽沉淀5~6 h后再打回系統(tǒng)。

      (4)加空氣位置改至再生塔。保持小流量,配少量氮?dú)猓3治鍍r(jià)釩不下降就可以了。這樣就控制了加入空氣量,防止加入過量造成管道腐蝕和二乙醇胺的氧化降解。

      (5)總鉀控制在28%~30%,防止因總鉀過高對管道腐蝕及過低影響吸收效果。上塔貧液流量穩(wěn)定在160~170 m3/h,下塔半貧液控制在630~650 m3/h,防止貧液與半貧液比例失衡造成再生度下降。

      (6)消泡劑加入謹(jǐn)慎,由氨廠工藝組調(diào)控,班組禁止隨意加消泡劑。按系統(tǒng)溶液240 m3計(jì)算,消泡劑濃度小于5×10-6,控制每次加入量小于1 000 ml。

      (7)再生塔回水閥保持4~6扣開度,當(dāng)成排污用。

      3.2 新加措施

      自制一套過濾裝置,其大小約為9 m3,分為兩室,一室占總體積的五分之四,其下部鋪設(shè)活性炭,在上部用一根導(dǎo)管分為八個(gè)分管,并在分管的出口用濾孔為5μm的濾袋過濾。在二室堿液上部放置吸油紙。過濾流程為,堿液從再生塔底部流出,先經(jīng)過濾袋過濾固體雜質(zhì)后,再經(jīng)過活性炭吸附油、有機(jī)物等,沒有被吸附的油類物質(zhì)再被吸油紙吸附,這樣就形成了一套完整的過濾裝置。如圖1。

      圖1 過濾裝置示意

      濾袋是用不銹鋼絲對濾布進(jìn)行縫補(bǔ),使其呈袋狀。在縫補(bǔ)過程中注意針與針的距離要小,保證濾袋的承壓能力,防止堿液從濾袋的貼合處漏出,影響過濾效果。

      濾袋使用一段時(shí)間后若從底部開線,說明濾袋內(nèi)部承壓,從而造成濾袋開線,這時(shí)不得已更換新的濾袋。隨著投用時(shí)間的延長,系統(tǒng)內(nèi)可被過濾的雜質(zhì)減少,濾袋內(nèi)外的壓差減小,這樣就可以減少更換濾袋的次數(shù),減少使用數(shù)量,降低使用費(fèi)用。現(xiàn)在更換濾袋的次數(shù)已經(jīng)由初期的每周一次延長到兩周一次。

      5月20號,濾袋過濾系統(tǒng)投用后堿液分析數(shù)據(jù)如表2,鐵離子含量見圖2,泡高見圖3。

      表2 堿液分析數(shù)據(jù)

      圖2 堿液中鐵離子含量的變化趨勢

      從圖2可以看出濾袋投用后,溶液Fe離子含量下降明顯,現(xiàn)穩(wěn)定在80 mg/L以下。

      圖3 堿液泡高和消泡時(shí)間變化趨勢

      從圖3可以看出濾袋投用后,溶液消泡時(shí)間和泡高同步下降,說明堿液臟得到了逐步改善。

      袋式過濾器的投用能夠有效改善脫碳系統(tǒng)的過濾效果,降低溶液發(fā)泡程度,鐵離子含量有明顯降低,同時(shí)也減輕系統(tǒng)沖刷腐蝕,達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

      3.3 停車時(shí)的處理

      我們不僅對堿液進(jìn)行在線處理還利用停車機(jī)會對堿液處理,處理措施如下。

      (1)當(dāng)堿液再生合格后全部退至大貯槽,進(jìn)行靜置沉降,使油狀物質(zhì)上浮,固體雜質(zhì)下沉。

      (2)當(dāng)堿液退完后,系統(tǒng)上脫鹽水啟動堿液泵對整個(gè)堿液系統(tǒng)進(jìn)行水洗。

      (3)堿液靜置一段時(shí)間后,專人在大儲槽頂部撈油狀物質(zhì)。

      (4)控制大貯槽上液高度,使剩余的含有雜質(zhì)和油污的堿液不加入系統(tǒng)。

      4 總 結(jié)

      通過采取一系列的措施,堿液系統(tǒng)工況明顯好轉(zhuǎn),不再成為威脅合成氨安全穩(wěn)定生產(chǎn)的因素,但是堿液系統(tǒng)的再生度不夠(再生指數(shù)偏高),這也影響了吸收塔出口氣體的凈化度,增加了噸氨的消耗。我們認(rèn)為這主要是因?yàn)閴A液已經(jīng)用了20多年,堿液中含有無法過濾的雜質(zhì),引起堿液再生不好,從堿液的顏色就可以判斷(現(xiàn)在呈黑醬油色,正常應(yīng)該淡綠色)。要想徹底解決堿液問題只有全部更換,但是廢堿液的安全、環(huán)保處理這個(gè)問題也擺在我們的面前,我們還要對這些問題繼續(xù)探討并加以解決。

      Discussion of Causes of Flooding Phenomenon in Liquid Alkali System and Treatment

      JIN Wen-fang,ZHAO Wan-jie,WANG Yong
      (Zhongyuan Dahua Branch of Hennan Energy&Chemical Group,Puyang Henan 457004,China)

      Analyze causes of liquid alkali system being dirty,bubble and flooding.Propose solutions and revamped the system.After problems are solved,system safe operation is guaranteed.

      liquid alkali system;bubble;filter;filter bag;treatment

      TQ113.26+4.3

      B

      1003-6490(2014)01-0039-02

      2013-10-12

      靳文芳(1987-),女,河南林州人,助工,現(xiàn)在中原大化合成氨廠從事生產(chǎn)管理工作。

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