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    MTBE裝置低異丁烯含量的調(diào)節(jié)方法

    2014-05-10 14:35:26王旭波
    石油化工應(yīng)用 2014年4期
    關(guān)鍵詞:異丁烯辛烷值床層

    王旭波

    (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)

    MTBE(methyl tert-butyl ether)俗稱甲基叔丁基醚,是一種無色、透明、高辛烷值的液體,其辛烷值:RON117,MON101,具有醚樣氣味,是生產(chǎn)無鉛、高辛烷值、含氧汽油的理想調(diào)合組份,作為汽油添加劑已經(jīng)在全世界普遍使用。它不僅能有效提高汽油辛烷值,而且還能改善汽車性能,降低排氣中CO含量,有利于環(huán)境保護(hù),同時(shí)降低汽油的生產(chǎn)成本。在MTBE的生產(chǎn)中高純度異丁烯是提高其質(zhì)量的關(guān)鍵。

    1 裝置概況

    寧夏石化公司有一套MTBE裝置設(shè)計(jì)能力為2萬噸/年,年運(yùn)行時(shí)間為8 000 h,生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為MTBE,副產(chǎn)品為醚后C4,裝置采用9萬噸/年氣分裝置的混合C4和外購甲醇作為原料,由反應(yīng)系統(tǒng)、產(chǎn)品分離、萃取回收系統(tǒng)三個(gè)系統(tǒng)構(gòu)成。裝置主反應(yīng)器由原來的列管式改為混相床式反應(yīng)器,反應(yīng)器前各予備反應(yīng)保護(hù)器,以延長主反應(yīng)器催化劑使用壽命,其采用河北凱瑞化工有限公司生產(chǎn)的D006型催化劑。產(chǎn)品通過初餾塔單塔分離,后水洗,甲醇回收,最后完成整個(gè)生產(chǎn)過程。

    2 反應(yīng)原理

    MTBE是由異丁烯與甲醇在催化劑陽離子交換樹脂的作用下醚化合成的,從本質(zhì)上說,它是一種親電加成反應(yīng)或正碳離子反應(yīng),其反應(yīng)的化學(xué)方程式為:

    MTBE反應(yīng)為可逆放熱反應(yīng),反應(yīng)溫度在35~75℃,壓力0.70~1.0 MPa,大孔強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂催化劑作用下合成。為了保證異丁烯轉(zhuǎn)化率,一般情況下,使進(jìn)料中甲醇摩爾數(shù)略高于進(jìn)料中異丁烯摩爾數(shù)。在正常反應(yīng)條件下,還存在以下副反應(yīng):原料中所含水份與異丁烯反應(yīng)生成叔丁醇(TBA);異丁烯自聚生成二聚物(DIB);甲醇縮合生成二甲醚(DME)和水。副產(chǎn)物叔丁醇和二聚物也具有較高的辛烷值,可隨同MTBE調(diào)入汽油。1-丁烯與甲醇反應(yīng)生成甲基仲丁基醚(MSBE),其性質(zhì)與MTBE相同,也可調(diào)入汽油中。

    所有上述反應(yīng)都屬于放熱反應(yīng),而且其副反應(yīng)均影響生成MTBE的選擇性和轉(zhuǎn)化率,適當(dāng)?shù)目刂品磻?yīng)溫度,控制C4原料中的水分,調(diào)節(jié)合適的醇烯比,可以減少副反應(yīng)的發(fā)生,提高M(jìn)TBE的選擇性和轉(zhuǎn)化率。

    本裝置原設(shè)計(jì)為催化裝置生產(chǎn)的混合C4作為原料,其異丁烯含量在12%~14%,由于生產(chǎn)變動采用醚后C4裂解制烯烴后的液化氣通過氣分裝置分離后的混合C4為原料,其中的異丁烯含量只有5%~6%。

    現(xiàn)就在低異丁烯條件下,分析其操作條件對MTBE合成的影響,從而得出低異丁烯含量時(shí)裝置操作的最優(yōu)參數(shù)。

    3 反應(yīng)器的操作條件對于MTBE的影響

    反應(yīng)器的操作條件包括醇烯比、壓力、預(yù)熱溫度,床層溫度。

    (1)醇烯比:在異丁烯含量低的情況下增大醇烯比可以促使反應(yīng)向正方向進(jìn)行,使醚化反應(yīng)更加徹底。

    (2)反應(yīng)壓力:為保證物料保持在70℃以下,反應(yīng)器采用混相反應(yīng)技術(shù),在一定壓力下,部分C4氣化吸收了部分反應(yīng)生成的熱量。為此,反應(yīng)器出口不設(shè)置壓力控制系統(tǒng)。而是同初餾塔使用同一壓力控制系統(tǒng)。

    (3)預(yù)熱溫度:根據(jù)混相床反應(yīng)原理,預(yù)熱溫度控制著催化劑床層溫度,預(yù)熱溫度越高反應(yīng)進(jìn)行的越快,反應(yīng)物料在未到反應(yīng)器出口就接近平衡,熱點(diǎn)溫度愈向床層下部移動,反應(yīng)就會更徹底。

    (4)床層溫度:床層溫度對于醚化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率也有較大的影響,隨著反應(yīng)溫度的提高,醚化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率會迅速增大,達(dá)到最大值后逐漸下降,因?yàn)殡S著反應(yīng)溫度提高醚化反應(yīng)速率常數(shù)增大,所以醚化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率增大。

    鑒于以上原因我們對操作條件做出相應(yīng)的調(diào)整(見表 1)。

    表1 反應(yīng)器的操作條件

    4 初餾塔操作條件對MTBE的影響

    初餾塔屬于共沸精餾塔,正常操作過程中要搞好以下幾點(diǎn),(1)進(jìn)料狀態(tài)要穩(wěn)定;(2)保證塔的空速要控制在該浮閥塔所允許的范圍內(nèi);(3)在保證塔底產(chǎn)品合格的情況下盡可能的減少塔頂MTBE含量。為了保證以上幾點(diǎn),在操作過程中要控制好塔底溫度、塔壓、塔空速。

    (1)塔底溫度:控制好塔底溫度可以保證塔底MTBE的純度,一般控制在120~130℃。

    (2)塔壓:盡量控制高點(diǎn)的塔壓可以減少塔頂MTBE的含量,提高塔底的MTBE含量,一般控制在0.52~0.55 MPa。

    (3)塔空速:空速取決于進(jìn)料量及回流量,而進(jìn)料取決于生產(chǎn)負(fù)荷及同一負(fù)荷下原料C4中異丁烯含量的大小,原料C4中異丁烯含量越小,該塔的氣相負(fù)荷增加。而現(xiàn)在C4中異丁烯的含量比較低,應(yīng)提高塔底的蒸汽量,然后增加塔頂采出量來保證物料平衡。

    5 調(diào)整的效果

    裝置于2014年2月11日白班進(jìn)料開工,經(jīng)過兩個(gè)班的調(diào)整后MTBE的純度穩(wěn)定并合格(≥98%),醇烯比按1.05進(jìn)行配比,具體數(shù)據(jù)(見表2、表3)。

    表2 反應(yīng)器調(diào)整結(jié)果(%)

    表3 初餾塔調(diào)整結(jié)果(%)

    由上表可見,改變操作參數(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響,尋找最優(yōu)操作參數(shù)是使產(chǎn)品合格的關(guān)鍵因素。

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