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    基于FX2N可編程控制器的機(jī)械手控制系統(tǒng)

    2014-05-07 12:49:30崔成辰
    機(jī)械工程與自動化 2014年3期
    關(guān)鍵詞:未加工上料限位

    崔成辰

    (上海理工大學(xué) 光電信息與計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 控制科學(xué)與工程系,上海 200093)

    0 引言

    隨著工業(yè)技術(shù)的高速發(fā)展,越來越多的生產(chǎn)采用了流水線操作,而且生產(chǎn)的條件越來越苛刻(人們經(jīng)常受到高溫、腐蝕及有毒物品等因素的危害),所以普通的人力已經(jīng)無法滿足實(shí)際工作的需要,為了節(jié)約人的體力,機(jī)械手就這樣誕生了。機(jī)械手除了可以像人一樣往復(fù)地運(yùn)動,還能夠按照生產(chǎn)工藝的要求,遵循一定的程序、時間和位置來完成工件的傳送和裝卸,實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化和自動化。

    本設(shè)計(jì)擬開發(fā)的上下料機(jī)械手可在空間抓放工件,動作靈活多樣,可代替人工在高溫和危險的作業(yè)區(qū)進(jìn)行作業(yè),可抓取重量較大的工件。它采用PLC控制,和傳統(tǒng)繼電器控制相比較,穩(wěn)定性更高,接線更簡單,抗干擾能力更強(qiáng),維修更方便;此外還可以簡化控制線路,節(jié)省成本,進(jìn)一步提高勞動生產(chǎn)率。

    1 機(jī)械手系統(tǒng)

    1.1 機(jī)械手單元控制要求

    本文所設(shè)計(jì)的機(jī)械手系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)械手的伸縮、升降、旋轉(zhuǎn)、夾緊和放松等動作,由底盤、立桿、手臂、手組成。整個機(jī)械手系統(tǒng)工作環(huán)境如圖1所示。

    機(jī)械手單元的控制要求如下:首先機(jī)械手旋轉(zhuǎn)移動到送料傳送帶(上料工位處),夾緊零件,然后旋轉(zhuǎn)到加工位,放松零件進(jìn)行加工,隨后把加工后的零件夾緊送到卸料傳送帶(卸料工位處),放下工件,最后機(jī)械手回到上料位并恢復(fù)初始狀態(tài)。初始狀態(tài)時,機(jī)械手的立桿最高,手臂最短,手最松。機(jī)械手的旋轉(zhuǎn)依靠底盤,底盤由一個旋轉(zhuǎn)直流電機(jī)驅(qū)動,該電機(jī)的正/反旋轉(zhuǎn)控制底盤的順時針/逆時針旋轉(zhuǎn);機(jī)械手的上升下降依靠立桿完成,立桿由一個直流電機(jī)驅(qū)動控制,該電機(jī)的上行/下行控制機(jī)械手的上升/下降;機(jī)械手的前進(jìn)和縮回是由手臂完成,手臂由另一個直流電機(jī)驅(qū)動控制,該電機(jī)的右行/左行控制機(jī)械手的前進(jìn)/縮回;機(jī)械手的夾緊和放松也由一個直流電機(jī)控制,該電機(jī)的右行/左行控制機(jī)械手的抓緊/放松。在機(jī)械手的各相應(yīng)位置都有行程開關(guān)用于定位。

    圖1 機(jī)械手系統(tǒng)工作圖

    1.2 工藝流程與動作順序

    機(jī)械手的旋轉(zhuǎn)底座共有3個方向,即上料、加工、下料,每個方向相差90°。根據(jù)旋轉(zhuǎn)工作臺的工藝要求,機(jī)械手的工作方式有啟動階段、工作階段、結(jié)束階段3種模式,分別完成裝零件、取零件后再裝入和取零件的工作過程。

    以典型的加工階段為例,當(dāng)上料傳送帶上檢測到有零件后,若旋轉(zhuǎn)工作臺發(fā)出加工完成信號,機(jī)械手定位在加工工位:機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到加工工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,夾緊已加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回;機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到下料工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,放松已加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回;機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到上料工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,夾緊未加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回;機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到加工工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,放松未加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回。

    若在啟動工作階段,對開始的1~4個零件,只有裝料要求,機(jī)械手定位在上料工位:機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到上料工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,夾緊未加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回;機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到加工工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,放松未加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回。

    若在結(jié)束工作階段,對最后的4個零件,只有卸料要求,機(jī)械手定位在加工工位:機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到加工工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,夾緊已加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回;機(jī)械手旋轉(zhuǎn)到下料工位,機(jī)械手伸出,手臂下降,放松已加工的零件,手臂上升,機(jī)械手縮回。

    2 控制系統(tǒng)硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    控制系統(tǒng)硬件采用三菱FX2N系列PLC,其特點(diǎn)是小型、高速、高性能。根據(jù)機(jī)械臂的功能要求,系統(tǒng)需要3個點(diǎn)動按鈕和15個行程開關(guān)來控制電動機(jī)的停止位置,故輸入點(diǎn)有18個;4個電動機(jī)都能分別向2個方向運(yùn)動,故輸出點(diǎn)數(shù)有8個,總的輸入/輸出點(diǎn)數(shù)為18/8。這里采用FX2N系列CPU模塊1個和I/O模塊2個:FX2N-16MR-001基本單元1個,帶8點(diǎn)輸入/8點(diǎn)繼電器輸出;FX2N-8EX擴(kuò)展單元2個,其每個帶8點(diǎn)繼電器輸入。硬件系統(tǒng)總的輸入/輸出點(diǎn)數(shù)為24/8,輸入點(diǎn)數(shù)多余的6個備用。PLC輸出、輸入地址分配見表1和表2。

    表1 PLC輸出地址

    按上述工藝及地址描述工作過程,可以把零件安裝工作時的流程簡單描述為:按啟動(X5),旋轉(zhuǎn)電機(jī)逆時針旋轉(zhuǎn)(Y1)到上料工位(X24),機(jī)械手伸出(Y13)到限位開關(guān)(X13),手臂下降(Y15)到限位開關(guān)(X15),夾緊未加工的零件(Y11)到限位開關(guān)(X11),手臂上升(Y14)到限位開關(guān)(X14),機(jī)械手縮回(Y12)到限位開關(guān)(X22),旋轉(zhuǎn)電機(jī)順時針旋轉(zhuǎn)(Y0)到加工工位(X25),機(jī)械手伸出(Y13)到限位開關(guān)(X13),手臂下降(Y15)到限位開關(guān)(X15),放松未加工的零件(Y10)到限位開關(guān)(X10),手臂上升(Y14)到限位開關(guān)(X14),機(jī)械手縮回(Y12)到限位開關(guān)(X22),完成一次零件安裝。

    表2 PLC輸入地址

    3 軟件系統(tǒng)與程序設(shè)計(jì)

    3.1 程序流程圖

    程序流程圖如圖2所示。

    圖2 程序流程圖

    3.2 程序設(shè)計(jì)

    條件判斷梯形圖見圖3。

    圖3 條件判斷梯形圖

    如果待加工零件數(shù)D0>0,而且已經(jīng)送到加工位的零件數(shù)D1≤3,那么將執(zhí)行啟動工作階段的機(jī)械手回初始狀態(tài)程序,即后續(xù)程序是使機(jī)械手抬得最高,手臂最短,手最松,并且停在上料工位X24。

    如果待加工零件數(shù)D0>0,而且已經(jīng)送到加工位的零件數(shù)D1>3,那么將執(zhí)行正常工作階段的機(jī)械手回初始狀態(tài)程序,即后續(xù)程序是使機(jī)械手抬得最高,手臂最短,手最松。由于正常工作階段要循環(huán)兩次抓放物料,因此設(shè)正常工作狀態(tài)下記錄抓放次數(shù)的計(jì)數(shù)器C4計(jì)數(shù)值為1,即第1次C4為0,第2次置1,那么第1次機(jī)械手停在加工位X25,第2次停在上料工位X24。

    如果待加工零件數(shù)D0=0,而且已經(jīng)送到加工位的零件數(shù)D1>3,那么將執(zhí)行結(jié)束工作階段的機(jī)械手回初始狀態(tài)程序,即后續(xù)程序是使機(jī)械手抬得最高,手臂最短,手最松,并且停在加工位X25。

    4 結(jié)束語

    本文闡述了以三菱FX2N可編程控制器為控制核心的工業(yè)機(jī)械臂控制系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,簡單又實(shí)用,在某企業(yè)的生產(chǎn)線上24 h連續(xù)運(yùn)行,運(yùn)行平穩(wěn)可靠。與原有的人工工作方式相比,極大地提高了生產(chǎn)效率。

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