張家口發(fā)電廠 河北張家口 075100
摘要:在正常的鍋爐運(yùn)行中,如何進(jìn)行燃燒調(diào)整是維護(hù)鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的一個(gè)關(guān)鍵因素。通過(guò)燃燒調(diào)整降低飛灰含碳量有助于提高鍋爐效率。文章首先分析了燃燒調(diào)整的主要技術(shù),然后通過(guò)實(shí)例分析,提出了通過(guò)燃燒調(diào)整降低飛灰含碳量的具體措施。
關(guān)鍵詞:燃燒調(diào)整;鍋爐;飛灰含碳量
一、前言
對(duì)于鍋爐運(yùn)行來(lái)說(shuō),降低飛灰含碳量是實(shí)現(xiàn)鍋爐運(yùn)行效率最大化的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。針對(duì)一二三次風(fēng)風(fēng)速以及調(diào)整煤粉細(xì)度等進(jìn)行燃燒調(diào)整,改變鍋爐燃燒的控制方式,能夠節(jié)約能源,符合科學(xué)發(fā)展觀的要求
二、鍋爐燃燒調(diào)整的主要技術(shù)
1.鍋爐燃燒調(diào)整
所謂電站鍋爐燃燒調(diào)整就是通過(guò)合理調(diào)整鍋爐燃料的供給以及配風(fēng)參數(shù),同時(shí)改變鍋爐燃燒的控制方式,促進(jìn)爐膛內(nèi)的燃料能夠及時(shí)穩(wěn)定持續(xù)地燃燒同時(shí)能夠承載機(jī)組負(fù)荷的變動(dòng)并保證燃料燃燒達(dá)到最優(yōu)。調(diào)整燃燒調(diào)整的目的是在滿足外界電負(fù)荷所需要的蒸汽量的基礎(chǔ)上,保證電站鍋爐運(yùn)行的安全性以及經(jīng)濟(jì)性,具體目的如下:第一,保證電站鍋爐設(shè)備內(nèi)穩(wěn)定的汽壓以及汽溫,保證鍋爐工作時(shí)有足夠的蒸發(fā)量。第二,電站鍋爐爐膛內(nèi)的燃料著火穩(wěn)定燃料燃燒要安全,燃燒的火焰能夠均勻地充滿爐膛內(nèi),確保不會(huì)出現(xiàn)結(jié)渣,在燃燒的過(guò)程中不會(huì)燒毀燃燒器以及鍋爐的水冷壁,鍋爐內(nèi)的過(guò)熱器也不會(huì)超溫。第三,使電站鍋爐整體的機(jī)組在運(yùn)行中能夠保持最高的經(jīng)濟(jì)性。第四,在燃燒的過(guò)程中能夠減少污染物的排放。
2.鍋爐燃燒調(diào)整主要技術(shù)
(一)通過(guò)試驗(yàn)調(diào)整調(diào)整鍋爐燃燒的技術(shù)
在鍋爐燃燒運(yùn)行中,科學(xué)的鍋爐燃燒調(diào)整的調(diào)整試驗(yàn),可以找到最合理的風(fēng)煤比例,在實(shí)驗(yàn)中確定鍋爐燃燒設(shè)備應(yīng)該設(shè)置的運(yùn)行最佳參數(shù),同時(shí)制定合理科學(xué)的計(jì)算機(jī)控制曲線,這樣就可以采用這個(gè)控制曲線來(lái)指導(dǎo)鍋爐燃燒的運(yùn)行與操作。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中,專業(yè)人員要保證大量正交以及單因素等的實(shí)驗(yàn),這種調(diào)整實(shí)驗(yàn)消耗大量的時(shí)間與精力,所以這種實(shí)驗(yàn)一般就是應(yīng)用在新機(jī)組的試運(yùn)行以及舊機(jī)組的燃燒設(shè)備以及所用燃料的種類和機(jī)組的操作方式的改變時(shí)。
(二)基于燃燒理論的鍋爐燃燒建模調(diào)整技術(shù)
進(jìn)行鍋爐燃燒調(diào)整中,在燃燒理論的基礎(chǔ)上的建模技術(shù)的運(yùn)用,主要是深入理解燃燒理論,并根據(jù)這個(gè)理論建立模型探討求解的方法,數(shù)值模擬鍋爐的燃燒情況,以實(shí)現(xiàn)鍋爐燃燒調(diào)整,近兩年我國(guó)這種研究技術(shù)取得了非??上驳某晒?。但是這種方法的計(jì)算比較復(fù)雜,所需要的時(shí)間也比較長(zhǎng),在一些燃燒機(jī)理不夠明確的情況下無(wú)法建立完善比較正確地鍋爐模型。在燃燒過(guò)程中,進(jìn)行在線建模和燃燒調(diào)整還存在很大的問(wèn)題,所以說(shuō)這種方法主要應(yīng)用在離線分析以及高仿真研究上。
(三)基于燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)改造的燃燒調(diào)整技術(shù)
通過(guò)對(duì)于燃燒設(shè)備的設(shè)計(jì)與改造,實(shí)現(xiàn)鍋爐燃燒調(diào)整的技術(shù),主要是通關(guān)過(guò)在燃燒理論研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行電站鍋爐燃燒器等的調(diào)整設(shè)計(jì)和改造,以實(shí)現(xiàn)鍋爐燃燒調(diào)整的一種技術(shù)方式。在鍋爐燃燒運(yùn)行中,燃燒設(shè)備也是影響燃燒效率的重要原因,提高燃燒設(shè)備的水平能夠保證燃燒效率的提高,這種技術(shù)取得了良好的成果,已經(jīng)進(jìn)入了比較穩(wěn)定的階段。但是,需要注意的是燃燒器的設(shè)計(jì)以及改造等,還會(huì)受到煤種以及燃燒制粉系統(tǒng)的影響。
三、實(shí)例分析
林西熱電公司4#爐是臺(tái)130t/h中溫中壓煤粉鍋爐,鍋爐為Ⅱ型布置的自然循環(huán)鍋爐,制粉系統(tǒng)采用鋼球磨煤機(jī)中間儲(chǔ)倉(cāng)式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),四角切圓燃燒,直流燃燒器。
近段時(shí)間4#鍋爐運(yùn)行暴露出一些問(wèn)題,燃燒不穩(wěn)、負(fù)荷變化大,飛灰、灰渣可燃物含量偏高,平均值分別在6.84%和8.76%,低負(fù)荷穩(wěn)燃能力差,使鍋爐燃燒效率下降,發(fā)電煤耗上升,嚴(yán)重影響了鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,也給設(shè)備安全、人身安全帶來(lái)了許多隱患。
四、原因分析及對(duì)策
鍋爐燃燒工況的好壞對(duì)鍋爐機(jī)組和整個(gè)發(fā)電廠運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性有很大的影響。燃燒調(diào)節(jié)的任務(wù)是:適應(yīng)外界負(fù)荷的要求,在滿足必須的蒸汽量和合格的蒸汽量的前提下,保證鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。對(duì)于一般固態(tài)排渣煤粉爐,進(jìn)行燃燒調(diào)節(jié)的目的可具體歸納為以下幾方面:保證正常穩(wěn)定的汽壓、汽溫和蒸發(fā)量。著火穩(wěn)定、燃燒中心適當(dāng),火焰分布均勻,不燒損燃燒器、過(guò)熱器等設(shè)備,避免結(jié)渣。使機(jī)組運(yùn)行保證最高的經(jīng)濟(jì)性。減少燃燒污染物的排放。
鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常碰到的工況改變是負(fù)荷變化,當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化時(shí),必須及時(shí)調(diào)節(jié)送入爐內(nèi)的燃料量和風(fēng)量,使燃燒工況相應(yīng)改變。在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),由于爐膛溫度高,著火與混合條件比較好,故燃燒一般是穩(wěn)定的,但這時(shí)排煙損失比較大。為了提高鍋爐效率,可以根據(jù)煤質(zhì)等具體條件,考慮適當(dāng)降低過(guò)量空氣系數(shù)運(yùn)行,使排煙熱損失降低。
1.鍋爐使用煤種與設(shè)計(jì)煤種的偏差
原鍋爐設(shè)計(jì)煤種為林西礦洗混煤,但因情況變化,現(xiàn)在為范礦洗煤、呂中礦煤、錢營(yíng)礦煤,有時(shí)還摻燒洗矸對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)燃燒影響極大,為此對(duì)來(lái)煤情況進(jìn)行了調(diào)查。
根據(jù)分析表明,煤燃燒煤種與設(shè)計(jì)煤種相差很大,使鍋爐燃燒強(qiáng)度下降,煤粉燃燒不完全,是造成鍋爐燃燒不穩(wěn)及飛灰、灰渣可燃物含量高的重要原因之一。
2.煤粉過(guò)粗
原設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90=18%,鍋爐對(duì)煤粉細(xì)度要求較高,由于運(yùn)行人員責(zé)任心不強(qiáng)、粗粉分離器擋板開(kāi)度不當(dāng),造成煤粉過(guò)粗且不均勻。由于煤粉過(guò)粗使鍋爐燃燒不完全,導(dǎo)致飛灰、灰渣可燃物含量較高。
3.燃燒調(diào)整
運(yùn)行調(diào)整是燃燒好壞的重要因素,要組織起良好的燃燒工況,必須控制好風(fēng)量及一、二次風(fēng)率的配比,但在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn):高負(fù)荷時(shí),氧量控制過(guò)小,低負(fù)荷時(shí),氧量控制過(guò)大對(duì)燃燒的穩(wěn)定性有較大影響,這也是造成飛灰、灰渣可燃物含量高的一個(gè)重要原因。
五、改進(jìn)措施
1.煤粉細(xì)度的調(diào)整
結(jié)合鍋爐大修,對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行徹底修整,為解決煤粉粗的問(wèn)題:1)重新調(diào)整粗粉分離器擋板開(kāi)度,這是降低煤粉細(xì)度的主要環(huán)節(jié),根據(jù)制粉量及分離器的特性,確定最佳擋板開(kāi)度為50℃;2)控制制粉風(fēng)量,因?yàn)槊悍鄞值闹饕蚴侵品埏L(fēng)量偏大,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),在保證制粉系統(tǒng)出力和正常運(yùn)行情況下,排粉風(fēng)機(jī)風(fēng)門開(kāi)度由100%下調(diào)到75%,再循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度為50%,冷風(fēng)門盡量關(guān)閉。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行調(diào)整,煤粉細(xì)度由R90=18%調(diào)整到R90=16%左右,完全滿足實(shí)際運(yùn)行要求。
2..一次風(fēng)速調(diào)整
用高溫測(cè)溫儀在石灰石噴入口處測(cè)得的爐膛溫度接近1 200℃,對(duì)石灰石的煅燒已無(wú)大礙,如繼續(xù)提高爐膛溫度反而會(huì)使石灰石粉燒結(jié),因此沒(méi)有必要再提高爐膛溫度,而且提高爐膛溫度對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行不利。溫度對(duì)含碳量大小比較敏感,溫度低時(shí)煤中的飛灰含碳量分析出率也低,固飛灰含碳量反應(yīng)速度相對(duì)較小,但溫度過(guò)高時(shí),由于氧化鈣的高溫?zé)Y(jié)而降低活性,而且溫度大于1200℃后,固飛灰含碳量產(chǎn)物CaSO4開(kāi)始分解,降低飛灰含碳量率也就不高。故有學(xué)者認(rèn)為吸收劑的噴入點(diǎn)最佳溫度一般在1050~1250℃之間。
2.一次風(fēng)粉混合物溫度調(diào)整
通過(guò)調(diào)節(jié)壓力冷風(fēng)門的開(kāi)度,來(lái)調(diào)節(jié)一次風(fēng)粉混合物溫度。并不是隨著一次風(fēng)粉混合物溫度的降低而使降低飛灰含碳量效率提高。有可能是一次風(fēng)粉混合物溫度降低后,造成煤粉著火延遲,反而在噴鈣區(qū)域溫度很高,造成氧化鈣燒結(jié),使降低飛灰含碳量產(chǎn)率下降。
3.鍋爐排煙溫度的調(diào)整
通過(guò)調(diào)整熱風(fēng)再循環(huán)風(fēng)門的開(kāi)度和投運(yùn)暖風(fēng)器,使鍋爐排煙溫度增加,當(dāng)排煙溫度從112℃增到122℃時(shí),脫飛灰含碳量率從47%增到52%;當(dāng)排煙溫度從120℃降到110℃時(shí),脫飛灰含碳量率從61.5%降到58.5%。原因是排煙溫度增加后,活化塔噴水量增加,使得活化塔的降低飛灰含碳量效果提高。
六、結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,通過(guò)燃燒調(diào)整降低飛灰含碳量是降低飛灰含碳量的一個(gè)有效措施。在實(shí)際的操作中,運(yùn)行人員應(yīng)對(duì)爐膛運(yùn)行情況進(jìn)行準(zhǔn)確的分析,從而確保燃燒調(diào)整的可行性。
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