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      退運高加汽側(cè)導(dǎo)致鍋爐B側(cè)主汽溫超溫的分析和應(yīng)對措施

      2014-04-29 00:00:00付春冶
      數(shù)字化用戶 2014年12期

      【摘 要】機組運行中退運高加汽側(cè),由于給水溫度降低,易出現(xiàn)主汽溫超溫的情況,對過熱器管道和汽輪機高壓缸等設(shè)備的安全運行造成威脅。本文旨在結(jié)合現(xiàn)場情況,分析退運高加汽側(cè)過程中導(dǎo)致主汽溫超溫的原因,總結(jié)經(jīng)驗,采取應(yīng)對措施解決高加退運汽側(cè)導(dǎo)致鍋爐主汽溫超溫的問題。

      【關(guān)鍵詞】高加;超溫;分析;措施

      1 機組簡介

      粵瀧發(fā)電公司2號鍋爐為東方鍋爐設(shè)計制造的DG420/13.7-II2型鍋爐,一次中間再熱п型布置、超高壓自然循環(huán)汽包爐、12臺燃燒器分三層四角布置,切圓燃燒、平衡通風(fēng)、中儲式制粉系統(tǒng),配有兩臺鋼球磨煤機,原設(shè)計燃用無煙煤,2012年進(jìn)行了鍋爐的煙煤改造,開始燃用煙煤,高溫過熱器受熱面增加約357㎡。過熱器的溫度調(diào)節(jié)采用噴水減溫為主,在全大屏過熱器至屏式過熱之間布置一級噴水減溫,在屏式過熱器至高溫過熱器之間布置二級噴水減溫器,噴水水源取自高壓加熱器前鍋爐給水。2號汽輪機為上海汽輪機廠設(shè)計制造的N135—13.24/535/535型汽輪機,超高壓、中間再熱、雙缸、雙排汽、單軸凝汽式汽輪機,配有兩臺高壓加熱器,分別為JG-490-5-1、JG-450-5-2,出水溫度分別為222.3℃,240℃。5號高加的汽源是二段抽汽,6號高加的汽源是一段抽汽。

      2 操作經(jīng)過

      2.1操作前機組工況

      7月13日15:40,2號機組負(fù)荷100MW,兩臺制粉系統(tǒng)運行,12臺給粉機運行。鍋爐、汽機均為手動調(diào)節(jié)方式,機組負(fù)荷由鍋爐手動控制。鍋爐汽包水位投自動,過熱器減溫水投自動。汽輪機高壓調(diào)門為順序閥控制方式,開度為119(全開為135)。巡查發(fā)現(xiàn)五號高加疏水至除氧器調(diào)整門管道有砂眼漏汽,運行人員與維修人員現(xiàn)場檢查后決定退運高加汽側(cè)對漏汽管道焊接處理。

      2.2退運高加汽側(cè)的汽機側(cè)操作

      16:00開始退運5、6號高加汽側(cè),采用一段抽汽、二段抽汽電動門同時慢慢節(jié)流的方式,以保證主給水溫度緩慢平穩(wěn)下降。16:30完全退出高加汽側(cè)。16:30配合鍋爐調(diào)整主汽溫將汽機高壓調(diào)門開度由119開大至135。

      2.3退運高加汽側(cè)的鍋爐側(cè)操作

      16:23 鍋爐B側(cè)主汽溫上升較快,退出B側(cè)主汽溫減溫水調(diào)整門自動,手動調(diào)整,將過熱器減溫水量調(diào)到最大,B側(cè)主汽溫仍在上升。16:24采用節(jié)流主給水電動門提高減溫水壓力來提高減溫水流量,主給水電動門前后差壓由0.5MPa升至2.0MPa,減溫水量上升幅度較大,B側(cè)主汽溫上升至548℃開始下降。16:28 B側(cè)主汽溫度降至502℃,運行人員將主給水電動門開大,主給水電動門前后差壓由2.0MPa降至0.5Mpa,主給水流量瞬間變大,汽包水位達(dá)+75mm,3號給水泵勺管跳自動,運行人員手動調(diào)穩(wěn)汽包水位。16:31鍋爐B側(cè)主汽溫度最高升至573℃,對應(yīng)的汽機側(cè)主汽溫548℃,過熱器管壁溫度最高560℃。經(jīng)手動調(diào)節(jié)加大減溫水量,將上層給粉機指令由90%降低至20%,B側(cè)主汽溫開始下降。16:34 B側(cè)主汽溫下降至543℃,16:37又上升至561℃。16:37節(jié)流主給水電動門,主給水電動門前后差壓由0.5Mpa升至1.2MPa,通過穩(wěn)定負(fù)荷,調(diào)節(jié)減溫水量,主汽溫得到控制。主要參數(shù)變化如表1所示:

      3 原因分析

      汽輪機運行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:當(dāng)全部高加切除時,允許發(fā)出125MW,本次退運高加汽側(cè)時負(fù)荷100MW,符合規(guī)程要求。汽機在退運高加汽側(cè)時,從表1可以看出,從16:00開始退運高加汽側(cè),至16:30高加汽側(cè)完全退出,給水溫度下降平均速度在2.4℃/min,最大給水溫度下降速度是3.8℃/min,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于規(guī)程規(guī)定的高加汽側(cè)在退運時給水溫度下降速度不超過10℃/min,符合規(guī)程的要求。雖說退運高加汽側(cè)會使汽輪機抽汽量減小,做功蒸汽增加使機組負(fù)荷上升,但本次操作退運抽汽時采用慢慢節(jié)流抽汽電動門的方法,操作平緩,而且整個退運汽側(cè)過程時間較長,對機組負(fù)荷的影響基本可以忽略。所以造成鍋爐B側(cè)主汽溫超溫的原因在鍋爐側(cè)。主要原因分析如下:

      3.1鍋爐煙煤改造后退運高加汽側(cè),減溫水量大幅增加

      高加退運汽側(cè),導(dǎo)致給水溫度降低,從給水加熱到飽和蒸汽需要的熱量增加,如不增加燃料量,蒸發(fā)量將要下降,如要維持蒸發(fā)量不變,必須增加燃料量,這必將使過熱器煙氣側(cè)的傳熱量增加,使過熱汽溫升高[3]。此次操作是鍋爐煙煤改造后的第一次運行中退運高加汽側(cè)操作,由于鍋爐煙煤改造后工況與之前變化較大,再加上高溫過熱器受熱面增加357㎡,使主汽溫控制起來充滿了難度。如表2所示,在100MW負(fù)荷下,高加退運后的減溫水量是高加投運時的4倍。減溫水的大量增加使汽溫較難控制,尤其在退運高加汽側(cè)這個工況轉(zhuǎn)換過程中的減溫水量控制更是充滿難度。

      3.2鍋爐給粉機下粉不均,退運高加汽側(cè)過程中大量下粉導(dǎo)致負(fù)荷突升

      由于風(fēng)粉混合器存在缺陷,鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)多臺給粉機下粉不均的情況,下粉時多時少,時有時無,對機組負(fù)荷的穩(wěn)定造成較大影響。本次退運高加汽側(cè)過程中,16:28-16:31鍋爐C-C給粉機、A-C給粉機開始有粉下,查歷史曲線C-C風(fēng)粉混合溫度由190℃降至180℃,A-C風(fēng)粉混合溫度由180℃降至165℃,一次風(fēng)速也出現(xiàn)下降,說明給粉機下粉量突然增加,進(jìn)入爐膛的燃料量增加,鍋爐的燃燒率增強,負(fù)荷由92MW沖至100MW,導(dǎo)致B側(cè)主汽溫快速上升,較難控制。

      3.3 B側(cè)主蒸汽通流量小,汽溫較難控制

      由于汽輪機調(diào)門是順序閥控制,調(diào)門壓在119開度,此時GV4是全關(guān)的,GV1、GV4對應(yīng)的是B側(cè)主蒸汽管,所以B側(cè)主蒸汽管流通面積小, B側(cè)汽溫相對A側(cè)較難調(diào)整。尤其是在主汽溫度高時,此時開調(diào)門從119開至124過程中,GV3由40%開至100%,GV4由3.6%開至9.1%,此時出現(xiàn)A側(cè)主蒸汽管流量大,B側(cè)蒸汽管流量小,故而產(chǎn)生A側(cè)主汽溫沒超,而B側(cè)主汽溫狂升的狀態(tài)。這種判斷可以從汽機側(cè)B側(cè)主汽溫度只有548℃,沒有快速上升中得到驗證。

      3.4運行人員操作幅度較大

      (1)手動調(diào)整減溫水量幅度較大

      由表1可以看出,16:24發(fā)現(xiàn)B側(cè)主汽溫度上升,減溫水量不足,退出減溫水調(diào)節(jié)閥自動,采用節(jié)流主給水電動門提高減溫水量,B側(cè)一級減溫水量由3.5 T/H升至7.0 T/H,B側(cè)二級減溫水量由2.7 T/H升至11 T/H,B側(cè)主汽溫最高升至548℃開始下降,隨后于16:28又造成低溫502℃,此時又開大主給水電動門,減小減溫水量,B側(cè)一級減溫水量調(diào)小至2.9T/H,B側(cè)二級減溫水量調(diào)小至0T/H,隨后汽溫開始上升。16:31 B側(cè)主汽溫達(dá)573℃,16:34 B側(cè)主汽溫降至543℃,由于減溫水量減小幅度大,16:37 B側(cè)主汽溫上升至561℃。在控制主汽溫的過程中,運行人員手動調(diào)整減溫水量幅度過大。

      (2)節(jié)流主給水電動門操作幅度大

      減溫水量不足時節(jié)流主給水電動門,主給水電動門前后壓差由0.5MPa升至2.0Mpa,減溫水量大幅度增加。在發(fā)現(xiàn)汽溫下降時,16:28又開大了主給水電動門,導(dǎo)致給水流量瞬間增大,造成鍋爐汽包水位達(dá)+75mm,3號給水泵跳自動,在調(diào)穩(wěn)水位過程中,對汽溫調(diào)節(jié)造成了短時間的忽視,使B側(cè)主汽溫快速上升于16:31達(dá)573℃。在節(jié)流主給水電動門時操作幅度過大。

      4 應(yīng)對措施

      主汽溫度的控制是電廠過程控制中的一個難點[4],主汽溫度容易受到多種因素的影響,如煙氣溫度變化、負(fù)荷的變化、燃料量的變化、給水溫度變化、減溫水流量變化等。加之主汽溫度是一個遲延現(xiàn)象比較嚴(yán)重的對象,尤其在退運高加汽側(cè)這種工況轉(zhuǎn)換過程中,無論是PID汽溫反饋控制和退出自動手動調(diào)節(jié)都充滿難度,下面就針對退運高加汽側(cè)造成B側(cè)主汽溫度超溫的情況,采取如下應(yīng)對措施:

      4.1退運高加汽側(cè)操作前,提前調(diào)整運行工況

      (1)提前節(jié)流主給水電動門,從這次經(jīng)驗來看,主給水電動門前后差壓調(diào)至1.2Mpa為宜,既不影響給水流量和汽包水位,又讓減溫水量有足夠的裕度。

      (2)停運一側(cè)制粉系統(tǒng),實踐表明,停運一側(cè)制粉系統(tǒng)時,送入爐膛的三次風(fēng)量減少,使對流過熱器的換熱量減小,過熱器減溫水量會減小,對退運高加汽側(cè)時主汽溫的平穩(wěn)控制提供了有利條件。

      (3)在退運高加汽側(cè)操作前,將汽輪機高壓調(diào)門開至128以上,以保證A、B側(cè)主蒸汽通流量相當(dāng),有利于主汽溫的調(diào)整。待高加汽側(cè)退運完成后,工況相對穩(wěn)定,再試著關(guān)小高壓調(diào)門來提高一次調(diào)頻動作合格率。

      4.2退運高加汽側(cè)操作時,穩(wěn)定負(fù)荷,避免大幅度操作

      (1)退運高加汽側(cè)時,將機組負(fù)荷調(diào)穩(wěn)。安全考慮,退運高加汽側(cè)的機組負(fù)荷以不超過100MW為宜。將下粉不穩(wěn)定的給粉機停運,避免下粉時有時無,時少時多造成負(fù)荷波動。

      (2)在汽溫調(diào)節(jié)過程中要有針對性,前瞻性,了解減溫水閥與減溫水流量的對應(yīng)關(guān)系,操作幅度控制好,適時適度調(diào)節(jié),以免引起汽溫大幅度波動。

      (3)汽機側(cè)退運高加汽側(cè)應(yīng)平緩,主給水溫度下降速度不超5℃/min為宜。

      4.3利用機組檢修期間,更換給粉機風(fēng)粉混合器

      原來燃用無煙煤的風(fēng)粉混合器無法適應(yīng)煙煤改造后的工況。原來燃用無煙煤的風(fēng)粉混合器里的防磨內(nèi)襯板有兩塊,依次為一上、一下,兩塊之間存在間隙,一次風(fēng)竄風(fēng)至下粉管而影響給粉機的下粉均勻性。更換成全負(fù)壓型風(fēng)粉混合器,即風(fēng)粉混合器里的防磨內(nèi)襯板由兩塊改成一塊并加長使下粉更均勻。

      結(jié)束語

      以上對退運高加汽側(cè)造成B側(cè)主汽溫度超溫的原因進(jìn)行分析,并在運行操作方面和設(shè)備更換方面采取應(yīng)對措施,在接下來的多次退運高加汽側(cè)的操作中未出現(xiàn)主汽溫超溫的情況。在分析問題和解決問題的過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗、提升了電廠運行人員分析解決問題的能力,保證設(shè)備安全運行。

      參考文獻(xiàn):

      [1]粵瀧發(fā)電公司 粵瀧發(fā)電公司鍋爐運行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].2012

      [2]粵瀧發(fā)電公司 粵瀧發(fā)電公司汽輪機運行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)[S].2012

      [3]張永濤.鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,1998

      [4]王沛然.主汽溫新型控制系統(tǒng)設(shè)計與研究[D].華北電力大學(xué),2005

      作者簡介:付春冶(1980--),男,黑龍江大慶人。高級技師,工程師,從事火電廠集控運行工作。

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