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      LF爐智能配料研發(fā)與方案制定的研究

      2014-04-29 00:00:00畢研然
      計算機光盤軟件與應(yīng)用 2014年13期

      摘 要:本項目著重研究自動智能配料模型在山鋼集團特鋼事業(yè)部方坯連鑄機配套LF爐中的研究與應(yīng)用。對鋼水自動稱量、合金自動配比以及爐料自動入爐等功能進行開發(fā)與研究,改善了上料由人為主觀因素而引起的鋼水成分偏差過大的缺陷,配料精確度、合金利用率都得到了大幅提升,鋼水質(zhì)量和穩(wěn)定性得到了明顯改善。

      關(guān)鍵詞:智能配料系統(tǒng);自動配比;自動入爐;PLC控制系統(tǒng)

      中圖分類號:TP273

      目前,大部分國內(nèi)LF精煉爐自動化水平低,精煉爐工位所用的合金料完全由人工送到精煉爐內(nèi)來完成,靠現(xiàn)場目測,加多加少主要憑經(jīng)驗,存在一定的誤差,且操作繁瑣,職工勞動強度大,作業(yè)效率低,速度慢,惡劣的工作環(huán)境也給人帶來了很多不安全因素。這樣不僅成分控制準確性不高,影響鋼材的綜合性能,也會造成精煉爐合金料成本偏高。為此,我們準備對LF爐全自動智能配料模型進行研究,開發(fā)出一套“一鍵式”下料控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)由自動化加料平臺、高位料倉、收集料倉、下料倉等組成。由天車將合金加到高位料倉內(nèi),LF精煉爐加合金時通過HMI終端自動化控制,合金由振篩、受料斗及傳送皮帶進入合金溜槽加入到鋼包內(nèi)。實現(xiàn)合金配料的全程自動化。該模型建立以后,將全面替代人工加料,改善當前加料狀況的主觀隨意性,節(jié)省合金鋼的使用,提高鋼水的合格率及穩(wěn)定性,使鋼水成分的精確度提高到一個新的標準。

      1 工藝簡介

      LF爐合金加料系統(tǒng),其功能是向鋼液中添加各種造渣原料和合金原料,已實現(xiàn)鋼液的脫硫、脫氧、合金化。用于對鋼水加熱時,加入合金,并對鋼水微調(diào),在LF爐對鋼水取樣,進一步分析鋼水成分,確定加入合金的比例以及分量,因此,準確控制加入LF爐的合金對保證鋼水質(zhì)量,確保連澆的正常運行有著非常重要的作用。

      一般來講,合金加料系統(tǒng)主要包括由高位料倉、振動給料機、稱量斗組成的稱量系統(tǒng),可逆皮帶機及垂直皮帶機或入爐管道等組成的投料系統(tǒng)。

      山鋼集團特鋼事業(yè)部方坯連鑄機配套LF爐合金加料系統(tǒng),由6個高位料倉、2個收集倉、1個下料倉組成。每個高位料倉設(shè)有高、低料位檢測。高位料倉和收集倉下配有振篩,收集料倉設(shè)有料斗秤,振動給料機采用變頻調(diào)速。合金料配好后,由收集倉經(jīng)過備料皮帶送入下料倉,再由下料倉經(jīng)由入爐管道送入精煉爐內(nèi)。

      設(shè)備選型方面,選擇性能優(yōu)越、質(zhì)量穩(wěn)定的稱重傳感器,以及具有配電、信號轉(zhuǎn)換、二次輸出等功能齊全的顯示儀表。PLC選用功能全面運行穩(wěn)定的地S7-400系統(tǒng)。保證系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用之后的穩(wěn)定高效運轉(zhuǎn)。

      程序設(shè)計方面,采用符合國際規(guī)范的模塊化編程方式,保證良好的開放性和靈活性,使其更方便的移植到各類不同廠家、不同類型、不同容量的LF爐。在設(shè)計過程中,將具有共性的部分程序段采用封裝設(shè)計,設(shè)置參數(shù)對外開放,可根據(jù)不同機組的工藝要求、硬件配置地址進行設(shè)置。將具有差異性的部分程序提供接口,方便用戶的選擇。封裝完畢后,對程序進行多道次、全方位的模擬實驗。最后進入現(xiàn)場,根據(jù)實際情況,進行修改與完善。

      2 研發(fā)思路及技術(shù)方案制定

      經(jīng)過對現(xiàn)有系統(tǒng)的研究與分析,在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上進行二次改造設(shè)計。該系統(tǒng)由自動化加料平臺、高位料倉、收集料倉、下料倉等組成。由天車將合金加到高位料倉內(nèi),LF精煉爐加合金時通過HMI終端自動化控制,合金由振篩、受料斗及傳送皮帶進入合金溜槽加入到鋼包內(nèi)。

      系統(tǒng)由6個高位料倉、2個收集倉、1個下料倉組成。每個高位料倉設(shè)有高、低料位檢測。高位料倉和收集倉下配有振篩,收集料倉設(shè)有料斗秤,振動給料機采用變頻調(diào)速。

      所有現(xiàn)場設(shè)備信號送PLC控制系統(tǒng),完成上料、配料、排料的全自動化工藝過程。如圖1所示:

      圖1 LF爐自動加料系統(tǒng)示意圖

      配料模型的關(guān)鍵是對下料量的控制。通過對所加爐料的實時重量進行計量,按照實際重量和預計加料量差,精確控制加料過程。爐料通過振篩振到收集倉中,進行動態(tài)稱量。料重達到需要值時,停止振給。如圖2所示。

      圖2 LF爐自動加料系統(tǒng)控制功能示意圖

      在實際使用過程中,由于振篩停振延時,會導致合金料振給超量。為此,必須植入超前量調(diào)整誤差,如圖3所示。

      圖3 LF爐自動加料反饋控制功能示意圖

      3 結(jié)束語

      本系統(tǒng)提高了鋼水質(zhì)量精度,為坯鑄坯質(zhì)量提升創(chuàng)造了空間,性能穩(wěn)定可靠,操作維護方便,在降低能耗、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境等方面發(fā)揮了重要作用,并且降低工人勞動強度,而且降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,避免合金料的浪費,改善了精煉環(huán)節(jié)工藝。創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

      經(jīng)過一段時間的運行后,生產(chǎn)單位普遍反映該系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,確保了各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準確、及時的傳送,控制水平高,功能完善,報警指示準確,運行穩(wěn)定可靠,故障率低,控制及調(diào)節(jié)準確、穩(wěn)定、可靠,滿足生產(chǎn)工藝的要求,確保了生產(chǎn)的順行。創(chuàng)造經(jīng)濟效益,發(fā)揮利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)優(yōu)勢。在本行業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)具有極高的推廣價值。

      參考文獻:

      [1]高愛軍.LF爐全自動智能配料模型的研究與應(yīng)用[J].自動化應(yīng)用,2013(06).

      [2]馮京曉,王希娟.基于LF精煉爐合金配料模型的研究[J].重型機械,2007(05).

      作者簡介:畢研然(1985-),男,山東萊蕪人,助理工程師,學士學位,畢業(yè)于東北林業(yè)大學,主要研究方向:冶金自動化。

      作者單位:山鋼集團萊蕪分公司自動化部,山東萊蕪 271104

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