陸斌
廣西機械高級技工學校 廣西 柳州
摘要:分析汽輪機葉片斷裂問題,找出最佳解決方案。
關鍵詞:汽輪機葉片斷裂修理方案
1.概述
柳州某紙業(yè)公司是專業(yè)的紙漿生產企業(yè),其熱電分廠的主要生產設備是鍋爐和汽輪發(fā)電機組,實行熱電聯(lián)產,為企業(yè)提供蒸汽和電力供應,分廠中的一臺C6-35純凝汽輪發(fā)電機在進行大修,揭蓋檢查后發(fā)現(xiàn)轉子次末級葉片的一片動葉片斷裂缺失,把轉子吊出檢查后,在缸體內發(fā)現(xiàn)了掉落的半截葉片。
2.汽輪發(fā)電機大修前運行狀況與葉片斷裂時間判斷
2.1汽輪機在大修前基本處于長期穩(wěn)定運行狀態(tài),
從運行記錄了解到,機組運行的進汽量和所帶負荷都控
制在規(guī)程要求范圍內。蒸汽壓力和溫度也符合要求,基
本排除機組外因造成葉片斷裂。進汽量基本維持30噸,
負荷4300~4500kwh,蒸汽壓力3.4MPa左右,溫度425℃左右。
2.2外觀檢查
觀察轉子,除斷裂葉片外,其余部分外觀完整。斷裂葉片的斷口已有銹跡,基本和轉子其余部分表面銹跡一致,沒有太大差異。由此可知斷裂時間比較長。通過查閱機組日常巡檢記錄發(fā)現(xiàn),在本次大修前4個月,機組振動值偏大,由原來的0.05mm變化為0.09mm,略高于正常值(正常值為0.03mm~0.07mm),此后基本維持在0.09mm左右。由此判斷,葉片斷裂脫落時間應該在大修前4個月。
3.葉片斷裂的原因分析與討論
由于轉子整體外觀基本正常,除斷裂葉片所處次末級葉輪有輕微刮痕外,其余各級葉輪無明顯外傷。另外,在缸體內部和機組冷凝器內部也沒有發(fā)現(xiàn)其他異物,基本可以分析葉片斷裂原因是:(一)斷裂葉片在制造時本身材料內部有缺陷,估計有細微裂紋,在轉子長期負荷工作中逐漸發(fā)展擴大所致。但由于機組運行年限將近30年,加上對轉子其他葉輪葉片進行探傷檢查沒有發(fā)現(xiàn)其他葉片存在裂紋,所以這個原因可能性最大。(二)機組在5年前進行過一次大修(正常大修周期為24~36個月),但修理項目中沒有對葉輪葉片進行探傷檢查,可能存在修理過程中發(fā)生外力損傷葉片的因素(如吊裝碰撞),造成葉片產生裂紋,最后斷裂脫落。
4.修理方案
最佳方案是更換葉片。但是由于企業(yè)沒有備件,加上機組運行時間年限長久,葉片和葉輪之間的裝配位置已銹蝕咬合,拆卸舊葉片存在較大困難,修理周期存在不確定因素。同時考慮到大修前機組運行基本穩(wěn)定,最后決定,對轉子進行動平衡校驗。根據(jù)校驗數(shù)據(jù),在斷裂葉片對稱方向的葉輪表面進行鏟削處理,使轉子平衡偏差值恢復標準值范圍,并且進行探傷檢查無異常后重新回裝。
5.結束語
汽輪機葉片經過上述方案修理后,汽輪機運轉平穩(wěn),振動也保持在合理范圍內,振動值0.045mm~0.055mm。表明這項修理方案是合理的,保證了企業(yè)汽輪機組的正常工作。
6.參考文獻
[1] 華東電業(yè)管理局.汽輪機運行技術問答. 中國電力出版社.2010
[2] 烏斯季諾夫著朱六義譯. 汽輪發(fā)電機修理手冊.水利電力出版社.1987-12
[3] 劉崇和張勇主編. 汽輪機檢修.中國電力出版社.2004-4-1
7.作者簡介
陸斌(1971.2),女,廣西柳州人,廣西機械高級技工學校工程師,主要從事機械類專業(yè)的教學工作。