趙學峰
摘要:牛莊油田牛35地區(qū)濁積砂巖特低滲透油藏經歷二十多年的開發(fā),開發(fā)動用程度仍然較低,其主要原因是該類油藏儲層認識難度大、儲量豐度低、儲層物性差,采用常規(guī)開發(fā)方式進行開發(fā)單井產能低、經濟效益差。針對上述問題,現(xiàn)河采油廠的地質、開發(fā)技術人員積極轉變觀念,采用仿水平井開發(fā)技術,地質、工藝配套多措并舉,以單元目標化管理為總抓手,各項目組成員密切結合,以提高低滲油藏油井產能為中心,強化油水井治理,努力提升低滲油藏開發(fā)管理水平。
關鍵詞:現(xiàn)河采油廠;低滲;仿水平井開發(fā);單元目標化管理
中圖分類號:TE143 文獻標識碼:B 文章編碼:1674-3520(2014)-02-00195-01
一、地質工藝配套多措并舉的原因和依據(jù)
牛莊油田牛35區(qū)塊特低滲透油藏經歷二十多年的開發(fā),受儲層物性差、水井欠注等因素制約,造成地層儲量難以動用,嚴重影響油水井能力的發(fā)揮,采油廠產量形式十分緊張。盡管近年來,我們加強新技術的研究和應用,地質儲量由239萬噸提高到451萬噸,但部分油井仍然供液不足,能量較差,水井欠注,導致水驅不均衡,影響水驅儲量的開發(fā)動用。
采油廠地質開發(fā)人員從宏觀考慮,積極轉變開發(fā)理念,以提高油田可采儲量為目標,以單元目標化管理為契機,通過地質、工藝、采油礦、作業(yè)、監(jiān)測五位一體化運作,各項目組成員密切結合,以提高低滲油藏油井產能為中心,強化油水井治理,努力提升低滲油藏開發(fā)管理水平。
(一)油井初期具有一定的產能,但產能差異大
本區(qū)5口試油井,常規(guī)試油平均單井產能10.1t/d;15口試采井,試采初期平均單井產能9.3t/d,說明本區(qū)沙三中油藏初期具有一定的產能。但從單井產能情況來看,差異較大,統(tǒng)計初產小于5t/d的有2口井,占試采井數(shù)的13.3%,平均單井產能3.7t/d;初產5-10t/d的有8口井,占試采井數(shù)的53.3%,平均單井產能6.5t/d;初產大于10t/d的有5口井,占試采井數(shù)的33.3%,平均單井產能16t/d。
(二)壓裂方式投產產能明顯高于常規(guī)方式投產
本區(qū)屬于常壓低滲透油藏,天然能量較弱,壓裂改造可以明顯提高單井產能。從試油情況來看,牛35井壓裂后試油產能由壓裂前的15t/d提高到67.8t/d,牛104井壓裂后試油產能由壓裂前的7.15t/d提高到22.6t/d,平均提高3.7倍;從試采情況來看,9口常規(guī)投產井,初期單井產能7.7t/d,6口壓裂投產井,初期單井產能12.3t/d,壓裂投產是常規(guī)投產產能的1.6倍。
(三)水井啟動壓力上升,日注能力降低
牛35-20地區(qū)總水井13口、平均單井日注13m3/d,日注水平低于15m3的井有6口,對應油井14口,平均單井日液為3.2t/d,區(qū)塊能量保持水平仍然較低。
根據(jù)壓力和注水指示曲線分析,初期日注水量、吸水指數(shù)較高,隨著注水時間的增加,啟動壓力上升,吸水指數(shù)下降明顯,目前啟動壓力接近30MPa,比吸水指數(shù)下降到0.2-0.6m3/d.MPa.m,統(tǒng)計7口井平均啟動壓力上升3.0MPa,注水量下降83m3。由于儲層物性差,隨注水量的增加,注入水向地層擴散速度變慢,在井底周圍憋起高壓,導致啟動壓力上升。
二、低滲油藏產能突破的實施過程
(一)油井實施仿水平井大型壓裂開發(fā)
由于本地區(qū)屬于常壓特低滲透油藏,油藏天然能量較弱,試油、試采特征表明,隨著地層能量的下降,油井產能急劇下降。因此,為了保持一定的地層壓力水平,對本區(qū)塊油井實施仿水平井大型壓裂,水井實施徑向鉆井,達到井網(wǎng)適配的目的。實現(xiàn)油藏穩(wěn)產、提高了最終開發(fā)效果。
牛35地區(qū)自2011年投入開發(fā)以來共實施仿水平井大型壓裂28井次,徑向鉆井5井次,目前日產油85t/d,年產油3.4×104t,取得了較好的開發(fā)效果。
(二)水井進行攻欠增注
牛35-20區(qū)塊共投注新井13口,平均單井日注為13m3/d,低于10m3/d的井有6口,經過采取增注措施,還有提升注水量、增加水驅儲量的潛力。例如,牛35-斜4井經過活性水增注,吸水量由4m3/d增加到15m3/d,對應油井牛35-斜32井,日液由3.6t/d上升至8.1t/d,含水由25%下降至2%,注水見效效果明顯。針對欠注井實施分類治理,預計增加單井日注10m3/d,增加水驅儲量9.1×104t。
(三) 油水聯(lián)動,堵水調剖、均衡水驅
牛35-B砂體部分水井吸水較好,導致對應油井含水快速上升,為了達到均衡水驅,對水井進行堵水調剖,提高水驅動用儲量。例如,牛35-24井注水層位為沙三中B1,泵壓26MPa,油壓19 MPa,套壓18MPa,配注20m?/d,日注16 m?/d,累注1.12×104 m?(控制注水),自2012年3月該井轉注以來吸水較好,由于受水線突進的影響,經分析認為對應3口油井(牛35-斜22、牛35-斜25、牛35-斜23)注水受效,且含水有快速上升的趨勢。針對牛35-24井組注采流線不均衡的問題,對牛35-24井進行氮氣調剖,改變主流線方向,對應油井含水保持穩(wěn)定,油井產量有穩(wěn)升的趨勢,達到了預期目的。
三、應用效果對比分析
牛35沙三中單元自1986年開發(fā)以來,開發(fā)效果差,低速低效開發(fā),2011年實施一體化治理、仿水平井開發(fā),開發(fā)效果得到極大改善,日油水平由6t/d上升至86t/d,含水由53.6%下降至24.3%,年產油由0.6×104t上升至3.4×104t。
四、結束語
牛35地區(qū)經過近兩年的一體化開發(fā)與調整,取得了較好的開發(fā)效果,但是仍然面臨“儲量動用率低,采收率低,能量補充難”的開發(fā)矛盾;為解決此類儲量向產能的轉化率,進一步深化單元目標化管理,我們積極開展新技術攻關與實驗,努力把牛35地區(qū)打造成低滲油藏開發(fā)的示范區(qū)塊!