黃建江
(湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)
220?kV主變油中總烴量超標的原因分析及處理
黃建江
(湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)
介紹了某電力公司3號主變的概況及主變油中總烴量超標的故障,通過電氣試驗、內檢分析、直阻測量等方法分析得出總烴量超標的原因,采取相應處理后消除了故障,最后總結了故障處理的經驗和方法。
主變壓器;總烴量;冷卻器;潛油泵
某電力公司3號主變?yōu)樯蜿栕儔浩鲝S生產的SFP9-396000/220TH型變壓器,其額定電壓為220/20 kV,額定電流為944.8/11 431.5 A。此變壓器于1997年5月出廠,1999年6月投運至今,共經歷4次A級檢修、8次C級檢修。在最近一次檢修期間,該變壓器容量由360 000 kVA增容為396 000 kVA,改造投運后其總烴量監(jiān)視一直正常。
2014-01-22,化學分析班定期對廠內變壓器油色譜進行分析,發(fā)現(xiàn)3號主變總烴含量異常。經過4次取樣及其他比對試驗,發(fā)現(xiàn)其總烴量都在1 000 μL/L以上,遠遠超過標準DL/T722—2000要求的注意值150 μL/L。此次3號主變油的取樣分析數據如表1所示。
表1 2014-01-22主變油的取樣分析數據 μL/L
在確定3號主變總烴嚴重超標后,決定將3號機組緩慢降負荷停機。經與中調溝通,3號機組于2014-01-23T06:34調峰停機。
3.1 負荷、電流及油溫分析
對3號機組在2013年10月至2014年1月的負荷、3號主變的電流及油溫進行了跟蹤分析,發(fā)現(xiàn)在此期間機組負荷為160~310 MW,主變電流為400~750 A,油溫為40~56 ℃,均沒有超過相應額定值。
3.2 電氣試驗
2014-01-25,對停運的3號主變進行絕緣、直阻、泄漏電流及介損的電氣試驗,結果均無異常。
3.3 內檢及分析
2014-01-26,對變壓器進行了熱油循環(huán)試驗。1月27日放油后,與廠家技術人員進行了2次內檢,沒有發(fā)現(xiàn)異常。內檢后再組織廠家、廣東電科院專家及廠內專業(yè)人員開會分析討論,認為3號主變內部應該存在故障。初步判斷故障性質為裸金屬局部過熱,熱點溫度大于700 ℃;估計故障未涉及固體絕緣,故障點可能在導電回路也可能在導磁回路,但故障點在導磁回路的可能性較大;氣體中所含的微量C2H2極有可能是在高溫下產生的,但也不能完全排除導電回路故障的可能性。由于內檢無法確定故障點,決定進行現(xiàn)場吊罩徹底檢查。2月3日吊罩后對主變鐵芯、套管及各接頭進行了全面的檢查,卻未發(fā)現(xiàn)異常,之后對設備內部緊固件進行了檢查緊固,回裝后恢復至初始狀態(tài)。
3.4 直阻測量
2014-02-11,由廣東電科院對3號主變繞組進行了直阻測量。測量數據如表2和表3所示。
表2 低壓繞組直流電阻測量結果
表3 高壓繞組直流電阻測量結果
從以上試驗結果可知:3號主變低壓側(無中性點引出)繞組直流電阻不平衡率為0.49 %,符合不應大于1 %的規(guī)程要求;3號主變高壓側(有中性點引出)繞組直流電阻不平衡率為0.57 %,符合不應大于2 %的規(guī)程要求。
3.5 局放試驗
2014-02-12,由廣東電科院對3號主變進行了局放試驗,試驗過程未見異常,試驗結果符合相關規(guī)程要求,如表4所示。
表4 3號主變局放試驗結果
3.6 空載試驗
2014-02-13,由廣東電科院對3號主變進行了空載試驗。對3次單相空載試驗結果進行橫向比較,未發(fā)現(xiàn)異常??蛰d試驗數據如表5~7所示。
表5 高壓開路空載試驗數據(低壓BC相加壓、AC相短接)
表6 高壓開路空載試驗數據(低壓AB相加壓、BC相短接)
表7 高壓開路空載試驗數據(低壓AC相加壓、AB相短接)
3.7 負載試驗
2014-02-14,由廣東電科院對3號主變進行了負載試驗。對各相負載損耗及阻抗電壓試驗結果進行橫向比較,未發(fā)現(xiàn)相與相間有明顯差異。負載試驗數據如表8所示。
表8 負載試驗數據
3.8 故障原因確定
2014-02-14,相關電氣試驗完成后,經廠內技術人員及相關專家初步分析,認定試驗結果均無異常。2月16,17日對主變冷卻器進行了運轉檢查,冷卻器的聲音、表體溫度未見異常。2月18日至2月20日將主變低壓側聯(lián)線解開,由220 kV升壓站向主變反送電,空載運行52 h,并連續(xù)對主變色譜進行取樣分析。同時,在3號主變本體安裝在線油色譜分析儀,每隔2 h采集1次數據。將分析儀采集的數據與人工取樣分析的數據進行比對,發(fā)現(xiàn)數據基本一致。同時發(fā)現(xiàn),當未啟動主變冷卻器潛油泵運行時總烴量最高只有5.89 μL/L,當反充電開始時,只啟動2號和5號冷卻器運行,即啟動潛油泵運行后,發(fā)現(xiàn)總烴量略有增加,但最高只到37.25 μL/L。
為了進一步查找原因,決定對冷卻器進行切換啟動,以觀察總烴量的變化。此時發(fā)現(xiàn),當啟動主變4號冷卻器運行時其總烴量不斷上升,而停止4號冷卻器時其總烴量由送電前的32 μL/L緩慢升至112 μL/L。當反充電試驗結束后,主變只保留4號冷卻器運行時,發(fā)現(xiàn)其總烴量仍不斷上升,于是對4號冷卻器進行進一步的檢查。發(fā)現(xiàn)4號冷卻器的電流比其他冷卻器的電流偏大,且三相電流嚴重不平衡,如表9所示;并且其潛油泵電機的直阻嚴重不合格,具體數據為:A-B相為6.2 Ω,A-C相為6.1 Ω,B-C相為4.5 Ω。將4號冷卻器停運,此時其總烴量最高上升到161 μL/L。而停運4號冷卻器后,啟動其他冷卻器運行時,發(fā)現(xiàn)其總烴量不變。可見造成總烴量超標的原因是4號冷卻器潛油泵電機故障。
將4號冷卻器電源隔離,拆開4號冷卻器潛油泵電機,發(fā)現(xiàn)電機線圈有一部分已過熱燒黑,因此對4號潛油泵電機進行更換后,恢復主變運行。經過一段時間的運行,進行采樣油色譜分析,結果總烴含量正常。至此3號主變總烴量超標的原因最終確定為:變壓器的油冷卻系統(tǒng)附屬設備4號潛油泵的電機定子線圈發(fā)生故障,最終導致高溫引起主變總烴量超標。
表9 冷卻器三相電流值A
通過對本次變壓器總烴量超標原因的查找,得知在處理此類問題時,應該采取先易后難、先外后內的查找方法,逐一進行排查。在先期查找時,除應對變壓器冷卻風扇的聲音、表體溫度進行檢查外,還應對其附屬設備潛油泵等做進一步排查,不能認為造成總烴超標的原因只是變壓器本體內部故障。另外,該變壓器投產至今雖經過多次檢修,但檢修部門均未對冷卻器潛油泵進行檢查維護,致使?jié)撚捅秒姍C絕緣老化造成過熱故障,從而引起主變總烴量超標。因此,檢修部門應對運行時間較長的設備,開展定期檢修維護工作,并及時完善檢修規(guī)程及檢修作業(yè)文件,增加對主變附屬設備的檢查維護及試驗內容,避免設備超期服役造成故障。
2014-06-05。
黃建江(1972-),男,電氣工程師,主要從事發(fā)電廠電氣運行維護工作,email:13560538886@139.com。