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      雙堿法與電石渣—石膏法脫硫工藝的分析

      2014-04-24 09:20:28張永波
      電力安全技術(shù) 2014年8期
      關(guān)鍵詞:石渣吸收塔石膏

      張永波

      (山東新龍集團(tuán)有限公司,山東 濰坊 262709)

      雙堿法與電石渣—石膏法脫硫工藝的分析

      張永波

      (山東新龍集團(tuán)有限公司,山東 濰坊 262709)

      闡述了雙堿法脫硫工藝與電石渣—石膏法脫硫工藝的原理、影響因素,分析了2種脫硫工藝的優(yōu)缺點,提出了對電石渣—石膏法脫硫工藝及設(shè)施的優(yōu)化措施,還指出了雙堿法脫硫工藝的改進(jìn)方案及實施情況,確保脫硫設(shè)施節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)地運行。

      雙堿法;電石渣—石膏法;脫硫工藝;優(yōu)化改進(jìn)

      1 概述

      某公司熱電3期“三同時”工程——投資2 000萬元的脫硫項目,采用鈉鈣雙堿法脫硫工藝,由福建鑫澤環(huán)保有限公司承建。其工藝采用PVC(聚氯乙烯)公司副產(chǎn)的電石渣替代石灰漿液來還原鈉堿,達(dá)到了以廢治廢、節(jié)能環(huán)保的效果。采用鈉鈣雙堿法脫硫工藝的優(yōu)點是塔內(nèi)鈉基清液易吸收,可大大減少結(jié)垢機(jī)會;在較低的液氣比下可得到較高的脫硫率;電石渣的利用率較高;具有負(fù)荷高、壓降低、不易堵、操作彈性大等優(yōu)點。

      該公司4期脫硫項目采用了山東環(huán)冠科技有限公司的電石渣—石膏法脫硫工藝,脫硫劑仍采用PVC公司副產(chǎn)的電石渣。該工藝的特點是:

      (1) 通過改變液氣比,舍棄了鈉堿的使用,降低了脫硫劑的消耗;

      (2) 采用了山東環(huán)冠科技有限公司的液力攪拌技術(shù),使攪拌更均勻,節(jié)約了電耗并減少了泄漏;

      (3) 氧化技術(shù)采用比肖夫的氧化技術(shù),配備氧化分布器,使氧化空氣分布更均勻,效果更理想。

      2 雙堿法脫硫工藝

      2.1 雙堿法原理

      常用的鈉鈣雙堿法,在啟動時以純堿吸收SO2,吸收液用電石渣液再生;在啟動后,Na2CO3溶液中的CO23-基本被去除;吸收液再生后, 循環(huán)使用。循環(huán)過程中的主要反應(yīng)如下。

      (1) 脫硫過程:

      式(1)為啟動階段Na2CO3溶液吸收SO2的反應(yīng);式(2)為再生液pH值較高(高于9)時溶液吸收SO2的主要反應(yīng);式(3)為再生液pH值較低(5~9)時的主要反應(yīng)。

      (2) 再生過程(用電石渣液):

      式(4)為脫硫過程再生反應(yīng);式(5)為再生液pH值高于9后繼續(xù)發(fā)生的主反應(yīng)。所生成的CaSO3及副產(chǎn)物CaSO4以半水化合物形式共沉淀。

      2.2 影響雙堿法工藝的因素

      (1) 再生液pH值。再生液pH值(即脫硫液初始的pH值,記作pH0)是影響脫硫率(η)的一個主要因素。當(dāng)pH0高于12時,脫硫率接近80 %,隨著pH0的下降,脫硫率緩緩降低;當(dāng)pH0降至8左右時,脫硫率仍大于70 %;pH0降到7以下后,脫硫率迅速下降。這是由于在高pH0時,OH-濃度(mol/L,以下同)大,SO2進(jìn)入溶液后按反應(yīng)(2)迅速轉(zhuǎn)化為SO23-,液相傳質(zhì)的增強(qiáng)因數(shù)大而阻力小,整個傳質(zhì)過程由氣相阻力所控制,因而吸收速率較大,η較高;當(dāng)pH0降到7左右時,反應(yīng)(2)可以忽略,反應(yīng)(3)也基本完成,式(3)中SO2-和3增強(qiáng)因數(shù)隨pH0的降低而較快減小,傳質(zhì)阻力相應(yīng)增大,使η迅速下降;當(dāng)pH0低于5時,因反應(yīng)(3)也近于完成,此時η低于30 %;SO2的進(jìn)一步溶入反應(yīng)溶液屬于物理吸收,液體出塔后常會有SO2脫吸釋放而發(fā)出刺鼻性氣味。因此,單從脫硫率角度考慮,pH0越高越好,但pH0高容易導(dǎo)致結(jié)垢和電石渣利用率下降。綜合考慮,pH0保持在7~8較為合適。圖1所示為再生液pH值對脫硫率的影響,其中y0為氣體中SO2的初始濃度,L/ G為液氣比。

      圖1 再生液pH值對脫硫率的影響

      (2) 溶液中Na+濃度。圖2為一定條件下溶液中Na+對η的影響??梢姦请SNa+的增加而增高,其中Na+為0時相當(dāng)于石灰濕法,且在高pH0時,Na+對η的影響比低pH0時的影響小。當(dāng)Na+不大于0.3 mol/L時,η隨Na+增加而升高的幅度較大;當(dāng)Na+大于0.3 mol/L時,幅度變小。這是因為對高pH0,再生需用足量Ca(OH)2按式(5)進(jìn)行反應(yīng),由于Ca(OH)2的溶解度有限,盡管溶液中Na+差別較大,但再生后得到的NaOH濃度均較低(對于Na+為0.15mol/L的溶液,充分再生后得到的NaOH濃度不超過0.12 mol/L),pH0相差不大,使得Na+對η的影響不是太大。但當(dāng)pH0保持在7~8時,則再生反應(yīng)(4)較反應(yīng)(5)易于進(jìn)行,使得Na+對SO的影響較大。另一方面,隨灰渣帶走的液量一定,故Na+越高,運行中損失的鈉堿量也越大??紤]以上因素,Na+取0.13 mol/L左右為宜。

      圖2 溶液中Na+對脫硫率的影響

      圖3 溶液中SO對脫硫率的影響

      (4) 液氣比(L/G)。L/G的大小直接影響脫硫裝置(塔體、泵、管道等)的投資和運行費用(如電耗),是一個重要的操作參數(shù)。圖4表明了2種不同的pH0下,L/G對η的影響。可見,當(dāng)L/G較小時,η受L/G的影響較顯著。無論pH0高低,當(dāng)L/G大于3時,η隨L/G的增加幅度都很小。其主要原因如下。

      ① 在SO2濃度不變時,增大L/G則液體沿塔板下流時pH值的降低較少,且塔板上氣液接觸面積增加,有利于增加吸收速率;但當(dāng)L/G增大到一定程度時,對液體pH值下降的影響已很小,氣液接觸面積的增加也有限。

      ② 較低pH0時,pH值的變化對脫硫率的影響比高pH0顯著(見圖1),因此η隨L/G的變化更加明顯。L/G控制在2~3 L/m3較合理,這樣既可保證較高的脫硫率,又不致于使投資和運行費用過高。

      圖4 液氣比對脫硫的影響

      (5) 氣體中SO2初始濃度(y0)。如圖5所示,η隨y0的增高而有所下降。當(dāng)pH0較高時,η隨y0的上升而下降緩慢;當(dāng)pH0較低時,η下降較快。

      圖5 SO2初始濃度對脫硫的影響

      2.3 雙堿法脫硫運行分析

      實踐證明:再生液pH值、溶液中Na+濃度和L/G愈高,則脫硫率也愈大;溶液中SO42-的存在會使脫硫率下降;氣體中SO2的y0較低,有利于脫硫率的提高,因此燃用低硫煤是非常有必要的。綜合考慮脫硫率和費用,較適宜雙堿法脫硫工藝的條件為:pH0為7~8,L/G為2~3 L/m3,Na+約為0.3 mol/L。

      3 電石渣—石膏法脫硫工藝的優(yōu)化

      3.1 吸收原理

      電石液—石膏法反應(yīng)式如下:

      該工藝設(shè)置簡單,其原理為:煙氣進(jìn)入吸收塔與噴淋的電石渣漿液接觸,去除煙氣中的SO2。吸收塔漿液循環(huán)泵為吸收塔提供大流量的吸收劑,保證氣液充分接觸,提高對SO2的吸收效果。在生產(chǎn)石膏的過程中,應(yīng)設(shè)置氧化風(fēng)機(jī),將空氣噴入塔漿池內(nèi),將漿液中的HSO和SO氧化成SO。在吸收塔漿池內(nèi)設(shè)有攪拌器,以保證混合均勻,防止?jié){液沉淀。氧化后產(chǎn)生的石膏通過吸收塔漿液排出泵排出后,進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng)。

      此工藝的特點在于采用特殊設(shè)計的電石渣漿液管道,加大循環(huán)噴淋漿液的pH值,有利于提高脫硫效率;同時,脫硫塔漿液池保持低pH值運行,有利于Na2SO3的氧化。

      3.2 脫硫工藝的改進(jìn)

      3.2.1 吸收劑的噴入方式改進(jìn)

      在常規(guī)的石灰石—石膏濕法工藝中,一般是直接將吸收劑噴入吸收塔漿池,以促進(jìn)吸收劑的充分溶解,但這種噴入方式會導(dǎo)致吸收塔排出漿液中含有大量的未溶解石灰石顆粒,降低了脫硫石膏的純度。電石渣中的Ca(OH)2在弱酸性環(huán)境中的溶解速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于石灰石,為降低吸收劑對脫硫石膏純度的影響,在工藝設(shè)計時對吸收劑的噴入方式進(jìn)行了優(yōu)化。將新鮮電石渣漿液補(bǔ)充至循環(huán)泵進(jìn)口管道內(nèi),通過漿液循環(huán)泵進(jìn)入吸收塔吸收區(qū),直接參與煙氣洗滌。

      3.2.2 吸收區(qū)高度的優(yōu)化

      在電石渣—石膏濕法工藝中,電石渣噴淋漿液的pH值較高,為確保吸收塔漿池氧化區(qū)的最佳氧化環(huán)境(pH約為4.5),應(yīng)降低噴淋洗滌副產(chǎn)物中CaSO3的含量。與石灰石—石膏濕法工藝相比,提高吸收塔吸收區(qū)高度,將有利于脫硫副產(chǎn)物的強(qiáng)制氧化效果。按照本工藝的基本設(shè)計條件,電石渣工藝的吸收塔吸收區(qū)高度為11.6 m,比石灰石工藝的吸收塔吸收區(qū)高度至少高2.5 m。

      3.2.3 攪拌技術(shù)優(yōu)化

      該工藝采用山東環(huán)冠科技有限公司的液力攪拌技術(shù)。該液力攪拌系統(tǒng)的特點在于攪拌更均勻,節(jié)約電耗,減少泄漏,降低磨損減小維修量;同時配備氧化分布器,使氧化空氣分布更均勻,消除了傳統(tǒng)的側(cè)向攪拌加氧化噴槍工藝磨損嚴(yán)重、電耗大、氧化空氣分布不均勻等缺點。

      3.2.4 漿液噴淋系統(tǒng)的優(yōu)化

      該工藝采用較高的液氣比,設(shè)計的噴淋母管和噴淋支管的材料為FRP(纖維增強(qiáng)復(fù)合塑料),噴嘴材料為SiC,并采用大蝸殼形式,避免了噴淋頭及母管的堵塞。漿液標(biāo)準(zhǔn)為:Cl-濃度為40 g/L,含固量為180~220 g/L,并在短時間滿足漿液含固量為250 g/L的要求。

      3.2.5 塔體防腐工藝優(yōu)化

      結(jié)合實際,對脫硫塔塔體防腐工藝進(jìn)行改進(jìn)。吸收塔底部采用2.0 mm LP-01型普通玻璃鱗片+耐酸瓷磚,底部向上2 m至液面處采用2.0 mm LP-01型普通玻璃鱗片,底部向上2 m的側(cè)部內(nèi)表面再加1.5 mm SiC耐磨層,液面至噴淋段采用LP-02型耐溫玻璃鱗片,噴淋區(qū)內(nèi)表面(含噴淋管支撐梁)塔壁采用2.0 mm LP-01型普通玻璃鱗片+1.5 mm SiC耐磨層,支撐采用2.0 mm LP-01型普通玻璃鱗片+FRP+1.5 mm SiC耐磨層,進(jìn)口煙道前端表面底部采用LP-02型耐溫玻璃鱗片+耐酸碳磚防腐。根據(jù)塔體不同部位、不同的工作狀況,采取相應(yīng)的防腐措施。

      4 雙堿法工藝的改進(jìn)

      面對日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,該公司在運行好電石渣—石膏法脫硫工藝的同時,借鑒其先進(jìn)技術(shù),對雙堿法工藝進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)。

      4.1 加堿系統(tǒng)的改造及運行工藝的改進(jìn)

      系統(tǒng)共有2臺UHB—Z型液堿泵,將其中的一臺更換為BF—38泵,自行敷設(shè)Φ57管子、Φ25管子約50 m,將新增加的堿管道分別引入4臺循環(huán)泵的入口處。日常運行時,利用另一臺UHB—Z型液堿泵,采取少加堿、多加電石渣甚至不加堿的方式,將電石渣液經(jīng)懸液分離后,加入系統(tǒng)中參加反應(yīng),塔內(nèi)pH值維持在6左右。需要調(diào)整指標(biāo)時,及時啟動BF—38泵,保證脫硫指標(biāo)合格,以達(dá)到節(jié)約用堿的目的。

      改造后,控制塔內(nèi)pH值在6左右,氧化池pH值在5左右,保證了氧化效果,解決了因氧化池pH過高而無法氧化的問題,使CaSO4·2H2O能夠及時通過脫水機(jī)脫除,避免漿液過稠造成無法正常循環(huán),延長了運行周期。系統(tǒng)基本由雙堿法改為了電石渣法,用堿量比原來減少了80 %,節(jié)省了大量原材料開支。

      4.2 電石渣液預(yù)處理裝置改造

      由于電石渣內(nèi)含有大量的雜質(zhì),在制漿池內(nèi)經(jīng)過攪拌的漿液經(jīng)提漿泵進(jìn)入系統(tǒng)反應(yīng)時,會直接將雜質(zhì)帶入系統(tǒng),易造成泵、閥門及管道的堵塞。

      經(jīng)論證后,利用蒸發(fā)車間替換下來的懸液分離器,對電石渣液進(jìn)行預(yù)處理后再使其參與系統(tǒng)反應(yīng),取得了良好的效果。由于電石渣的水溶性差,使用該裝置后能夠使未溶解的電石渣分離出來,再進(jìn)入制漿池繼續(xù)攪拌溶解;同時能夠分離出合格的電石渣漿液參與反應(yīng),生成CaSO4·2H2O,并能保持系統(tǒng)內(nèi)的反應(yīng)液清澈,不產(chǎn)生較多的沉淀。

      4.3 脫硫塔底部擾動裝置改造

      雙堿法脫硫塔塔底為平面設(shè)計,無攪拌裝置,在運行時易發(fā)生脫硫劑沉淀積渣現(xiàn)象。自2008年脫硫裝置運行以來,每半年就要對2臺塔進(jìn)行1次清理,每次都要耗費大量的人力、物力,清渣量約為120 m3左右。

      經(jīng)多次論證后,利用約200 m廢舊管道,從空壓機(jī)儲氣罐出口引出1根Φ76管,引至5,6號脫硫塔進(jìn)口煙道處,并接至塔底排污球閥,這樣可有效避免塔內(nèi)液體倒流入儲氣罐。壓縮空氣接至塔底后,在塔內(nèi)利用Φ57管與Φ38管自制主管與支管,在塔底使壓縮空氣形成環(huán)形擾動,促使塔底積渣排出塔外,避免造成沉積。

      該裝置工藝簡單、投資小,但見效大,節(jié)省了大量的人力、物力,并有效地延長了脫硫塔的清渣時間,大大降低了勞動強(qiáng)度。

      4.4 脫硫塔噴淋裝置改造

      在原脫硫噴淋設(shè)施中,采用的噴頭是DN16螺旋噴頭,材質(zhì)為316L或SiC。為保證噴淋效果,已將該噴頭改為錐形,即噴頭口徑逐漸縮小,至錐部僅約DN5,非常容易被雜質(zhì)堵塞。在使用電石渣作為還原劑時,由于吸收液易在系統(tǒng)內(nèi)壁形成垢片,當(dāng)脫硫塔受溫度影響熱脹變化較大時,垢片容易脫落。雖然采用了沉降、過濾等措施,但仍不能徹底消除吸收液內(nèi)的雜質(zhì),多次出現(xiàn)因噴頭堵塞造成脫硫效果差、指標(biāo)不合格的問題。噴頭堵塞后,易引起塔內(nèi)支管、主管堵塞,維修工作量非常大,給運行帶來不便。

      經(jīng)咨詢一些廠家,在保證脫硫循環(huán)泵流量不變的情況下,采用FRP—Rt型空心錐噴頭代替原SiC材質(zhì)的螺旋錐噴頭可徹底解決因雜物造成的噴淋裝置堵塞問題。改造后,噴淋液吸收效果明顯好轉(zhuǎn),未再發(fā)生因雜質(zhì)造成的噴頭堵塞、噴淋管堵塞等情況,有效延長了脫硫設(shè)施的運行周期。同時FRP—Rt型空心錐噴頭材質(zhì)堅固,不易損壞,更換后未出現(xiàn)破裂等異常損壞情況。

      5 結(jié)束語

      電力企業(yè)在自身發(fā)展的同時,應(yīng)綜合利用廢棄資源,合理運行脫硫設(shè)施,不斷優(yōu)化脫硫工藝,采用新方法,努力提高煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保清潔生產(chǎn),為環(huán)保工作作貢獻(xiàn)。

      2014-05-27。

      張永波(1981-),男,助理工程師,主要從事鍋爐及脫硫、脫硝運行管理工作,email:zhangyongbo0601@126.com。

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