趙鎮(zhèn)
摘要:為提高聚氯乙烯樹脂質(zhì)量,對(duì)PVC漿料后加工汽提單
元進(jìn)行優(yōu)化改造,對(duì)汽提塔螺旋板換熱器進(jìn)行了更新,穩(wěn)定了汽提塔
操作,減少雜質(zhì)的產(chǎn)生,降低產(chǎn)品中VCM殘留量,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
同時(shí)減少了蒸汽使用,達(dá)到了節(jié)能降耗目的。
關(guān) 鍵 詞:PVC;螺旋板換熱器;更新;質(zhì)量
中圖分類號(hào): F253 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
漿料汽提工藝的主要作用是從PVC樹脂中有效脫除和回收氯乙烯單體,降低 VCM消耗,改善 PVC 樹脂質(zhì)量,減少其制品在加工和使用過程中對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)人體的危害。氯乙烯懸浮聚合轉(zhuǎn)化率一般控制在80%~85%,終止反應(yīng)后仍有 15%~20%未反應(yīng)的 VCM 殘留在漿料中,其中,未反應(yīng)單體經(jīng)自壓回收約85%,所剩15%需要通過汽提加以回收。齊魯石化公司引進(jìn)美國(guó)西方化學(xué)公司的懸浮法PVC生產(chǎn)技術(shù),根據(jù)生產(chǎn)強(qiáng)度大的特點(diǎn),選擇了大型穿流式篩板塔,相應(yīng)配置了螺旋板換熱器等設(shè)備。
1流程簡(jiǎn)述
來自進(jìn)料槽的漿料首先通過泵進(jìn)入螺旋板換熱器中,并在換熱器中被從汽提塔底部來的熱漿料預(yù)熱。漿料之間的熱交換節(jié)省了汽提塔所需的蒸汽,并通過冷卻塔底物料,縮短了受熱時(shí)間。塔底出來的漿料靠重力進(jìn)入汽提塔閃蒸罐,閃蒸罐進(jìn)一步降低了汽提塔底部集液罐樹脂的溫度。汽提后的漿料用泵通過同一螺旋板換熱器送入離心機(jī)。在正常條件下,循環(huán)管線中過量的漿料返回到汽提塔底部。特殊情況下,多余的漿料返回到汽提塔進(jìn)料罐中進(jìn)行循環(huán)。閃蒸罐頂部的氣體與從汽提塔的塔頂出來帶有飽和水蒸汽的VCM氣體一起經(jīng)塔頂冷凝器冷凝后進(jìn)入真空泵,利用真空泵可縮短塔內(nèi)樹脂在真空汽提條件下操作的受熱過程。蒸汽經(jīng)過濾器過濾進(jìn)入汽提塔底部,把水加入到蒸汽管線將蒸汽增濕降溫以防止PVC樹脂在汽提塔集液槽壁上干燥和降解。流程簡(jiǎn)圖如下圖:
2 螺旋板換熱器更新的必要性
2.1 原螺旋板換熱器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
表1:原螺旋板換熱器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
存在的問題:(1)由于設(shè)計(jì)總流量比實(shí)際運(yùn)行時(shí)流量大很多,因此在實(shí)際運(yùn)行中換熱達(dá)不到預(yù)期的效果。(2)冷側(cè)設(shè)計(jì)換熱效果差,冷側(cè)溫度只能升高至68.3℃,達(dá)不到工藝要求。
2.2 實(shí)際運(yùn)行中工藝參數(shù)達(dá)不到要求
表2:汽提塔典型操作參數(shù)
存在問題:(1)汽提塔壓差高,操作難度大(2)汽提塔塔頂溫度低,VCM殘留脫除困難。
3. 螺旋板換熱器更新過程
3.1螺旋板換熱器選型
根據(jù)上述情況分析,原螺旋板換熱器已經(jīng)不能滿足實(shí)際的生產(chǎn)需要,因此考慮重新選型。經(jīng)過設(shè)計(jì)計(jì)算,采用了316L可拆螺旋板換熱器。
表3:新螺旋板換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)
新螺旋板換熱器按照實(shí)際生產(chǎn)需要提供數(shù)據(jù),能夠達(dá)到預(yù)期效果。
3.2 螺旋板換熱器更新后工藝參數(shù)變化
表4:螺旋板更新后汽提塔典型操作參數(shù)
從上表可以看出,螺旋板換熱器更新后,操作參數(shù)明顯變化,塔頂溫度由原來的73℃上升至77℃,汽提塔壓差由原來的20kpa降至15kpa有利于汽提塔的操作平穩(wěn),易于脫除產(chǎn)品中VCM殘留。
4 更新后對(duì)PVC產(chǎn)品質(zhì)量提高情況
根據(jù)汽提原理,溫度已經(jīng)超過PVC樹脂的玻璃化溫度(75~78℃),處于玻璃化溫度以上時(shí)分子的振動(dòng)動(dòng)能加快,有利于PVC顆??紫吨蠽CM的脫吸,玻璃化溫度是進(jìn)塔漿料的最低溫度。目前將汽提塔塔頂溫度控制在75℃以上,就能得到比較滿意的殘留結(jié)果,而影響汽提塔塔頂溫度主要有二個(gè)方面,一是蒸汽進(jìn)料量的大小,由于受汽提塔壓差的限制(一般壓差超過26KPa,將產(chǎn)生雜質(zhì)),無法過多提高蒸汽量;二是螺旋板換熱器的換熱能力較低,主要是螺旋板換熱器的換熱面積較小,達(dá)不到要求。2010年因?yàn)閂CM殘留不達(dá)標(biāo)造成的PVC非優(yōu)級(jí)品有10次,造成產(chǎn)品VCM殘留超標(biāo)主要原因是汽提塔塔頂溫度指標(biāo)偏離。進(jìn)塔漿料溫度低,導(dǎo)致汽提塔溫度控制彈性縮小,塔頂溫度稍有波動(dòng)就會(huì)造成VCM殘留超標(biāo)。2011更新螺旋板后,汽提塔操作明顯好轉(zhuǎn),杜絕了因汽提原因造成的產(chǎn)品中殘留VCM超標(biāo)情況。
由于換熱效果提高,裝置的蒸汽明顯降低,使用量降低了500kg/hr左右,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。
5 結(jié)束語
經(jīng)過不斷的摸索,優(yōu)化改造,裝置生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,降低了產(chǎn)品成本,提了產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品的優(yōu)級(jí)品率進(jìn)一步提高,減少了設(shè)備故障,節(jié)省了設(shè)備檢修費(fèi)用,提高了企業(yè)效益。
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