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      凝結(jié)水精處理混床再生系統(tǒng)優(yōu)化與調(diào)整

      2014-04-20 12:05:09楊其濤
      山東電力技術(shù) 2014年6期
      關(guān)鍵詞:混床滕州凝結(jié)水

      楊其濤

      (華電滕州新源熱電有限公司,山東滕州277500)

      凝結(jié)水精處理混床再生系統(tǒng)優(yōu)化與調(diào)整

      楊其濤

      (華電滕州新源熱電有限公司,山東滕州277500)

      針對凝結(jié)水精處理高速混床運行周期短、再生頻繁的異?,F(xiàn)象,通過解決現(xiàn)場設(shè)備存在的樹脂量不足、輸送過程中混脂、流量檢測不準(zhǔn)確及再生濃度不足等問題,提出了一套完整的再生系統(tǒng)優(yōu)化操作程序。

      凝結(jié)水精處理;再生設(shè)備;參數(shù)控制;再生程序

      0 引言

      華電滕州新源熱電有限公司2×350 MW機組凝結(jié)水精處理為中壓系統(tǒng),無前置過濾器。采用出力50%高速混床2臺,設(shè)有100%與50%流量旁路并預(yù)留1套備用樹脂,處理凝結(jié)水額定流量391 m3/h,高峰流量456 m3/h。2臺機組合用1套體外再生空氣擦洗裝置,體外再生采用高塔完全分離技術(shù)。

      實際運行中,凝結(jié)水精處理高速混床存在運行周期短、再生頻繁等異常問題,既影響機組汽水品質(zhì),又造成再生酸、堿及除鹽水用量增加,并影響高速混床裝置的出水水質(zhì)。因此,對凝結(jié)水精處理混床樹脂的再生操作工藝進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化工作勢在必行。

      1 存在問題及原因分析

      1.1 樹脂裝填量

      按照設(shè)計要求,再生設(shè)備內(nèi)的陰陽樹脂比例、高度均有明確要求。當(dāng)樹脂裝填量不在規(guī)定范圍內(nèi)時,必將影響樹脂分離、輸送及再生的效果[1]。

      圖1 分離罐及再生塔尺寸及視窗

      300 MW等級凝水樹脂處理高塔法分離罐、再生塔尺寸及視窗如圖1所示[2]。

      分別檢查分離罐及再生塔內(nèi)樹脂的裝填量,樹脂量偏少,且陰陽樹脂比例失衡,陽樹脂量明顯不足。檢查發(fā)現(xiàn)陽再生塔內(nèi)樹脂存在泄漏現(xiàn)象。

      分析認(rèn)為,樹脂長期運行破損后隨水、汽反洗流出損失及陽再生塔存在反洗漏樹脂現(xiàn)象是造成樹脂量不足和比例失衡的直接原因。

      1.2 樹脂的分離與輸送

      檢查發(fā)現(xiàn)因凝結(jié)水精處理程控系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,存在樹脂分離時間不足,分離及輸送水流量不符合系統(tǒng)設(shè)計要求的問題,導(dǎo)致陰陽樹脂分離不徹底。

      同時發(fā)現(xiàn)分離罐流量調(diào)節(jié)閥出水流量不滿足分離、輸送要求,不能有效托起樹脂層,導(dǎo)致陽樹脂在輸送過程中形成錐斗狀[3],使少量陰樹脂從上部與陽樹脂同時漏入陽樹脂再生塔內(nèi)而造成了混脂問題。

      1.3 樹脂再生酸堿濃度

      樹脂再生系統(tǒng)的酸、堿稀釋水流量計存在缺陷,不能正常指示再生時的稀釋水流量;且再生時除鹽水流量調(diào)整過大,導(dǎo)致酸、堿再生液的濃度偏低,影響樹脂再生效果。

      2 處理方案

      2.1 消除設(shè)備缺陷補充樹脂

      通過對高速混床再生系統(tǒng)陰、陽樹脂再生塔內(nèi)部檢修,消除個別水帽松懈造成的樹脂漏出缺陷。同時逐一對各臺混床、再生塔內(nèi)樹脂量、陰陽樹脂比例進(jìn)行調(diào)整與補充,保證各混床及再生系統(tǒng)內(nèi)樹脂量滿足設(shè)計要求。

      2.2 檢修和調(diào)整再生系統(tǒng)流量計

      凝結(jié)水精處理再生時的流量控制是保證樹脂分離、輸送、再生效果的基礎(chǔ)。為保證流量控制準(zhǔn)確,對每臺流量計進(jìn)行了更換與調(diào)整。一是原再生間分離罐流量計裝設(shè)在除鹽水進(jìn)水母管上,安裝位置不正確,樹脂分離流量小時不能檢測到流量,現(xiàn)將此流量計安裝至反洗進(jìn)水母管,能夠及時檢測再生過程的反洗水流量;二是更換酸、堿稀釋水流量計,在進(jìn)行樹脂酸堿再生時,能及時檢測酸、堿稀釋水流量,并通過調(diào)整流量計前閥門開度,控制稀釋水流量滿足樹脂再生要求。陰、陽樹脂再生酸堿濃度及稀釋水流量控制見表1。

      表1 陰、陽樹脂再生酸堿濃度及稀釋水流量控制

      2.3 調(diào)整分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度及樹脂分離時間

      原分離罐流量調(diào)節(jié)閥不同步,程序的時間開度是按照廠家給定值設(shè)定,未根據(jù)實際流量情況設(shè)定,結(jié)合運行情況對分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度進(jìn)行調(diào)整[4],見表2,這一調(diào)整解決了樹脂分離不徹底及樹脂輸送混脂的問題。

      表2 分離罐流量調(diào)節(jié)閥開度調(diào)整情況

      2.4 調(diào)整再生程序的各步序設(shè)定時間

      原各步序設(shè)定的分離時間偏短,造成陰陽樹脂分離不徹底。陰、陽樹脂分離時間調(diào)整見表3、表4。

      調(diào)整閥門在各步序的不同開度,并觀察分離罐入口流量變化情況,將樹脂分離的步序中流量閥開度重新進(jìn)行設(shè)定,同時通過觀察陰陽樹脂在分離塔內(nèi)的分離效果,對陰、陽樹脂分離時間也重新進(jìn)行調(diào)整,保證了樹脂分離效果。

      表3 陰樹脂分離時間調(diào)整

      表4 陽樹脂分離時間調(diào)整

      2.5 設(shè)置水托層流量

      樹脂分離最后一步序要求的分離罐入口流量,也是陰、陽樹脂分別向陰、陽塔傳輸時要求的最小穩(wěn)定流量,將該流量調(diào)整正??杀WC樹脂傳輸時形成良好的水托層,有效防止樹脂傳輸時形成“漏斗”,造成陰、陽兩再生塔特別是陽樹脂塔的混脂。目前通過控制流量調(diào)節(jié)閥開度在21%左右,可控制該傳輸步序的沖洗水流量在2~3 m3/h,樹脂傳輸效果良好,有效解決了混脂問題。

      2.6 解決樹脂漏出發(fā)現(xiàn)不及時問題

      陰、陽樹脂粒徑分別為0.55 mm、0.65 mm,而再生系統(tǒng)樹脂捕捉器不銹鋼繞絲間隙為0.85 mm,當(dāng)樹脂再生出現(xiàn)泄漏時不能有效捕捉,不便于運行人員檢查發(fā)現(xiàn),采取對捕捉器繞絲最下部(約10 cm)用不銹鋼網(wǎng)絲進(jìn)行綁扎的措施,便于捕捉和發(fā)現(xiàn)樹脂泄漏問題。

      2.7 控制陰樹脂再生溫度

      陰樹脂再生時,運行人員應(yīng)投運電加熱系統(tǒng),因為再生的稀堿液溫度低,影響陰樹脂的再生效果。要求陰樹脂再生前應(yīng)投運堿液加熱器,使陰樹脂再生時再生液溫度在40℃,提高陰樹脂的再生度。

      3 結(jié)語

      當(dāng)凝結(jié)水精處理出現(xiàn)運行周期短及頻繁再生時,應(yīng)對再生設(shè)備、再生程序、樹脂量及陰陽樹脂比例等各種有可能涉及到的因素進(jìn)行排查,其中任何因素都可能導(dǎo)致精處理設(shè)備運行的異常[5]。

      通過對凝結(jié)水精處理再生系統(tǒng)的調(diào)整與優(yōu)化,做好現(xiàn)場設(shè)備消缺及改造,可有效解決樹脂分離效果差及再生效果差問題,延長了混床運行周期,達(dá)到了改善機組汽水品質(zhì)的目的。

      凝結(jié)水精處理樹脂再生的程序并不是設(shè)備廠家或者調(diào)試單位一勞永逸的工作,在運行若干年后,應(yīng)針對設(shè)備及控制系統(tǒng)的改變重新進(jìn)行各步序調(diào)試,才可保證再生質(zhì)量進(jìn)而保證出水質(zhì)量。

      [1]張鐵,韓倩倩.提升火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運行質(zhì)量的措施[J].凈水技術(shù),2011,30(4):4-8.

      [2]裴鋒,史曉燕.凝結(jié)水精處理高塔分離再生工藝探討[J].華北電力技術(shù),2010(4):13-16.

      [3]張建鵬,姜波,張建斌.灤河電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)樹脂分離塔陽樹脂傳脂問題探討[J].熱力發(fā)電,2011,40(2):79-83.

      [4]李長海.火電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)調(diào)試[J].中國電力,2010,43(6):69-73.

      [5]曹長武,宋麗莎,羅竹杰.火力發(fā)電廠化學(xué)監(jiān)督技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2005.

      Improvement and Adjustment of the Regeneration System of Condensate Polishing Mixed-bed

      A comprehensive improved operation process is put forward to deal with abnormal phenomena such as short running period and frequent regenerating of the condensate polishing high-speed mixed bed.In practice,this process can solve operation problems such as resin insufficiency,mixing resin in the conveying process,incorrect flow monitoring,and regenerative concentration insufficiency and so on.

      condensate polishing;regeneration system;parameter control;process of regeneration

      TK223.5

      :B

      :1007-9904(2014)06-0070-03

      2014-08-02

      楊其濤(1975),男,從事電廠化學(xué)科技管理工作。

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