孫君建,范圣業(yè),張 濱
大連發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧大連 116000
QFSN-300-2型發(fā)電機(jī)為三相隱極式同步發(fā)電機(jī),采用“水氫輕”冷卻方式,整體為全封閉氣密結(jié)構(gòu)由裝在轉(zhuǎn)子兩端的漿式風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)。定子引線固定在端部支架上,引線由空心銅管冷彎成形,并包有絕緣,冷卻方式為水冷。通過柔軟連接片與出線盒中的住引線連接。定子繞組總進(jìn)出水管分別裝在基座的勵(lì)端和汽端,由匯流管經(jīng)絕緣引水管構(gòu)成向定子繞組、主引線、出線磁套管端子供水通路??傔M(jìn)出水管及出線盒內(nèi)匯流管對(duì)地絕緣,并設(shè)有接線柱,以監(jiān)測(cè)其絕緣電阻。
進(jìn)行設(shè)備定檢時(shí),按要求對(duì)發(fā)電機(jī)絕緣進(jìn)行測(cè)試,但是由于匯水管絕緣不良(要求匯水管對(duì)基座絕緣電阻大于等于3KΩ,匯水管對(duì)繞組絕緣電阻大于等于80KΩ),甚至經(jīng)常發(fā)生金屬性接地,造成測(cè)量誤差較大,無(wú)法準(zhǔn)確判斷出設(shè)備實(shí)際絕緣值,為測(cè)試工作帶來極大不便。通過實(shí)際缺陷處理過程,總結(jié)出如下匯流管對(duì)地絕緣電阻低的常見原因。發(fā)電機(jī)定子水內(nèi)冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 定子內(nèi)冷水系統(tǒng)示意圖
遼寧某電廠,自2009年投產(chǎn)以來,每次檢修時(shí),對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行直流耐壓和泄漏電流測(cè)量過程中,均遇到匯水管接地或絕緣電阻低等故障,嚴(yán)重影響了檢修工作進(jìn)展,在處理故障過程中發(fā)現(xiàn),每次故障點(diǎn)都不相同,說明了發(fā)電機(jī)匯水管接地這類故障的普遍性和隨機(jī)性,對(duì)幾次故障處理過程做如下總結(jié)分析。
2010年4月末,1號(hào)機(jī)組停機(jī)檢修,工期25天,按照計(jì)劃,機(jī)組停機(jī)后立即對(duì)發(fā)電機(jī)絕緣進(jìn)行測(cè)量,使用測(cè)試儀為KD2677型水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)專用兆歐表,測(cè)試結(jié)果第一次絕緣電阻為1GΩ(三相),第二次測(cè)量結(jié)果為3 GΩ,由于數(shù)據(jù)偏差較大,懷疑某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,于是重新排查試驗(yàn)接線。試驗(yàn)儀器測(cè)試線接引正確,地線牢固,試驗(yàn)電源穩(wěn)定,沒有問題。排查外部試驗(yàn)線,將匯水管屏蔽線懸空,測(cè)試絕緣電阻,使用Fluck 115,結(jié)果顯示,匯水管屏蔽線總絕緣電阻為0.5Ω,原來是實(shí)驗(yàn)引線有接地情況,導(dǎo)致試驗(yàn)數(shù)據(jù)偏差較大。進(jìn)一步測(cè)量,發(fā)電機(jī)引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對(duì)基座)為1000 KΩ,勵(lì)端匯水管絕緣200 KΩ,汽端匯水管絕緣0.5 Ω,可以判斷故障點(diǎn)在該回路上,將航空插件拆下,測(cè)量汽端匯水管外部接線絕緣0.5 Ω,測(cè)量航空插件內(nèi)部絕緣電阻為85 KΩ,判斷出,接地點(diǎn)為外部電纜受損導(dǎo)致系統(tǒng)接地,更換新電纜后,測(cè)量匯水管絕緣電阻(總計(jì))為190 KΩ,再次測(cè)量發(fā)電機(jī)絕緣電阻值60m結(jié)果為:A相對(duì)地1.6 GΩ、B相對(duì)地1.2 GΩ、C相對(duì)地9 GΩ,顯示數(shù)據(jù)正常。故障原因?yàn)槭┕て陂g,電纜受損,經(jīng)過運(yùn)行期間長(zhǎng)期振動(dòng)磨插,致使絕緣層徹底損壞接地。
2011年4月末,1號(hào)機(jī)組停機(jī)檢修,按照計(jì)劃,機(jī)組停機(jī)后立即對(duì)發(fā)電機(jī)絕緣進(jìn)行測(cè)量,首先測(cè)量匯水管絕緣電阻,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對(duì)基座)為980 KΩ,勵(lì)端匯水管絕緣190 KΩ,汽端匯水管絕緣130 Ω,為接觸性接地,初步懷疑為內(nèi)部異物短接造成匯水管絕緣降低,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況決定,打開發(fā)電機(jī)底部汽側(cè)檢修人孔門,首先檢查發(fā)電機(jī)底部汲油情況,其次從側(cè)面檢修孔,進(jìn)入?yún)R水管區(qū)域,全面排查,是否有異物搭接情況,追后檢查絕緣引水管各處絕緣件及測(cè)溫點(diǎn)絕緣狀況。
打開發(fā)電機(jī)底部汽側(cè)檢修人孔門和排污法蘭,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部少量費(fèi)油,稍微清理后,即可進(jìn)入檢查。在清理底部?jī)?nèi)冷水排污門式,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有大量已經(jīng)結(jié)垢的淤泥,附著在法蘭絕緣墊兩側(cè),有可能造成發(fā)電機(jī)引水管絕緣降低,對(duì)該部位清理干凈后,測(cè)量汽側(cè)匯水管絕緣電阻為160Ω,故障部位不在此處。進(jìn)一步對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查,從人空門位置進(jìn)入到匯水管底部,對(duì)可能接觸金屬表面的部位逐一排查,在排查到右側(cè)5點(diǎn)方向位置時(shí),發(fā)現(xiàn)在引水管側(cè)面粘連一個(gè)設(shè)備標(biāo)簽紙,正好粘連在金屬支架上,長(zhǎng)度大概10CM左右,而且沾滿油污,對(duì)該部位簡(jiǎn)單清理后,測(cè)量汽側(cè)匯水管絕緣電阻值為120KΩ,達(dá)到測(cè)量允許值,由于工期要求,沒有繼續(xù)對(duì)其他部位進(jìn)行深入檢查,做了一些基礎(chǔ)清理工作后,恢復(fù)系統(tǒng)。該缺陷主要是由于基建期間,發(fā)電機(jī)內(nèi)部飄落的細(xì)小雜物未清理干凈,長(zhǎng)時(shí)間受油污侵蝕,導(dǎo)致絕緣逐步下降。這類缺陷,本可以通過細(xì)致工作避免發(fā)生的,要求在檢查設(shè)備時(shí),做到前面、仔細(xì)、不留死角。
圖2 測(cè)溫線接地位置
2012年3月末,1號(hào)機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),再次發(fā)生匯水管絕緣電阻低故障,按照以前處理經(jīng)驗(yàn),首先確認(rèn)故障部位,經(jīng)測(cè)量各位置電阻,引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對(duì)基座)為1000 KΩ,勵(lì)端匯水管絕緣210 KΩ,汽端匯水管絕緣1.5 Ω,為金屬性接地。在發(fā)電機(jī)側(cè)面端子排箱內(nèi),通過航空插件測(cè)量判斷故障點(diǎn)位置,結(jié)果為故障點(diǎn)在發(fā)電機(jī)內(nèi)部,外線良好。為徹底解決絕緣故障,決定將發(fā)電機(jī)汽側(cè)上端蓋打開,另一方面,打開發(fā)電機(jī)底部汽側(cè)檢修人孔門,對(duì)汽側(cè)匯水管做全面排查。經(jīng)過6小時(shí)排查,未發(fā)現(xiàn)有異物處在,于是將工作重點(diǎn)放在測(cè)溫元件上。測(cè)溫元件安裝在匯水管上專用的金屬固定槽內(nèi)其與匯水管導(dǎo)通,用絕緣布帶捆綁固定后用絕緣膠水固化。測(cè)溫元件外引線集中固定后,通過蛇皮管保護(hù)層,沿固定座引至航空接線板處,經(jīng)過專用插件引出基座外。逐個(gè)拆開測(cè)溫元件,同時(shí)測(cè)量匯水管絕緣電阻,全部拆過后,絕緣電阻仍未見提升,故障點(diǎn)不在測(cè)溫探頭上,再繼續(xù)排查熱電阻引出線。沿匯水管周圈檢查熱電阻引出線是否有被金屬毛刺刺穿現(xiàn)象,經(jīng)核實(shí),無(wú)此故障,檢查測(cè)溫線束通道,發(fā)現(xiàn)固定保護(hù)線束的蛇皮管是金屬內(nèi)套蛇皮管,在出入口處容易發(fā)生絕緣皮破損接地故障,經(jīng)逐一排查,發(fā)現(xiàn)一根測(cè)溫線在進(jìn)入蛇皮管1CM處,測(cè)溫線金屬絲直接接觸到蛇皮管金屬內(nèi)層,導(dǎo)致匯水管接地。
對(duì)該位置測(cè)溫線逐一處理后,測(cè)量汽側(cè)匯水管絕緣電阻,為300 KΩ,此次故障點(diǎn)最終定性為測(cè)溫線經(jīng)蛇皮管金屬內(nèi)套接地。在此故障處理完后,對(duì)汽側(cè)其他有此蛇皮管位置的測(cè)溫線全部重新加裝二次絕緣,以防止長(zhǎng)期振動(dòng)磨損破壞絕緣。此位置故障說明,在材料選型上存在問題,該位置應(yīng)該選用全絕緣材質(zhì)保護(hù)套,便可杜絕該故障發(fā)生。
2012年4月,遼寧某電廠發(fā)生匯水管絕緣低故障,常見故障點(diǎn)全部排查完畢,仍未發(fā)現(xiàn)故障所在,在排查內(nèi)冷水管路時(shí)發(fā)現(xiàn),內(nèi)冷水管路進(jìn)出發(fā)電機(jī)部位,法蘭與發(fā)電機(jī)外殼之間絕緣墊有破損情況,該位置較隱蔽,不易被發(fā)覺,更換絕緣件后,絕緣恢復(fù)正常。
另外,絕緣引水管四周的固定架全部連接本體的金屬支架上,如果螺栓固定位置不善,極易短接到金屬支架上,造成匯水管接地,而且更加不易被發(fā)現(xiàn),一旦發(fā)生非常規(guī) 絕緣故障,該位置作為重點(diǎn)排查對(duì)象。
除了上述分析總結(jié)的幾個(gè)常見故障點(diǎn)外,發(fā)電機(jī)內(nèi)部結(jié)露、進(jìn)油也有可能造成匯流管對(duì)地絕緣電阻低。發(fā)電機(jī)停止運(yùn)行后,如冷卻系統(tǒng)繼續(xù)投入,管路上的結(jié)露水沿管路落到發(fā)電機(jī)下部,積聚到內(nèi)冷水管與發(fā)電機(jī)外殼連接的絕緣密封盤的低洼處,結(jié)露水中包含著雜質(zhì),聚到一定量的時(shí)候,絕緣被破壞,造成匯流管對(duì)地絕緣電阻低。在停機(jī)檢修時(shí),及時(shí)清理底部汲水汲油。
發(fā)電機(jī)匯流管對(duì)地絕緣電阻低,究其原因有設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和現(xiàn)場(chǎng)施工、運(yùn)行、檢修等方面的問題,在多次檢修及故障處理過程中,按照上述方法進(jìn)行梳理檢查,能夠快速準(zhǔn)確排除故障點(diǎn),極大提高了檢修效率
[1]劉慶河.OFSN-300-2型汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)品說明書.哈爾濱電機(jī)廠,2001:3-6.