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    PLC在B2012D龍門刨床電氣控制中的應(yīng)用

    2014-04-16 02:21:20楊淑芬趙紅星
    中國科技縱橫 2014年2期

    楊淑芬+趙紅星

    【摘 要】 本文通過對制造廠加工車間B2012D龍門刨床出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析總結(jié)和改造,采用硬件結(jié)構(gòu)簡單、控制安全可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用且工作效益高的可編程控制器(PLC)實(shí)現(xiàn)對B2012D龍門刨床的電氣控制。

    【關(guān)鍵詞】 龍門刨床 PLC 直流調(diào)速裝置

    1 概述

    PLC(可編程控制器)以自動化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)和繼電器技術(shù)為一體的新一代工業(yè)自動控制設(shè)備。在車間里龍門刨床是一種大型的切削機(jī)床,主要用來加工大型工件的平面、斜面或槽等,應(yīng)用非常廣泛,并具有多種控制要求。龍門刨床主要有床身、工作臺、立柱、橫梁、左右側(cè)刀架及垂直等部分組成,其運(yùn)動形式主要為主運(yùn)動、進(jìn)給運(yùn)動以及輔助運(yùn)動,主運(yùn)動是工作臺帶動工件作往返的直線運(yùn)動;進(jìn)給運(yùn)動是刀架的進(jìn)給;輔助運(yùn)動是為了調(diào)整刀具設(shè)計(jì)的(包括刀架的快速移動、抬刀、橫梁的夾緊、放松、和升降等)龍門刨床對主拖動系統(tǒng)有很高的要求,不僅要求該機(jī)床有較大的切削效率,較寬的調(diào)速范圍,還要求在工作循環(huán)的過程中可以自動調(diào)節(jié)速度,以滿足不同情況工作的需要。

    兩年來通過對加工車間各種機(jī)床的電氣原理的熟悉了解,特別是B2012D龍門刨床在電氣控制系統(tǒng)中,采用繼電器控制邏輯,由于繼電器控制系統(tǒng)接線復(fù)雜,故障診斷和排除困難,還存在下列問題:

    (1)觸點(diǎn)易被電弧燒壞而導(dǎo)致接觸不良;(2)繼電器的控制功能被固定在電氣線路中,功能固定,單一,靈活性差等。因此,造成故障頻繁發(fā)生且難以查找,導(dǎo)致生產(chǎn)率低下,效益差。針對以上問題,對該機(jī)床進(jìn)行技術(shù)改造,以提高設(shè)備使用效率。

    由于PLC具有通用性、適應(yīng)性強(qiáng),以及完善的故障診斷能力,維修方便;可靠性高,柔性強(qiáng),抗干擾能力強(qiáng);編程簡單,性價比高等優(yōu)點(diǎn)。PLC不僅可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)量的邏輯控制,還可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字運(yùn)算、數(shù)據(jù)處理、模擬量控制、網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,在機(jī)床電氣控制電路中發(fā)揮了極其重要的作用。

    2 龍門刨床的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)

    工作臺和工件頻繁地進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動,在工作臺前進(jìn)(工作行程)時,進(jìn)行工件的切削加工,工作臺后退(返回行程)時是空運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)加工零件的特點(diǎn),對工作臺運(yùn)行有以下要求:

    (1)電氣控制能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)動控制。

    (2)工作臺的運(yùn)行速度不斷變化,如(圖1)所示,電氣控制系統(tǒng)能進(jìn)行調(diào)速控制,且要求能進(jìn)行手動調(diào)速和自動變速。

    0—t1段工作臺前進(jìn)起動階段;t1—t2為刀具慢速切入工件階段;t2—t3為加速至穩(wěn)定工作速度階段;t3—t4以穩(wěn)定工作速度切削工件階段;t4—t5為刀具減速退出工件階段,防止工件邊緣的崩裂以及減少反向時的制動電流;t5—t6為反接制動到退回起動階段;t6—t7為高速退回階段,為提高工作效率,其速度往往高于前進(jìn)時的切削速度;t7—t8減速退回階段,以減少反向時的越位和對傳動機(jī)構(gòu)的沖擊;t8—t9為退回反接制動階段。

    (3)切削加工時沒有進(jìn)給運(yùn)動,只有工作臺由前進(jìn)轉(zhuǎn)為后退期間,刀架位移一定的距離。

    (4)工作臺往返行程時,要求刀架抬起,在工作行程時,再將刀具放下。

    (5)刀架的快速移動和橫梁的移動,都屬“點(diǎn)動”,在加工過程中,不允許刀架快速移動和橫梁的移動。

    調(diào)整橫梁位置時首先應(yīng)放松橫梁,所以,要設(shè)置放松機(jī)構(gòu),調(diào)整結(jié)束后,將橫梁固定在某一位置,故還要設(shè)置夾緊機(jī)構(gòu)。

    3 系統(tǒng)的構(gòu)成與功能

    現(xiàn)B2012D龍門刨床的電氣控制系統(tǒng),采用日本三菱FX2系列的PLC為主控制器,SZK系列直流調(diào)速裝置為主驅(qū)動控制器,完成工作任務(wù),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如(圖2)。

    該電氣控制系統(tǒng)主要包括以下幾部分:

    (1)工作臺移動和潤滑系統(tǒng)。工作臺控制部分由一臺潤滑泵(M8)和一臺直流電機(jī)(M0)構(gòu)成。工作臺有點(diǎn)動和自動往復(fù)運(yùn)動兩種工作方式,除此之外,還有直流電機(jī)電壓控制,由于不同的前進(jìn)速度和后退速度以及自動往復(fù)功能。在該臺電氣控制線路中采用繼電器K6來控制模塊向直流調(diào)速裝置系統(tǒng)輸出正負(fù)電壓。

    (2)橫梁控制。橫梁的運(yùn)行主要由橫梁升降電機(jī)(M1)、橫梁夾緊(V5)和放松(V6)電磁閥構(gòu)成,其夾緊和放松由液壓系統(tǒng)驅(qū)動。在操作橫梁運(yùn)行前,必須將三臺油泵電機(jī)M5、M6、M7啟動,不論上升還是下降,都需將橫梁放松到位后,才能啟動電機(jī),橫梁一旦停止運(yùn)動,將自動夾緊。

    (3)刀架快速移動。其有三個工作刀架,垂直、左側(cè)和右側(cè)刀架,每個刀架的快速移動均由一臺電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,每個刀架都可以在上、下、左、右4個方向運(yùn)動,刀架的移動方向由機(jī)械離合器選擇,刀架的快速移動均為點(diǎn)動操作,只有當(dāng)限位開關(guān)釋放后才能進(jìn)行操作。

    (4)抬刀/放刀及自動進(jìn)刀控制。在加工工件時,工作臺在前進(jìn)的過程中,刀具必須放下;在后退的過程中,刀具必須抬起。每個工作循環(huán),需要自動進(jìn)刀一次,進(jìn)刀和抬刀動作同時進(jìn)行,每次的進(jìn)刀量由液壓系統(tǒng)控制,只有當(dāng)三臺油泵電機(jī)啟動后,該部分設(shè)備才能有效工作。

    4 電氣控制系統(tǒng)操作說明

    改造后B2012D龍門刨床的基本操作順序如下:

    (1)合上總空氣開關(guān)Q0,操作站電源指示燈H1就會亮,表示控制系統(tǒng)已處于通電狀態(tài)。

    (2)直流調(diào)速器FV1自檢正常后,電柜門上調(diào)速器正常指示燈H6亮。

    (3)選擇SA3, SA4 ,SA5三個開關(guān),啟動M5,M6,M7三臺油泵電機(jī)。

    (4)按SB11啟動潤滑泵,操作站和電柜門上潤滑啟動指示燈H3,H4亮,按下SB12,停止?jié)櫥玫倪\(yùn)轉(zhuǎn)。

    (5)選擇SA6,SA7兩個開關(guān),為抬刀、放刀做準(zhǔn)備。

    (6)操作人員移動橫梁和刀架,進(jìn)行加工工件前的準(zhǔn)備。

    (7)在準(zhǔn)備的過程中,可以通過點(diǎn)動前進(jìn)按鈕SB6和點(diǎn)動后退按鈕SB8控制工作臺慢速運(yùn)動。endprint

    (8)設(shè)定工作臺前進(jìn)、后退和一級、二級減速。

    (9)啟動工作臺自動運(yùn)行,通過前進(jìn)按鈕SB7,SB13和后退按鈕SB9,SB14啟動工作臺,工作臺開始自動往復(fù)運(yùn)動,操作ST1,ST2停止按鈕可以結(jié)束工作臺的自動運(yùn)動,在自動運(yùn)行的過程中,如果工作臺前進(jìn),直接按下后退按鈕,工作臺立即轉(zhuǎn)為后退運(yùn)行;反之亦然。

    以往的B2012D龍門刨的繼電器—接觸器控制電路中使用了大量的機(jī)械觸點(diǎn),可靠性較差,故障率高,功能單一,接線也比較復(fù)雜,一旦出現(xiàn)故障,進(jìn)行維修、調(diào)整非常困難。在過去龍門刨工作臺突然后退無動作,由于工作臺右側(cè)的六個限位開關(guān)被卡死,在維修的過程中位置蹊蹺而且麻煩,但改造后用了一個接近開關(guān),通過感應(yīng)來完成了此動作,現(xiàn)采用的PLC對該龍門刨進(jìn)行控制后,可以避免上述控制系統(tǒng)的許多不足。

    改造后的B2012D龍門刨電氣控制系統(tǒng),其各種按鈕、操作開關(guān)、行程開關(guān)、熱繼電器等,需占用47個輸入端點(diǎn),執(zhí)行元件55個,需占用55個輸出端點(diǎn),從滿足系統(tǒng)控制要求和降低系統(tǒng)成本考慮選擇了三菱的可編程控制器,完全可以滿足各項(xiàng)控制要求,(圖3)是部分輸入端點(diǎn)的分配圖,(圖4)是部分輸出端點(diǎn)的分配圖,整機(jī)的控制程序僅幾百條語句。

    5 運(yùn)行結(jié)果和經(jīng)濟(jì)效益

    現(xiàn)在B2012D龍門刨主拖動系統(tǒng)采用的PLC控制的SZK系列的直流調(diào)速裝置,取代了原直流“K—F—D機(jī)組”后特點(diǎn)見(表1)。

    改造后使用的調(diào)速裝置,每天可節(jié)電48576J,折合電費(fèi)1.7萬元,年節(jié)省更換電器件0.4萬元,節(jié)省維修工日768個,折合工費(fèi)0.55萬元,合計(jì)年節(jié)支2.78萬元。

    6 結(jié)語

    隨著技術(shù)的進(jìn)步,PLC技術(shù)將成為今后工業(yè)控制的主要手段和重要的基礎(chǔ)設(shè)備之一,PLC、機(jī)器人、CAD/CAM將成為工業(yè)生產(chǎn)的三大立柱。PLC功能日趨完善,小型化、高可靠性、低價格的發(fā)展,必將使PLC與我們的工作、生活息息相關(guān)。

    目前PLC技術(shù)不斷被應(yīng)用研發(fā)著,除江河機(jī)電公司外,各種機(jī)械廠、水電五局、葛洲壩集團(tuán)公司也都成立了相應(yīng)的自動化研究所,起重機(jī)及先進(jìn)的機(jī)床設(shè)備,并逐步面向國內(nèi)其他自控市場,形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,我們必須加緊學(xué)習(xí),才能在今后的投標(biāo)設(shè)計(jì)、市場競爭中立于不敗之地。

    參考文獻(xiàn):

    [1]李恩林.龍門刨床自動控制[M].北京科學(xué)出版社.

    [2]許成厚.機(jī)床電氣線路原理、調(diào)整、維修[M].安徽科學(xué)技術(shù)出版社.

    [3]秦繼榮.現(xiàn)代直流伺服控制技術(shù)及其系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].機(jī)械工業(yè)出版社.

    [4]何煥山.工廠電氣控制設(shè)備[M].北京:高等教育出版社.

    [5]常斗南.可編程控制器原理與實(shí)踐[M].遼寧科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

    (8)設(shè)定工作臺前進(jìn)、后退和一級、二級減速。

    (9)啟動工作臺自動運(yùn)行,通過前進(jìn)按鈕SB7,SB13和后退按鈕SB9,SB14啟動工作臺,工作臺開始自動往復(fù)運(yùn)動,操作ST1,ST2停止按鈕可以結(jié)束工作臺的自動運(yùn)動,在自動運(yùn)行的過程中,如果工作臺前進(jìn),直接按下后退按鈕,工作臺立即轉(zhuǎn)為后退運(yùn)行;反之亦然。

    以往的B2012D龍門刨的繼電器—接觸器控制電路中使用了大量的機(jī)械觸點(diǎn),可靠性較差,故障率高,功能單一,接線也比較復(fù)雜,一旦出現(xiàn)故障,進(jìn)行維修、調(diào)整非常困難。在過去龍門刨工作臺突然后退無動作,由于工作臺右側(cè)的六個限位開關(guān)被卡死,在維修的過程中位置蹊蹺而且麻煩,但改造后用了一個接近開關(guān),通過感應(yīng)來完成了此動作,現(xiàn)采用的PLC對該龍門刨進(jìn)行控制后,可以避免上述控制系統(tǒng)的許多不足。

    改造后的B2012D龍門刨電氣控制系統(tǒng),其各種按鈕、操作開關(guān)、行程開關(guān)、熱繼電器等,需占用47個輸入端點(diǎn),執(zhí)行元件55個,需占用55個輸出端點(diǎn),從滿足系統(tǒng)控制要求和降低系統(tǒng)成本考慮選擇了三菱的可編程控制器,完全可以滿足各項(xiàng)控制要求,(圖3)是部分輸入端點(diǎn)的分配圖,(圖4)是部分輸出端點(diǎn)的分配圖,整機(jī)的控制程序僅幾百條語句。

    5 運(yùn)行結(jié)果和經(jīng)濟(jì)效益

    現(xiàn)在B2012D龍門刨主拖動系統(tǒng)采用的PLC控制的SZK系列的直流調(diào)速裝置,取代了原直流“K—F—D機(jī)組”后特點(diǎn)見(表1)。

    改造后使用的調(diào)速裝置,每天可節(jié)電48576J,折合電費(fèi)1.7萬元,年節(jié)省更換電器件0.4萬元,節(jié)省維修工日768個,折合工費(fèi)0.55萬元,合計(jì)年節(jié)支2.78萬元。

    6 結(jié)語

    隨著技術(shù)的進(jìn)步,PLC技術(shù)將成為今后工業(yè)控制的主要手段和重要的基礎(chǔ)設(shè)備之一,PLC、機(jī)器人、CAD/CAM將成為工業(yè)生產(chǎn)的三大立柱。PLC功能日趨完善,小型化、高可靠性、低價格的發(fā)展,必將使PLC與我們的工作、生活息息相關(guān)。

    目前PLC技術(shù)不斷被應(yīng)用研發(fā)著,除江河機(jī)電公司外,各種機(jī)械廠、水電五局、葛洲壩集團(tuán)公司也都成立了相應(yīng)的自動化研究所,起重機(jī)及先進(jìn)的機(jī)床設(shè)備,并逐步面向國內(nèi)其他自控市場,形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,我們必須加緊學(xué)習(xí),才能在今后的投標(biāo)設(shè)計(jì)、市場競爭中立于不敗之地。

    參考文獻(xiàn):

    [1]李恩林.龍門刨床自動控制[M].北京科學(xué)出版社.

    [2]許成厚.機(jī)床電氣線路原理、調(diào)整、維修[M].安徽科學(xué)技術(shù)出版社.

    [3]秦繼榮.現(xiàn)代直流伺服控制技術(shù)及其系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].機(jī)械工業(yè)出版社.

    [4]何煥山.工廠電氣控制設(shè)備[M].北京:高等教育出版社.

    [5]常斗南.可編程控制器原理與實(shí)踐[M].遼寧科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

    (8)設(shè)定工作臺前進(jìn)、后退和一級、二級減速。

    (9)啟動工作臺自動運(yùn)行,通過前進(jìn)按鈕SB7,SB13和后退按鈕SB9,SB14啟動工作臺,工作臺開始自動往復(fù)運(yùn)動,操作ST1,ST2停止按鈕可以結(jié)束工作臺的自動運(yùn)動,在自動運(yùn)行的過程中,如果工作臺前進(jìn),直接按下后退按鈕,工作臺立即轉(zhuǎn)為后退運(yùn)行;反之亦然。

    以往的B2012D龍門刨的繼電器—接觸器控制電路中使用了大量的機(jī)械觸點(diǎn),可靠性較差,故障率高,功能單一,接線也比較復(fù)雜,一旦出現(xiàn)故障,進(jìn)行維修、調(diào)整非常困難。在過去龍門刨工作臺突然后退無動作,由于工作臺右側(cè)的六個限位開關(guān)被卡死,在維修的過程中位置蹊蹺而且麻煩,但改造后用了一個接近開關(guān),通過感應(yīng)來完成了此動作,現(xiàn)采用的PLC對該龍門刨進(jìn)行控制后,可以避免上述控制系統(tǒng)的許多不足。

    改造后的B2012D龍門刨電氣控制系統(tǒng),其各種按鈕、操作開關(guān)、行程開關(guān)、熱繼電器等,需占用47個輸入端點(diǎn),執(zhí)行元件55個,需占用55個輸出端點(diǎn),從滿足系統(tǒng)控制要求和降低系統(tǒng)成本考慮選擇了三菱的可編程控制器,完全可以滿足各項(xiàng)控制要求,(圖3)是部分輸入端點(diǎn)的分配圖,(圖4)是部分輸出端點(diǎn)的分配圖,整機(jī)的控制程序僅幾百條語句。

    5 運(yùn)行結(jié)果和經(jīng)濟(jì)效益

    現(xiàn)在B2012D龍門刨主拖動系統(tǒng)采用的PLC控制的SZK系列的直流調(diào)速裝置,取代了原直流“K—F—D機(jī)組”后特點(diǎn)見(表1)。

    改造后使用的調(diào)速裝置,每天可節(jié)電48576J,折合電費(fèi)1.7萬元,年節(jié)省更換電器件0.4萬元,節(jié)省維修工日768個,折合工費(fèi)0.55萬元,合計(jì)年節(jié)支2.78萬元。

    6 結(jié)語

    隨著技術(shù)的進(jìn)步,PLC技術(shù)將成為今后工業(yè)控制的主要手段和重要的基礎(chǔ)設(shè)備之一,PLC、機(jī)器人、CAD/CAM將成為工業(yè)生產(chǎn)的三大立柱。PLC功能日趨完善,小型化、高可靠性、低價格的發(fā)展,必將使PLC與我們的工作、生活息息相關(guān)。

    目前PLC技術(shù)不斷被應(yīng)用研發(fā)著,除江河機(jī)電公司外,各種機(jī)械廠、水電五局、葛洲壩集團(tuán)公司也都成立了相應(yīng)的自動化研究所,起重機(jī)及先進(jìn)的機(jī)床設(shè)備,并逐步面向國內(nèi)其他自控市場,形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,我們必須加緊學(xué)習(xí),才能在今后的投標(biāo)設(shè)計(jì)、市場競爭中立于不敗之地。

    參考文獻(xiàn):

    [1]李恩林.龍門刨床自動控制[M].北京科學(xué)出版社.

    [2]許成厚.機(jī)床電氣線路原理、調(diào)整、維修[M].安徽科學(xué)技術(shù)出版社.

    [3]秦繼榮.現(xiàn)代直流伺服控制技術(shù)及其系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].機(jī)械工業(yè)出版社.

    [4]何煥山.工廠電氣控制設(shè)備[M].北京:高等教育出版社.

    [5]常斗南.可編程控制器原理與實(shí)踐[M].遼寧科學(xué)技術(shù)出版社.endprint

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