靳濤,于久清
(哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司 制造工藝部,哈爾濱 150040)
凌津灘電站地處湖南桃源縣,共裝機9 臺,單機容量30MW,其中1#~5#為日本制造,6#~9#為哈爾濱電機廠有限公司制造。2011 年電廠檢修時發(fā)現(xiàn)日本生產(chǎn)的機組定子槽底墊條有不同程度的溢出現(xiàn)象,嚴重影響到機組的安全運行,電廠決定在2011 年底到2012 年初的枯水期進行改造,經(jīng)多方論證,對于1#機須進行拆除鐵心處理。
發(fā)電機定子吊出機坑,放在安裝間平臺,調(diào)平后進行全面檢查,檢查結(jié)果如下:1)定子拉桿無松動現(xiàn)象;2)非驅(qū)動端齒壓板松動有位移,壓指偏離沖片齒部中心,最大6mm;3)鐵心局部松動,局部有翹曲現(xiàn)象;4)線棒個別松動;5)圓度超差1mm,圓周呈梅花狀;6)鐵心長度變化很??;7)鐵心槽底大部分絕緣墊條溢出;8)槽楔多數(shù)松動。
根據(jù)上述檢查結(jié)果分析,應(yīng)該有以下幾種原因:
1)機組設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理;2)安裝質(zhì)量存在問題;3)機組在長期運行中,受振動、磁拉力、不規(guī)則機械力和啟停機溫度的變化等的影響。
1)對齒壓板進行固定,不允許機組運行時發(fā)生滑動;2)鐵心加強預(yù)緊力,確保鐵心緊度,以減小機組的振動和噪聲;3)拆除定子線圈,重新嵌線,確保槽底墊條不能溢出。
齒壓板在機組運行過程中松動是一個很危險的信號,因為機組運行過程中齒壓板的移動是不容易被發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)齒壓板偏離后,壓指的正向壓力不能全部傳給鐵心,即傳力不能通過沖片齒部中心,螺桿的壓緊力不能通過壓指全部傳給鐵心。長期運行中鐵心就會松動。另外齒壓板壓指偏離超過鐵心槽側(cè)邊時會接觸線棒主絕緣,機組運行線棒有一定的震動,從而壓指會磨削線棒主絕緣,長期運行線棒會有破壓危險。因此齒壓板不能移動。
國內(nèi)生產(chǎn)的機組齒壓板很少有移動現(xiàn)象,主要是結(jié)構(gòu)有所不同,其一般有兩種形式:一種是穿心螺桿結(jié)構(gòu),其齒壓板中間有穿心螺桿孔;另一種就是沒有穿心螺桿孔。驅(qū)動端大部分采用大齒壓板結(jié)構(gòu),即大環(huán)板上面焊接壓指,也有小齒壓板結(jié)構(gòu),如洪江機組。在這里有必要描述一下大、小齒壓板的不同之處:大齒壓板加工方便,整體剛性好,因為大齒壓板與定子機座是一體的,其在加工機座各環(huán)板同時完成,故整體平度好,鐵心裝配時波浪度容易控制,且便于安裝,目前國內(nèi)生產(chǎn)機組多為此種結(jié)構(gòu)。小齒壓板結(jié)構(gòu),即為驅(qū)動端和非驅(qū)動端結(jié)構(gòu)基本相同,將大齒壓板分成多塊小齒壓板,從加工角度講并不困難,但安裝卻復(fù)雜很多,主要是固定不好解決,平度調(diào)整困難,整體性不好。國內(nèi)生產(chǎn)的齒壓板一般有兩個光孔和兩個螺孔,光孔用于螺桿把緊鐵心,螺孔用于頂絲調(diào)整壓板受力和平度,頂絲頂在機座環(huán)板的加強環(huán)上點接觸,尖點受力相當(dāng)大,移動性不好。而日本生產(chǎn)的齒壓板,一般沒有頂絲孔,齒壓板外部直接用平面壓在機座環(huán)板上,顯然不能定位,移動性比較好,凌津灘的齒壓板就是這種結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)確實與鐵心連成了整體,鐵心移動隨之移動,但凌津灘的齒壓板沒有周向固定,機組運行時移動偏離鐵心,不能正確傳送鐵心壓緊力。因此需要在周向采取固定措施,解決的方法是測量相鄰齒壓板間距做好記錄,實配間隔塊,寬度小于實測間隙0.5 mm,長度不能超過環(huán)板內(nèi)徑,固定可采用焊接方式,將各個間隔塊焊在每個齒壓板的同一側(cè)。這里存在一個問題,作為生產(chǎn)廠家是無法提供準確間隔塊尺寸的,因為存在裝配誤差,相鄰齒壓板的間隙是不等的,必須實配。對于安裝來講,應(yīng)該鐵心裝配完配裝間隔塊。
一般機組運行幾年后都會松動,翹曲的程度與機組設(shè)計結(jié)構(gòu)有關(guān)。過去老式機組大部分為死筋結(jié)構(gòu),所謂死筋結(jié)構(gòu)即為托快先焊接在定位筋上,然后在焊接在環(huán)板上,沖片與定位筋之間理論上存在0.5 mm 間隙,但在裝壓過程中不容易控制,所以這種結(jié)構(gòu)容易引起鐵心翹曲。1988 年在羅平縣魯布革機組定子裝配定位筋采用德國西門子公司結(jié)構(gòu),改為活定位筋,亦即今天活筋結(jié)構(gòu),基本解決了鐵心翹曲問題,但有些機組在長期運行中由于受力復(fù)雜,仍然存在一定的翹曲情況,所以若要完全解決翹曲問題仍需研究。凌津灘機組不是活筋結(jié)構(gòu),由于直徑較小,加之自然狀況水溫較高,翹曲不太嚴重,故無需處理。松動是電機長期運行的隱患,必須處理,處理方法是用風(fēng)扳機沿同一方向逐漸把緊,把緊前后做好記錄,以便于后續(xù)的分析和總結(jié)。經(jīng)過把緊鐵心,長度縮短約2 mm,還是有一定效果的。把緊鐵心需要的預(yù)緊力一般不超過圖紙要求的1.2 倍。
實踐中證明哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的6#~9#機槽內(nèi)結(jié)構(gòu)是可靠的,本次改造也是采用該公司的槽內(nèi)結(jié)構(gòu),將日本產(chǎn)品原有結(jié)構(gòu)廢除,將線圈全部拆除后整體檢查。
線棒首先表觀檢查,不能有磕碰硬傷,其次對外觀質(zhì)量好的線圈進行耐壓試驗。一般機組運行不超過20 年均采用1.5Un 耐壓試驗,最低不允許小于1.3Un。經(jīng)過上述檢查合格后方可回用,否則就需要更新線圈。
下線前要測量槽電位,槽電位是指線棒嵌入線槽后,在額定相壓下,線棒絕緣表面與鐵心槽間的電位差,槽電位是衡量定子線棒與鐵心之間接觸好壞的重要指標(biāo),槽電位越低越好,最初是為了消除鐵心與線棒之間間隙降低槽電位,用半導(dǎo)體墊條填充,國標(biāo)要求不高于10 V,現(xiàn)在國標(biāo)規(guī)定不高于5 V,哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司現(xiàn)在的處理工藝一般都低于1 V,遠遠低于國標(biāo)。槽電位過高對機組絕緣壽命會大大降低,嚴重時會放電,產(chǎn)生火花,導(dǎo)致電腐蝕,破壞線圈表面主絕緣。
下線采用專用安裝守則、絕緣規(guī)范等工藝文件安裝,裝配后各項指標(biāo)均滿足標(biāo)書要求。
我國在20 世紀60 年代和70 年代投入運行的老機組較多,還需要改造更新。尚待解決的問題主要體現(xiàn)在以下幾點:1)機組長期運行定子鐵心松動;2)線圈絕緣老化;3)振動大、噪聲大;4)增容改造等。凌津灘機組的改造是成功的,齒壓板得到了穩(wěn)固的定位,為機組長期運行消除了隱患,為今后類似結(jié)構(gòu)機組提供了技術(shù)幫助。我們應(yīng)該以此機組的改造為借鑒,做好技術(shù)儲備工作。在此基礎(chǔ)上,可以改造一些其它類型的機組。也可以將先進的工藝技術(shù)應(yīng)用到新建的機組上。