劉暢
(哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,哈爾濱150046)
汽輪機是將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換成機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械??梢岳闷啓C的排汽或中間抽汽滿足生產(chǎn)和生活上的供熱需要。在化工企業(yè)中,如采用國內(nèi)先進的雙加壓法生產(chǎn)技術(shù),需要使用蒸汽。在試車和開車時,所用蒸汽是由公司熱電廠提供。壓力3.5 MPa高壓蒸汽進入汽輪機做功,做功以后的蒸汽焓值降低,進入換熱器中將蒸汽凝結(jié)成水,不凝氣體由抽氣器抽出,冷凝液回收進入系統(tǒng)循環(huán)。
選用NK32/36,入口蒸汽壓力4.1 MPa,入口溫度420℃,出口壓力0.012 MPa,正常蒸汽耗量14.2 t/h,正常轉(zhuǎn)速11060 r/min,跳車轉(zhuǎn)速12774 r/min,額定軸功率3718 kW,正常軸功率3380 kW。
1)汽輪機排氣側(cè)X向振動高YISA6402X。
2)控制室“505Turbine Control”顯示調(diào)速器閥位與現(xiàn)場實際指示相差較大,跟蹤滯后。
3)速關(guān)油壓建立不起來。
汽輪機運行中會出現(xiàn)故障,要及時發(fā)現(xiàn)和預防,否則就會給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟損失,因此在汽輪機的正常運轉(zhuǎn)時,就要時刻觀察設(shè)備的運行狀況。
汽輪機振動高的危害主要是可以使汽輪機組部件連接處松動;動靜部分發(fā)生摩擦;汽輪機葉片動應力過高而疲勞折斷;保安器誤動作;流道部分發(fā)生摩擦和磨損。
3.1.1 汽輪機振動高故障原因及處理措施
汽輪機在單機試車中,由于沒有與其他三機相連,所以壓力要求不高,汽輪機并不需要太多的能量來做功。相反,在單試進氣壓力在3.1 MPa左右,容易造成汽輪機入口的調(diào)速器閥門開度波動大,流量不穩(wěn)定。汽輪機的轉(zhuǎn)速由“505控制系統(tǒng)”通過調(diào)速器閥門自行調(diào)節(jié),使設(shè)定轉(zhuǎn)速SP與實際轉(zhuǎn)速PV相等。從本次汽輪機單機試車的現(xiàn)象可以看到,調(diào)速器閥門打開后,閥門開度在6 s時間內(nèi)從0%達到37.2%。實際轉(zhuǎn)速從0 r/min快速升到1770 r/min后,調(diào)速器閥門迅速關(guān)到0%,轉(zhuǎn)速又很快下降。在此種情況下,實際轉(zhuǎn)速的快速升高往往伴隨汽輪機排氣側(cè)振幅高,達到了聯(lián)鎖值75 μm,引起聯(lián)鎖停車。
處理措施:將汽輪機進氣壓力由3.1MPa降到2.1MPa,重新沖轉(zhuǎn)后振幅最高達到69.2 μm,持續(xù)3 s后迅速下降,并穩(wěn)定在7.4 μm,重轉(zhuǎn)成功。
3.1.2 汽輪機軸封壓力故障原因及處理措施
汽輪機在沖轉(zhuǎn)前缸體疏水不及時,并且汽輪機軸封帶液。汽輪機缸體有5根疏水管線分別是:輪室疏水一根、平衡管疏水一根、軸封疏水兩根、速關(guān)閥前疏水一根。汽輪機啟動前,需要對入口的蒸汽管線進行暖管。在暖管過程中,雖然速關(guān)閥與調(diào)速器處于關(guān)閉狀態(tài),仍然不排除有高壓蒸汽漏入汽輪機的可能。因此,在汽輪機啟動前將6根疏水管線保持一定的開度,防止缸體積液。軸封帶液在機組運行中可能使軸端密封損壞,嚴重的使機組發(fā)生水擊,危害機組的安全運行,很容易造成振動高、軸位移增大、脹差減小或者出現(xiàn)負脹差。
處理措施:在汽輪機單試過程中,主控室顯示軸封壓力0.18~0.2MPa(表壓),現(xiàn)場信號管冒氣較大,在一定程度上增加了蒸汽對轉(zhuǎn)子的沖擊,從而間接引起了汽輪機在沖轉(zhuǎn)過程中振動的增加。一般軸封壓力控制在0.1MPa為合適。
在汽輪機具備啟動條件時,主控室操作員在“505TurbineControl”上按下運行鍵“Run”。操作員設(shè)置目標轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速給定回路按30~50 r/min的升速率,將階躍的目標轉(zhuǎn)速變換為線性變化的轉(zhuǎn)速給定值,以轉(zhuǎn)速給定值SP與實測轉(zhuǎn)速PV的差值Δn作為調(diào)節(jié)信號。通過改變調(diào)速器閥門的開度,控制機組的轉(zhuǎn)速。只有Δn=0,調(diào)解過程才結(jié)束。只要轉(zhuǎn)速給定值不變,若出現(xiàn)內(nèi)部擾動使Δn≠0時,調(diào)節(jié)系統(tǒng)立即調(diào)節(jié),使SP=PV。但用差值信號進行調(diào)節(jié)時,必須配置積分器或積分環(huán)節(jié),以使在Δn=0時,保持調(diào)節(jié)器輸出信號≈閥位信號,使調(diào)節(jié)閥的開度不致因Δn=0而關(guān)閉。在現(xiàn)場,我們可以通過二次油壓來判斷現(xiàn)場閥位指示的開度。本次試車主控顯示閥位與現(xiàn)場顯示閥位如下:A1(15%,0%),B1(26.2%,8.2%),C1(21.6%,14.8%),D1(35.6%,36.3%),A2(12%,8%),B2(24%,28%),C2(29.4%,32.8%),D2(23.7%,21.3%)。從上可以看出,控制室輸出的閥位與現(xiàn)場存在明顯的滯后,從控制室輸出命令到現(xiàn)場執(zhí)行,又從現(xiàn)場執(zhí)行回到控制室進行比較需要的時間較長,這就需要儀表人員減小系統(tǒng)內(nèi)的積分時間,增大微分值。通過不斷調(diào)整嘗試,使其信號穩(wěn)定。
汽輪機在建立速關(guān)油壓時,發(fā)現(xiàn)速關(guān)油壓建立不起來。后來檢查發(fā)現(xiàn)在速關(guān)組合件回油管線內(nèi),墊片堵在管道內(nèi),導致回油管線不通,從而無法建立速關(guān)油壓。該分廠在對油路管線吹掃和清洗時,采用的中壓蒸汽。由于壓力溫度較高,使墊片軟化。在復位過程中沒有檢查墊片的正常與否。
處理措施:對管線進行拆卸,更換新墊片。在對管線的清新吹掃結(jié)束后,按要求對墊片進行更換。
在汽輪機單試過程中,有可能會遇到許多問題,只要認真處理,就可以從汽輪機的工藝操作和儀表系統(tǒng)入手,綜合分析,排除設(shè)備的所有故障,為順利試車做好準備。
[1] 潘寶良.淺論火力發(fā)電廠電氣運行中故障原因及應對措施[J].科技資訊,2012(20):135.
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