王海成
我公司在原有的兩臺(tái)75kW井式氣體滲碳電阻爐的基礎(chǔ)上,改造電氣控制柜和爐蓋總成,增加工藝滲碳軟件,在改造后的爐蓋上新增氧探頭一支,實(shí)現(xiàn)了工藝滲碳軟件對(duì)化學(xué)滲碳過程的全過程控制和參數(shù)變化的記錄追溯,提供了產(chǎn)品返工的有用數(shù)據(jù)。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,完成了銷、滾輪軸等零件的滲碳+淬火工序,提高了產(chǎn)品加工的在線控制能力,降低了廢品損失,減少了人為操作因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
早期運(yùn)行使用的井式氣體滲碳爐電氣控制柜,主要由兩臺(tái)380V交流接觸器,分別對(duì)滲碳爐的上下區(qū)控制加熱通斷,實(shí)現(xiàn)溫度均勻平衡。熱電偶測(cè)量爐膛內(nèi)的溫度,并將測(cè)量值反饋給自動(dòng)平衡記錄儀,由自動(dòng)平衡記錄儀設(shè)定和控制工藝溫度參數(shù)值,確保工作溫度在(920±10)℃變化。自動(dòng)平衡記錄儀一方面控制和調(diào)整工藝溫度,另一方面記錄溫度運(yùn)行曲線。
老式控制柜原始設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,只對(duì)爐膛內(nèi)的溫度參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)和控制調(diào)整,無法對(duì)整個(gè)滲碳過程中的其他變量進(jìn)行閉環(huán)控制,因此產(chǎn)生的廢品率高,對(duì)操作工人的技能水平依賴性大,工藝處理手段落后。
(1)結(jié)構(gòu)組成 電氣控制柜主要由加熱主回路、二次測(cè)量回路、通風(fēng)機(jī)構(gòu)控制回路和主回路、爐蓋升降機(jī)構(gòu)的控制回路和主回路、加熱通斷、碳勢(shì)均衡調(diào)節(jié)控制回路組成。
加熱主回路由低壓斷路器、電流互感器、快速插式熔斷器及增強(qiáng)型固態(tài)繼電器等組成。
二次測(cè)量回路由6塊交流電流表及兩塊交流電壓表組成,用以檢測(cè)爐膛內(nèi)電阻絲的運(yùn)行狀態(tài)及三相電流的平衡性,為及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障提供數(shù)據(jù)參照依據(jù)。
電動(dòng)機(jī)控制回路主要用于通風(fēng)機(jī)構(gòu)、爐蓋升降電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)和停止。
控制回路主要由滲碳工藝過程計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、加熱控制回路及儀表計(jì)量回路和超溫報(bào)警回路組成。計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)是滲碳爐的核心控制部分,它主要采集溫度控制儀和碳勢(shì)控制儀的信號(hào),在計(jì)算機(jī)內(nèi)的滲碳軟件進(jìn)行計(jì)算后,控制下位機(jī)工作,從而完成整個(gè)滲碳過程;控制回路主要由智能數(shù)顯儀表控溫和碳勢(shì)控制儀控制爐膛內(nèi)的碳勢(shì),協(xié)調(diào)穩(wěn)定爐內(nèi)碳勢(shì)的平衡,工藝溫度在控溫表上依據(jù)開爐前的測(cè)溫記錄進(jìn)行設(shè)定。超溫報(bào)警回路用以檢測(cè)電阻爐出現(xiàn)超溫時(shí),提醒操作工人到現(xiàn)場(chǎng)處理。
井式滲碳爐主要由通風(fēng)機(jī)構(gòu)、爐蓋升降機(jī)構(gòu)、爐蓋、氧探頭、三孔滴量器、試樣孔、排氣孔、供(電)氣管路、爐罐、罐座、扇形板、爐膛、電阻絲、接線柱、熱電偶及輔助設(shè)施等部分組成。
(2)工作原理 井式爐滲碳/碳氮共滲工藝過程計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)可用于井式爐氣體滲碳、氣體碳氮共滲和保護(hù)加熱淬火工藝過程中的溫度、碳勢(shì)和滲層質(zhì)量的控制。氣體滲碳/碳氮共滲時(shí),工件的表面碳濃度、沿?cái)嗝娴奶紳舛确植继匦院陀不瘜由疃?,由工件的溫度、周圍氣氛的反?yīng)、工件表面對(duì)碳原子的吸附與解吸以及碳原子在工件內(nèi)部的擴(kuò)散綜合決定。
本系統(tǒng)根據(jù)我公司最新獨(dú)創(chuàng)建立的通用數(shù)學(xué)模型,將先進(jìn)的氣氛碳勢(shì)控制理論與先進(jìn)的電子計(jì)算機(jī)的計(jì)算及控制技術(shù)相結(jié)合,分析滲碳/碳氮共滲全過程每一瞬間的碳分布與遷移狀態(tài),對(duì)滲碳/碳氮共滲全工藝過程進(jìn)行全自動(dòng)控制,整個(gè)工藝過程全部由計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)進(jìn)行,無需人工參與和觀察中間試棒。處理完畢后,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)鳴鈴?fù)ㄖ僮鞴と顺鰻t。
該控制系統(tǒng)主要進(jìn)行爐溫控制和碳勢(shì)控制,爐溫控制由溫度控制儀、中間繼電器、交流固態(tài)繼電器等組成基本控溫系統(tǒng)。首先按照工藝曲線在控制儀上進(jìn)行溫度設(shè)定,控溫儀內(nèi)部將設(shè)定溫度信號(hào)與熱電偶檢測(cè)到的信號(hào)進(jìn)行PID自適應(yīng)運(yùn)算比較,輸出電壓脈沖信號(hào),經(jīng)過中間繼電器,控制固態(tài)繼電器的導(dǎo)通與斷開,來達(dá)到調(diào)節(jié)加熱功率、控制工藝溫度的目的??販貎x表控制及顯示滲碳爐內(nèi)部的工作溫度。碳勢(shì)控制由碳勢(shì)控制儀控制顯示爐膛內(nèi)的碳勢(shì)值,并輸出信號(hào),控制和調(diào)節(jié)煤油與甲醇的滴入量,穩(wěn)定爐內(nèi)的碳勢(shì)值。每隔10s向滲碳系統(tǒng)上傳一次上下區(qū)溫度值和碳勢(shì)值,由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)模擬計(jì)算后,發(fā)出信號(hào),對(duì)溫控儀和碳勢(shì)儀的測(cè)量值進(jìn)行修正,始終與模擬顯示值保持一致,形成系統(tǒng)閉環(huán)控制調(diào)整,直至完成整個(gè)滲碳工藝過程,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。
(3)設(shè)備升級(jí)后的技術(shù)參數(shù) 額定功率75kW,兩區(qū)控溫,數(shù)顯溫度控制儀表0.3級(jí),碳勢(shì)控制儀表0.3級(jí),最高工作溫度950℃,380V三相電源,頻率50Hz,空爐升溫至900℃時(shí)間≤3h,溫度均勻度(950±5)℃,工作區(qū)尺寸φ600mm×1200mm(料架尺寸),最大裝載量500kg,爐體外壁表面溫升≤40℃,爐蓋表面溫升≤70℃,碳勢(shì)控制精度±0.05%C,碳勢(shì)均勻度±0.05%。
用滲碳軟件的電氣控制系統(tǒng)改造落后的電氣控制柜,使井式氣體滲碳爐整體工藝控制水平提高,廢品率降低,為公司節(jié)約了成本。
投入調(diào)試運(yùn)行后的滲碳軟件,能模擬顯示爐膛內(nèi)滲碳的工藝過程,并隨時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),修正爐膛內(nèi)的溫度控制值和碳勢(shì)值,縮小滲碳實(shí)際層深和工藝設(shè)定層深的誤差,并將每一階段的滲碳過程工藝參數(shù)值錄入系統(tǒng),作為生產(chǎn)運(yùn)行記錄和后期產(chǎn)品返工的數(shù)據(jù)參照。
經(jīng)過多年高負(fù)荷的生產(chǎn)運(yùn)行,不僅保證了工藝運(yùn)行的穩(wěn)定性,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)能達(dá)到30%以上,同時(shí)消除了人為操作因素帶來的誤差,給工藝修正系數(shù)PF提供了平臺(tái),加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品加工的控制能力。凡是按滲碳軟件參數(shù)正常設(shè)置運(yùn)行的爐次,每20min到現(xiàn)場(chǎng)看爐一次,出爐廢品率幾乎為零。
工藝滲碳軟件的投入應(yīng)用,提高了我廠滲碳+淬火工藝的技術(shù)水平,完成了大批量滲碳零件的加工,提高了產(chǎn)品的在線加工能力,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。