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      高速離心泵油乳化分析及改進措施

      2014-04-13 02:33:22
      當(dāng)代化工 2014年7期
      關(guān)鍵詞:異丙苯汽蝕軸套

      孫 春 彩

      (中沙(天津)石化有限公司,天津 300271)

      高速離心泵油乳化分析及改進措施

      孫 春 彩

      (中沙(天津)石化有限公司,天津 300271)

      針對高速離心泵 P-101A/B 泵油乳化,軸承損壞、機械密封泄漏等問題,剖析故障原因,分別從設(shè)備、工藝、檢維修三個方面對高速泵油乳化、密封泄漏等問題對系統(tǒng)進行了深入的研究,并根據(jù)分析結(jié)果制定對策,實施改進措施,取得良好的結(jié)果。

      高速離心泵;乳化;機械密封;汽蝕

      中沙(天津)石化 100 萬 t/a 乙烯及配套項目35 萬 t/a 苯酚丙酮裝置由 30 萬 t/a 的異丙苯單元和35 萬 t/a 的苯酚丙酮單元組成。

      異丙苯單元采用中國石化上海石油化工研究院開發(fā)的 S-ACT 異丙苯生產(chǎn)技術(shù)。苯酚丙酮單元采用美國 UOP 的苯酚丙酮生產(chǎn)技術(shù)。中間產(chǎn)品異丙苯是由異丙苯單元產(chǎn)出的,P-101 泵是異丙苯單元的丙烯進料泵,如果此泵發(fā)生故障,直接影響中間產(chǎn)品異丙苯的產(chǎn)出,乃至后續(xù)單元產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)量,甚至導(dǎo)致苯酚丙酮裝置停車。

      1 概況介紹

      P-101A/B 泵 為 異 丙 苯 單 元 丙 烯 進 料 泵GSB-L1-30/412 型立式高速泵,它是苯酚丙酮裝置異丙苯單元丙烯進料泵,由于該泵的結(jié)構(gòu)、工藝狀況較為復(fù)雜,檢維修精度要求高,運行過程中經(jīng)常發(fā)生潤滑油乳化、軸承損壞,密封泄漏等故障。

      P-101A/B 泵潤滑油牌號 SHELL ATF 4413,由內(nèi)置油泵和輔助油泵強制潤滑,采用循環(huán)水對其進行冷卻,使其回油溫度控制在 60 ℃以下,其相關(guān)參數(shù)如下表所示:

      表 1 高速泵參數(shù)表Table 1 High speed pump parameters

      2 故障分析

      P-101A 泵電機第一次出現(xiàn)輕微油乳化現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn) P-101A 泵電機的油溫度超過 90 ℃。對冷卻器進行反洗后溫度降至 60~70 ℃,但持續(xù)一段時間后油溫反復(fù)上升。分別對兩臺泵的油系統(tǒng)冷卻器進行更換,循環(huán)水反向流動。檢查更換下來的冷卻器發(fā)現(xiàn)其管程有堵塞現(xiàn)象,進行酸洗后打壓(殼程 1.0 MPa,工作壓力 0.7 MPa),檢測合格。

      當(dāng)油乳化現(xiàn)象發(fā)生時,泵的機械密封有時沒有發(fā)生泄漏。泵的密封存在間歇性泄漏情況。當(dāng)泵切換時,尤其是運轉(zhuǎn)情況下,泵極易發(fā)生汽蝕,且泵的物料側(cè)密封沖洗有時有大幅波動。

      相對于 A、B 兩臺泵,P-101B 泵密封泄漏比較頻繁。觀察兩臺泵在運行期間的不同之處,發(fā)現(xiàn)P-101B 振動較 A 臺大。進一步對振動大的 P-101B泵更換增速器、誘導(dǎo)輪、擴散器,油乳化程度有所減弱[1]。

      檢修中多次發(fā)現(xiàn)軸套與油封動環(huán)之間的“O”環(huán)損壞嚴(yán)重,更換“O”環(huán)備件,油封側(cè)機械密封靜環(huán)采用大強度(高彈性)的彈簧,一段時間內(nèi)試運情況較好,但仍存在密封泄漏現(xiàn)象。

      檢修中發(fā)現(xiàn)軸套與“O”環(huán)備件的制造尺寸有誤差,更換進口軸套后泵運轉(zhuǎn)正常,油乳化現(xiàn)象消失。

      3 原因分析

      3.1 工藝原因

      泵入口壓力低且壓力波動頻繁。正常情況下,泵入口壓力要求 1.82 MPa,當(dāng)單臺泵運轉(zhuǎn)時,泵入口壓力低至 1.0 MPa,此種情況下泵極易發(fā)生汽蝕。若泵在運轉(zhuǎn)時壓力有較大波動,容易引起泵的喘振。

      頻繁切換泵。切換時排氣不充分,加之泵入口壓力低極易引起泵的汽蝕。

      泵的出口流量不穩(wěn)定。流量過高,泵超負荷運轉(zhuǎn),電流走高,造成泵過載。流量低,引起泵抽空、喘振。

      3. 2 檢修原因

      泵的密封安裝精度不足。導(dǎo)致泵密封泄漏,油乳化。

      3. 3 設(shè)備備件原因

      泵的密封備件制造有誤差。密封面材質(zhì)、彈性元件制造有誤差,造成泵密封泄漏、油乳化。

      泵軸套與“O”環(huán)的配合存在誤差。如果軸套或“O”環(huán)配合尺寸有誤差,將造成泵的油乳化。

      4 改進措施

      4.1 泵的入口壓力低、流量波動及泵的頻繁切換實施的措施

      P-101 入口壓力 1.34~1.82 MPa,出口壓力 3.81 MPa 左右,運行時最大出口壓差 0.5 MPa,泵流量、壓力的較大波動造成了泵瞬間喘振。泵的入口壓力小于必須汽蝕余量。當(dāng)泵單臺同時運轉(zhuǎn)時,泵的入口壓力降至 1.0 MPa,在低溫高壓條件下,物料中的丙烯極易汽化。切泵時,泵體排氣不充分也將造成泵的汽蝕??尚写胧┤缦拢?/p>

      (1)避免泵單臺運轉(zhuǎn),按照泵的設(shè)計能力調(diào)整工藝負荷,以提高泵的入口壓力。

      (2)加強對工藝參數(shù)的調(diào)控,避免泵的壓力大幅波動。

      (3)避免工藝負荷的大幅調(diào)整,較少進行泵的切換,降低頻次。

      4.2 泵的安裝精度的監(jiān)督

      泵機械密封的安裝精度高是機械密封平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的前提條件,不正確的安裝或安裝精度差,將導(dǎo)致泵機械密封的頻繁泄漏,進而導(dǎo)致泵油乳化問題的發(fā)生[2]。LMV331 型立式高速泵檢修的技術(shù)參數(shù)如下:

      (1)高速軸軸向串動量應(yīng)控制在 0.33~0.43 mm。

      (2)高速軸軸瓦間隙應(yīng)控制在 0.09~0.13 mm之間,不能超過 0.15 mm;中速軸不能超過 0.14 mm。

      (3)靜環(huán)全壓縮量 3 mm,實際調(diào)整壓縮量1.6~2.1 mm,高速軸竄量越大,壓縮量也越大。

      (4)高速軸徑向跳動應(yīng)控制在≤0.02 mm。

      (5)葉輪、誘導(dǎo)論及高速軸組件動平衡允差應(yīng)小于 7.2 g·mm。

      (6)軸套的兩端必須平行,日機裝公司對軸套平行的標(biāo)準(zhǔn)值為:7.62‰ mm。

      (7)動環(huán)與高速軸的垂直度≤0.03 mm。

      (8)高低速軸軸線直線度允差值為 0.01 mm。

      (9)密封安裝前動、靜環(huán)應(yīng)進行光帶檢查。按照 JB4127-85 的規(guī)定靜環(huán)石墨端面的平直度≤0.000 9 mm(少于 3 個光干涉圈 ,1 個光干涉圈=0.000 3 mm)。由于自然變形等原因可能會有超過 3個光干涉圈的,應(yīng)重新研磨后安裝。YG6動環(huán)的平直度≤0.000 6 mm(2 個光干涉圈),超差的也應(yīng)重新研磨后安裝。

      4.3 泵備件尺寸的確認(rèn)

      檢修中多次發(fā)現(xiàn) “O” 環(huán)(圖 1:件號 4)損壞嚴(yán)重,油封側(cè)機械密封靜環(huán)采用大強度(高彈性)的彈簧,一段時間內(nèi)試運情況較好,但仍存在輕微密封泄漏現(xiàn)象[3]。同時,發(fā)現(xiàn)軸套(圖 1:件號 3)的制造尺寸有明顯差別,更換進口軸套后泵運轉(zhuǎn)正常,油乳化現(xiàn)象消失。綜上所述: “O”環(huán)(圖 1:件號 4)損壞嚴(yán)重、軸套(圖 1:件號 3)國產(chǎn)備件制造尺寸誤差是油乳化問題的直接原因。

      若以“O”環(huán)實際尺寸(?31 mm×1.77 mm)計算,則它們之間的配合應(yīng)當(dāng)滿足下列兩個條件:

      條件一: “O”環(huán)安裝于軸套倒角部位后,上端面應(yīng)當(dāng)略高于軸套上端面,以保證“O”環(huán)有充足的壓縮量。

      圖 1 立式高速泵密封組裝圖Fig.1 Vertical high speed pump seal assembly drawing

      條件二:忽略“O”環(huán)被壓縮時體積的變化,則其體積應(yīng)當(dāng)小于軸套與軸之間的體積,以保證軸套緊抵動環(huán)。

      條件一的理論計算:以圖3軸套尺寸建立圖2所示坐標(biāo)系。

      圖 2 O 環(huán)與軸套關(guān)系Fig.2 O ring and axle sleeve

      圖 2 中的圓軌跡表示“O”環(huán)徑向截面,直線y=x- 16表示軸套 45°倒角斜線。A(m, n)表示“O”環(huán)徑向截面圓圓心;B(l, h)表示圓與直線的切點;R 表示“O”環(huán)徑向截面圓半徑;Δb 表示“O”環(huán)壓縮量;c表示軸套垂直高度,則b、Δ b、c 理論計算值滿足 b>c-h;Δb=b-c。

      R 為 1.77/2=0.885,由圖 3 軸套尺寸知 m=31/2+ 1.77/2 = 16.385 , B 點 坐 標(biāo) 為 ( m + Rsin45 ,m+Rsin45-16 ) 即 ( 17.012 , 1.012 ), 則 b=R +Rsin45>c-1.012 , R + Rsin45-Δ b =c-1.012 得 到c<2.523,2.523-Δb=c。

      圖 3 國產(chǎn)軸套尺寸Fig.3 Domestic axle sleeve size

      以圖 5 對“O”環(huán)進行受力分析:在軸套軸向力F壓力作用下,動環(huán)將對“O”環(huán)產(chǎn)生反作用力N,在接觸點B產(chǎn)生垂直于斜面的彈力M,在這三個力作用下“O”環(huán)將向AD 方向填充,當(dāng)接觸AD 邊界后,該面產(chǎn)生反作用彈力 K,在這 4個力的作用下,“O”環(huán)達到平衡?!癘”環(huán)發(fā)生先向 AD 方向填充,后在F、N、K、M 四個力作用下發(fā)生水平方向和垂直方向的擠壓變形。在條件二下,“O”環(huán)的橫截面變形如圖 6 中 YDPB 區(qū)域所示??紤]到 ABY 及 BLP截面所圍小體積的抵消,條件二可簡化為:ADPB所圍圓環(huán)體積≧ “O”環(huán)體積。

      圖 4 進口軸套尺寸Fig.4 Import axle sleeve size

      條件二的理論計算:

      圖 5 O 環(huán)受力分析圖Fig.5 O ring force analysis diagram

      圖 6 “O”環(huán)受力截面變形圖示Fig.6 O ring stressed section deformation diagram

      以圖5所示坐標(biāo)系對ABPD所圍圓環(huán)體積進行積分有:

      “O”環(huán)體積為:

      解不等式得到:c≧2.405。

      由條件一和條件二得知:2.405<c<2.523,由2.523-c =Δb 知“O”環(huán)壓縮量Δb 為 0~0.118 mm。國產(chǎn)軸套尺寸如圖 3 所示,c 值為 2.0 mm 表明“O”環(huán)壓縮量超過 0.5 mm,且軸套與動環(huán)不能接觸。進口軸套如圖 4 所示,c值為 2.5 mm,表明“O”環(huán)壓縮量僅為 0.023 mm。滿足“O”環(huán)的最佳壓縮量 0.118 mm,c 值最小可取 2.405 mm。

      根據(jù)推導(dǎo),圖 4 中的 c值應(yīng)當(dāng)取為 2.4 mm,既可以保證“O”環(huán)的彈性,又保證了軸套可以緊抵動環(huán),以控制軸的徑向擺動,避免“O”環(huán)的擠壓受損。

      4.4 鞏固措施

      首先要加強設(shè)備問題培訓(xùn),提高職工設(shè)備管理水平。進一步優(yōu)化設(shè)備操作,嚴(yán)格操作規(guī)范,保持泵的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。其次要對泵的油系統(tǒng)冷卻器定期進行反洗[4],特別關(guān)注泵油溫的異常上升。優(yōu)化工藝操作,盡可能提高泵的入口壓力,減少汽蝕。保證泵壓力、流量的穩(wěn)定,減少泵的喘振[5]。加強對泵備件質(zhì)量、檢修質(zhì)量的監(jiān)督,降低設(shè)備返修率。繼續(xù)深入開展工藝設(shè)備技術(shù)攻關(guān),穩(wěn)定 P-101A/B 泵入口壓力。

      5 結(jié)束語

      通過改進,泵油乳化問題得到了徹底的解決,機械密封泄漏問題也得到了改善,延長了機泵的運行周期,降低了機泵的維修頻率,對此型立式高速泵油乳化及密封失效問題具有普遍的指導(dǎo)意義。

      [1] 丁網(wǎng)英.離心泵試運常見故障原因分析及處理措施[J]. 石油和化工設(shè)備, 2011(06):65-67.

      [2] 陳來保,潘金亮,焦紅志,李京沛.高速離心泵常見故障原因分析及處理[J].河南化工,2008(08) :38-39.

      [3] 龔步才.O 型圈在靜密封場合的選用[J].流體傳動與控制,2005(04):52-56.

      [4] 高 燚.液 態(tài) 烴 泵 機 械 密 封 失 效 分 析 及 改 進 [J].化 工 設(shè) 備 與 管道,2010(03):31-33.

      [5]麥翰杰,廖藝,江放.重型丙烯泵機械密封泄漏分析解決方案[J].機械,2008(01):78-80.

      汽柴油質(zhì)量升級技術(shù)和煙氣脫硫脫硝技術(shù)

      生意社為您帶來的推介會現(xiàn)場圖文直播。以下為:中石油規(guī)劃總院副總工程師張福琴做汽柴油質(zhì)量升級技術(shù)和煙氣脫硫脫硝技術(shù)的相關(guān)報告。

      張福琴總工程師就目前煉油行業(yè)政策以及發(fā)展環(huán)境做相關(guān)介紹,報告中指出,新建煉油及擴建一次煉油項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。環(huán)保壓力下,汽柴油升級壓力巨大。張總工程師還一并介紹了目前我國煉油行業(yè)的現(xiàn)狀。就目前的技術(shù):國內(nèi)清潔汽油生產(chǎn)技術(shù)、國內(nèi)清潔柴油生產(chǎn)技術(shù)、催化煙氣脫硫脫硝技術(shù)做相關(guān)解析。

      基于煉廠面對油品質(zhì)量升級的壓力,生意社中國地?zé)捑銟凡繛榱舜鹬x地?zé)捄献骱徒拸S高端人脈圈特攜手科洋環(huán)境工程(上海)有限公司共同組織“2014年硫回收技術(shù)推介會(山東地?zé)捯娒娼涣鲿?”,于7月30日在煉廠集中的東營召開,會議更是邀請了中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院首席專家舒朝霞、中石油規(guī)劃總院副總工程師張福琴、科洋環(huán)境工程(上海)有限公司技術(shù)專家。

      Analysis on the Lube Oil Emulsification Problem of High Speed Centrifugal Pumps and Improvement Measures

      SUN Chun-cai
      (Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical Co., Ltd.,Tianjin 300271,China)

      In view of the problems of high speed centrifugal pump P-101A/B, such as lube oil emulsification, bearing damage, mechanical seal leakage, the causes of the problems were analyzed from the aspects of equipment, process, maintenance; and countermeasures were put forward according to the analysis results. After implementing the improvement measures, good results were achieved.

      High speed centrifugal pump; Emulsification; Mechanical seals; Cavitation

      TQ 050

      : A文獻標(biāo)識碼: 1671-0460(2014)07-1233-04

      2014-05-10

      孫春彩(1985-),女,天津人,助理工程師,2008 年畢業(yè)于天津理工大學(xué)機械工程及自動化專業(yè),研究方向:從事設(shè)備管理方面的工作。E-mail:cc.sun@ss-tpc.com。

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