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      摻燒劣質(zhì)煤對供電煤耗影響的分析

      2014-04-12 01:33:38顏雪琴
      電力與能源 2014年3期
      關鍵詞:煤量煤耗電耗

      顏雪琴

      (上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海 200241)

      燃煤電廠運行中的主要成本之一是燃料。為了降低煤炭成本,大多燃煤電廠都在摻燒劣質(zhì)煤,吳涇熱電廠也不例外。摻燒大混煤的比例在20%~30%。由于劣質(zhì)煤價低,煤炭成本有所降低,但是過熱器、再熱器、制粉系統(tǒng)等設備受煙氣磨損會加劇,勢必要增加維護和維修成本。除此之外,由于磨煤機運行臺數(shù)增加,廠用電也會上升。為了定量分析摻燒劣質(zhì)煤后對機組供電煤耗的影響程度,專門對12號燃煤機組進行了摻燒劣質(zhì)煤對供電煤耗影響的試驗。

      1 試驗方案

      1)機組簡況 12號燃煤機組的鍋爐系上海鍋爐廠制造(SG-1025/18.3-M316型),一次中間再熱控制循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐,制粉系統(tǒng)選用正壓直吹式,配5臺RP-863碗式中速磨煤機。鍋爐配有4組可調(diào)式直流燃燒器,呈4角切向布置,采用同心反切燃燒方式。

      2)摻燒劣質(zhì)煤方案 以12號機組的達標煤耗340 g/k Wh為基準供電煤耗,進行240、180、120 MW三種電負荷工況下?lián)綗淤|(zhì)煤的經(jīng)濟性對比試驗。試驗分兩部分進行:第一部分于2013年7月10日進行基準試驗(不摻燒工況),檢測全燒神木煤時機組的整體運行狀況,以便與摻燒劣質(zhì)煤試驗工況進行相關比較;第二部分于2013年7月12日進行摻燒試驗,機組按目前日常燃煤加倉摻燒方式運行,檢測鍋爐效率、蒸汽參數(shù)、輔機電耗等與機組經(jīng)濟性相關的參數(shù),并根據(jù)運行日志記載的摻燒劣質(zhì)煤時相應磨煤機石子煤量偏大的現(xiàn)象,選取磨煤機D進行石子煤量稱重及石子煤取樣熱值分析工作。

      2 煤質(zhì)分析

      吳涇熱電廠目前采用的燃煤摻燒方式為“爐前摻配、爐內(nèi)混燒”,即神木煤與大混煤在輸煤皮帶上均勻地以1∶1摻配比例混合,進入原煤斗,再通過磨煤機一同磨制成煤粉,然后送入爐膛燃燒。試驗期間,針對摻燒和非摻燒工況,分別取2013年7月10日及12日神木煤,2013年7月12日大混煤原煤樣送實驗室分析,分析數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?所示。

      表1 原煤樣實驗室分析數(shù)據(jù)

      摻燒石子煤時磨煤機D數(shù)據(jù),如表2所示。

      3 試驗結(jié)果分析

      通過12號機組在240、180、120 MW三種電負荷工況下,摻燒及不摻燒煤試驗,記錄主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度、再熱減溫水量、氧量、飛灰含碳和爐渣含碳等主要數(shù)據(jù),定量分析各工況摻燒劣質(zhì)煤后對機組供電煤耗的影響程度。

      表2 摻燒石子煤時磨煤機D數(shù)據(jù)

      3.1 鍋爐效率對煤耗的影響

      以12號機組達標煤耗340 g/k Wh為基準,進行比對分析。試驗結(jié)果顯示:240 MW電負荷,煤耗上升2.639 g/k Wh;180 MW電負荷,煤耗上升1.664 g/k Wh;120 MW電負荷,煤耗上升1.902 g/k Wh。鍋爐效率對煤耗的影響參見表3。

      表3 鍋爐效率對煤耗的影響

      3.2 汽水參數(shù)對煤耗的影響

      從汽溫參數(shù)與再熱減溫水量角度進行耗差分析,以基準工況為比對。試驗結(jié)果顯示:240 MW電負荷,煤耗下降0.759 g/k Wh;180 MW電負荷,煤耗上升0.936 g/k Wh;120 MW電負荷,煤耗下降0.039 g/k Wh。汽水對煤耗的影響參見表4。

      3.3 輔機電耗對煤耗的影響

      輔機電耗對供電煤耗變化的影響,以基準工況為比對:240 MW電負荷,煤耗上升0.037 g/k Wh;180 MW電負荷,煤耗上升0.148 g/k Wh;120 MW電負荷,煤耗上升0.047 g/kWh。輔機電耗對煤耗的影響參見表5。

      3.4 石子煤量對煤耗的影響

      磨煤機D出力為24 t/h,摻燒方式為神木煤50%+大混煤50%時,石子煤排放量為0.73 t/h;石子煤排放率為2.95%;石子煤灰分為81.09%;石子煤低位發(fā)熱量為4160 kJ/kg。以基準工況為比較參照:240 MW電負荷,煤耗上升0.952 g/k Wh;180 MW電負荷,煤耗上升1.239g/kWh;120 MW電負荷,煤耗上升1.859 g/k Wh。石子煤量對煤耗的影響,數(shù)據(jù)分析如表6所示。煤耗綜合因素影響計算匯總,如表7所示。

      表4 汽水參數(shù)對煤耗的影響

      表5 輔機電耗對煤耗影響

      4 結(jié)論與建議

      1)分別在240、180、120 MW三個電負荷下,以不摻燒(全神木煤)工況為基準,進行摻燒后煤耗的經(jīng)濟性比較,并綜合鍋爐效率、汽水參數(shù)、輔機電耗以及石子煤量4個因素的共同影響,試驗結(jié)論為:240 MW電負荷,摻燒后供電煤耗上升2.869 g/k Wh;180 MW電負荷,摻燒后供電煤耗上升3.987 g/k Wh;120 MW電負荷,摻燒后供電煤耗上升3.769 g/k Wh。

      2)從試驗結(jié)果可以看出,由于大混煤的灰分高達42%,固定碳和揮發(fā)性含量均相對較低,摻燒后飛灰含碳量明顯上升,導致未完全燃燒損失增大,鍋爐效率下降明顯,對煤耗影響達到2 g/k Wh,建議摻燒大混煤量要控制,可以適當摻燒些褐煤等別的煤種來對沖。

      表6 石子煤量對煤耗的影響

      表7 煤耗綜合因素影響計算匯總

      3)對汽水系統(tǒng)參數(shù)影響比較明顯的是再熱蒸汽溫度,下降的幅度在10~15℃,影響供電煤耗0.5~0.8 g/k Wh。再熱蒸汽溫度的降低,會降低循環(huán)熱效率,使得排汽壓力下的蒸汽濕度升高,有可能會對汽輪機低壓末級葉片產(chǎn)生汽蝕,建議盡可能運行高位磨煤機并通過燃燒器擺角和風煙擋板調(diào)整,抬高再熱器出口溫度。

      4)從輔機電耗來看,六大風機電耗基本不變,主要是磨煤機電耗明顯增大,在磨煤機出力基本一致的狀況下,摻燒工況相應的電流和制粉單耗大于非摻燒工況,結(jié)合表6的數(shù)據(jù),可以確認是磨煤機石子煤量大引起的。雖然磨煤機石子煤的低位發(fā)熱量為4160 kJ/kg,小于6270 kJ/kg中速磨系統(tǒng)正常石子煤發(fā)熱量上限值,但其排放率已遠遠超出了磨煤機本身出力的0.5‰。

      5)摻燒大混煤(20%~30%比例),會增加供電煤耗3~4 g/k Wh,這是可以定量計算的部分,還會產(chǎn)生降低磨煤機出力、增加灰渣排放量、煙氣中灰濃度增加對鍋爐所有換熱設備磨損、堵塞增加的運行維護成本等無法定量計算部分,建議摻燒大混煤比例應綜合考慮以上兩方面影響。

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