王安全,胡藝馨,李志龍,肖燁輝
(國網(wǎng)上海市電力公司檢修公司直流運(yùn)檢中心,上海 201708)
南橋換流站(以下簡稱南橋站)的換流變套管油中部分采用瓷套結(jié)構(gòu),自1989年投運(yùn)至今,暴露出設(shè)計(jì)和制造工藝上存在諸多問題。為了徹底消除套管隱患,確保葛南直流的安全和穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)國家電網(wǎng)公司與組織多方專家論證,決定對(duì)所有套管進(jìn)行更換,并列為國家電網(wǎng)公司重點(diǎn)關(guān)注的大型技改項(xiàng)目。
南橋站共有7臺(tái)換流變,6臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。換流變?yōu)閱蜗嗳@組式,德國TU產(chǎn)品(后被西門子收購),1986年生產(chǎn),1989年投運(yùn)。每臺(tái)換流變有6支套管,如圖1所示。
圖1 換流變及套管
換流變1.1套管和1.2套管為F&G(中國)電氣有限公司生產(chǎn)的裝于交流網(wǎng)側(cè)的充油式套管;2.1套管和2.2套管為閥側(cè)星形繞組套管,有F&G(中國)電氣有限公司生產(chǎn)的裝于閥側(cè)的星形繞組油紙直流套管,也有德國HSP高壓電瓷設(shè)備公司生產(chǎn)的裝于閥側(cè)的油紙直流套管;3.1套管和3.2套管為F&G(中國)電氣有限公司生產(chǎn)的裝于閥側(cè)的三角繞組油紙直流套管。2.1套管與2.2套管均為20世紀(jì)80年代產(chǎn)品,油紙直流套管的油中部分采用瓷套,有油、紙和瓷套三種絕緣介質(zhì)。由于瓷套電阻率較大,所以承受沿面電場強(qiáng)度也較高,且瓷套自身的沿面耐受能力差,易積聚空間電荷,長期處在交、直流復(fù)合場強(qiáng)下,一旦介質(zhì)劣化和衰變,容易造成沿面放電。
在20世紀(jì)90年代初,國外已對(duì)該類套管設(shè)計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),取消了油中瓷套,通過減少介質(zhì)界面,提高套管可靠性。國內(nèi)除葛南直流工程外,已經(jīng)不再使用該類套管。近期該類套管發(fā)生多起故障,暴露出設(shè)計(jì)與制造工藝上存在諸多不足。
發(fā)生故障后現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),極ⅠA相換流變本體頂蓋及左側(cè)底部出現(xiàn)漏油,閥側(cè)Y接上部套管(編號(hào)為2.1)頂部外罩鼓起。吊出套管后,發(fā)現(xiàn)套管根部均壓球(高壓端)、套管法蘭內(nèi)側(cè)和升高座內(nèi)側(cè)有明顯放電痕跡,如圖2所示,電容芯整體完好。
圖2 套管根部均壓球放電點(diǎn)
2013年1月31日5:34,極Ⅰ保護(hù)系統(tǒng)發(fā)“換流器差動(dòng)保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作”、“Y橋差動(dòng)保護(hù)Ⅲ段動(dòng)作”、“比率差動(dòng)”保護(hù)動(dòng)作,A相換流變重瓦斯跳閘信號(hào),極Ⅰ直流閉鎖。故障前直流系統(tǒng)雙極功率為460 MW,保護(hù)涉及到電氣量和非電量兩類,如圖3所示。
根據(jù)事件記錄(參見圖4)與故障錄波圖(參見圖5)可見,05:34:51:444發(fā)生故障,極ⅠA、B系統(tǒng)首先檢測到換相失敗,換流器差動(dòng)保護(hù)的差動(dòng)電流有效值達(dá)到1.791 k A,超過差動(dòng)保護(hù)Ⅱ段定值240 A,保護(hù)動(dòng)作,極Ⅰ閉鎖;在后續(xù)8 ms內(nèi),換流變Y橋差動(dòng)電流約為7 k A,保護(hù)動(dòng)作;換流變比率額定差動(dòng)電流達(dá)到1.521,超過定值0.51,保護(hù)動(dòng)作。結(jié)合保護(hù)動(dòng)作狀況與故障錄波,初步認(rèn)為極Ⅰ換流變A相閥星側(cè)繞組套管流變附近存在接地故障。
圖3 涉及保護(hù)及其TA配置
圖4 事件記錄
圖5 故障錄波
故障發(fā)生后,對(duì)故障的極Ⅰ換流變A相和非故障的換流變B、C相本體取油樣分析,以及做其他電氣常規(guī)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明極ⅠA相換流閥觸發(fā)導(dǎo)通試驗(yàn)合格,B、C相換流變?cè)囼?yàn)合格,A相電氣試驗(yàn)狀況顯示繞組絕緣電阻明顯下降,鐵心夾件絕緣正常。
油化性能檢測方面,異常發(fā)生后油色譜測試數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 極Ⅰ換流變油色譜測試數(shù)據(jù) μL/L
從表1數(shù)據(jù)可以看出,極Ⅰ換流變A相相關(guān)氣體含量均已嚴(yán)重超標(biāo),乙炔達(dá)到297.5μL/L,表明極Ⅰ換流變A相出現(xiàn)內(nèi)部放電故障,極ⅠB、C相氣體含量均在正常范圍。極Ⅰ所有閥側(cè)套管(除故障套管外)進(jìn)行油色譜分析試驗(yàn)結(jié)果正常。極Ⅰ換流變套管B、C相末屏對(duì)地介損試驗(yàn)結(jié)果正常。
通過檢查故障換流變及分析故障波形,認(rèn)為造成換流變差動(dòng)動(dòng)作的主要原因是2.1套管發(fā)生故障,1.791 k A短路電流引發(fā)相關(guān)保護(hù)動(dòng)作,保護(hù)動(dòng)作正確。
通過檢查故障套管與技術(shù)分析,找到了放電點(diǎn)。放電通道從瓷套下部的高壓端部內(nèi)表面處,向套管接地法蘭處放電,形成貫穿性通道,造成下瓷套爆裂,導(dǎo)致套管升高座部位絕緣喪失,繼而發(fā)展為套管均壓球?qū)μ坠躎A升高座部位擊穿。套管實(shí)物放電示意圖,如圖6所示。
圖6 套管實(shí)物放電示意
對(duì)造成閥側(cè)2.1套管的故障原因,進(jìn)行了逐一排查和分析。
1)通過對(duì)故障換流變進(jìn)行試驗(yàn)與檢查,除受污染外,未發(fā)現(xiàn)其他異常,排除了換流變老化或者異常引發(fā)套管故障,而是套管自身發(fā)生了故障。
2)電容芯外觀良好,故障后測試電容量數(shù)據(jù)正常,排除了電容芯異常引發(fā)故障的可能性。
3)套管運(yùn)行中油壓力指示正常。如果套管漏油,應(yīng)該上瓷套部位先發(fā)生故障,現(xiàn)為下瓷套部位發(fā)生故障,排除了套管內(nèi)部漏油引發(fā)故障的可能性。
4)套管運(yùn)行在戶內(nèi),進(jìn)水可能性極小,而且故障后介損試驗(yàn)正常,可排除受潮而引起故障的可能性。
綜上分析,并從套管放電發(fā)生的部位是套管底部沉淀物易集中區(qū)來看,初步判斷本次套管故障原因,可能是長期運(yùn)行中產(chǎn)生的衍生物、分解物、溶解物等導(dǎo)致了介質(zhì)劣化,進(jìn)而造成了場強(qiáng)畸變,導(dǎo)致套管故障。
從這次故障可以看出,油紙直流套管在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,建議整體更換為油紙SF6氣體套管(ABB公司技術(shù))或者膠紙SF6氣體套管(HSP公司技術(shù)),這兩種套管目前使用量大,而且運(yùn)行業(yè)績良好。
為此,建議先對(duì)南橋站極Ⅰ換流變C相閥星側(cè)套管、閥角側(cè)套管以及網(wǎng)側(cè)套管,共計(jì)5支,進(jìn)行調(diào)換,整個(gè)調(diào)換過程包括換流變拖出、新套管現(xiàn)場試驗(yàn)、換流變帶老套管做局放試驗(yàn)、油處理、新舊套管調(diào)換拆裝、常規(guī)電氣試驗(yàn)、換流變帶新套管做局放試驗(yàn)、二次配合工作和閥廳墻體封堵等八大項(xiàng)內(nèi)容。
若采用SF6氣體套管,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司防止直流換流站單、雙極強(qiáng)迫停運(yùn)二十一項(xiàng)反事故措施》的要求,應(yīng)對(duì)套管的SF6密度繼電器配置三副獨(dú)立的跳閘接點(diǎn),按照“三取二”原則出口,3個(gè)開入回路要獨(dú)立,不允許多副跳閘接點(diǎn)并聯(lián)上送,“三取二”出口判斷邏輯裝置及電源應(yīng)冗余配置。
油紙直流套管由于其本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷,當(dāng)前在高壓直流輸電中的在運(yùn)數(shù)量已非常少,通過對(duì)它在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)生的故障分析,證實(shí)了油紙直流套管自身存在介質(zhì)容易劣化、衰變等問題,嚴(yán)重影響換流站的安全和穩(wěn)定運(yùn)行,因此對(duì)具備更換條件的套管一定要進(jìn)行調(diào)換,對(duì)暫時(shí)無法調(diào)換的套管,應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施,加強(qiáng)紅外測溫和超聲波放電檢測,避免事故再次發(fā)生。