顧裴劍,史頌華,葉 英
(1.寶鋼工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司,上海 201900;2.上海無線電設(shè)備研究所,上海 200090;3.寶鋼工業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司,上海 201900)
寶鋼電廠預(yù)熱器已經(jīng)使用了30多年,在對其主要部件進行改造后,一直發(fā)生預(yù)熱器上軸承吊桿螺栓處滲油缺陷,對機組正常運行帶來安全隱患,但在設(shè)備運行時無法分析判斷其缺陷成因。在酷暑高溫天氣,機組摻燒煤氣其煙氣熱值一旦升高,就容易導致油漬著火事故,嚴重影響機組運行安全。本文通過對回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器滲油故障進行分析,提出解決措施。
寶鋼電廠預(yù)熱器采用的是受熱面旋轉(zhuǎn)方式,圓筒形轉(zhuǎn)自從上到下用隔板沿徑向分隔成互不相通的若干個扇形倉,每倉又分若干層。倉內(nèi)裝滿由波紋金屬板制成的傳熱元件。煙氣或空氣通過傳熱元件內(nèi)的縫隙上下流通進行傳熱。預(yù)熱器轉(zhuǎn)子由電動機驅(qū)動,以1~4 r/min的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),受熱面不斷交替通過煙氣和空氣流通區(qū)。轉(zhuǎn)至煙氣流通區(qū)時,煙氣自上而下流過受熱面,對受熱面進行加熱。
當它轉(zhuǎn)至空氣流通區(qū)時,高溫受熱面把積蓄的熱量傳給自下而上流過的空氣[1]。每轉(zhuǎn)一周完成一個熱交換過程。由于煙氣的容積流量比空氣大,因此煙氣通道占轉(zhuǎn)子總橫截面的50%,空氣通道只占30%~40%?;剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
機組在運行時預(yù)熱器上軸承無法停機進行解體檢查,故只能在設(shè)備運行時進行原因分析。初步進行空氣預(yù)熱器滲油原因分析如下:
圖1 回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)示意圖
1)空氣預(yù)熱器油循環(huán)系統(tǒng)用來為空氣預(yù)熱器支承和導向軸承提供干凈的潤滑油,保證支承和導向軸承的潤滑和冷卻[2]。排查滲油原因首先從油系統(tǒng)入手,檢查整個系統(tǒng)中油泵、潤滑油過濾器、油冷卻器、管道及閥門等部件,未發(fā)現(xiàn)有泄漏點的存在。
2)在預(yù)熱器上軸承補油作業(yè)中,軸承座內(nèi)油位可能超過標準油位,導致多余的潤滑油溢出。到現(xiàn)場進行多次檢查確認,油位在油標尺的標準范圍內(nèi),故排除此項原因。
3)由于寶鋼電廠燃料中經(jīng)常摻燒高爐煤氣,導致尾部煙氣溫度升高,并且在預(yù)熱器上軸承密封處有少量漏氣情況發(fā)生。故懷疑是高溫煙氣導致上軸承潤滑油溫度升高,在軸承座內(nèi)部汽化后積聚滴落。臨時停用單臺預(yù)熱器,對上軸承氣封蓋密封進行檢查更換,消除了少量漏氣缺陷,但是滲油情況并未好轉(zhuǎn)。
4)軸承座本體可能存在加工制造缺陷,例如本體上有裂紋、焊接部位有漏焊、未焊透等缺陷,導致潤滑油滲出。由于機組正處在運行過程中,無法進行解體檢查,待年修時進行處理,在日常設(shè)備維護工作中安排專人對此區(qū)域進行檢查清理,防止油漬累積引起安全隱患。
針對本次預(yù)熱器上軸承解體檢查項目,制定如下檢修方案(見圖2):
1)待預(yù)熱器上軸承項目具備開工條件,將軸承座油位計拆除,軸承箱內(nèi)剩油放盡。
2)將高溫端扇型板固定好,用2只20 t千斤頂將轉(zhuǎn)子固定好,不因?qū)蜉S承拆除而產(chǎn)生轉(zhuǎn)子歪斜。
3)拆除進出口冷卻水管法蘭,拆下軸承蓋連同進口油管一起吊下。
4)拆除扇型板吊桿螺栓,并做好螺栓位置記錄,拆除溫度計。
5)拆松主軸鎖緊螺栓和壓板(拆松但不取下,防止在油壓泵加壓時內(nèi)套筒飛出),在鎖緊螺栓側(cè)面安裝油壓泵軟管,利用油壓將內(nèi)套筒與耳軸分離開[3]。
6)在外套筒平面上裝吊環(huán)螺栓將軸承座整體吊出,起吊時要緩慢,一旦發(fā)現(xiàn)有卡澀現(xiàn)象,立即停止檢查。
7)將軸承座與軸承分離,并用清洗劑進行部件表面清理,軸承座需進行著色探傷檢查,視檢查結(jié)果再制定具體修復措施。
圖2 預(yù)熱器上軸承解體檢修方案流程圖
空氣預(yù)熱器上軸承檢修項目分類及質(zhì)量標準如表1所示[4]。
表1 預(yù)熱器上軸承檢修項目及質(zhì)量標準
在機組停機年修時,主要針對此故障,對預(yù)熱器上軸承進行解體檢查,排查滲油原因。在分別取出軸承座和軸承后,檢查各部件外觀磨損程度和尺寸,并做檢修記錄[5]。上軸承座解體目視檢查過程中,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的漏點。在對上軸承進行著色探傷檢查后,發(fā)現(xiàn)有軸承座底部加強筋處有一處微小的漏點。
對此處漏點在表面打磨后進行焊接修補處理(見圖3),此軸承座在上次檢修過程中進行過更換。
圖3 打磨修補處理
由于缺少對軸承座整體探傷的手段,還不能排除其他部位有泄漏的可能。經(jīng)過協(xié)商討論,最終采用氬弧焊對軸承座底部內(nèi)圈進行滿燒,在最大程度上確保軸承座底部不再有泄漏的可能(見圖4)。
圖4 軸承座底部內(nèi)圈焊接
在對整個預(yù)熱器上軸承進行回裝完成后,作業(yè)人員定期去現(xiàn)場進行檢查確認,發(fā)現(xiàn)該處還是存在滲油現(xiàn)象。由此可以判斷是上軸承本體及吊桿螺栓孔結(jié)合面處存在加工缺陷,導致潤滑油從結(jié)合面裂紋中滲出,并沿著表面滴落(見圖5)。
圖5 上軸承裝復后滲油
由于此時已接近檢修施工的尾聲,工期已經(jīng)相當緊張,重新進行上軸承解體并進行滲油處堆焊加工已經(jīng)不太可能。最終確定在吊桿孔中加裝內(nèi)套筒的方案(見圖6),在不解體設(shè)備的情況下消除滲油缺陷。
圖6 吊桿孔加裝內(nèi)套筒
在預(yù)熱器檢修前上軸承平均滴油速率在8~10滴/min,在完成檢修后預(yù)熱器上軸承還未發(fā)現(xiàn)滲油現(xiàn)象。由于已經(jīng)判斷為預(yù)熱器上軸承座制造加工過程中存在缺陷,還不能排除有其他漏點的可能,還需要在運行過程中進一步加強觀察。在下次檢修中對此軸承座進行整體探傷并進行消漏處理。
設(shè)備故障排查及分析需要認真仔細的態(tài)度和作業(yè)人員共同的努力。經(jīng)過對寶鋼電廠空氣預(yù)熱器的檢修,將進一步完善預(yù)熱器檢修維修作業(yè)標準,其中新增上軸承檢查及其軸承座本體探傷檢查工序,以便及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患,并立即進行故障處理。
[1] 張曉梅.燃煤鍋爐機組[M].北京:中國電力出版社,2006.
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