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      外圍油田井口智能間歇抽油技術應用

      2014-04-10 11:37:30董子明大慶油田有限責任公司第七采油廠
      石油石化節(jié)能 2014年6期
      關鍵詞:抽油柱塞液面

      董子明(大慶油田有限責任公司第七采油廠)

      目前,低滲透油田有較大部分油井運行效率較低,該類井低液面、低泵效、低產能,采用常規(guī)抽油機耗電大,系統(tǒng)效率一般小于10%,與全油田平均系統(tǒng)效率相差10個百分點以上[1]。為了降低消耗、提高這部分井的系統(tǒng)效率,開展了井口智能間歇抽油技術試驗。該技術可根據(jù)液面深度、液面恢復速度的變化自動設定合理的間抽時間,最大限度地將油井的抽汲參數(shù)與地層產能合理匹配,達到節(jié)能降耗的目的。

      1 技術思路

      智能間歇抽油的技術思路是采用地面卷揚機裝置,通過柔性鋼絲繩帶動密封抽子將井下液體長距離、大排量地提撈到地面管線,通過縮短抽油時間,智能化測試液面深度、液面恢復速度和產能,自動控制合理的間抽時間,最大限度地將油井的抽汲參數(shù)與地層產能合理匹配,達到節(jié)能降耗的目的。

      2 裝置結構及工作原理

      井口智能間歇抽油裝置由2部分構成:地面井口部分為鋼絲卷筒、排繩器、電動機、滑輪、井口支架及自動化智能裝置(圖1);井下部分由鋼絲、抽子、油管、篩管等組成(圖2)。

      圖1 地面結構簡圖

      圖2 井下管柱

      工作原理:通過鋼絲帶動井下抽子在油管內設定的深度上下運動,達到抽油目的。當抽油時,電動機反轉,抽子帶著鋼絲下行,當抽子到達液面時,重力傳感器感應到重力變化,深度傳感器感應出液面高度,此時抽子繼續(xù)下行至設置距離;當抽子到達設置距離時,電動機正轉,抽子上行;當抽子抽油上行至所設定的深度時,電路控制箱內的控制系統(tǒng)指揮電動機停止轉動,制動器制動,使鋼絲不再繼續(xù)上行。根據(jù)液面恢復速度確定設置抽子停止時間,等液面恢復一定高度后,電路控制箱內的控制系統(tǒng)指揮開啟制動器,同時使電動機反轉,抽子帶動鋼絲向下運動。當抽子到達液面時繼續(xù)下行到設置距離,電動機正轉抽子上行抽油。根據(jù)每次測得的液面深度的變化,電路控制箱內的控制系統(tǒng)自動增加或減少活塞停止時間,從而提高抽油效率[2]。

      抽子下行到設置距離要上行時,重力傳感器所感應到的質量就是此次抽油的產量。重力傳感器將感應到的信號傳給電路控制箱內的存儲系統(tǒng),電路控制箱內的存儲系統(tǒng)存儲每次抽油的產量,從而可得到每天此井的產量及此井每天的平均液面深度。井下液體抽到小四通后進入輸油干線。

      3 現(xiàn)場試驗效果

      試驗井178-82為1口正常運轉的抽油機井(圖3)。該井試驗前機型為CYJ5-2.7-26B,驅動電動機采用低轉速節(jié)能電動機,額定轉速492r/min,電動機型號為YCD280-12,額定功率15kW。生產方式為24h連續(xù)運轉,下泵深度888.74m,泵徑φ38mm,沖程2.185m,沖速5min-1。正常生產時日產液4.0t,日產油0.4t,綜合含水90.7%,沉沒度382.7m,測試日耗電89.26kWh。

      圖3 井178-82裝置

      2007年8月19—22日,該井轉為試驗井(表1)。智能抽油裝置設定撈油軟柱塞下入最大深度為800m,設計鋼絲繩起下速度均為0.7m·s-1,設計間抽時間為2h;每天提撈8次,最長運轉時間15天,液位波動范圍在0~320m之間;日產液3.5t,日耗電37.4kWh,節(jié)電率58.1%。

      表1 井口智能間歇抽油技術試驗效果對比

      4 取得階段成果

      1)采用全井筒撈油,可有效減少抽吸次數(shù),正常生產后無需清蠟(圖4、圖5)。軟柱塞皮碗最大壽命15天,最大運行距離1.2×104m。在抽子下入500m時,采用液面恢復法測試日產液3.5t,液位深度206.7m,平均漏失量達到84.0%。

      圖4 使用前后皮碗對比

      圖5 軟柱塞抽子

      2)采用鋼絲繩代替普通抽油桿,降低桿柱質量69%,電動機的裝機功率只有7.5kW,與原抽油機裝配電動機功率15kW相比,額定功率下降一半。

      3)采用軟件智能控制間歇生產時間,使提撈次數(shù)與油井地層供液能力相匹配,使生產制度更合理,提高了抽汲效率,實現(xiàn)節(jié)能降耗。

      4)裝置具有防盜自動報警功能及無線通訊功能。當裝置出現(xiàn)故障停機、停電、偷盜、破壞時,現(xiàn)場發(fā)出警報,并立即通過內置的通信裝置自動發(fā)出短信息通知管護人員采取措施。

      5)設計通過井下抽子下行探測液面,利用井口重力傳感器感應到鋼絲繩應力變化、深度傳感器感應出每次抽油后液面深度變化,計算出每次井下液面的變化。

      6)井下管柱采用特殊加工小間隙油管(油管對接處絲扣間隙為3~5mm),降低了軟柱塞皮碗的磨損。軟柱塞皮碗的壽命由10天提高到15天。

      5 經濟效益預測

      該裝置使用期按10年計算,則經濟效益預測依據(jù)如下:

      投入費用:

      ◇每臺抽油裝置直接費用17.0萬元;

      ◇每臺抽油機每年的維護費用為0.5萬元,10年為5.0萬元。

      10年合計投入費用22.0萬元。

      產出效益:

      1)10年單井節(jié)省作業(yè)費用21萬元。智能間歇抽油裝置常年無需檢泵作業(yè),只需定期將抽子提出井口,更換抽子皮碗。抽油機檢泵周期按2年計算,10年檢泵5次,節(jié)省檢泵費用21萬元。

      2)10年單井節(jié)省清蠟費用4.0萬元。智能間歇抽油裝置抽油方式為抽子在全部井下油管內長距離運行,不存在油管內結蠟問題,無需清蠟車清蠟作業(yè)。目前全廠年平均單井清蠟4次,每次0.1萬元。

      3)10年節(jié)省能耗費用10.0萬元。智能間歇抽油裝置設計間抽時間為2h,每天提撈8次,日耗電37.4kWh,節(jié)電率58.1%,預計年節(jié)電1.8172×104kWh,年創(chuàng)效益1.0萬元。預計10年產出總效益35萬元。

      投入產出比為22/35=1∶2.7。

      6 幾點認識

      1)該技術改變了原有抽油機全日制運行模式,實現(xiàn)了智能間歇抽油。由于抽油裝置存在著軟柱塞結構不完善、排繩器設計不合理等問題,需要進一步改進和試驗。

      2)該裝置具有遠程通訊傳輸及防盜報警、自動監(jiān)控等功能。通過不斷完善軟件后,可實現(xiàn)自動計量、液位自動監(jiān)控、合理匹配抽汲參數(shù)功能,最大限度降低消耗,提高整機運行效率。

      3)該技術采用涂有復合材料的鋼絲代替抽油桿,沒有抽油桿、抽油泵,負荷減小,無偏磨現(xiàn)象,有效降低了防砂、防蠟、偏磨、桿斷等作業(yè)費用。

      [1]張琪.采油工程原理與設計[M].山東東營:石油大學出版社,2000:135-141.

      [2]羅英俊,萬仁溥.采油技術手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000:61-102.

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