蘇順亮
(延吉熱電廠,吉林 延吉 133000)
電力作為一種清潔能源, 是當前我國大力提倡使用的能源。 電力能源的廣泛使用,為我國當前的經(jīng)濟社會的進一步發(fā)展做出了較大的貢獻,但是,在電力能源使用過程中,需要保證電能質(zhì)量達到用戶的要求。電力能源的來源有許多種,但是當前我國還是以火力發(fā)電和水力發(fā)電為主,其中,火力發(fā)電時,依靠的是煤炭等能源燃燒,供熱給水,產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣驅(qū)動汽輪機,進而帶動發(fā)電機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生電能。 在這個產(chǎn)生電能的過程中,會出現(xiàn)電壓波動等影響電能質(zhì)量的問題,也即是電力系統(tǒng)的振蕩。
電力系統(tǒng)振蕩是指電力系統(tǒng)中的某一或者多種電磁參量隨著時間發(fā)生變化。電力系統(tǒng)振蕩產(chǎn)生的原因主要有:輸電線路的輸送功率比允許的極大功率還要大, 進而對電路系統(tǒng)造成靜態(tài)穩(wěn)定破壞;電網(wǎng)發(fā)生短路故障,切除大容量的發(fā)電、輸電或變電設備,負荷瞬間發(fā)生較大突變等造成電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定破壞;電源間非同步合閘未能拖入同步。 電力系統(tǒng)振蕩最嚴重的后果是引起系統(tǒng)崩潰,輕則導致各設備無法在額定工況下工作、系統(tǒng)保護誤動作。
筆者所在電力公司曾經(jīng)發(fā)生過一起由于汽輪機單向閥和順序閥切換過程中產(chǎn)生功率波動進而造成電網(wǎng)系統(tǒng)振蕩的事故。 事故的具體發(fā)生時間及情況如下:某電力公司的發(fā)電廠進行消缺工作,在消缺工作結(jié)束后,進行負荷的恢復作業(yè)。 當負荷升至148 兆瓦時,汽輪機閥門的運行方式為單閥形式,運用高壓對汽門進行調(diào)節(jié), 此時汽門開度為41%, 主蒸汽壓力為15.34 兆帕,蒸汽溫度為806K,再熱蒸汽壓力為1.73 兆帕,溫度為800K,然后進行單閥-順序閥的切換操作。 在切換的過程中,機組出現(xiàn)了負荷的波動情況,負荷波動在140~168 兆瓦之間。相關人員發(fā)現(xiàn)負荷波動后,立即將目標負荷重新設置為160 兆瓦,過了5 分鐘又將目標負荷設置為168 兆瓦。 在4 分鐘之后,完成由單閥向順序閥的切換操作。 此時,負荷為170 兆瓦,高壓調(diào)節(jié)汽門閥位于45.37%,主蒸汽壓力為15.3 兆帕,溫度為817K,再熱蒸汽壓力為1.8 兆帕,溫度為794K。在機組人員進行單閥向順序閥切換的過程中,機組功率出現(xiàn)了持續(xù)的波動,此時電網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)了強迫振蕩。
汽輪機主要依靠蒸汽進行驅(qū)動,汽輪機的轉(zhuǎn)速與蒸汽量的多少息息相關,因此,要想控制汽輪機的轉(zhuǎn)速,就需要控制蒸汽的量。 汽輪機進行蒸汽量管理時依靠的是閥門,而閥門的操作有單閥操作和順序閥操作。 單閥操作的優(yōu)點是在進行蒸汽量的調(diào)節(jié)時, 所有的調(diào)節(jié)閥都是全開狀態(tài), 采取的進汽方式是全周進汽。 這樣能夠使蒸汽輪機獲得勻速的蒸汽量,因而汽輪機能夠平穩(wěn)地升溫并運轉(zhuǎn),這樣的過程熱應力小。 但是單閥操作還是存在一種缺點,就是節(jié)流損失大,不經(jīng)濟。 順序閥操作主要是為了滿足機組并未滿負荷運行時, 減少采用單閥操作時帶來的節(jié)流損失,但是用這種方式控制機組進行啟動時,升溫加熱過程并不均勻,容易產(chǎn)生較大的熱應力。
單閥操作與順序閥操作剛好能夠克服彼此的缺點, 因此,結(jié)合汽輪機啟動和運行過程的不同特點, 采取單閥和順序閥相結(jié)合的操作,能夠有效提高汽輪機發(fā)電的經(jīng)濟效益和電力質(zhì)量。這個組合方式就是汽輪機啟動時,采用單閥操作,待機組完成升溫過程后,再采用順序閥對負荷進行控制,從而完成汽輪機節(jié)流調(diào)節(jié)和噴嘴調(diào)節(jié)的快速切換, 能較好地解決汽輪機啟動和運行過程中的均熱要求與部分負荷經(jīng)濟性的沖突。
對于新的汽輪機組,為了使其能夠膨脹均勻,保證運行的安全性, 汽輪機的生產(chǎn)廠家一般是規(guī)定新機組在投產(chǎn)半年內(nèi)必須使用單閥方式運行, 在機組運行半年之后才切換為順序閥運行方式。
閥在切換過程中,如果同時進行部分閥開大和部分閥關小的操作,而且開大閥增加的流量等于關小閥門所減少的流量,這時,在閥的切換過程中不會有蒸汽流量的變化,汽輪機就會在穩(wěn)定的負荷處運行,不造成電網(wǎng)的擾動。 但是,由于閥門在切換過程中, 各個閥的開大關小操作是依據(jù)各閥門的流量特性曲線決定的,流量特性曲線基本上采用汽輪機的生產(chǎn)廠家提供的曲線。而廠家提供的曲線是一定理想狀態(tài)下的,由于汽輪機安裝過程、地點等不一致,各組閥的流量特性曲線容易發(fā)生變化。 如果閥門流量特性曲線與實際的閥的流量特性不一致, 則會造成閥切換過程中相同負荷指令下蒸汽流量不一樣, 這樣就容易引起汽輪機組的負荷出現(xiàn)大幅度波動。
在進行閥的切換操作時,如果蒸汽的參數(shù),尤其是主蒸汽的壓力偏高,會造成進行閥門的調(diào)節(jié)操作時,開啟閥位小,此時容易出現(xiàn)閥位波動較小而負荷波動較大的現(xiàn)象。另外,主蒸汽壓力高容易使流量特性曲線與實際的流量產(chǎn)生嚴重的偏離, 會進一步加重負荷的波動。
當前,國內(nèi)的單閥-順序閥切換過程一般耗時2~3 分鐘,或者5~10 分鐘。如果切換時間過短,則在閥的切換過程中,相當于在同樣的時間內(nèi),流量需要改變更大,則需要閥門動作迅速,這樣容易產(chǎn)生負荷波動。
流量特性曲線與實際流量的不一致是導致閥門切換過程中機組產(chǎn)生負荷波動的根本原因, 也是目前閥切換過程中最難避免的。 要想抑制汽輪機組在閥切換過程中的波動,可以采取的辦法是,首先在安裝好的汽輪機組中通過閥門試驗,獲取調(diào)節(jié)氣閥的升程-流量特性曲線,獲得順序閥控制狀態(tài)下閥門的最佳重疊度,然后依據(jù)試驗數(shù)據(jù)對閥門管理程序中閥門流量特性曲線、重疊度等進行優(yōu)化。
在汽輪機組的實際運行中,可以在現(xiàn)場結(jié)合以下方式對負荷波動進行控制:(1)投入功率回路或調(diào)節(jié)級壓力回路。 采取這樣的操作方式, 整個現(xiàn)場使用的機組均受到有功率反饋的閉環(huán)系統(tǒng)的控制,能夠保證功率穩(wěn)定。(2)蒸汽參數(shù)要保證合適。在閥的切換過程中,蒸汽參數(shù)宜小不宜大,參數(shù)小時則閥開,大不容易造成大的負荷波動。
在汽輪機組單閥-順序閥切換過程中, 如果閥的切換時間適當?shù)匮娱L,則系統(tǒng)中每一控制周期內(nèi)閥門變化量較小,負荷的波動也較小。 同時,切換時間的延長,功率回路和調(diào)節(jié)級壓力同路的調(diào)節(jié)作用使負荷擾動變得更小, 能有效消除閥切換時機組負荷的大幅波動。
在進行單閥-順序閥切換時, 汽輪機采用的控制系統(tǒng)有投入?yún)f(xié)調(diào)控制、投入功率回路和調(diào)節(jié)級壓力回路幾種方式。 其中投入?yún)f(xié)調(diào)控制是對閥位進行控制, 控制閥門的開度對機組功率和機前壓力進行調(diào)節(jié), 這樣的調(diào)節(jié)方式容易使閥門的流量特性曲線與實際流量特性產(chǎn)生較大的差異,進而容易引起擾動。 而用投入功率回路和調(diào)節(jié)級壓力回路方式進行閥的切換時, 則能保持功率的給定值穩(wěn)定不變。 即使閥門的流量特性曲線與實際不一致, 由于功率回路和調(diào)節(jié)級壓力回路的自動校正功能使流量值變得穩(wěn)定,功率也能恢復到穩(wěn)定過程,用這樣的控制方式進行閥的切換不會造成較大的功率振蕩。
電能是當前使用量最大、對我國社會的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義的能源,電力公司需要做好電能的供給工作,這其中就包括供給的電能的質(zhì)量必須要高。 對于汽輪機組發(fā)電過程中出現(xiàn)的負荷波動,必須采取正確的方法予以解決,這樣才能為我國經(jīng)濟社會建設做出更大的貢獻。
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