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      卷煙廠風(fēng)力送絲過程造碎分析與控制

      2014-04-06 11:57:24莊春友
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年17期
      關(guān)鍵詞:卷煙機(jī)卷煙廠煙絲

      莊春友

      (河北白沙煙草有限責(zé)任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)

      卷煙廠風(fēng)力送絲過程造碎分析與控制

      莊春友

      (河北白沙煙草有限責(zé)任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)

      本文以保定卷煙廠卷煙生產(chǎn)線的風(fēng)力輸送系統(tǒng)為研究對(duì)象,通過對(duì)煙絲在風(fēng)力輸送過程中造碎因素分析,利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)探尋風(fēng)力送絲系統(tǒng)中減少煙絲造碎的控制方法,提升卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。

      風(fēng)力送絲;懸浮速度;整絲率;碎絲率

      煙絲造碎是影響卷煙質(zhì)量的重要因素,在卷煙生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)分析和研究造碎因素,有利于發(fā)現(xiàn)造碎產(chǎn)生原因,從而有目的地采取措施減少造碎產(chǎn)生。目前普遍采用風(fēng)力送絲方式,風(fēng)送過程中煙絲含水率會(huì)有一定降低,煙絲含水率的高低直接影響煙絲的物理性能(如重量、彈性、韌性等),在風(fēng)送過程中,如果煙絲水分低于要求,會(huì)使煙絲失去韌性,組織變脆而易碎,從而增加造碎。

      1 煙絲輸送過程造碎分析

      以保定卷煙廠風(fēng)力送絲系統(tǒng)為例,煙絲喂絲機(jī)端與卷煙機(jī)料斗端距離約100米。通過在風(fēng)送管路兩端測試煙絲數(shù)據(jù),確定每臺(tái)卷煙機(jī)煙絲輸送水分損失和造碎程度,結(jié)果如下:

      由表1中可看出,貯絲柜出柜煙絲在到卷煙機(jī)落料口的輸送過程中,所測試的貯絲柜和卷煙機(jī)煙絲,整絲率和含水率不同程度下降,水分有一定的失,造碎有一定程度的增加。

      送絲管路布局是造成風(fēng)送煙絲造碎的一個(gè)重要原因,煙絲輸送管道材質(zhì)為鋁合金、為剛性材質(zhì)。這種輸送管道有如下幾個(gè)因素容易造成煙絲的破碎。

      (1)風(fēng)力送絲管道是剛性的,氣流裹著煙絲與管壁的碰撞為剛性碰撞,容易造成碎絲。

      (2)管道與彎頭的接頭部位有接縫和毛刺,造成部分煙絲的騎掛、撕扯,煙絲被破碎。

      (3)彎管處,氣流裹著煙絲高速碰撞、沖擊彎頭外圓內(nèi)壁造成煙絲破碎。

      由于廠房結(jié)構(gòu)和設(shè)備布局原因,風(fēng)送管路一旦安裝就不能輕易改變。而在煙絲水分一定,風(fēng)力送絲系統(tǒng)管路布局相同的情況下,輸送風(fēng)速是決定系統(tǒng)煙絲造碎的主要原因。在理論情況下,輸送風(fēng)速稍大于煙絲的懸浮風(fēng)速 (達(dá)到煙絲的懸浮風(fēng)力速度一般為 12m/s)即可送絲,此時(shí)送絲是最經(jīng)濟(jì)的, 且煙絲造碎率最低。但以此確定的輸送風(fēng)速會(huì)造成系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,由于彎頭的存在,甚至可能使煙絲懸浮不起來,造成煙絲沉淀而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。實(shí)驗(yàn)研究表明,煙絲的輸送風(fēng)速為 16-20m/s最合理。為了防止煙絲在輸送管路中堵塞,實(shí)際風(fēng)速調(diào)得較高,從而增大了煙絲造碎的程度。

      2 控制措施探討

      尋找合理的風(fēng)送變頻器設(shè)定值與卷煙機(jī)閥門開度,保證不同開臺(tái)數(shù)量下,維持最低風(fēng)速的合理風(fēng)機(jī)頻率。

      保定卷煙廠現(xiàn)有兩套風(fēng)送系統(tǒng)分別負(fù)責(zé)6臺(tái)ZJ19卷煙機(jī)和4臺(tái)ZJ17卷煙機(jī)的煙絲輸送負(fù)壓,由于設(shè)備距離較遠(yuǎn),開停時(shí)間變化較大,恒壓控制方式容易導(dǎo)致風(fēng)壓波動(dòng),風(fēng)速不穩(wěn),風(fēng)力送絲采用總體恒頻控制與自動(dòng)補(bǔ)風(fēng)平衡管路壓力,各卷接機(jī)臺(tái)控制閥門開度控制支管風(fēng)速的方式。集中風(fēng)送電機(jī)頻率設(shè)定值:ZJ19和ZJ17風(fēng)送均為49赫茲,實(shí)際功率為40kw。在部分設(shè)備不生產(chǎn)時(shí),將風(fēng)機(jī)頻率降低,關(guān)閉部分不開動(dòng)的卷煙設(shè)備的吸絲風(fēng)門,可以節(jié)約部分能源消耗,為了防止風(fēng)機(jī)喘振,每臺(tái)風(fēng)機(jī)所管理的4臺(tái)卷煙機(jī)要保證至少2臺(tái)吸絲風(fēng)門開啟。通過設(shè)定不同條件下風(fēng)送變頻器頻率和卷煙機(jī)風(fēng)送閥門開度,確定出每臺(tái)卷煙機(jī)合理風(fēng)速,實(shí)現(xiàn)煙絲輸送造碎最小。

      另外,卷煙機(jī)吸絲料斗密封性差也是造成吸絲時(shí)間延長,煙絲造碎原因之一。主要部位集中在落料器閘門擠煙絲、密封不良等方面。及時(shí)檢查調(diào)整吸絲翻板位置檢測,使翻板完全關(guān)閉;更損壞的換密封條;調(diào)整落料器落料后翻板關(guān)閉延時(shí)時(shí)間,均能達(dá)到減少吸絲時(shí)間的目的 。

      經(jīng)過對(duì)上述系列因素實(shí)施控制措施后,重新取樣測定風(fēng)力送絲前后煙絲含水率、煙絲結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)如下:

      對(duì)比表1、表2可看出改進(jìn)后整絲率下降值,碎絲率增加值和水分損失都有不同程度的降低,煙絲造碎減少,起到了保證卷煙產(chǎn)品質(zhì)量的作用。

      表2 改善后風(fēng)力輸送對(duì)煙絲的影響

      [1]謝海,袁國安,李國榮,張雄.卷煙機(jī)組風(fēng)力送絲風(fēng)速控制技術(shù)與原理[J].湖南科技學(xué)院學(xué)報(bào),2007(04).

      [2]張雄,李國榮.卷煙廠風(fēng)力送絲系統(tǒng)輸送風(fēng)速穩(wěn)定性分析與控制研究[J].煙草科技,2006(02).

      [3]李計(jì)剛,蘇洪軍.風(fēng)力煙絲輸送系統(tǒng)的改進(jìn)[J].煙草科技, 2009(01).

      莊春友(1973—),男,工程師,長期從事卷煙包裝設(shè)備管理工作。

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